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500 kV GIS電流互感器SF6微水含量超標(biāo)分析與處理
——以猴子巖水電站為例

2020-06-14 13:06陳偉林秦知了
水電與新能源 2020年5期
關(guān)鍵詞:氣室互感器線圈

陳偉林,鐘 斌,秦知了

(國電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂山 614900)

猴子巖水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定縣境內(nèi),為地下式廠房,主變壓器安裝在地下主變壓器洞內(nèi),500 kV開關(guān)站設(shè)在地面。電站以500 kV一級電壓接入系統(tǒng),500 kV側(cè)系統(tǒng)共4回進(jìn)線和5回出線,采用3串4/3方式接線。

猴子巖水電站GIS設(shè)備為平高集團(tuán)產(chǎn)品,分兩部分布置:地下主變洞500 kV電纜層及地面開關(guān)站GIS樓550 kV GIS層。GIS大部分布置在戶內(nèi),僅出線部分裝在戶外。主要設(shè)備包括:斷路器、電流互感器、隔離刀閘、快速接地刀閘、檢修用接地刀閘、空氣/SF6套管、母線、電壓互感器、避雷器、電纜連接裝置、伸縮節(jié)等元件。

此次微水超標(biāo)氣室屬于該站1號主變單元,該主變自2017年11月投運(yùn)以來,各設(shè)備運(yùn)行正常,于2019年04月首次檢修,檢修過程中發(fā)現(xiàn)該主變高壓側(cè)500 kV GIS設(shè)備氣室2GP7 C相(包含1臺電流互感器、1段短母線)微水含量超過標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到501.16 ppm,隨后進(jìn)行多次復(fù)測,微水含量測得值在499.60~501.20 ppm,數(shù)據(jù)見表1。

1 問題分析

1.1 技術(shù)數(shù)據(jù)及參數(shù)

500 kV電流互感器(連接主變壓器和500 kV電纜的短段母線回路)

額定一次側(cè)電流:3 000/1 500 A

額定二次側(cè)電流:1 A

額定變比:3 000/1(1 500/1)

保護(hù)用繞組短路電流倍數(shù)Kssc:≥25

表1 部分氣室壓力及微水含量記錄表

注:復(fù)測時(shí)只對2GP7C做了復(fù)測,因?yàn)樵摎馐椅⑺黠@接近限值;2GP8、2GP9為對應(yīng)相相鄰氣室。

保護(hù)用繞組暫態(tài)磁通倍數(shù)Kf:12

二次繞組間耐受工頻1 min短時(shí)耐受電壓:3 kV

二次繞組對地耐受工頻1 min短時(shí)耐受電壓:3 kV

繞組的匝間絕緣能在整個(gè)二次繞組兩端耐受1 min過電壓(峰值): 3 kV

該氣室SF6含氣量:80 kg

1.2 原因分析及處理過程

1)SF6氣體微水含量超標(biāo)常見的原因。①SF6氣體自身含有超量水分。SF6在制作過程中工藝流程把控不嚴(yán)造成微水含量超標(biāo),運(yùn)輸過程中保護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致空氣進(jìn)入、儲存環(huán)境惡劣導(dǎo)致氣體受潮。②設(shè)備內(nèi)部零部件含有水分。電流互感器內(nèi)部零部件較多,線圈及絕緣件等零部件等都含有水分,在制造或安裝過程中會(huì)吸收空氣中的水分,在真空處理的過程中很難全部析出這一部分,在設(shè)備運(yùn)行過程中緩慢釋放,造成SF6氣體微水含量升高[1]。③設(shè)備充氣時(shí)帶入水分。在對設(shè)備氣室進(jìn)行充氣操作時(shí),作業(yè)人員未嚴(yán)格按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),對接頭處理不干凈、管路未用新氣進(jìn)行沖洗、管接頭密封不嚴(yán)等讓空氣進(jìn)入設(shè)備。④吸附劑(分子篩)帶入的水分。吸附劑(分子篩)主要利用自身較強(qiáng)的吸附能力吸附設(shè)備內(nèi)部潮氣,但是不合格的吸附劑自身就可能帶入水分,比如干燥不測底、安裝前暴露時(shí)間太長等都可以帶入水分[2]。⑤外環(huán)境水分透過密封不嚴(yán)處滲入。外界水分從密封圈及微孔向設(shè)備內(nèi)部滲入水分。目前國內(nèi)大部分GIS設(shè)備氣室工作壓力比外界壓力高4~6倍,但外界水分壓力是設(shè)備內(nèi)部水分壓力的近100倍,對密封的要求非常高。但是密封在滿足SF6氣體不泄露的情況下,這種水分滲入量較少,幾乎可以忽略。

