顧友義,許深皓,楊 立,黃俊莉,李 靜
(中國(guó)石油西南油氣田分公司川中油氣礦,四川遂寧629000)
安岳氣田龍王廟組氣藏目前已形成年產(chǎn)氣90×108m3的生產(chǎn)規(guī)模,然而受水侵影響,氣藏日產(chǎn)水超過(guò)1 000 m3。為了有效防止環(huán)境污染,必須解決好氣田水的處理問(wèn)題。
對(duì)于氣田水的處理常用的方法有2種,一種是通過(guò)回注井回注地下,另一種是通過(guò)地面處理裝置處理后達(dá)標(biāo)外排。目前,回注仍然是安岳氣田龍王廟組氣藏氣田水處理最主要的方式。然而受回注層低孔低滲條件限制,回注井的回注空間及回注能力較低;此外,回注的含硫氣田水對(duì)環(huán)境保護(hù)構(gòu)成一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此,急需研究一種經(jīng)濟(jì)有效的氣田水地面處理外排工藝,以滿(mǎn)足該氣田生產(chǎn)的需求。
對(duì)龍王廟組氣藏氣田水水樣檢測(cè)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析表明,該氣田水具有以下特點(diǎn):①水型以CaCl2為主,Cl-平均在5×104mg/L左右,氣田水呈弱酸性;②石油類(lèi)等有機(jī)物含量高,其中COD可達(dá)幾千甚至上萬(wàn)mg/L;③總礦化度較高,可達(dá)幾萬(wàn)~十幾萬(wàn)mg/L;④溶解有H2S等有害氣體。
由于氣田水中含有一定量的 H2S、Ba2+、Mg2+、Sr2+等雜質(zhì)且水質(zhì)呈弱酸性,導(dǎo)致在蒸發(fā)過(guò)程中Ba2+、Mg2+等非常容易結(jié)垢,會(huì)嚴(yán)重影響蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;而且由于水質(zhì)呈酸性對(duì)設(shè)備材質(zhì)要求高,否則設(shè)備容易腐蝕。因此,需要對(duì)氣田水進(jìn)行預(yù)處理,以除去上述雜質(zhì),同時(shí)調(diào)節(jié)pH至堿性〔1〕。
目前,去除水中硫化物較成熟的方法是汽提+氧化法。其工藝原理:將含有H2S的氣田水從汽提塔頂部噴淋進(jìn)入塔內(nèi),使氣田水中的溶解H2S向氣相轉(zhuǎn)移,利用鼓風(fēng)機(jī)將不含H2S的原料氣或氮?dú)馑腿肫崴?,帶走氣田水中溢出的大部分H2S;然后再選取合適的氧化劑將氣田水中少量的硫化物氧化為無(wú)毒的SO42-,汽提含有H2S的氣體進(jìn)入凈化廠回收裝置,從而達(dá)到脫除水中污染物的目的。SO42-可與水中的 Ba2+(該水中 Ba2+含量較高)、Ca2+等生成沉淀,既去除了水中部分鋇、鈣離子,也消除了水中的SO42-,使后續(xù)廢水蒸發(fā)后得到的鹽中雜質(zhì)硫酸鹽減少。
由于汽提裝置不宜進(jìn)行小規(guī)模試驗(yàn),因此本次中試試驗(yàn)中,只利用氧化法除去水中的H2S,工業(yè)化應(yīng)用時(shí)可建汽提裝置,以減少氧化劑的耗量。
微電解是最近十年發(fā)展起來(lái)的氣田水處理技術(shù),其原理是在不外加電的情況下,依靠微電解填料的陰極和陽(yáng)極產(chǎn)生的微小電流,產(chǎn)生氧化性極強(qiáng)的H2O2及羥基自由基,以降解水中有機(jī)物。
鐵碳微電解法處理廢水的作用機(jī)理包含零價(jià)鐵的還原作用、氫的還原作用、電場(chǎng)作用、鐵離子的混凝作用與吸附作用等。
近些年微電解技術(shù)已有了較大的改進(jìn),強(qiáng)化了處理效果及反應(yīng)的穩(wěn)定性和對(duì)氣田水質(zhì)的適應(yīng)性,提高了對(duì)水中重金屬、硫化物、氯化物、氰化物、磷化物、色度、COD等的去除能力。該工藝簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行,處理成本低,占地面積小,微電解填料更換方便。因此,本試驗(yàn)選取新型微電解工藝去除水中的COD和氨氮。
除鹽工藝主要有2種:反滲透法和蒸發(fā)法〔2-4〕。反滲透法的基本原理是在一定的壓力下,利用水分子可以通過(guò)反滲透膜,而水中的無(wú)機(jī)鹽、重金屬離子、有機(jī)物等雜質(zhì)無(wú)法通過(guò)的特點(diǎn),達(dá)到凈化水的目的。目前,反滲透膜較貴,且對(duì)于無(wú)機(jī)鹽達(dá)10%左右的氣田水濃縮量小,基本不適用。而蒸發(fā)法幾乎可將廢水與鹽完全分離。蒸發(fā)法常用的有多效蒸發(fā)法(MED)和機(jī)械蒸汽再壓縮(MVR)。多效蒸發(fā)法是利用水在不同壓力下其沸騰溫度不同這一原理來(lái)設(shè)計(jì)的。在多效蒸發(fā)系統(tǒng)中,加熱蒸汽進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)的第1效,第1效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入第2效,作為第2效的加熱蒸汽,如此下去;最末效的二次蒸汽引入到一個(gè)冷凝器中,用外供冷卻水將其冷凝。