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供熱抽汽調(diào)節(jié)閥故障原因分析與處理方案

2020-06-27 05:27:15孫聆菱
機電信息 2020年2期

摘 要:由于某電廠供熱抽汽調(diào)節(jié)閥故障頻發(fā),調(diào)節(jié)閥指令與反饋偏差大,閥門開度頻繁擺動,造成供熱蒸汽流量及壓力波動,降低供熱品質(zhì),嚴重時還會造成供熱中斷,影響機組供熱效率?;诖耍槍岢槠{(diào)節(jié)閥故障現(xiàn)象,分析了故障產(chǎn)生的原因,提出了處理方案,優(yōu)化了供熱抽汽調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)方式,增強了該電廠供熱系統(tǒng)運行的安全穩(wěn)定性與經(jīng)濟性。

關(guān)鍵詞:供熱抽汽調(diào)節(jié)閥;伺服閥;比例閥;抗燃油

0 引言

某電廠于2012年底完成了300 MW機組增容改造與供熱改造工作,機組投入供熱運行以來,#3機組頻繁發(fā)生供熱抽氣調(diào)節(jié)閥控制機構(gòu)故障,故障表現(xiàn)為調(diào)節(jié)閥指令與反饋偏差大、閥門開度頻繁擺動、調(diào)節(jié)閥無法正常起到精準調(diào)節(jié)供熱蒸汽量的作用,不僅嚴重影響了機組供熱安全,因頻繁維修給企業(yè)造成經(jīng)濟損失,還直接影響了居民采暖。本文主要針對該電廠#3機組供熱調(diào)節(jié)閥反饋與指令不一致,閥門頻繁擺動的問題進行了分析,指出了故障原因并提出了處理方案,有效保證了機組供熱系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

1 供熱調(diào)節(jié)閥簡介

該供熱系統(tǒng)所用蒸汽為中壓缸至低壓缸聯(lián)通管抽汽。本文介紹的供熱抽汽調(diào)節(jié)閥安裝于供熱蒸汽母管上,能夠自動調(diào)整供熱抽汽流量,保證所需的供熱抽汽壓力。

該供熱抽汽調(diào)節(jié)閥為江南閥門有限公司制造的800YTKD743H-25C液動調(diào)節(jié)閥,閥門結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由閥門、快關(guān)執(zhí)行裝置、液壓控制裝置與反饋裝置組成,正常運行時由主機EH油系統(tǒng)提供控制壓力油,油壓增大時油動機活塞桿克服彈簧力做功,以實現(xiàn)閥門的開啟,伺服閥調(diào)節(jié)油動機的進油壓力,以實現(xiàn)閥門的開度調(diào)節(jié),當需要額定抽氣量時電磁鎖定閥動作,使油壓穩(wěn)定在固定值。運行時快關(guān)控制閥帶電開啟,給插裝閥提供關(guān)斷油壓,切斷回油保持油壓;失電時快關(guān)控制閥開啟,插裝閥形成通路,使控制系統(tǒng)迅速卸掉油壓,在彈簧力作用下實現(xiàn)閥門的關(guān)閉。液壓控制機構(gòu)原理如圖2所示。

2 供熱抽汽調(diào)節(jié)閥故障現(xiàn)象

在解決#3機組供熱抽汽調(diào)節(jié)閥頻繁擺動問題時,檢修人員用伺服閥試驗塊對調(diào)節(jié)閥總行程進行校正,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥機械部分可以從全開位順利關(guān)至全關(guān)位,無卡澀現(xiàn)象,說明閥門機械部分并無故障。在#3機組供熱抽汽調(diào)節(jié)閥頻繁出現(xiàn)閥門擺動,指令與反饋偏差大的問題期間,該廠曾對#3機組供熱抽汽調(diào)節(jié)閥更換了3次伺服閥,發(fā)現(xiàn)每次更換完畢后閥門恢復正常,但一段時間后又出現(xiàn)擺動和偏差大的現(xiàn)象。

指令與反饋偏差大一般為油動機頻繁擺動所致,現(xiàn)場觀察油動機與主控界面顯示一致,說明反饋裝置并無問題?,F(xiàn)場查看油動機活塞桿頻繁擺動,導致調(diào)節(jié)閥指令與反饋裝置頻繁動作,由此可以判斷油動機擺動是造成調(diào)節(jié)閥故障頻發(fā)的直接要因。

3 故障原因排查

根據(jù)供熱抽汽調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)機制與故障現(xiàn)象,對供熱抽汽調(diào)節(jié)閥的故障原因進行綜合分析,該廠對可能影響油動機擺動的因素進行了逐一排查。

3.1? ? 熱工信號異常

電液伺服閥在閥門上的作用就是將接收到的電信號轉(zhuǎn)換為液壓信號,所以有可能是因電信號異常導致的控制裝置異常。若熱工信號電壓過低,無法滿足控制調(diào)節(jié)伺服閥調(diào)節(jié)所需電壓,則會導致伺服閥無法根據(jù)指令進行正確動作。而經(jīng)熱工人員現(xiàn)場測量信號電壓后發(fā)現(xiàn),信號電壓在正常范圍內(nèi),故排除此因素。

3.2? ? 油動機活塞桿漏油

油動機活塞桿是實現(xiàn)油壓控制機械部分動作的重要部件,活塞桿與套之間的間隙通過密封橡膠圈來密封,防止油缸內(nèi)抗燃油泄漏。若油動機活塞密封圈損壞,則會導致執(zhí)行機構(gòu)油壓不穩(wěn)定,無法正常按照指令動作。而班組人員經(jīng)現(xiàn)場檢查管路溫度與油動機活塞桿發(fā)現(xiàn),管路溫度為42 ℃未,超過運行油溫標準(<50 ℃),且油動機活塞桿周圍無油跡,故排除油動機活塞桿漏油因素。