2)針對該氣室設(shè)備做具體深入分析。通過查閱猴子巖水電站GIS設(shè)備SF6氣體入站檢測報(bào)告,顯示SF6新氣在充入設(shè)備前滿足要求,且數(shù)據(jù)良好,對猴子巖水電站GIS設(shè)備所有氣室微水含量初始值和檢修值進(jìn)行了查閱,所有氣室初始微水含量均在100 ppm以下,檢修過的設(shè)備氣室SF6氣體微水含量變化不大。部分電流互感器氣室水分含量增長明顯,其中2GP7三相氣室微水含量均超過初始值的2倍以上,C相甚至超過《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》小于等于500 ppm的要求,微水含量變化異常的氣室均含有電流互感器,而其他氣室均正常,且數(shù)據(jù)良好,經(jīng)過以上分析,認(rèn)為SF6微水含量偏大為氣室內(nèi)電流互感器內(nèi)部零件(CT)析出水分所致。對此進(jìn)一步做了如下的具體分析。

猴子巖水電站500 kV GIS CT 出廠前的裝配工作是在潔凈干燥的廠房內(nèi)進(jìn)行的,CT裝配過程水分控制流程如下:CT線圈接收→CT線圈、絕緣紙板、墊板接線盤烘干→CT總裝試驗(yàn)后放入烘干間(75±5℃)烘干8 h以上→CT與斷路器總裝(不大于2 h形成封閉氣室)→充入SF6氣體48 h后進(jìn)行檢漏及水分試驗(yàn)→耐壓對接(不大于2 h形成封閉氣室)→耐壓合格后存棧(不大于2 h形成封閉氣室)。CT線圈出廠時(shí)其各項(xiàng)試驗(yàn)(含水分試驗(yàn))是合格的。

按照安裝工藝文件規(guī)定,現(xiàn)場CT線圈暴露在空氣中的時(shí)間應(yīng)控制在3 h內(nèi)。但現(xiàn)場實(shí)際安裝時(shí)電流互感器氣室可能敞開時(shí)間過長,同時(shí)受地域影響現(xiàn)場環(huán)境濕度偏大,該CT安裝環(huán)境正處于地下廠房,相對濕度較大,時(shí)間把控不嚴(yán),導(dǎo)致CT線圈受潮。加之安裝工期限制,在以上氣室氣體處理時(shí)水分控制時(shí)間偏短,CT線圈內(nèi)的水分未得到充分釋放。雖然現(xiàn)場安裝后驗(yàn)收時(shí)微水含量試驗(yàn)也合格,但隨著投運(yùn)時(shí)間的延長和環(huán)境溫度的升高,CT線圈內(nèi)的水分逐漸充分釋放,最終造成微水含量超標(biāo)。

3)SF6微水含量超標(biāo)處理步驟,見表2。

根據(jù)氣體處理工藝以及微水含量超標(biāo)處理方法,為快速達(dá)到微水含量處理目的,“更換分子篩+抽真空”是降低氣室內(nèi)微水含量最有效的手段(見圖1)。在更換分子篩后抽真空時(shí)間越長、真空壓力值越低,零部件內(nèi)的水分越易逸出;另外真空狀態(tài)下的必要靜置,也可使零部件內(nèi)水分充分析出。

表2 微水含量超標(biāo)處理步驟表

圖1 “更換分子篩+抽真空”降低氣室內(nèi)微水含量示意圖

微水含量處置流程共設(shè)2個(gè)循環(huán),若某個(gè)循環(huán)結(jié)束后的水分測量結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)(折算到20℃,≤100 ppm),則不再進(jìn)行后續(xù)處理循環(huán),操作步驟直接跳轉(zhuǎn)到步驟17。

