張曉紅
(天津市天津醫(yī)院,天津 300211)
現(xiàn)階段工業(yè)鍋爐領(lǐng)域中使用的燃料發(fā)生了較大的改變——由于燃煤在利用中燃燒不完全,且會(huì)造成污染問題,因此工業(yè)鍋爐領(lǐng)域使用天然氣代替燃煤。天然氣作為清潔能源能夠達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)比燃煤利用率更高,效果較為良好。不過天然氣在燃燒時(shí),會(huì)產(chǎn)生NOx,對(duì)于PM2.5造成的空氣質(zhì)量影響有加重作用。研究表明,若燃?xì)忮仩t的排放標(biāo)準(zhǔn)從150mg/m3降低至30mg/m3或以下,則供暖季進(jìn)行天然氣燃燒時(shí),每0.7MW中產(chǎn)生的NOx會(huì)減少0.178t。因此,燃?xì)忮仩tNOx排放的抑制成為當(dāng)前環(huán)保工作中的重任,同時(shí)也是社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需要。文章以此為基礎(chǔ)探討燃?xì)忮仩t低氮改造措施與應(yīng)用效果。
天然氣在燃燒過程中,產(chǎn)生的燃料型NOx是微乎其微的,快速型NOx的出現(xiàn)也極少,主要NOx類型還是熱力型[1]。熱力型NOx是空氣中氮元素在高溫情況下被分解,并通過氧化反應(yīng)生成的,燃燒區(qū)留置時(shí)間、氧氣濃度及溫度都是影響熱力型NOx產(chǎn)生的要點(diǎn)因素。以下為NOx化學(xué)反應(yīng)式:
根據(jù)公式可知,天然氣在燃燒的過程中,溫度越高熱力型NOx生成量越大,溫度低則熱力型NOx的生成量會(huì)減少。此外,燃燒氣體、過量空氣系數(shù)與高溫區(qū)域停留時(shí)間增大,燃燒溫度會(huì)因此上升。因此,低氮改造的主要目標(biāo)是降低燃燒溫度,同時(shí)選取適當(dāng)?shù)倪^量空氣系數(shù),保障燃熱效率,降低煙氣氧氣濃度,進(jìn)而減少熱力型NOx的產(chǎn)生量。
分級(jí)燃燒是將燃燒室分為富燃區(qū)和貧燃區(qū),并在貧燃區(qū)中加入過量空氣,是一種貧燃燃燒方式[2]。這種分區(qū)延長(zhǎng)了燃料與空氣完全混合的時(shí)間,進(jìn)而降低了火焰中心的最高溫度,使得爐內(nèi)溫度分布均勻,以此避免局部高溫的情況,從而減少了NOx的生成量。空氣分級(jí)燃燒技術(shù)的應(yīng)用,在保證天然氣達(dá)成完全燃燒的條件下,不僅能減少NOx的產(chǎn)生,而且能使過量空氣系數(shù)保持在一個(gè)定值。過量空氣系數(shù)增高會(huì)導(dǎo)致排煙熱損失,而空氣分級(jí)燃燒可以有效降低這個(gè)值,進(jìn)而提高對(duì)燃料的利用率。不過在這一技術(shù)運(yùn)用中,易出現(xiàn)燃?xì)夂涂諝饣旌狭鲃?dòng)方式不科學(xué)的問題,導(dǎo)致局部出現(xiàn)積碳的不完全燃燒,因此在技術(shù)應(yīng)用中對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。
煙氣中富含大量顆粒物與熱能,鍋爐燃燒中產(chǎn)生的熱能損失與排放對(duì)于煙氣排放方式有著較大關(guān)系。煙氣再循環(huán)是指對(duì)鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行抽取(抽取量為煙氣總量的15%~20%),并使其與空氣充分混合,再將混合氣體送入爐膛內(nèi),展開二次燃燒?;旌蠚怏w氧濃度會(huì)因?yàn)闊煔舛档?,具有稀釋濃度的效果,還能夠吸收熱量,并使燃燒溫度激烈上升,以此使得NOx的生成受到抑制。煙氣再循環(huán)技術(shù)能夠有效降低氨氮化物的排放量,燃?xì)馊紵龖?yīng)用這一技術(shù),有顯著的正面效果。
