董成國(guó)
石橫特鋼集團(tuán)有限公司,中國(guó)·山東 泰安 271612
熱風(fēng)爐煙氣SO2 含量;硫負(fù)荷;超低排放
2020年國(guó)家超低排放新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定熱風(fēng)爐煙氣排放SO2含量小時(shí)均值不得超過(guò)50mg/m3,面對(duì)環(huán)保高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,探索研究控制措施和優(yōu)化操作制度,降低熱風(fēng)爐煙氣SO2含量,實(shí)現(xiàn)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,是當(dāng)前煉鐵高爐共同努力的方向。
2019年以來(lái),在控制入爐硫負(fù)荷不超4.10Kg/t,燒爐用高爐煤氣消耗不超100000m3/h 的條件下,熱風(fēng)爐煙氣SO2含量仍偶有瞬時(shí)數(shù)值超出50mg/m3甚至超標(biāo)較多情況,操作上通過(guò)采取降低燒爐強(qiáng)度、甚至短暫停燒措施,可確保小時(shí)均值控在超低排放要求范圍之內(nèi),這在一定程度上限制了熱風(fēng)爐生產(chǎn)效率的最大發(fā)揮,高爐高風(fēng)溫使用造成一定影響,從經(jīng)濟(jì)性考慮,控?zé)郎p排治標(biāo)不治本,絕非長(zhǎng)久之策。
高爐冶煉中大部分的硫被爐渣及生鐵帶走,少量進(jìn)入煤氣由爐頂排出,目前高爐煤氣多為干法除塵工藝,不具備煤氣脫硫功能,高爐煤氣在未經(jīng)過(guò)脫硫處理情況下,用作熱風(fēng)爐燒爐燃料,燒爐產(chǎn)生的SO2隨煙氣排放。可以通過(guò)優(yōu)化高爐操作,控制生鐵硫含量、增加爐渣帶出硫含量,選擇適宜的造渣制度、控制合理的渣鐵溫度、減少操作因素影響等手段,降低高爐煤氣硫含量。
高爐脫硫的主要原理是生鐵中的硫和爐渣中的氧化鈣反應(yīng)生成硫化鈣。一般情況下,隨堿度升高,高爐脫硫效果提高,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),1080m3高爐爐渣堿度適合控制在1.15~1.20。
堿度過(guò)高使?fàn)t渣的流動(dòng)性變壞,進(jìn)一步阻礙硫的擴(kuò)散反而不利于鐵水脫硫,氧化鎂因呈堿性,也具一定的脫硫能力,渣中含有適量的氧化鎂,含量控制在9~10%,既可保證脫硫能力,又可改善爐渣流動(dòng)性。
三氧化二鋁屬兩性氧化物,在高爐爐渣中以酸性氧化物存在,所以三氧化二鋁的存在不利于脫硫,同時(shí)其含量過(guò)高也影響爐渣流動(dòng)性及軟熔帶透氣性,日常生產(chǎn)中控制爐渣三氧化二鋁含量不超16.5%為宜。
亞鐵的存在對(duì)脫硫極為不利,因會(huì)發(fā)生如下反應(yīng):
自由氧濃度增加,對(duì)脫硫不利,因此渣中亞鐵要盡量少,控制在0.30%以內(nèi)為宜,2019年全年1080m3高爐爐渣亞鐵平均含量為0.25%。
溫度對(duì)爐渣脫硫能力的影響有兩個(gè)方面:一是脫硫?yàn)槲鼰岱磻?yīng),提高溫度利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行;二是提高溫度降低了爐渣粘度,促進(jìn)硫離子、氧離子的擴(kuò)散,也對(duì)脫硫反應(yīng)有利。1080m3高爐鐵水溫度控制在1490℃及以上。
當(dāng)高爐不順,煤氣流分布失常,爐缸工作不均勻時(shí),高爐脫硫效果降低,高爐煤氣中硫含量升高,煤氣熱值降低。因此,保證高爐順行是充分發(fā)揮爐渣脫硫能力、降低高爐煤氣含硫量的重要條件。