該方法通過(guò)對(duì)蒸汽的多次利用,達(dá)到了節(jié)約能耗的效果。MVR是現(xiàn)有蒸汽系統(tǒng)中耗能最低的蒸發(fā)工藝,其利用蒸汽壓縮機(jī)對(duì)二次蒸汽做功,以提高二次蒸汽的壓力和溫度;升溫后的蒸汽可重新作為蒸發(fā)熱源蒸汽,不斷重復(fù),保持蒸發(fā)過(guò)程連續(xù)。排出系統(tǒng)的蒸餾水和濃液經(jīng)換熱器將其能量傳遞給進(jìn)液,能量得到充分回收。前者投資省,處理成本高;后者投資高,處理成本較低。綜合考慮10~15 a投資成本,本試驗(yàn)優(yōu)選MVR工藝去除水中的無(wú)機(jī)鹽。
為了防止后端蒸發(fā)設(shè)備結(jié)垢,在進(jìn)入蒸發(fā)裝置前,通過(guò)絮凝、沉淀、過(guò)濾進(jìn)一步降低水中的雜質(zhì)〔5-6〕。
本次試驗(yàn)采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝處理龍王廟氣田水,試驗(yàn)裝置由1套240 m3/d的預(yù)處理設(shè)備和1套12 m3/d的MVR蒸發(fā)結(jié)晶裝置組成。試驗(yàn)持續(xù)20d,共處理氣田水204m3。
試驗(yàn)工藝流程如圖1所示。
圖1 中試試驗(yàn)流程簡(jiǎn)圖
12 m3/d的氣田水首先進(jìn)入密封緩存罐儲(chǔ)存,然后泵入密閉除硫池。在除硫池中加入NaClO溶液,NaClO具有較強(qiáng)的氧化性,價(jià)格較低且易于制備(電解NaCl溶液);充分反應(yīng)后,將水中硫化物氧化為硫酸鹽。之后加入ZnSO4去除剩余的H2S。向除硫池出水中加入NaOH調(diào)節(jié)水的pH=6,再加入Na2S2O3消除過(guò)量的NaClO,然后進(jìn)入一號(hào)調(diào)節(jié)池。反應(yīng)式如下:
一號(hào)調(diào)節(jié)池出水加入鐵屑和碳粒后進(jìn)入一級(jí)微電解罐,在曝氣條件下,通過(guò)微電解反應(yīng)降低水中的COD。一級(jí)微電解罐出水加入微電解增強(qiáng)劑Fenton試劑后進(jìn)入二級(jí)微電解罐,F(xiàn)enton試劑最主要的成分是二價(jià)鐵離子和過(guò)氧化氫,兩者通過(guò)Fenton反應(yīng)產(chǎn)生羥基自由基,該自由基具有很強(qiáng)的氧化性與反應(yīng)活性,能降解大多數(shù)的有機(jī)污染物。微電解法在反應(yīng)中能產(chǎn)生二價(jià)鐵離子,再適當(dāng)添加過(guò)氧化氫,即可形成Fenton試劑,從而強(qiáng)化微電解的處理效果。
好的設(shè)計(jì)遵從審美和舒適度。產(chǎn)品是每天都要用到的東西,它們的美學(xué)特點(diǎn)會(huì)影響到人們的幸福感,只有好的產(chǎn)品才能被稱(chēng)之為美。產(chǎn)品必須有用,滿(mǎn)足功能標(biāo)準(zhǔn)、美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、心理學(xué)標(biāo)準(zhǔn),好的設(shè)計(jì)不考慮任何背離產(chǎn)品的東西,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的有用性。
二級(jí)微電解罐出水加入聚合硫酸鐵后進(jìn)入沉淀池,聚合硫酸鐵能夠加速水中懸浮物絮凝沉淀,其中的硫酸根在沉淀池中與水中鋇離子、鈣鎂離子等金屬離子反應(yīng)生產(chǎn)沉淀,從而去除了水中全部的鋇離子和部分鈣鎂離子。沉淀物經(jīng)過(guò)離心機(jī)離心脫水得到泥餅,并裝袋堆放。沉淀池出水加入活性炭后進(jìn)入二號(hào)調(diào)節(jié)池,再經(jīng)精密過(guò)濾器去除水中懸浮物后進(jìn)入MVR蒸發(fā)器結(jié)晶蒸發(fā)。得到的蒸餾水達(dá)標(biāo)排放,對(duì)2次熱交換后的濃縮液進(jìn)行離心分離,得到結(jié)晶鹽和母液,母液返回蒸發(fā)器。
3.2.1 水質(zhì)指標(biāo)檢測(cè)
表1為試驗(yàn)過(guò)程中某1天各處理單元的出水水質(zhì),表2為試驗(yàn)期間工藝的處理效果。
表1 試驗(yàn)過(guò)程中某1天各處理單元處理效果 mg/L
表2 試驗(yàn)原水和出水主要指標(biāo)
試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)氧化脫硫后,廢水硫化物降至0,表明通過(guò)脫硫劑能有效脫除氣田水中的硫化氫。微電解氧化后,廢水COD也有較大幅度下降。經(jīng)組合工藝處理后,最終出水水質(zhì)滿(mǎn)足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)和《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 51/190—93)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝處理,有效降低了龍王廟組氣藏氣田水中的COD及氨氮,去除了硫化物、部分重金屬及全部鋇離子和大部分鈣鎂離子。
