劉 斌,楊 軍,劉江林,宋林隆
(國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,北京100034)
大崗山電站水輪發(fā)電機(jī)為立軸傘式三相同步發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF650-48/14500,發(fā)電機(jī)采用雙路密閉自循環(huán)端部回風(fēng)的空氣冷卻方式。發(fā)電機(jī)設(shè)置有上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)3部軸承,為防止機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中推力和導(dǎo)軸承油槽內(nèi)甩油,在推力和導(dǎo)軸承內(nèi)擋油圈均設(shè)計(jì)有擋油板,為防止推力和導(dǎo)軸承油槽外甩油,推力和導(dǎo)軸承油槽蓋板采用接觸式油擋密封。考慮到機(jī)組運(yùn)行時(shí),各部軸承油霧逸出的問(wèn)題,發(fā)電機(jī)各部軸承油槽都配有吸油霧裝置,吸油霧裝置在機(jī)組開機(jī)前啟動(dòng)運(yùn)行,機(jī)組停機(jī)后停止運(yùn)行,保證對(duì)各部軸承油霧有效吸收。
大崗山水電站共裝有4臺(tái)單機(jī)650MW機(jī)組,隨機(jī)組運(yùn)行時(shí)間增加,軸承甩油現(xiàn)象呈加劇趨勢(shì)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)風(fēng)洞、推力油槽蓋板、下機(jī)架室及水車室油污染嚴(yán)重,油霧遇冷后液化附著在設(shè)備部件上,已嚴(yán)重影響到機(jī)組的運(yùn)行安全。經(jīng)檢查,上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承的內(nèi)甩油和外甩油均不嚴(yán)重,運(yùn)行一段時(shí)間后僅有少量油霧逸出;由于推力軸承的內(nèi)擋油圈與下導(dǎo)軸承上部空間相通,根據(jù)對(duì)下導(dǎo)油槽蓋板的觀察分析,推力軸承內(nèi)擋油圈3道擋油板的設(shè)計(jì)有效阻止推力內(nèi)甩油的可能,而通過(guò)觀察,推力軸承油槽蓋板、油槽外部合縫板等密封部位向外逸出油霧和推力軸承吸油霧裝置逸油情況較為嚴(yán)重。
結(jié)合已投產(chǎn)水電站的運(yùn)行情況,如果發(fā)電機(jī)推力軸承長(zhǎng)期存在油霧外溢現(xiàn)象得不到有效解決和治理,其危害主要有以下5個(gè)方面:
(1)導(dǎo)致發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極、磁軛和定子線棒被污染,而油霧和灰塵在定子鐵心通風(fēng)溝、轉(zhuǎn)子磁極通風(fēng)溝處堆積,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)通風(fēng)散熱性變差,進(jìn)而影響發(fā)電機(jī)的冷卻散熱效果。
(2)油霧和灰塵長(zhǎng)期吸附在絕緣層上,會(huì)腐蝕發(fā)電機(jī)線棒等絕緣,使其絕緣性能下降,加速老化,使得發(fā)電機(jī)線圈短路或被擊穿,給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行埋下隱患。
(3)發(fā)電機(jī)下機(jī)架室地板上積油容易使得運(yùn)行維護(hù)人員在日常設(shè)備巡回和缺陷處理時(shí)滑倒,存在人身傷害安全隱患。
(4)油霧和碳粉吸附在上機(jī)架集電環(huán)正負(fù)極之間的絕緣子上,使其絕緣性能下降,可能會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子1點(diǎn)接地保護(hù)動(dòng)作,進(jìn)而影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(5)油霧產(chǎn)生污染,需要定期安排人員打掃衛(wèi)生,增加了維護(hù)人員的工作量和清潔材料的消耗量。
大型機(jī)組外甩油形成的主要原因:機(jī)組在運(yùn)行時(shí)鏡板、推力頭、軸領(lǐng)帶動(dòng)靜止油運(yùn)動(dòng),推力軸承油槽里的熱油溫度常達(dá)到30~50℃,使油槽內(nèi)的油和空氣膨脹,加上旋轉(zhuǎn)件的攪動(dòng)以及油在離心力作用下的拋物線運(yùn)動(dòng)遇到阻礙而產(chǎn)生撞擊等,使油槽上部產(chǎn)生油霧,油霧不斷累積使油面壓力逐漸增大,當(dāng)油槽內(nèi)油霧壓力大于外部空氣壓力,在機(jī)組運(yùn)行時(shí)強(qiáng)大氣流作用下,油滴、油霧從油槽蓋板處溢出。
