黃鵠,崔洪明,何峰
(中國石化荊門石化公司,湖北 荊門448039)
隨著子午線輪胎的發(fā)展,作為物理防老劑的橡膠防護蠟逐步得到廣泛應(yīng)用,國外最早應(yīng)用的是德國,其后是美國霍尼韋爾公司開發(fā)OK1987、DO3205等五大系列產(chǎn)品,20世紀(jì)初英國ASTOR公司的Okerin系列蠟、德國萊恩公司的Antiluxlll蠟等占領(lǐng)橡膠防護蠟市場[1]。我國橡膠防護蠟的研制相對較慢,經(jīng)過近幾十年的發(fā)展,形成撫順石油化工研究院的FLY型、D型、P型、南陽sinopec XJL系列蠟、荊門RPW型系列蠟等產(chǎn)品可替代進口,基本滿足生產(chǎn)高質(zhì)量汽車輪胎的需要。
國內(nèi)屈清州、齊霽等對大連石化、大慶石化等全精煉蠟生產(chǎn)、質(zhì)量優(yōu)化和降低含油量等進行過深入的報道[2-3]。荊門石化公司橡膠防護蠟開發(fā)之初以RPW型號生產(chǎn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施,對該公司的生產(chǎn)影響很大,為盡快適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合兄弟企業(yè)實踐經(jīng)驗,經(jīng)過幾年的摸索實踐,也積累了較豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,實現(xiàn)了優(yōu)化控制,產(chǎn)品性能滿足了市場需要。
該公司生產(chǎn)橡膠防護蠟裝置有兩套常減壓裝置、兩套糠醛精制裝置、酮苯脫油脫蠟聯(lián)合裝置,白土精制和加氫補充精制裝置。近年由于高含蠟原油逐漸減少,為滿足生產(chǎn)負(fù)荷,不得已摻煉低含蠟原油,對石蠟、微晶蠟及橡膠防護蠟的質(zhì)量控制帶來了較大困難。近年來該公司采取全流程優(yōu)化,對裝置和工藝控制的各個環(huán)節(jié)進行優(yōu)化調(diào)整,取得了較好的效果。
采用石蠟基和中間基混煉生產(chǎn)基礎(chǔ)油和蠟,關(guān)鍵是確定合適的混煉比,石蠟基比例增大會提高基礎(chǔ)油黏度指數(shù),降低加氫改質(zhì)裝置苛刻度,但會影響蠟的黏度等級,相反中間基比例大會影響防護蠟質(zhì)量,對酮苯脫蠟負(fù)荷產(chǎn)生負(fù)面影響。為兼顧潤滑油基礎(chǔ)油、蠟的質(zhì)量,該公司組織技術(shù)力量進行優(yōu)化,通過分析南陽江漢原油的含蠟狀況和蠟晶體特征,設(shè)計出兩套蒸餾裝置生產(chǎn)橡膠防護蠟的合適比例,既能保證潤滑油基礎(chǔ)油黏度指數(shù)、黏度等級的達標(biāo),也能滿足防護蠟對碳數(shù)及碳分布的要求,為生產(chǎn)出較好高低溫防護性能的防護蠟打下了基礎(chǔ)。
常減壓裝置堅持做到高真空、低爐溫、窄餾分、淺顏色,對基礎(chǔ)油和蠟產(chǎn)品來說,都可以取得合適的餾分,窄餾程的防護蠟,性質(zhì)更穩(wěn)定。采取的措施有一是提高南蒸餾減三線干點,使減三線黏度在14~18 mm2/s;二是提高系統(tǒng)真空度,控制真空度95~98 kPa。三是北蒸餾減四線和南蒸餾減三線潤滑油料餾程控制,嚴(yán)格控制2%~98%餾分范圍。四是控制爐溫,減少熱裂解,既要保證蠟的滴熔點,又要保持潤滑油基礎(chǔ)油黏度范圍。通過有效的控制,保證了切割餾分的質(zhì)量,為后續(xù)裝置操作創(chuàng)造了條件。
碳原子數(shù)小的烷烴相對分子質(zhì)量小,熔點低,支化度低,易從橡膠中遷移到橡膠表面,但溫度升高后低碳原子數(shù)烴類會溶解在橡膠中;當(dāng)碳原子數(shù)過大時,則遷移速度更慢,產(chǎn)生的蠟?zāi)ず鼙?,不能形成保護層,對橡膠幾乎無保護作用。這種遷移的速度和質(zhì)量對防護膜的致密性、黏附性、延展性和穩(wěn)定性有較大的影響,因此獲得合適的碳原子數(shù)是溶劑精制的最大難點。