應(yīng)用全預(yù)混表面燃燒技術(shù)時(shí),文丘里中的空氣與燃料要完全混合,并傳輸至金屬纖維網(wǎng)狀燃燒頭,進(jìn)而使火焰在金屬纖維物表面燃燒。金屬網(wǎng)狀燃燒頭使用特殊的鐵洛鋁合金制作而成。均勻的透氣性與充分的預(yù)混,使得溫度分布極為均勻,燃燒情況極為穩(wěn)定,進(jìn)而使得局部高溫區(qū)無法形成,有效抑制了熱力型NOx的生成。在低負(fù)荷狀態(tài)下應(yīng)用表面燃燒技術(shù)時(shí),氣體在金屬織物內(nèi)部進(jìn)行燃燒時(shí),會(huì)使織物溫度上升,直到織物為白熾狀態(tài),會(huì)以紅外放射方式將熱量釋放出來;高負(fù)荷狀態(tài)下,可燃混合物在織物上燃燒,織物外表會(huì)呈現(xiàn)藍(lán)色,并且會(huì)以對(duì)流形式將熱量釋放出來。表面全預(yù)混燃燒還具有設(shè)備體積小、燃燒強(qiáng)度小以及火焰短等優(yōu)點(diǎn)。
該技術(shù)在運(yùn)用中是將貧燃預(yù)混作為先決條件,并以此基礎(chǔ)應(yīng)用熱媒水冷卻火焰。采用該技術(shù)時(shí),火孔面由多個(gè)火孔板組合構(gòu)成,可以有效降低火孔板由于溫度升高而引起的熱應(yīng)力變形。在火孔板內(nèi)部設(shè)有冷卻管,該設(shè)計(jì)可以降低將火孔板燃燒時(shí)的熱量,進(jìn)而使得火孔板溫度不會(huì)上升過高,以此減少NOx的生成量。此外,該技術(shù)能夠有效預(yù)防火孔板因溫度過高導(dǎo)致可燃?xì)怏w混合物回火的情況。
燃?xì)忮仩t進(jìn)行低碳改造路線基本可以分為兩類:一種是將鍋爐保留,只更換燃燒器;另一種是將燃燒器與鍋爐整體進(jìn)行更新[3]。通常,長(zhǎng)期使用燃燒器燃燒結(jié)構(gòu)與低氮燃燒技術(shù)的匹配度并不高,因此不建議對(duì)燃燒器自身結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
低氮燃燒器更換改造方案實(shí)施過程中,要保證鍋爐使用日期較短,受熱面積能夠達(dá)成改造需要。設(shè)備選型時(shí),應(yīng)對(duì)受熱面進(jìn)行測(cè)量,即進(jìn)行爐膛深度、直徑的精確測(cè)量,全面掌握鍋爐背壓,以此為燃燒技術(shù)的選擇提供條件。通常,承壓鍋爐尤其是蒸汽鍋爐,會(huì)選用煙氣再循環(huán)聯(lián)合分級(jí)燃燒的燃燒器,常用的品牌品牌有扎克、歐科、寶爾菲等;小型低氮冷凝常壓鍋爐則多采用全預(yù)混表面燃燒技術(shù)。改造實(shí)施前,要詳細(xì)了解鍋爐房現(xiàn)場(chǎng)情況,并展開細(xì)致的勘探工作,比如安裝空間、運(yùn)輸通道等情況,主要參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)也要全面了解,以此避免后期施工中發(fā)生設(shè)備進(jìn)場(chǎng)難和成本超預(yù)算、施工難度過大等問題。
對(duì)于兩者均進(jìn)行更換的情況,除燃燒技術(shù)選擇之外,是否經(jīng)濟(jì)可靠也是需要考量的方面。通常,鍋爐重裝會(huì)使用相同規(guī)格,若是原鍋爐房為5.8MW,那么進(jìn)行更換時(shí),也要選用這一規(guī)格的鍋爐。這種改造的方式對(duì)于附屬設(shè)備以及工藝管線需求相對(duì)較小,可以降低改造成本,縮短改造工期。除此之外,也可以按照實(shí)際應(yīng)用熱負(fù)荷情況調(diào)整更新后的裝機(jī)容量。比如某小區(qū)中的供熱面積達(dá)到了5萬m2,原供暖鍋爐為5臺(tái)1400kW熱水鍋爐,其中4臺(tái)作為常用,1臺(tái)作為備用。改造中選擇12臺(tái)500kW低氮冷凝鍋爐,互為備用,以節(jié)省備用鍋爐投資,降低改造成本。對(duì)因環(huán)境變化導(dǎo)致不適合使用的承壓鍋爐,可選擇使用水冷預(yù)混技術(shù)的低氮冷凝真空鍋爐,這一鍋爐形式能夠與原鍋爐房進(jìn)行對(duì)接,以此降低改造成本。
文章以現(xiàn)階段應(yīng)用最為廣泛的全預(yù)混表面燃燒技術(shù)、空氣分級(jí)燃燒聯(lián)合煙氣再循環(huán)技術(shù)、水冷預(yù)混燃燒技術(shù)這3種低氮燃燒技術(shù)的應(yīng)用效果展開分析,為低氮燃燒技術(shù)應(yīng)用提供借鑒。