3.3? ? 伺服閥故障

伺服閥用于調(diào)節(jié)油動機的進油油壓。

通過伺服閥工作原理可知,可能會引起伺服閥故障的原因為伺服閥不合格和油質(zhì)不合格兩種情況[1]。該廠將更換下的伺服閥送至廠家檢查校驗,經(jīng)伺服閥廠家空載試驗后,結(jié)論為合格并出具試驗報告,故排除是伺服閥產(chǎn)品不合格的可能。

該廠將取得的EH油箱油樣與供熱調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)油樣送檢,EH油箱內(nèi)油樣化驗合格,而控制系統(tǒng)油質(zhì)報告顯示顆粒度(SAE)4級,超過MOOG3級標準,不合格。而電液伺服閥加工精度高,閥芯與閥套間隙只有2 μm左右,噴嘴與擋板之間的距離為0.03 mm左右,當抗燃油油質(zhì)不合格,雜質(zhì)顆粒多時,伺服閥極易發(fā)生卡澀。故判斷供熱調(diào)節(jié)閥故障的主要原因為油質(zhì)不合格引起的伺服閥卡澀。

4 處理方法及結(jié)果

4.1? ? 處理方法

供熱系統(tǒng)的調(diào)節(jié)門系統(tǒng)中所用的磷酸酯抗燃油是一種人工合成的有機脂類液體[2],其閃點和燃點均比渦輪機油高。抗燃油有較強的極性,與空氣接觸容易吸收空氣中的水分;在不同條件的熱照射下酯會容易分解,因此其氧化安定性、水解安定性較差,極易劣化。抗燃油一旦發(fā)生劣化會使油中雜質(zhì)顆粒度增加,易造成抗燃油系統(tǒng)中部件的腐蝕和卡澀,威脅機組的安全運行。因此,為消除油質(zhì)不合格導致的抽汽調(diào)節(jié)閥故障,需從凈化油質(zhì)、降低控制機構(gòu)對油質(zhì)精度要求和防止油品中雜質(zhì)沉積這幾個方面考慮,并采取以下3點措施:

4.1.1? ? 增設(shè)進油濾網(wǎng)

通過在控制塊前增設(shè)進油濾網(wǎng),用物理方法攔截抗燃油中無法通過濾網(wǎng)的雜質(zhì)顆粒,有效保證控制機構(gòu)抗燃油的潔凈度。

4.1.2? ? 將伺服閥調(diào)節(jié)更換為比例閥調(diào)節(jié)

從工作原理上看,電液比例換向閥和電液伺服閥都是將電信號轉(zhuǎn)換成閥芯位移信號[3],再轉(zhuǎn)換成壓力信號來控制液壓系統(tǒng)工作,二者都能實現(xiàn)對控制油壓的調(diào)節(jié)作用。而電液伺服閥響應(yīng)快、調(diào)節(jié)精度高,電液比例閥相對響應(yīng)較慢、精度較低;但由于電液伺服閥加工精密使其相較比例閥來說對油質(zhì)的要求更高,極易因油質(zhì)原因發(fā)生卡澀,且價格較高,所帶來的后續(xù)維修費用也較高。因此,在比例閥調(diào)節(jié)精度能滿足其需求的情況下,可以代替伺服閥進行控制調(diào)節(jié),以提高供熱系統(tǒng)運行的安全穩(wěn)定性和經(jīng)濟性[4]。

4.1.3? ? 增設(shè)回油節(jié)流孔

從供熱調(diào)節(jié)閥的控制方式分析,在正常運行時為提供油壓,油路不循環(huán),導致抗燃油中的雜質(zhì)顆粒極易堆積。因此,該廠在進油與回油管路上直接加裝節(jié)流孔,使其能在保持油壓的同時油路進行循環(huán),防止雜質(zhì)顆粒的堆積。

4.2? ? 處理結(jié)果

該廠自#3機組供熱系統(tǒng)投運至故障處理前共更換過3次伺服閥,閥門故障出現(xiàn)時位置反饋頻繁擺動,幅度在1%左右,供熱調(diào)節(jié)閥位置反饋曲線如圖3所示。該廠通過上述改造方案處理后,供熱調(diào)節(jié)閥在2017年供熱季未發(fā)生過故障。

5 結(jié)語

現(xiàn)如今,隨著技術(shù)的不斷完善以及閥門控制機構(gòu)靈活性與精密性的不斷提高,抗燃油的油質(zhì)問題成為了抗燃油調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障的常見原因。因此,為保證抗燃油系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,對于油品的維護應(yīng)成為企業(yè)關(guān)注的重點。在機組日常運行中,應(yīng)定期進行油質(zhì)化驗,對于油的顆粒度、酸值、水分、電阻率等指標進行有效監(jiān)控,并定期更換或清潔濾網(wǎng)。

[參考文獻]

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[3] 馮偉,凌英,張文,等.發(fā)電機組電液伺服閥失效分析[J].潤滑與密封,2014,39(3):120-124.

[4] 蘇東海,任大林,楊京蘭.電液比例閥與電液伺服閥性能比較及前景展望[J].液壓氣動與密封,2008,28(4):1-4.

收稿日期:2020-01-14

作者簡介:孫聆菱(1993—),女,河北邢臺人,助理工程師,研究方向:電力設(shè)備用油質(zhì)量檢測。

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