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礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化及關(guān)鍵設(shè)備的選型

2020-06-10 13:37:02張劍波
機械管理開發(fā) 2020年4期
關(guān)鍵詞:風井選型風量

張劍波

(陽煤寺家莊有限責任公司防突隊, 山西 昔陽 045300)

引言

煤炭安全生產(chǎn)一直都是備受關(guān)注的問題,煤礦安全生產(chǎn)是保證其產(chǎn)量的基礎(chǔ)。影響煤礦安全生產(chǎn)的主要因素包括有煤層中蘊藏的瓦斯、地下水以及綜采設(shè)備是否可靠等,為確保煤礦安全生產(chǎn)需針對性地采取防范措施。其中,針對綜采工作面煤層中蘊藏的瓦斯,主要通過礦井通風系統(tǒng)降低工作面的瓦斯?jié)舛萚1]。礦井通風系統(tǒng)作為礦井生產(chǎn)系統(tǒng)的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣性直接決定其瓦斯、粉塵濃度是否符合《煤炭安全規(guī)程》的相關(guān)標準要求。因此,需建立合理、完善的礦井通風系統(tǒng)為煤礦的安全生產(chǎn)提供保障。鑒于某煤礦年代久遠,需對其礦井通風系統(tǒng)進行優(yōu)化并完成其關(guān)鍵設(shè)備的選型。

1 通風現(xiàn)狀

目前,該礦井所采用的通風方式為中央并列式,其通風路徑為:主井、副井進風,西風井回風的路徑。當前某礦通風系統(tǒng)所存在的問題總結(jié)如下:

1)隨著工作面的深入,通風路線不斷加長,導致其風阻增大;

2)該礦的年代相對久遠,其設(shè)計初期的設(shè)備相對老化,效率低,其通風量無法滿足實際生產(chǎn)的需求;

3)鑒于該礦井煤層特點,其同時參與工作的掘進工作面的數(shù)量較多,導致各個掘進工作面的通風量較小[2];

通過驗算可得,以該礦井現(xiàn)有的通風系統(tǒng)僅可維持年產(chǎn)值120 萬t 的生產(chǎn)需求。但是,該礦的年規(guī)劃產(chǎn)值為210 萬t。因此,急需對綜采工作面現(xiàn)有的通風系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計。

2 礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化

2.1 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化方案的設(shè)計

基于對當前礦井通風系統(tǒng)現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ),設(shè)計如下四種通風系統(tǒng)的改造方案。具體闡述如下:

改造方案一:維持當前通風系統(tǒng)設(shè)計不變的基礎(chǔ)上,僅更換通風系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備通風機。具體操作為:將當前通風系統(tǒng)的G4-7328D/400 的兩臺通風機更換為通風量更大的FCBD29/630 對旋式軸流通風機。為實現(xiàn)通風系統(tǒng)的節(jié)能生產(chǎn),改造后的通風機采用變頻調(diào)速系統(tǒng),使其能夠根據(jù)通風需求控制通風機電機的轉(zhuǎn)速得到所需的通風量[3]。

改造方案二:在當前通風方式的基礎(chǔ)上,新增一個回風井。其中,新增回風井主要服務(wù)于4 號、6 號煤層的開采;原西回風井服務(wù)于3 號、5 號煤層的開采。將原先的中央并列式通風方式該為混合式通風方式。

改造方案三:在礦井東西兩側(cè)各新增一個回風井,實現(xiàn)兩側(cè)對角式通風。具體實施為:在礦井西側(cè)6號煤層附近新增一個回風井,主要服務(wù)于4 號、6 號煤層的開采;在礦井東側(cè)5 號煤層附近新增一個回風立井,服務(wù)于3 號、5 號煤層的開采。將原有的中央并列式通風方式優(yōu)化為對角式通風方式。