結(jié)合大崗山水電站的實(shí)際情況,大崗山水電站發(fā)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為125r/min,且單機(jī)容量為650MW,整臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)總重超過(guò)1700t,機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)將產(chǎn)生大量摩擦熱能,隨著油溫升高、油體積的膨脹,就會(huì)產(chǎn)生大量的油霧;且由于油的自身膨脹及產(chǎn)生的油霧超出油霧區(qū)允許容積,導(dǎo)致推力油槽內(nèi)的壓力增高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于外部壓力,在此壓力作用下油、油霧會(huì)通過(guò)油槽、管路、呼吸口等密封薄弱處逸出。
為吸收推力油槽產(chǎn)生的大量油霧,大崗山水電站推力軸承蓋板上布置有4個(gè)吸油霧裝置,均勻布置在推力油槽的頂部。該吸油霧裝置的工作原理為:通過(guò)離心風(fēng)機(jī)將油槽內(nèi)的油霧吸出,經(jīng)過(guò)前置式的濾網(wǎng)把油霧進(jìn)行初級(jí)過(guò)濾后,再經(jīng)過(guò)離心風(fēng)機(jī)的扇葉將油甩回油槽,最后經(jīng)后置濾網(wǎng)排出潔凈空氣。由于該吸油霧裝置處于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子負(fù)壓區(qū)以及吸油霧裝置濾網(wǎng)不能完全過(guò)濾油霧的原因,吸油霧裝置處反而逸出了大量的油霧。
根據(jù)大崗山電站發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),發(fā)電機(jī)采用雙路密閉自循環(huán)端部回風(fēng)的空氣冷卻方式(圖1),發(fā)電機(jī)的冷卻需要轉(zhuǎn)子支臂的風(fēng)扇鼓風(fēng)作用,在這種鼓風(fēng)作用下,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心體上、下部區(qū)域形成負(fù)壓區(qū),而推力油槽密封蓋上部空間及吸收油霧裝置的布置均處于該負(fù)壓區(qū)范圍內(nèi),這樣就為推力軸承油霧的逸出和擴(kuò)散提供了動(dòng)力,這是大崗山水電站發(fā)電機(jī)油霧大的主要原因。
圖1 發(fā)電機(jī)通風(fēng)冷卻示意圖
結(jié)合檢修期對(duì)推力軸承吸油霧裝置進(jìn)行了檢修處理,對(duì)吸油霧裝置濾網(wǎng)進(jìn)行了更換,以增加吸油霧裝置的效率,同時(shí)對(duì)推力軸承油槽蓋板密封、油槽密封等進(jìn)行了更換,以減小推力軸承逸出的油霧量,但經(jīng)過(guò)運(yùn)行觀察,推力軸承油霧重現(xiàn)象無(wú)明顯改善。
后經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,吸油霧裝置逸出的油霧是發(fā)電機(jī)油霧大的主要因素,因此計(jì)劃將原負(fù)壓式吸油霧裝置更換為平壓式吸油霧裝置,將吸油霧裝置的出口放置在遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子負(fù)壓區(qū)的下機(jī)架內(nèi)。同時(shí),為了讓吸出的油霧盡快液化防止其再次進(jìn)入空氣中,吸油霧裝置處出口管路淹沒(méi)在水中。
對(duì)改造后的2號(hào)機(jī)組與未改造的1、3、4號(hào)機(jī)組進(jìn)行對(duì)比觀察,發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)組油霧重現(xiàn)象已得到明顯的改善,吸油霧裝置的桶內(nèi)有較多透平油,初步判斷該改造已經(jīng)取得了一定的實(shí)際效果。
發(fā)電機(jī)推力油槽甩油和油污外逸的情況在大型水電站中較為普遍,大崗山水電站2號(hào)發(fā)電機(jī)推力油槽吸油霧裝置的改造為其他3臺(tái)機(jī)組的油霧治理提供了思路和方向,在這個(gè)過(guò)程中積累了大量的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提高了設(shè)備經(jīng)濟(jì)、安全、穩(wěn)定性,降低了運(yùn)行、維護(hù)工作量,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也可為其他同類型發(fā)電機(jī)組提供借鑒和參考。