2 處理結(jié)果及預(yù)控措施

2.1 處理結(jié)果

此次設(shè)備檢修時(shí)間較短,主要對2GP7C相氣室做了微水超標(biāo)處理,在處理過程中嚴(yán)格按照步驟,每個(gè)步驟都記錄了相關(guān)數(shù)據(jù),共進(jìn)行了2個(gè)循環(huán)的處理,靜置48 h后測得2GP7C相氣室微水含量為28.6 ppm,微水含量降低明顯,相鄰2GP8C相、2GP9C相氣室微水含量分別為32.7、33.2 ppm,投運(yùn)后1周,對2GP7C相氣室微水含量做了檢測,測得值27.7 ppm,微水含量超標(biāo)問題得到了有效地處理,計(jì)劃在后續(xù)設(shè)備運(yùn)行過程中將加強(qiáng)巡回檢查,定期做微水含量監(jiān)測,及時(shí)掌握設(shè)備健康狀況,確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.2 建議預(yù)控措施

1)選擇適宜的安裝條件。安裝應(yīng)選擇適度較低的時(shí)候進(jìn)行,干燥處理后的設(shè)備需抽真空保存,盡可能地減少設(shè)備暴露時(shí)間。

2)控制好氣體質(zhì)量。充氣前檢測SF6氣體微水含量,充氣管道應(yīng)盡量短,管徑盡量大,氣室較大的可多點(diǎn)同時(shí)充氣。

3)控制好設(shè)備質(zhì)量。設(shè)備質(zhì)量問題多出在密封件上,選擇合格的密封件,嚴(yán)格控制接觸面的工藝流程,均勻緊固連接螺栓,降低水蒸氣進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)。

4)及時(shí)更換吸附劑。設(shè)備運(yùn)行中,吸附劑能夠有效地的吸附設(shè)備零部件析出的水分,長期不更換可能飽和,達(dá)不到預(yù)期效果,運(yùn)行一定時(shí)間后檢修時(shí)應(yīng)更換吸附劑,更換前做干燥處理。

5)做好氣室壓力及微水含量記錄;記錄數(shù)據(jù)做好趨勢分析有利于判斷設(shè)備氣密性及微水含量發(fā)展趨勢,通過趨勢可以有效判斷設(shè)備運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在風(fēng)險(xiǎn)。

6)實(shí)時(shí)監(jiān)控。利用在線監(jiān)測裝置對微水含量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,建立GIS設(shè)備健康管理體系,一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,及時(shí)采取有效措施,防止事故擴(kuò)大,避免經(jīng)濟(jì)損失,杜絕人身傷害[3]。

7)電流互感器由于繞組匝間絕緣等材料有較強(qiáng)的吸水性,安裝電流互感器氣室,抽真空過程中建議從外部進(jìn)行均勻加熱提高氣室溫度,促進(jìn)水分更好排出。

3 結(jié) 語

通過對該電流互感器氣室SF6氣體微水含量超標(biāo)的分析與處理,設(shè)備在工廠制作過程中由于設(shè)施設(shè)備齊備,生產(chǎn)條件較為可靠,處理工藝控制嚴(yán)格,設(shè)備本身質(zhì)量有保障,但是在設(shè)備安裝過程中,現(xiàn)場安裝條件很難掌控,受安裝時(shí)限要求,部分工藝執(zhí)行不到位是出現(xiàn)質(zhì)量問題的主要原因。

基于此次設(shè)備故障及處理,以下4個(gè)方面值得思考:一是初始設(shè)計(jì)考慮周全,避免設(shè)備中途改型;二是計(jì)劃周全,給設(shè)備生產(chǎn)及安裝足夠的時(shí)間,而且盡量留有時(shí)間裕度,以免出現(xiàn)安裝條件變化造成時(shí)間不夠;三是加強(qiáng)安裝過程中工藝質(zhì)量的把控,每個(gè)過程節(jié)點(diǎn)做好相關(guān)記錄,確保有據(jù)可查;四是利用新技術(shù),根據(jù)需要設(shè)計(jì)生產(chǎn)能夠到現(xiàn)場免暴露組裝的產(chǎn)品,避免內(nèi)部零部件暴露吸潮。

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