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循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣機(jī)流渣原因探討及處理

2020-06-08 09:22:59侯興國(guó)
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐

侯興國(guó)

摘要:因?yàn)檠h(huán)流化床鍋爐灰渣溫度高達(dá)900-1000℃,所以循化流化床鍋爐均配置專門灰渣冷卻系統(tǒng)(冷渣器)來(lái)冷卻高溫的灰渣,將爐膛排出的高溫爐渣冷卻到150℃及以下,從而有利于爐渣的輸送和處理。早期我國(guó)引進(jìn)技術(shù)的循環(huán)流化床鍋爐普遍采用流化床式冷渣器(風(fēng)水聯(lián)合冷渣器)。但流化床式冷渣器無(wú)法適應(yīng)國(guó)內(nèi)復(fù)雜多變的燃料品質(zhì),當(dāng)出現(xiàn)較多大顆粒時(shí),流化床式冷渣器容易出現(xiàn)堵塞、結(jié)焦等問(wèn)題,最終導(dǎo)致鍋爐壓火或者停爐。滾筒冷渣機(jī)以其對(duì)爐渣粒徑及分布要求寬松;通渣能力強(qiáng),對(duì)渣量的適應(yīng)性較好;冷渣效果好;耗電率低;運(yùn)行平穩(wěn)可靠;操作方便;系統(tǒng)配置簡(jiǎn)單;磨損量小,整機(jī)壽命高;安裝方便等特點(diǎn)目前已在大型循化流化床鍋爐中得到了大規(guī)模的應(yīng)用,并成為循環(huán)流化床鍋爐灰渣冷卻的主流產(chǎn)品。但滾筒冷渣機(jī)在實(shí)際應(yīng)用中也暴露出了一些問(wèn)題,例如:冷渣器入口管存在燒紅現(xiàn)象、下渣管堵塞和下渣管出風(fēng)不出渣;冷渣器進(jìn)出口旋轉(zhuǎn)接頭漏渣;長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行筒體跑偏;傳動(dòng)鏈條磨損斷裂;冷渣機(jī)出口無(wú)規(guī)律性“流渣”現(xiàn)象等。本文以某廠LGT系列滾筒冷渣機(jī)為例針對(duì)冷渣機(jī)出口無(wú)規(guī)律性“流渣”現(xiàn)象進(jìn)行探討分析。

關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;滾筒冷渣機(jī);流渣

引言:循化流化床鍋爐滾筒冷渣機(jī)“流渣”現(xiàn)象雖然沒(méi)有規(guī)律可循,但通過(guò)總結(jié)分析“流渣”現(xiàn)象的原因,并采取相應(yīng)的措施,該問(wèn)題還是可以得到有效的控制,希望上述分析能夠給同類型配備滾筒冷渣機(jī)的循化流化床鍋爐機(jī)組提供參考,避免發(fā)生“流渣”事故的發(fā)生。

1.滾筒冷渣機(jī)結(jié)構(gòu)及原理

該廠LGT系列滾筒冷渣機(jī)是由滾筒、轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、進(jìn)渣裝置、出渣裝置、冷卻水系和電控裝置、進(jìn)渣管組件等組成。其工作原理為鍋爐排渣口排出的熾熱的灰渣經(jīng)斜伸入滾筒內(nèi)的進(jìn)渣管進(jìn)入滾筒端部,并在進(jìn)渣管周圍堆積到一定高度,當(dāng)其產(chǎn)生的重力與進(jìn)渣管內(nèi)的渣流的重力平衡時(shí),管內(nèi)渣流便被阻滯;當(dāng)由滾筒旋轉(zhuǎn)而推動(dòng)灰渣向滾筒出渣端移動(dòng)時(shí),進(jìn)渣管出口周圍渣堆高度隨之下降從而打破了管內(nèi)外灰渣的重力平衡,管內(nèi)渣流又繼續(xù)。這樣,滾筒轉(zhuǎn),熱渣流進(jìn);滾筒停,熱渣流停;快轉(zhuǎn)快進(jìn),慢轉(zhuǎn)慢進(jìn)。在灰渣推進(jìn)過(guò)程中,灰渣與冷卻水進(jìn)行熱交換,由循環(huán)流動(dòng)的冷卻水將灰渣大部分熱量帶走,灰渣溫度降低,可以由輸渣設(shè)備運(yùn)走或儲(chǔ)存到渣倉(cāng)內(nèi)。

