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醋酸系統(tǒng)低壓吸收塔運(yùn)行瓶頸分析及性能提升

2020-06-20 05:55趙月東
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年6期
關(guān)鍵詞:分配器吸收劑吸收塔

趙月東

(兗礦魯南化工有限公司,山東滕州 277527)

兗礦魯南化工有限公司共有兩套醋酸生產(chǎn)裝置,采用的是兗礦集團(tuán)與原西南化工研究院共同研發(fā)的甲醇低壓羰基化法合成醋酸工藝。近年來,兩套裝置經(jīng)過不斷技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能進(jìn)一步優(yōu)化提升,但醋酸Ⅱ裝置在產(chǎn)能提升過程中,低壓吸收塔運(yùn)行指標(biāo)出現(xiàn)異常,瓶頸問題凸顯,成為擴(kuò)產(chǎn)道路上的絆腳石。

1 問題描述

醋酸低壓吸收塔(T1502)主要作用是:利用低溫甲醇作為吸收劑來吸收精餾放空尾氣中的碘甲烷、醋酸等有機(jī)組分。該塔為Ⅲ段填料塔,規(guī)格型號(hào)為Φ800mm*17 300mm、H=18 127mm,材質(zhì)為316L,Ⅰ段Ⅱ段筒體亂堆DN38型金屬矩鞍環(huán)。低壓吸收塔于2008年投用,穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),處理氣量為800m3(標(biāo))/h,在醋酸提產(chǎn)過程中,隨著生產(chǎn)負(fù)荷的增加,精餾放空尾氣上升,低壓吸收塔無法滿足氣量處理需求,運(yùn)行指標(biāo)逐漸惡化,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)攔液現(xiàn)象,影響吸收效果,導(dǎo)致碘甲烷等組分不能充分吸收,不但造成碘甲烷損失,同時(shí)造成火炬跑碘環(huán)保事故發(fā)生。

2 原因分析

2.1 吸收塔泛點(diǎn)氣速核算

目前低壓吸收塔相關(guān)參數(shù):液相負(fù)荷L=4m3/h,氣相負(fù)荷G=1 200m3(標(biāo))/h,氣相密度:γg=2.4kg/m3,液相密度γL=1 040.5kg/m3,液相黏度γL=1.094cP,金屬矩鞍環(huán)規(guī)格DN38型,低壓塔直徑800mm。

通過Bain-Hougen 關(guān)聯(lián)式計(jì)算:

通過查金屬矩鞍環(huán)的相關(guān)參數(shù),DN38型金屬矩鞍環(huán)比表面積α=112m2/m3,空隙率ε=0.96m3/m3,因此

DN38型金屬矩鞍環(huán)A值為0.062 25,帶入Bain-Hougen關(guān)聯(lián)式中:

可解得泛點(diǎn)氣速:uF=4.78m/s

空塔氣速一般為泛點(diǎn)氣速的50%-80%,理論最大空塔氣速不應(yīng)超過3.824m/s。

目前低壓吸收塔直徑800mm,氣量1 200m3(標(biāo))/h,即工況下氣量753.53m3/h,核算空塔氣速0.419m/s,說明低壓吸收塔目前處理余量較大,滿足氣量進(jìn)一步提升要求。

2.2 設(shè)備拆檢問題分析

系統(tǒng)停車期間組織對(duì)低壓吸收塔填料更換,并對(duì)填料壓蓋、分布器等部件進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)分布器及再分布器瓶頸問題較為突出。

低壓吸收塔有一個(gè)分布器及一個(gè)再分布器,分布器處于Ⅱ段填料上部,吸收劑管下部;再分配器處于Ⅰ段填料支撐板的下部。分布器及再分布器各由兩部分組成,一是液相分布板,二是氣相升氣管,液相分布板主要作用是將吸收劑均勻分布,從單個(gè)小孔中向下流出,經(jīng)過填料層,與上升的放空氣充分接觸,達(dá)到充分吸收的目的。氣相升氣管主要作用是將吸收后的放空氣從升氣孔中流出,然后進(jìn)入上一層填料繼續(xù)吸收或進(jìn)入火炬管線燃燒。