3.2.2 結(jié)晶鹽成分分析
試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)結(jié)晶鹽2次取樣分別送至2家檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 結(jié)晶鹽檢測(cè)結(jié)果
對(duì)照《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015),試驗(yàn)所得產(chǎn)物結(jié)晶鹽能達(dá)到工業(yè)鹽中濕鹽優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.3 泥餅成分分析
試驗(yàn)過(guò)程中將所得泥餅進(jìn)行全組分分析和危廢分析,結(jié)果見(jiàn)表4。
根據(jù)《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)浸出毒性鑒別》(GB 5085.3—2007)規(guī)定,固體廢物浸出液中任何一種危害成分含量超過(guò)該標(biāo)準(zhǔn)濃度限值,則判定該固體廢物是具有浸出毒性特征的危險(xiǎn)廢物。通過(guò)分析結(jié)果判定,該樣品不屬于具有浸出毒性的危險(xiǎn)廢物。
表4 泥餅分析結(jié)果 mg/L
整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程平均藥劑單耗28.6 L/m3,其中NaClO、ZnSO4的加注量較大,約占藥劑總量的60%,電費(fèi)約為77.22元/m3。綜合計(jì)算,本試驗(yàn)處理氣田水的平均成本為260元/m3,工業(yè)化應(yīng)用后預(yù)計(jì)平均成本可降至192元/m3。對(duì)比四川其他含硫氣田300元/m3的處理成本,該工藝有較大優(yōu)勢(shì)。
安岳氣田龍王廟組氣藏產(chǎn)水量大,水質(zhì)基本穩(wěn)定。從中試試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”工藝處理后,氣田水能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。建議可先期建設(shè)300m3/d的試驗(yàn)裝置,如果運(yùn)行良好,后期可大規(guī)模建設(shè)。此外經(jīng)調(diào)研分析,場(chǎng)址可選擇在龍王廟凈化廠附近,主要有以下6點(diǎn)優(yōu)勢(shì):①各個(gè)集氣站至龍王廟凈化廠,以及凈化廠至回注井均有較完備的輸水管線(xiàn),在滿(mǎn)足氣田水管輸?shù)皆摎馓锼幚碚镜耐瑫r(shí),還滿(mǎn)足剩余10%濃母液和異常停運(yùn)時(shí)氣田水的管輸與回注功能;②距離涪江較近,便于冷凝水的外排;③有配套的電力供應(yīng),可滿(mǎn)足機(jī)泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn);④有配套的燃料氣供應(yīng),可滿(mǎn)足蒸汽鍋爐的正常運(yùn)轉(zhuǎn);⑤交通便利,利于石灰、鹽等的運(yùn)輸;⑥處理后的水可由凈化廠作為循環(huán)水回用,減少外排量。
(1)采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR”氣田水處理工藝處理川中龍王廟組氣藏氣田水,試驗(yàn)結(jié)果表明,處理出水能滿(mǎn)足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)和《四川省水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 51/190—93)的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),具有工業(yè)化推廣應(yīng)用價(jià)值。
(2)中試試驗(yàn)處理氣田水的平均成本為260元/m3,如規(guī)?;瘧?yīng)用,可將處理廠建在龍王廟凈化廠附近,預(yù)計(jì)平均成本可降至192元/m3。
(3)由于近年對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越嚴(yán)格,出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)進(jìn)一步提高對(duì)廢水中COD和氨氮的排放要求,對(duì)此可進(jìn)一步優(yōu)化除有機(jī)物工藝技術(shù),以適應(yīng)可能發(fā)布的新標(biāo)準(zhǔn)要求。