2.滾筒冷渣機(jī)流渣的現(xiàn)象及原因分析

(1)該廠自2012年底投產(chǎn),尤其自2018年以來(lái)先后出現(xiàn)多次冷渣機(jī)出口“流渣”現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為冷渣機(jī)入口頻繁堵渣后,經(jīng)過(guò)人工敲打疏通、爐膛床壓上升、爐膛壓力波動(dòng)等原因誘發(fā)無(wú)規(guī)律可循的冷渣機(jī)出口大量“流渣”現(xiàn)象。冷渣機(jī)出口渣溫高達(dá)300-500℃,造成冷渣機(jī)出口渣溫高保護(hù)動(dòng)作,冷渣機(jī)跳閘。嚴(yán)重時(shí)大量熱渣瞬時(shí)涌入輸渣機(jī),造成輸渣機(jī)瞬時(shí)過(guò)載跳閘,使得輸渣機(jī)鏈斗因高溫變形,冷渣機(jī)筒體碳化,甚至通過(guò)輸渣機(jī)縫隙,熱渣灰涌出輸渣機(jī)箱體,不僅增加大量的清理維修工作,甚至威脅機(jī)組及人身安全。(2)循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣機(jī)流渣原因分析。①冷渣機(jī)本身造成“流渣”的原因。a.通過(guò)查看該型號(hào)冷渣機(jī)安裝使用說(shuō)明書要求冷渣機(jī)進(jìn)入筒體的進(jìn)渣管距離內(nèi)筒壁的距離一般控制在180-230mm,視出力大小而有不同,即開(kāi)口高度要低于筒體內(nèi)最高的螺旋片。而該廠在運(yùn)行過(guò)程中頻發(fā)出現(xiàn)冷渣機(jī)進(jìn)渣管脫落、進(jìn)渣管堵塞磨損等問(wèn)題,在維護(hù)過(guò)程中增大了進(jìn)渣管與內(nèi)筒壁的距離,甚至超過(guò)了筒體內(nèi)最高的螺旋片,造成渣封高度增加,阻力減小,增大了流渣的風(fēng)險(xiǎn)。b.隨著冷渣機(jī)運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)的增加,冷渣機(jī)螺旋導(dǎo)流片磨損變短或者缺失較多,在沒(méi)有得到有效的維護(hù)情況下造成冷渣機(jī)內(nèi)部阻力變小,當(dāng)發(fā)生堵渣突然暢通后,增加了“流渣”的可能。c.因該廠在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)爐膛內(nèi)部結(jié)焦、入爐煤粒徑大等原因造成的冷渣機(jī)進(jìn)渣管堵塞問(wèn)題,并通過(guò)人工捅渣或敲打等方式疏通,造成冷渣機(jī)進(jìn)渣管變形、進(jìn)渣管內(nèi)部澆注料脫落,加劇了進(jìn)渣管堵渣的可能,當(dāng)堵渣突然暢通后增大了“流渣”的風(fēng)險(xiǎn)。d.該廠冷渣機(jī)冷卻水取自凝結(jié)水,雖然凝結(jié)水水質(zhì)較好,但投產(chǎn)7年以來(lái)未進(jìn)行過(guò)定期除垢工作,且2018年該廠為降低鍋爐排煙溫度進(jìn)行了低壓省煤器改造對(duì)冷渣機(jī)冷卻水進(jìn)行分流造成冷渣機(jī)冷卻水量減少,同時(shí)該廠為間接空冷機(jī)組存在夏季真空低凝結(jié)水溫高的問(wèn)題,勢(shì)必影響換熱效果,在排渣過(guò)程中尤其是大量熱渣涌入冷渣機(jī)時(shí)熱渣得不到充分的冷卻流至排渣口,排渣溫度高增加了“流渣”風(fēng)險(xiǎn)。②外部因素分析。a.該廠自投產(chǎn)以來(lái)為降低成本執(zhí)行配煤摻燒制度,增加經(jīng)濟(jì)煤種的摻燒量,其中包括對(duì)煤泥摻燒。主要通過(guò)給煤機(jī)輸送的入爐煤中摻混晾曬干煤泥及煤泥膏體泵泵送濕煤泥的方式進(jìn)入爐膛。因煤泥本身粒徑較細(xì),造成爐膛內(nèi)部物料中細(xì)灰比例增大,進(jìn)入冷渣機(jī)的床料中細(xì)灰含量高,同時(shí)因細(xì)灰的流動(dòng)性強(qiáng),在冷渣機(jī)內(nèi)部具有流動(dòng)性,增加了冷渣機(jī)“流渣”的幾率。b.同時(shí)該廠在執(zhí)行配煤摻燒的同時(shí),入爐煤種摻混有大量的中煤及煤矸石,中煤及煤矸石在燃燒過(guò)程中爆裂性差,在爐膛底部聚集堵塞排渣口,當(dāng)通過(guò)擾動(dòng)突然暢通,勢(shì)必造成大量粗細(xì)物料涌入冷渣機(jī),來(lái)不及冷卻流至冷渣機(jī)出口造成“流渣”。c.通過(guò)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)該廠發(fā)生多次爐膛結(jié)焦及風(fēng)帽脫落問(wèn)題,造成爐膛內(nèi)部風(fēng)場(chǎng)流向改變,尤其是風(fēng)場(chǎng)改變后冷渣機(jī)進(jìn)渣口與回料器出口形成短路時(shí),回料器返回的大量細(xì)灰直接進(jìn)入冷渣機(jī),造成“流渣”[1]。