負(fù)荷提升后,隨著氣量的增加,因氣相升氣管總橫截面積較小,放空受阻,造成塔釜壓力升高,塔釜壓力上漲后,因吸收劑壓力較低,無法順暢從液相分布板流下,造成低壓吸收塔攔液現(xiàn)象。

2.3 進(jìn)一步分析確認(rèn)

2.3.1 分配器部件受限分析

目前分布器氣相升氣管共有6個(gè)DN50升氣管,底部液相分布板上布5圈孔,單孔直徑7mm,開孔總數(shù)累計(jì)85個(gè)。

低壓吸收塔進(jìn)氣管線尺寸為6″,管道內(nèi)徑158mm,管道橫截面積0.019 6m2,進(jìn)氣量1 200m3(標(biāo))/h時(shí),工況下體積流量為753.53m3/h,核算管道氣體流速為10.68m/s。

分布器6個(gè)DN50升氣管面積合計(jì)為:0.010 85m2。低壓吸收塔進(jìn)氣量1 200m3(標(biāo))/h時(shí),折算成工況時(shí),核算每個(gè)升氣管流速高達(dá)19.48m/s。

在正常操作過程中,隨著低壓吸收塔進(jìn)氣量上升,分布器升氣管流速增加,阻力增加,當(dāng)出氣量小于進(jìn)氣量時(shí),塔釜的壓力開始異常上升,待壓力大于液相噴淋壓力后,吸收塔平衡打破,出現(xiàn)攔液現(xiàn)象。

2.3.2 再分配器部件受限分析

再分布器氣相升氣管共有6個(gè)DN50升氣管,底部液相分布板上布11排孔,單孔直徑7mm,開孔總數(shù)累計(jì)88個(gè)。

再分布器6個(gè)升氣管尺寸與分布器一致,進(jìn)氣量1 200m3(標(biāo))/h,折算成工況時(shí),每個(gè)升氣管流速同樣為19.48m/s,升氣管阻力較大,同樣易造成低壓吸收塔攔液現(xiàn)象。

3 解決方案

3.1 分布器改造

(1)分布器升氣管數(shù)量保持6個(gè)不變,尺寸由2″提升至3″,增加通氣量,確保順暢流通;

(2)分布器液相分布板Ф7孔數(shù)量由85個(gè)增加至120個(gè),并在液相分布板均布,以滿足吸收劑進(jìn)一步提升要求。

分配器改造前后對(duì)比圖見圖1、圖2。

圖2 分布器升氣管擴(kuò)孔改造對(duì)比

3.2 再分布器改造

(1)再分布器升氣管數(shù)量保持6個(gè)不變,尺寸同樣由2″提升至3″,增加通氣量,確保順暢流通;

(2)再分布器液相分布板Ф7孔數(shù)量由88個(gè)增加時(shí)125個(gè),并在液相分布板均布,以滿足吸收劑進(jìn)一步提升要求。

再分配器改造前后對(duì)比圖見圖3、圖4。

圖3 再分布器液相分布板開孔及升氣管擴(kuò)孔布局

圖4 再分布器升氣管擴(kuò)孔改造對(duì)比

4 結(jié)論

1)針對(duì)低壓吸收塔運(yùn)行瓶頸問題,通過核算低壓吸收塔相關(guān)參數(shù),找出運(yùn)行瓶頸,在不增加設(shè)備購置的基礎(chǔ)上,對(duì)低壓吸收塔內(nèi)件分配器及再分配器進(jìn)行改造,利用最低投資實(shí)現(xiàn)了低壓吸收塔性能的穩(wěn)定提升,節(jié)約了生產(chǎn)成本;

2)通過對(duì)吸收塔塔內(nèi)件實(shí)施改造,低壓吸收塔的處理氣量由800m3(標(biāo))/h提升至1 300m3(標(biāo))/h,改善了低壓吸收塔吸收效果,同時(shí)滿足產(chǎn)能進(jìn)一步提升需求;

3)改造后低壓吸收塔各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均滿足廠控工藝指標(biāo)要求,放空尾氣中的碘甲烷含量降至10×10-6以下,減少了碘甲烷損耗,同時(shí)避免了火炬跑碘環(huán)保事故發(fā)生。

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