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鉤舌斷裂原因及防止方法的探究

2020-06-08 07:11:16
鑄造設(shè)備與工藝 2020年2期
關(guān)鍵詞:機械性能脫碳斷口

(哈爾濱鐵路局哈爾濱車輛監(jiān)造項目部,黑龍江牡丹江 157013)

1 情況描述

某企業(yè)生產(chǎn)的16H 型車鉤鉤舌在大秦線行車過程中發(fā)生了斷裂,其斷口形態(tài)為冰糖狀。生產(chǎn)的一件F51AE 型鉤舌在澳大利亞力拓公司的鐵路專用線上被拉斷。照片顯示斷口狀態(tài)與大秦線上斷裂鉤舌的斷口以及試棒破斷斷口相類似。

2 產(chǎn)生斷裂的原因分析

2.1 過程分析

1)查看冶煉、熱處理工序現(xiàn)場情況,對問題爐次及前后各10 個冶煉爐次的冶煉記錄和熱處理記錄進行審查;

2)對問題爐次鉤舌隨機抽取5 件探傷檢查,確認裂紋發(fā)生的時機;

3)對問題爐次鉤舌實物取樣檢查機械性能;

4)對問題爐次及前后各三個爐次的化學(xué)成分做全元素的分析檢查;

5)對斷口表面狀態(tài)做進一步分析。

2.2 結(jié)果分析

2.2.1 斷裂部分金相組織分析

隨機抽取5 個問題鉤舌實物進行探傷檢查,探傷檢查發(fā)現(xiàn)在鉤舌澆口處均存在裂紋,在兩個有較長裂紋鉤舌上采用鋸切和加工的方法制取了8 個裂紋部位的金相試樣,金相檢查結(jié)果見表1,金相照片見圖1、圖2、圖3.

表1 E 級鋼鉤舌金相組織與裂紋兩側(cè)脫碳層特征

由圖1、2、3 可以看出,裂紋處金相組織為索氏體;澆冒口處有缺陷,封閉缺陷基體有脫碳,說明有氣體;澆冒口處表層裂紋兩側(cè)有脫碳層,說明裂紋產(chǎn)生于熱處理之前;圖3b)有三叉裂紋,說明裂紋沿晶界分布。

圖1 05136 試樣內(nèi)部缺陷處金相組織(索氏體)

圖2 05208 試樣內(nèi)部缺陷處基體表層有脫碳

圖3 05094 表層裂紋兩邊脫碳、分叉、轉(zhuǎn)向(脫碳層硬度HV229)

2.2.2 對問題爐次鉤舌實物做機械性能測試

對問題爐次鉤舌實物三個加工拉伸試棒和沖擊試塊,并進行拉伸試驗、沖擊試驗,試驗結(jié)果見表2.

表2 E 級鋼16H 鉤舌的力學(xué)性能

實驗結(jié)果表明:兩個試樣無下屈服強度點;三個試樣的延伸率、斷面收縮率和沖擊值都不合格。

2.2.3 化學(xué)成分檢測

對問題爐次及前后各三個爐次的化學(xué)成分做全元素的分析檢查。檢查結(jié)果見表3,ZG25Mn-CrNiMo 化學(xué)成分范圍見表4.

結(jié)果表明,365 爐和364 爐Al 含量高出正常對比爐次約一倍。

對斷口采用掃描電鏡高倍形貌觀測和X 光能譜元素分析及俄歇能譜表面元素分析,分析結(jié)果見圖4、圖5、圖6、圖7.

表3 光譜全元素分析結(jié)果(質(zhì)量分數(shù),%)

表4 ZG25MnCrNiMo 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)

圖4 362 爐韌性斷口

圖5 365 爐脆性斷口的形貌和夾雜

圖6 365 爐脆性斷口夾雜的能譜分析

結(jié)果表明,脆性斷口面有較多的Al2O3、、MnS 和局部富集的Mn;脆性斷口上存在AlN;脆性斷口未發(fā)現(xiàn)富集的As、Sn、Sb、Pb 等元素。

金化所專家分析的結(jié)論是:365 爐鉤舌產(chǎn)生異常斷口的原因是沿晶界存在AlN.

金化所專家同時建議:

1)全面優(yōu)化熔煉工藝,以保證最佳的Al 含量、最佳的N 含量、Mn 的充分固溶;

2)改進Al 的加入方法;鉤舌全元素分析中增加Al 元素的監(jiān)控;制定Al 含量的最佳范圍和判廢準(zhǔn)則;

3)完善鉤舌連體小樣斷口特征的質(zhì)量判定準(zhǔn)則;

4)對上述異常斷口現(xiàn)象進行重現(xiàn)試驗,以確保生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

2.3 公司工藝部門分析工作

公司工藝部門對鐵科院金化所的分析報告進行了認真研究,商定從以下幾個方面開展工作:

1)確定E 級鋼鋁含量控制的合理范圍;

2)制定生產(chǎn)過程中控制含鋁量的措施;