改造方案四:新增輔助通風系統(tǒng)。根據(jù)《煤炭安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,當工作面的通風量不足時可適當增加輔助通風機。針對該礦情況,在礦井西側(cè)6 號煤層、東側(cè)5 號煤層新增輔助通風系統(tǒng),并為其配置4 臺輔助通風機,從而解決通風線路長、風阻大的問題。但是,礦井的通風方式保持不變[4]。

2.2 通風系統(tǒng)優(yōu)化方案的確定

根據(jù)礦井實際情況,提出四種通風系統(tǒng)優(yōu)化方案?,F(xiàn)將四種優(yōu)化方案的優(yōu)劣勢對比如下:

1)方案一與其他改造方案對比具有工程量小、工期短的特點。但是,基于改造方案一隨著工作面的深入,其通風阻力不斷增大,雖然更換了功率較大的通風機。但是,經(jīng)換算可知通風困難時期其效率僅為94%,且耗電量很大。

2)方案二新增回風井可有效增加回風巷道的距離,從而減小風阻。經(jīng)計算,方案二的礦井在困難時期的風阻比方案一小320 MPa。缺點在于:改造方案二的工程量大、工期長,且通風方式由并列式通風更改為混合式通風,在后期的管理相對復(fù)雜。

3)方案三在礦井東西側(cè)各新增一個回風立井,其在縮短回風巷道距離的同時,大大降低了礦井在困難時期的風阻,具體值約為980 MPa。此外,基于方案三改造完成后新增了礦井的安全出口,確保礦井風壓相對穩(wěn)定[5]。但是,方案三的工程量更大、工期更長。

4)基于方案四中的輔助通風機可實現(xiàn)對巷道中風壓的平衡,在不增加礦井巷道風壓的基礎(chǔ)上實現(xiàn)工作面風量的增加。但是,方案四需要較為嚴格的管理模式,容易導致與輔助風機并聯(lián)風路中風量不足。

綜上所述,方案一具有相同工程量下工期短的明顯優(yōu)勢;方案四盡管能夠增加巷道的風量,但是其仍無法滿足將來210 萬t/d 的工作需求。為進一步甄選出較為合適的優(yōu)化方案,本文對前三種方案的改造成本進行對比分析。對比結(jié)果如表1 所示。

表1 三種方案改造成本分析 萬元

綜上所述,從技術(shù)、經(jīng)濟、安全以及管理等方面對比分析,方案一為最優(yōu)方案。

3 礦井通風系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備的選型

方案一的關(guān)鍵是為礦井通風系統(tǒng)匹配最佳的通風機。因此,根據(jù)相關(guān)計算得出通風機的型號和規(guī)格。

3.1 選型依據(jù)

方案一僅對通風機進行選型,其基礎(chǔ)通風方式未改變。因此,通風機的選型依據(jù)為:通風方式為中央并列式通風方式,其中主、副斜井進風,回風斜井回風。

經(jīng)前期測算,該礦井在實際生產(chǎn)中所需的風量為135m3/s;在通風困難時期礦井巷道的負壓為4163.2Pa、通風容易時期礦井巷道的負壓為3 597.2 Pa。

3.2 通風設(shè)備的選型確定

考慮通風系統(tǒng)在實際通風過程中的漏風損失和阻力損失后,要求通風機風量滿足如下要求:

通風機風量為135 m3/s×1.05=141.75 m3/s;

基于對通風機風量的計算,并對通風機相關(guān)產(chǎn)品的選型對比,擬采用方案一中通風機的型號為FCBD29/630 對旋式軸流通風機。安裝兩臺,其中一臺工作,另一臺為備用。

4 結(jié)語

通風系統(tǒng)作為保證綜采工作面巷道瓦斯、粉塵濃度滿足《煤炭安全規(guī)程》相關(guān)標準的措施之一,其性能優(yōu)劣直接決定工作面生產(chǎn)的安全性。對于年代久遠的礦井而言,隨著巷道的推進,出現(xiàn)通風量不足、設(shè)備老化等問題。因此,需根據(jù)礦井實際情況對其通風系統(tǒng)進行優(yōu)化,以確保其滿足實際生產(chǎn)需求。

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