開(kāi)始燃燒時(shí),使用熱風(fēng)爐能接受最大煤氣量和最小空氣過(guò)剩系數(shù),使?fàn)t頂溫度在短時(shí)間內(nèi)(15~20min)達(dá)到規(guī)定指數(shù)(1350℃),并保持此指數(shù)到燃燒期終了,空煤比例控制在1:1.3為宜。燒爐前期煤氣流量逐步增加,煙氣中SO2含量呈不斷升高趨勢(shì),要注意防止煤氣壓力波動(dòng)影響煙氣SO2含量超標(biāo),同時(shí)防止助燃風(fēng)過(guò)剩影響煙氣O2含量過(guò)高,一般情況燒爐過(guò)程中控制煙氣O2含量在1~3%水平[2]。
2018年4月份大修期間新增雙預(yù)熱后,可把煤氣預(yù)熱溫度提至230℃以上,空氣預(yù)熱溫度保持在250℃以上,節(jié)省了高爐煤氣,同時(shí)提高了風(fēng)溫使用,增加了噴煤量,降低了高爐焦比,降低了高爐煤氣硫含量。
根據(jù)煤氣壓力波動(dòng),靈活調(diào)整燒爐方法,加強(qiáng)對(duì)流傳熱,強(qiáng)化熱風(fēng)爐中、下部的熱交換作用,有效節(jié)約燃料。
熱風(fēng)爐送風(fēng)時(shí)間不要太長(zhǎng),一般單爐送風(fēng)控制在60~75min,這樣蓄熱耐火磚熱效率高,采用交叉并聯(lián)式送風(fēng)制度,可穩(wěn)定高爐風(fēng)壓以穩(wěn)定爐況,還可兼顧高風(fēng)溫與煤氣消耗的降低。
熱風(fēng)爐煙道上安裝煙氧分析儀,嚴(yán)格按照廢氣溫度控制燒爐,參考熱風(fēng)爐廢氣氧含量控制要求調(diào)整空煤比,減少熱風(fēng)爐噸鐵煤氣消耗量。
使用自動(dòng)燒爐技術(shù),提高自動(dòng)化水平,有效降低熱風(fēng)爐煤氣消耗。
焦炭占爐內(nèi)料柱體積的43.5%,在高爐冶煉過(guò)程中起到至關(guān)重要的料柱骨架作用。完善自產(chǎn)焦炭關(guān)鍵質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn):25~40mm 粒級(jí)≤27.4%、1200℃熱強(qiáng)度≥41%,1100℃熱強(qiáng)度高達(dá)70%以上,大大提高焦炭料柱骨架作用,改善了爐內(nèi)透氣性和爐缸透氣、透液性。
燒結(jié)礦占入爐含鐵料比例75%左右,提高自產(chǎn)燒結(jié)礦強(qiáng)度,改善粒度分級(jí)、冶金性能和質(zhì)量穩(wěn)定性,更好地滿足高爐高冶強(qiáng)生產(chǎn)的需求。明確燒結(jié)礦低溫還原粉化指數(shù)(大于3.15mm)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為65%,當(dāng)前實(shí)際指標(biāo)在70%以上,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率由88%提至95%及以上,混合料SiO2穩(wěn)定率控制標(biāo)準(zhǔn)由67%提至74%,當(dāng)前穩(wěn)定率達(dá)75%及以上。
提高入爐前篩分,應(yīng)用新設(shè)備、采用新技術(shù)、設(shè)備改造,“粗糧細(xì)作”,降低入爐粉率,提升高爐高冶強(qiáng)生產(chǎn)保障。進(jìn)廠塊礦在料場(chǎng)進(jìn)行預(yù)篩分、槽下引進(jìn)波紋篩篩分塊礦、燒結(jié)生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行塊礦烘干、直供球團(tuán)礦與塊礦在槽上混裝烘干塊礦。槽上燒結(jié)礦半倉(cāng)上料改為高倉(cāng)位運(yùn)行、槽下引進(jìn)強(qiáng)力復(fù)頻振篩篩分燒結(jié)礦、創(chuàng)新性改造轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)降低燒結(jié)礦轉(zhuǎn)運(yùn)流程落差。槽下控制篩分料流≤25kg/s,通過(guò)以上措施的采取,高爐入爐粉率(<5mm)大幅降至2%以內(nèi)。
有效控制有害元素入爐,噸鐵入爐堿負(fù)荷(K2O+Na2O)≤ 3.8kg、Zn 負(fù)荷≤0.4kg、Pb 負(fù)荷≤0.15kg。
