武漢紡織大學機械工程與自動化學院 汪誠皓 馬如蛟 龔偉明 余聯(lián)慶/文
關(guān)鍵字:套袋機 PLC 控制系統(tǒng)包裝
包裝具有外觀識別與保護商品的功能,在智慧物流與物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的當下,包裝顯得愈加重要。自動化包裝機在多個包裝領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,但在大型柔性材質(zhì)物體包裝中仍少有相關(guān)設(shè)備設(shè)計,這類包裝和被包裝物均為易變形的柔軟材質(zhì)物品[1]。本文中涉及的布卷套裝就屬于這種類型:一卷布重達數(shù)十公斤,材質(zhì)柔軟易彎曲,本文通過研究人工套袋流程以及其他行業(yè)套袋技術(shù),設(shè)計出一種基于S7-1200可編程控制器(PLC)的自動化設(shè)備,以節(jié)省人力、改善負重作業(yè)環(huán)境、優(yōu)化套袋工序,從而提高生產(chǎn)效率。
現(xiàn)行人工方式如圖1 所示:將布卷從車輛上卸下,測量長度裁剪袋裝,扎好一端袋口之后對接布卷與袋,整體裝入袋中后放置于載具上,扎上另一端并整理位置。
根據(jù)人工套袋操作并考慮批量生產(chǎn)需求,本研究設(shè)計了一種布卷套袋包裝機,包含套袋、運輸和卸料對接,完全實現(xiàn)并優(yōu)化了套袋過程,設(shè)備整體由圖2 所示。
設(shè)備主要有三個工位:進料翻轉(zhuǎn)機、運輸機組與包裝機組:
在第一工位上料布卷,叉車運輸載有待包裝的布卷的載具與設(shè)備對接,利用翻轉(zhuǎn)電機將布卷運送到指定高度,將布卷上料到皮帶傳送機;
第二工位處理套袋,皮帶將布卷運送2號工位開始處的V型槽,利用推送電機將布卷從夾口推入麻布袋中,工作人員使用扎帶機封住麻布袋兩端,卸料電機運送到卸料載具上;
第三工位出貨對接,載具載滿后滾筒運輸?shù)匠隹谂c叉車對接。
其核心是安裝在一號工位的PLC及放置在二號的人機交互系統(tǒng)(HMI)終端觸摸屏。
圖1 人工套袋現(xiàn)場
圖2 套袋機整體示意圖
圖3 部分I/O圖
圖4 一號工位控制流程圖
圖5 二號工位自動控制流程圖
本設(shè)計可編程控制器選用西門子 S7-1200系列,其布局緊湊且具有模塊化特性,方便進行簡單與高級邏輯控制,適合搭配HMI 和網(wǎng)絡(luò)通信等模塊進行任務(wù)[2],是單機自動化系統(tǒng)的完美解決方案。S7-1200可以搭配多種不同用途模塊,如模擬量 I/O 模塊、SM1223/SM1221拓展模塊、脈沖輸出模塊等。由于本系統(tǒng)使用信號輸入點數(shù)(DI)46個,信號輸出點數(shù)(DQ) 34個,所以本系統(tǒng)最終選用西門子1215 DC/DC/CD 型號的 PLC。
該套袋機選用的控制硬件包括:TK8071ip威綸觸摸屏、SM1223和SM1221模塊(數(shù)字拓展I/O)、RSP-500-24和LRS-200-36光電開關(guān)、伺服電機變頻器MS300(400W)、繼電器RXM2AB2BD(8腳12A24V)、推料伺服驅(qū)動器MCDLN35SE MINSA A6、電控箱1500*750*300、對射光/擴散反射/槽限位/壓力傳感器、電機(皮帶線、長滾筒線與槽輪行走電機NMRV090 、短滾筒線電機NMRV040、翻轉(zhuǎn)機電機DNMRV150)。
控制代碼設(shè)計采用S7-1200,其特色:多級嵌入式模塊化設(shè)計,這種設(shè)計方式便于設(shè)備代碼調(diào)試,更新和優(yōu)化程序。由于塊結(jié)構(gòu)分級,設(shè)計流程首先寫出每個工位的工位動作、HMI狀態(tài)、工位順序、工位參數(shù)等功能和數(shù)據(jù)塊,再通過實現(xiàn)各個功能塊的動作,數(shù)據(jù)傳輸或者設(shè)置,接著將對應(yīng)的功能塊根據(jù)工序嵌入式模塊化調(diào)入主程序塊中運行。塊結(jié)構(gòu)能輕易在各個層級程序中調(diào)整結(jié)構(gòu)順序并行和從屬關(guān)系以可能存在的干涉,程序塊詳細劃分如下:工序塊,主要由三個工位順序工序塊組合而成,包含操作順序數(shù)據(jù)塊;報警塊:即檢測反饋塊,主要檢測設(shè)備是否異常,符合加工要求,比如操作中出現(xiàn)的停轉(zhuǎn)、速度異常、溫度異常、傳感器失靈、產(chǎn)生碰撞等,結(jié)束后是否能復(fù)位進行下一個循環(huán)操作;工位控制塊,主要處理輸出設(shè)備的控制。