如果溶劑精制過深,小分子烷烴多,碳分布前移,在橡膠防護中遷移速度快,但蠟產(chǎn)品黏度和滴熔點受到影響,影響使用性能;精制過淺,石蠟顏色和光安也會受到影響,高碳數(shù)比例增加,在橡膠中遷移速度慢,不利于防護。為找到合適碳分布,一是通過加熱爐調(diào)節(jié)操作溫度;二是通過優(yōu)化溶劑比、尋求收率和質(zhì)量的平衡;三是通過固定糠醛裝置重套加工,保證防護蠟產(chǎn)品質(zhì)量;四是采用熱進料方式,避免中間過程的氧化。通過對黏度、比色和黏度指數(shù)的控制,確定了溶劑比和相關(guān)工藝參數(shù),使比色、黏度和瀝青質(zhì)滿足了下游裝置加工要求。
加氫改質(zhì)裝置主要功能是去除硫、氮、稠環(huán)芳烴等非理想組分,提高飽和烴含量,在改善油品黏溫性能的同時最大限度減少蠟裂解,保持產(chǎn)品中蠟的碳分布,增加了異構(gòu)含量。主要措施是對加氫改質(zhì)工藝參數(shù)進行優(yōu)化。首先是改質(zhì)反應(yīng)器R-101床層溫度;其次根據(jù)氫氣純度和原料產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)整氫油比;三優(yōu)化處理段和精制段空速和氫分壓;四是優(yōu)化減壓精制段參數(shù),保證蠟裂解程度最小。
酮苯脫蠟脫油過程是橡膠防護蠟質(zhì)量控制的關(guān)鍵階段,主要控制指標(biāo)是蠟含油、收率和基礎(chǔ)油傾點。
該公司采用的是一段脫蠟兩段脫油工藝,其中蠟脫油是防護蠟生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響蠟晶型和油含量,需重點優(yōu)化。采取的方法一是根據(jù)濾機實際情況調(diào)整溫洗程序,定期校對濾機液位。 二是關(guān)注過濾機內(nèi)蠟餅情況,及時溫洗和切換濾機;三是優(yōu)化調(diào)整脫油一段一次、一段二次和二段稀釋溶劑加入量;通過有效的跟蹤調(diào)整,保證了蠟含油穩(wěn)定在0.7%以下。同時通過優(yōu)化蠟回收操作,降低回收和脫氣操作負(fù)荷,改善了蠟的顏色,減少了溶劑攜帶量,提高了蠟產(chǎn)品質(zhì)量。
表1 優(yōu)化前后主要指標(biāo)達標(biāo)情況
通過優(yōu)化,黏度達標(biāo)率可達100%,黏度范圍也從優(yōu)化前的0.7 mm2/s降低到目前的0.54 mm2/s;滴熔點合格率達100%,波動范圍從6.9 ℃降低到4.1 ℃。效果較為明顯,生產(chǎn)的減四線蠟碳分布滿足SH/T 0871中3號防護蠟指標(biāo)要求。
分別對橡膠防護蠟樣品-1、樣品-2型、樣品-3在北京某橡膠研究院進行使用性能評定,采用德國、意大利、英國蠟、國產(chǎn)RP-3、P-型等進行對比試驗。試驗材料采用全天然橡膠和天然橡膠/合成混合橡膠,分別進行了大氣老化試驗、室溫和40 ℃下臭氧老化試驗,膠料的硫化特性、力學(xué)和繞曲試驗等,結(jié)果見表2~表4。
從表2到表4可以看出:1)樣品-1的大氣暴曬老化和抗臭氧性能均優(yōu)于從英國、意大利和德國進口的產(chǎn)品。樣品-2由于調(diào)入適量的輕組分蠟和微晶蠟,抗臭氧性能更全面。2)通常情況下靜態(tài)抗臭氧性能好的蠟,動態(tài)抗臭氧能力差,而樣品-2具有優(yōu)異的靜態(tài)和動態(tài)抗臭氧能力。3)樣品-3由于含有高熔點微晶蠟,硫化膠性能不降低的前提下,熱空氣老化性能更顯優(yōu)勢。
表2 樣品-1性能評定
表3 樣品-2性能評定
表4 樣品-3性能評定
選取樣品-1在銀川某廠用于攻關(guān)胎的胎面膠和胎側(cè)膠試制,試制工藝過程正常,壓出性能好,輪胎表面光滑,接頭牢固,無脫開現(xiàn)象,且膠料熱煉時不產(chǎn)生黏輥或脫輥。在廣州、???、新疆進行室外性能試驗,里程達7萬公里后沒有發(fā)現(xiàn)裂紋等問題,防護效果較為明顯。
橡膠防護對大氣暴曬老化和抗臭氧性能有較高要求,在追求靜態(tài)和動態(tài)抗臭氧能力上也是市場發(fā)展趨勢。通過生產(chǎn)裝置的優(yōu)化即可滿足產(chǎn)品性能要求是最快捷、直接的方法,采用蒸餾-溶劑精制-加氫改質(zhì)-脫蠟脫油老三套和加氫工藝相結(jié)合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)橡膠防護蠟不失為較好的工藝路線,有較好的發(fā)展前景。