堅(jiān)持“保證中心氣流、兼顧邊緣”的控制原則,礦批不低于38t/批、焦層厚度不低于400mm、礦焦正角差,保證煤氣利用率在45%以上。
生鐵[Si] 0.30-0.60%、[S] 0.020-0.050%,爐渣Al2O3含量不超16.5%,MgO 含量9-10%,鐵水溫度要求1490℃以上,確保爐缸充沛熱量和良好的工作狀態(tài)。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),入爐硫負(fù)荷升高1kg/t,高爐統(tǒng)計(jì)得熱風(fēng)爐煙氣SO2含量可升高30~60 mg/m3,因此,控制入爐硫負(fù)荷是降低熱風(fēng)爐煙氣SO2含量的關(guān)鍵。煉鐵高爐冶煉過(guò)程中的硫,80%以上來(lái)自焦炭及噴吹燃料,除了降低自產(chǎn)焦炭硫含量以外,降低高爐燃料消耗、提高煤比、控制濕熄焦入爐比例是為有效措施。
(1)降低燃料消耗。在保持入爐精料的條件下,高爐可以優(yōu)化操作手段,進(jìn)一步追求生產(chǎn)低消耗。優(yōu)化料制調(diào)整,做好下部調(diào)劑配合,發(fā)展中心氣流,提高煤氣利用率。優(yōu)化布料矩陣,形成穩(wěn)定的“平臺(tái)+漏斗”料面,運(yùn)用大礦批、大角差技術(shù)來(lái)減少礦焦界面反應(yīng),穩(wěn)定氣流分布,抑制或減輕爐墻渣皮脫落,提高煤氣利用率,降低燃料消耗。
(2)提高煤比,煤代焦降低入爐硫負(fù)荷。做好入爐原燃料質(zhì)量保障,維持自產(chǎn)焦炭、燒結(jié)礦較好的強(qiáng)度,降低入爐粉率,保證高爐良好的料柱透氣性。除此之外,提高入爐品位,控制品位不低于57.5%,降低高爐渣量至350kg/t 及以下,改善料柱尤其是爐內(nèi)軟熔帶透氣性,為提高煤比創(chuàng)造有利條件。
(3)濕熄焦比例增加勢(shì)必帶來(lái)燃料比升高,進(jìn)而導(dǎo)致入爐硫負(fù)荷升高,1080m3高爐控制濕熄焦比例至10%以下,是降低降熱風(fēng)爐煙氣SO2含量的重要舉措。
(1)高爐停氧時(shí),要時(shí)時(shí)關(guān)注排放指標(biāo)異常變化,及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)高爐減風(fēng)時(shí),煤氣壓力低,應(yīng)安排一座熱風(fēng)爐進(jìn)行悶爐,做好對(duì)其他正常燃燒爐的煤氣、空氣配比調(diào)節(jié),廢氣氧含量須控制在下限1~3%,并密切關(guān)注排放指標(biāo)。
(3)高爐大減風(fēng)時(shí),煤氣壓力極低,先燜熱風(fēng)爐,但燜爐時(shí)間應(yīng)<10min,在燜爐期間極力協(xié)調(diào)煤氣壓力,爭(zhēng)取最短時(shí)間內(nèi)讓熱風(fēng)爐燒爐,來(lái)補(bǔ)救在線排放指標(biāo)。
(4)在熱風(fēng)爐燜爐前,噴煤應(yīng)立即關(guān)閉從熱風(fēng)爐取廢氣的閥門,防止空氣倒流煙囪,使在線排放指標(biāo)中的氧含量迅速增高。
(5)熱風(fēng)爐燜爐期間,全開(kāi)空氣放散,助燃風(fēng)機(jī)進(jìn)口調(diào)至最小,大于1 小時(shí)應(yīng)停助燃風(fēng)機(jī)。
(6)高爐減風(fēng)完成,回風(fēng)時(shí),應(yīng)在高爐風(fēng)壓達(dá)到250~300Kpa 時(shí),再進(jìn)行燒爐(具體要根據(jù)高爐順行程度而定),待煤氣壓力恢復(fù)正常時(shí)在進(jìn)行燒爐操作。
近一年來(lái),熱風(fēng)爐煙氣SO2含量平均控制在38.42mg/m3,較前期57.37 mg/m3降低了33.03%,達(dá)到國(guó)家2020年超低排放標(biāo)準(zhǔn)(煉鐵熱風(fēng)爐實(shí)測(cè)煙氣SO2小時(shí)平均值≤50 mg/m3),既創(chuàng)造了效益,又帶動(dòng)了低品質(zhì)高硫物料消耗。