3)嚴格整個冶煉過程的質(zhì)量控制;

4)嚴格熱處理工藝,保證連續(xù)式熱處理爐溫度均勻性。

圖7 365 爐脆性斷口表面俄歇能譜表面元素分析

表5 含鋁量高的爐次斷口與性能統(tǒng)計

通過對近400 多個爐次試棒斷口的篩查,對斷口異常的E 級鋼進行統(tǒng)計,見表5.通過統(tǒng)計表可以看出,在基爾試棒中(在澆注全爐鋼水3/4 時澆注)含鋁質(zhì)量分數(shù)在0.08%左右時仍然存在微量沿晶斷口,同時可以看出雖然機械性能都能合格,但50%以上的沖擊韌性僅略有富余。斷口的宏觀照片見圖8.因此對E 級鋼而言,在確保不出現(xiàn)沿晶斷口的情況下,含鋁質(zhì)量分數(shù)至少應(yīng)控制在0.07%以下。經(jīng)過對近90 多個爐次的性能檢查,發(fā)現(xiàn)有4 爐存在性能不合格現(xiàn)象,見表6、表7,經(jīng)檢查該4 爐斷口未發(fā)現(xiàn)異常,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)該4 爐基爾試棒的鋁含量均比包內(nèi)樣有所降低,說明鋼水包內(nèi)的鋁在澆注過程中分布不均勻以及存在少量的燒損,同時也說明一定的鋁含量對細化晶粒進而提高機械性能有好處。因此為保證機械性能指標(biāo),含鋁質(zhì)量分數(shù)至少應(yīng)控制在0.03%以上??傮w結(jié)論為:E 級鋼鋁質(zhì)量分數(shù)控制的合理范圍在0.03%~0.07%.

圖8 不同含鋁量試棒斷口宏觀形態(tài)

表6 不合格爐次化學(xué)成分表(質(zhì)量分數(shù),%)

為了保證鋼水中鋁的質(zhì)量分數(shù)對爐內(nèi)插鋁和包內(nèi)沖鋁以及吹氬喂絲等工藝方法進行了比較,認為采取吹氬喂絲工藝具有控制穩(wěn)定、鋁的吸收率高、分布均勻等優(yōu)點,進行了連續(xù)五個爐次吹氬喂絲工藝試驗,并對現(xiàn)場操作者進行了培訓(xùn)指導(dǎo),效果良好。

通過對整個冶煉操作過程的審查,發(fā)現(xiàn)在操作過程中存在脫碳量控制不穩(wěn)定、脫碳時間過長、扒渣不徹底、還原期過長等問題,針對冶煉過程存在的問題,企業(yè)采取了以下措施:

1)嚴格控制脫碳量0.35%以上,使鋼水中雜質(zhì)通過碳氧結(jié)合充分上浮進入爐渣中,有效去除雜質(zhì);

2)嚴格控制脫碳速度,避免脫碳速度過快造成過氧化及鋼水大沸騰,以此降低鋼水中的氧、氮含量;

表7 不合格爐次機械性能表

3)嚴格控制還原期白渣保持時間,充分脫氧、脫硫,通過合理控制氬氣攪拌時間,使成分均勻化,使夾雜物充分上浮進入爐渣,減少MnS,Al2O3偏析。

這些問題在現(xiàn)場指導(dǎo)過程中基本解決。

針對連續(xù)式熱處理爐溫度均勻性檢測問題,采用試棒法及拖偶試驗法相結(jié)合的檢測方法,進行定期檢測,保證熱處理爐爐溫的均勻性。

3 結(jié)論

鉤舌斷裂對鐵路運行安全會造成嚴重危害,嚴重者會造成列車分離,影響整條運輸線路行車安全,對于一個企業(yè)生存發(fā)展同樣會造成嚴重危害,事關(guān)一個企業(yè)的生死存亡,以及對全體員工切身利益造成嚴重危害。因此保證鉤舌壽命期內(nèi)無裂紋是需要企業(yè)采取具體措施、嚴格控制制造過程來保證的。

防止鉤舌產(chǎn)生裂紋的方法有:

1)加強冶煉過程控制:控制脫碳速度0.01%~0.03%/min、脫碳量控制在0.35%以上,使鋼水內(nèi)雜質(zhì)、夾雜物充分上浮進入爐渣中。

2)冶煉過程中全部采用吹氬喂絲工藝加鋁,殘鋁質(zhì)量分數(shù)嚴格控制在0.03%~0.06%,通過控制吹氬時間保證成分均勻,避免Al、Mn 元素偏析。

3)保證熱處理爐爐溫均勻性。

為防止鉤舌斷裂這項質(zhì)量問題對鐵路運行安全造成的嚴重危害,必須不斷改進工作方法,采取必要的工藝措施,提高工作標(biāo)準(zhǔn),完善工作質(zhì)量,滿足鐵路提速重載、快捷運輸不斷發(fā)展的需要。

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