叉車將貨架放置在進料口,1號工位人工按下對應(yīng)按鈕,滾筒電機控制XY軸滾筒組啟停將載具順位至待卸貨裝態(tài),延遲后翻轉(zhuǎn)電機翻轉(zhuǎn),貨物落在傳送皮帶壓力上起點處的傳感器上,收到該信號且無手動和終止型號的情況下皮帶電機將帶動皮帶運動。皮帶傳送臺下有一組對射光電傳感器,推動裝置槽內(nèi)設(shè)有漫反射傳感器,接收到沿信號電機暫停,可使皮帶運轉(zhuǎn)時一格一格的送料。當?shù)谝痪聿悸淙胪苿友b置,推動裝置里檢測壓力的傳感器測到物料即停止傳送帶繼續(xù)傳送。
套袋工作是由三個部分組成的:取、拉及剪袋裝置、套袋夾具和推送裝置。其配合運動過程為:
工作人員預(yù)先根據(jù)布卷參數(shù)輸入配方信息,并根據(jù)計算更換所需漏斗夾口。傳送帶運輸布卷落入推動裝置槽前,拉取袋裝置夾住袋口并拉取配方長度至夾口,剪取袋裝,夾口氣缸夾住袋口,若此時同時V型槽中有布卷,推動裝置啟動,將布卷沿軌道推入夾口至袋中,氣缸松開夾口,提示進行扎袋,結(jié)束扎袋后,頂升氣缸將成品卸料進載具[3]。
在待包裝布卷完全卸料后,工作人員啟動按鈕開始移動空載具,翻轉(zhuǎn)電機將載具水平,1號工位電機控制伸縮軌道伸出并升起Y軸組氣動平臺,同時X軸滾筒組電機帶動貨架向氣動平臺移動,Y軸側(cè)面的光電傳感器感應(yīng)到貨架時輸出信號使X軸電機停止,并另伸縮軌道縮回。同時Y軸電機收到信號開始輸出,使貨架向卸料口移動,直到被卸料口的光電傳感器捕捉、當卸貨完畢由操作員判斷使用觸摸板或按鈕輸入指令,Y軸滾筒組將貨架運輸?shù)匠隹诙说却孳噷印?/p>
HMI作為工業(yè)控制系統(tǒng)的核心組件之一,以最直觀的方式將PLC的內(nèi)部狀態(tài)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)反饋給操作員并方便將命令和設(shè)置參數(shù)導入PLC。由于本設(shè)計較為復(fù)雜,配合S7-1200下位機,選擇使用TK8071ip威綸觸摸屏作為上位機,其具有高效能,兼容性強,內(nèi)存大的特點。
在主界面通過給予的賬號登錄,同時獲得該賬號的權(quán)限,由權(quán)限規(guī)則限制操作員的操作權(quán)限,提高了設(shè)備運用的安全系數(shù);交互主界面可以選擇進入的工位修改工位參數(shù),查看現(xiàn)有數(shù)據(jù);加工中觸摸屏會根據(jù)實際工作完成進行實時顯示狀態(tài),反饋數(shù)據(jù),并監(jiān)視異常狀況,類似智能手機應(yīng)用的操作界面,員工進行簡單培訓即可上手。
報表功能與預(yù)報功能。扎袋完成后卸料到載具框內(nèi),即成品數(shù)量加一,控制系。將此數(shù)據(jù)及全流程信息保存至日報表,并初始化信息執(zhí)行下一個套袋流程,每日工時計數(shù)根據(jù)日表得出月表,以便計算產(chǎn)能預(yù)報新批次所需時間,月報表生成后,系統(tǒng)將日表壓縮以騰出空間,使內(nèi)存保持充裕狀態(tài),依據(jù)已經(jīng)生產(chǎn)的報表,在下一次生產(chǎn)同類型時HMI將提供預(yù)計完成時間以供參考。
圖6 三號工位自動控制流程圖
圖7 觸摸屏運行界面及報表界面
圖8 工廠中使用設(shè)備加工
圖9 實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖
在測試中,出現(xiàn)了復(fù)位過限,感應(yīng)器檢測故障等問題,通過流程排查,使用邏輯順序調(diào)整,更改塊位置和添加手動的判斷條件成功解決上述問題。實際投入J市某企業(yè)生產(chǎn)后該工位投入人力從5人減少至2人,完全去除人工重體力勞動;生產(chǎn)方面,原生產(chǎn)方式已知純?nèi)斯っ抗ぷ魅罩谱骷s20批次,單次約26卷布卷,現(xiàn)使用設(shè)備后消耗時間如圖9:
使用標準工時測定[4]:單次流程為對接-裝載-傳輸-套袋X個-傳輸-對接,已知對接等操作平均時長為186s,套袋周期平均時長為35s,設(shè)套袋X個Y批可得:
式中T為所需時長,計算得每日設(shè)備完成原作業(yè)所需時長T為6.09小時,考慮仍有人工因素加入5%寬放時間,即每日設(shè)備標準工時tm;已知白班工時為8小時,除去總寬放時間為10%,人員有效工作時間為tr。效率即為原先純?nèi)斯ば实?13.7%,改善后較高于人工效率,達到預(yù)期目的。
通過模擬人工流程和優(yōu)化設(shè)計設(shè)備,利用S7-1200模塊化特性與迅捷的人機交互,使設(shè)備替代人力高效套袋,改善了高負重作業(yè)環(huán)境,初步實現(xiàn)了設(shè)計意義。該設(shè)備仍有許多不足,由于實際需足,扎袋和檢測由人工操作,若完成全自動化即可以實現(xiàn)24小時不間斷生產(chǎn),大大提高整體工作效率。本研究以紡織產(chǎn)業(yè)常見的柔性材質(zhì)套袋工作切入點,著眼于改善高壓作業(yè)環(huán)境與提升產(chǎn)業(yè)自動化水平,為我國紡織產(chǎn)業(yè)進一步實現(xiàn)智能織造提供助力。