3.滾筒冷渣機(jī)“流渣”問(wèn)題的解決方案

3.1滾筒冷渣機(jī)的改造及維護(hù)

(1)提高冷渣機(jī)內(nèi)螺旋葉片的高度,在“流渣”時(shí)可將大量的熱渣阻擋在冷渣機(jī)內(nèi),防止大量熱渣涌入輸渣機(jī)造成“流渣”。該方案已經(jīng)在某廠無(wú)錫鍋爐廠生產(chǎn)的UG-480/13.7-M型循化流化床鍋爐中應(yīng)用并取得了良好的效果,“流渣”現(xiàn)象明顯減少,且改造前后對(duì)冷渣機(jī)的出力未產(chǎn)生影響。(2)在進(jìn)渣管出口處設(shè)擋板或在螺旋片處設(shè)擋板,原理同上,增加熱渣在冷渣機(jī)內(nèi)部的阻力,防止“流渣”,該方案同時(shí)為廠家推介方案。(3)控制進(jìn)渣管口距離內(nèi)筒壁的距離低于筒體內(nèi)最高的螺旋片,若需增大冷渣機(jī)出力,在進(jìn)渣管直段兩側(cè)開(kāi)弧口方式解決,防止冷渣機(jī)進(jìn)渣口渣封形成困難或?qū)湓鼨C(jī)出口方向阻力減小造成“流渣”。(4)冷渣機(jī)入口采用篦式組合閥,防止大量灰渣瞬時(shí)涌出。

3.2運(yùn)行方式及燃燒調(diào)整降低“流渣”風(fēng)險(xiǎn)

(1)配煤摻燒過(guò)程中嚴(yán)格控制入爐煤粒徑的兩極分化,同時(shí)嚴(yán)格控制中煤與煤泥的同時(shí)摻燒比例,防止出現(xiàn)粗渣堵塞冷渣機(jī)排渣管,疏通后細(xì)渣大量涌入冷渣機(jī)。(2)在保證燃燒調(diào)整的同時(shí)維持較低床溫,較少結(jié)焦風(fēng)險(xiǎn),降低冷渣機(jī)入口渣溫高和堵渣的風(fēng)險(xiǎn)。(3)適當(dāng)降低一次風(fēng)量,保持合理的床壓,維持穩(wěn)定的爐膛內(nèi)部壓力,防止出牙大幅波動(dòng),較少冷渣機(jī)堵渣后突然暢通的風(fēng)險(xiǎn)。(4)合理調(diào)節(jié)冷渣機(jī)運(yùn)行方式,轉(zhuǎn)速要控制在30Hz以下,盡量低轉(zhuǎn)速運(yùn)行,采取間斷排渣,勤排、少排,防止渣封破壞造成“流渣”[2]。

結(jié)論:

簡(jiǎn)而言之,循環(huán)流化床鍋爐以其燃料適應(yīng)范圍廣、爐內(nèi)脫硫、低NOx排放、燃燒效率高、負(fù)荷調(diào)節(jié)比大、灰渣綜合利用等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在我國(guó)得到了飛速的發(fā)展。本文主要對(duì)循化流化床鍋爐滾筒式冷渣機(jī)在日常應(yīng)用中所發(fā)生“流渣”現(xiàn)象的原因進(jìn)行了分析,并對(duì)該問(wèn)題的處理進(jìn)行了探討。

參考文獻(xiàn):

[1]全國(guó)電力行業(yè)CFB機(jī)組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)組編.循化流化床鍋爐技術(shù)1000問(wèn)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2016.

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