某單位進(jìn)行低氮改造鍋爐60臺(tái),國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品的比為2∶8,使用低氮技術(shù)措施為全預(yù)混表面燃燒技術(shù)。在完成鍋爐安裝后進(jìn)行調(diào)試,鍋爐燃燒的狀態(tài)穩(wěn)定,氮氧化物的排放約計(jì)23mg/m3,煙氣含氧量經(jīng)檢測(cè)為6%~7%。但在實(shí)際運(yùn)行一段時(shí)間之后,同改造的一批鍋爐發(fā)生了燃燒器頻繁報(bào)警問題,部分鍋爐氮氧化物的排放出現(xiàn)超出標(biāo)準(zhǔn)的情況,個(gè)別燃燒機(jī)頭則出現(xiàn)了爆燃情況。對(duì)燃燒頭進(jìn)行分拆檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),燃燒時(shí)存在堵塞情況。原來該批鍋爐為德國(guó)進(jìn)口冷凝鍋爐,在國(guó)內(nèi)安裝并不多,沒有進(jìn)行空氣進(jìn)口過濾的安裝,同時(shí)空氣進(jìn)口朝向?yàn)橄路?,從地面進(jìn)行空氣的吸入,而鍋爐房地面是水泥地面,在空氣清潔度上較差,進(jìn)而導(dǎo)致燃燒器發(fā)生堵塞。因?yàn)檫@些問題,在后期進(jìn)行低氮改造時(shí),使用這一低氮燃燒器鍋爐,都會(huì)進(jìn)行過濾器的配置。在運(yùn)行中也積極開展維護(hù)和檢查,避免爆燃及阻塞情況出現(xiàn)。
某單位約320臺(tái)鍋爐使用更換燃燒器的改造方案進(jìn)行低氮改造,其中90%以上都是使用空氣分級(jí)聯(lián)合煙氣再循環(huán)的低氮技術(shù),在完成改造之后,整體進(jìn)行調(diào)試,氮氧化物排放能夠降低到30mg/m3以下,煙氣含量經(jīng)檢測(cè)為3%~4%。在供暖之初,鍋爐中的一些小型燃?xì)忮仩t有喘震問題,且較為嚴(yán)重,震動(dòng)會(huì)沿著煙囪傳導(dǎo),隨之發(fā)出噪音,周圍居民樓對(duì)問題進(jìn)行投訴。在實(shí)踐研究后發(fā)現(xiàn),燃燒器在燃燒段0~40%的位置時(shí),喘震的現(xiàn)象嚴(yán)重,在燃燒段50%~80%時(shí)喘震就會(huì)消失。為了使正常供暖得到保障,將燃燒器在燃燒段的50%~80%進(jìn)行控制,鍋爐在開啟時(shí)會(huì)有1min左右喘震,在進(jìn)入控制燃燒段之后震動(dòng)便會(huì)消失。喘震現(xiàn)象是非正常震動(dòng),一般是鍋爐與燃燒器不匹配導(dǎo)致問題發(fā)生,只進(jìn)行調(diào)試是無法徹底消除震動(dòng)的,還需要燃燒器與鍋爐適配。在嚴(yán)寒季節(jié),鍋爐全面投入使用后,對(duì)于低氮改造的鍋爐排放進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目未能達(dá)成要求,在經(jīng)過二次調(diào)試之后,氨氮排放才達(dá)成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。主要是因?yàn)榭諝饷芏?、室外氣溫變化和煙囪抽力等變化都較為大,這也使得回?zé)熂翱諝夂腿細(xì)庵g的平衡被打破,進(jìn)而導(dǎo)致氮氧化物排放出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。這需要進(jìn)行反復(fù)的調(diào)試,采取相應(yīng)的措施使冷凝水量得到降低,同時(shí)更加有組織地進(jìn)行排放。
某單位對(duì)23臺(tái)鍋爐進(jìn)行低氮改造,選擇鍋爐更換的改造方案,使用水冷預(yù)混技術(shù)。在投入使用后,鍋爐燃燒較為穩(wěn)定,氮氧化物平均排放量為21mg/m3,同時(shí)煙氣含氧量達(dá)到4%~5%。該技術(shù)不受空氣質(zhì)量限制,無燃燒頭堵塞隱患,不需要反復(fù)調(diào)試,噪音低、操作便利,在小型燃?xì)忮仩t中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯。但是水冷預(yù)混技術(shù)只適用于鍋爐與燃燒器統(tǒng)一進(jìn)行更換的方式,或者可與原鍋爐房對(duì)接使用。
低氮改造技術(shù)措施中,有較多分類,使用的效果也不盡相同,全預(yù)混表面燃燒技術(shù)措施在效果上較為良好,但需要有完善的維護(hù)支持,且煙氣含氧量過大;煙氣再循環(huán)與空氣分級(jí)燃燒的技術(shù)措施效果較為良好,但具有喘震問題,需要保證燃燒器與鍋爐的匹配度;水冷預(yù)混技術(shù)措施更適用與小型燃?xì)忮仩t,效果好且噪音低。