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廣州蓄能水電廠A廠機(jī)組水輪機(jī)導(dǎo)葉軸套換型改造

2020-07-04 02:42楊同盟
機(jī)電信息 2020年9期

摘要:針對廣州蓄能水電廠A廠機(jī)組近年出現(xiàn)的導(dǎo)葉卡澀、無法開啟等缺陷,通過論證和分析,并結(jié)合A廠機(jī)組導(dǎo)葉軸頸實(shí)際情況,對活動(dòng)導(dǎo)葉軸套進(jìn)行換型改造,以延長其使用壽命,并提高其運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞:導(dǎo)葉;無法開啟;軸頸;換型改造;可靠運(yùn)行

0 ? ?引言

廣州蓄能水電廠(以下簡稱“廣蓄”)分為A廠和B廠,分別安裝4臺(tái)單機(jī)為300 MW容量的可逆式水泵水輪發(fā)電機(jī)組。其中廣蓄A(yù)廠水泵水輪機(jī)設(shè)備由法國Neyrpic公司制造,每臺(tái)機(jī)組有20個(gè)導(dǎo)葉,導(dǎo)葉采用三支點(diǎn)支承方式,兩個(gè)位于頂蓋上,一個(gè)位于底環(huán)上。廣蓄A(yù)廠機(jī)組使用的導(dǎo)葉軸套為纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料,在整體更換后的前5~6年均運(yùn)行正常,但此后A廠各機(jī)組開始陸續(xù)出現(xiàn)軸套內(nèi)徑縮小或者軸套內(nèi)表面鼓包及脫層現(xiàn)象,進(jìn)而使導(dǎo)葉無法開啟、開啟或關(guān)閉時(shí)間較長,容易導(dǎo)致機(jī)組啟動(dòng)失敗,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1 ? ?導(dǎo)葉軸套材料及結(jié)構(gòu)

廣蓄A(yù)廠機(jī)組活動(dòng)導(dǎo)葉設(shè)置上、中、下三個(gè)軸套,上、中軸套通過套筒分別布置在頂蓋的上下兩端,下軸套布置在底環(huán)上。

1.1 ? ?導(dǎo)葉軸套材料

廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸套的材料為纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料,由獨(dú)特的復(fù)合成分以及固體潤滑顆粒組成,本身具備自潤滑功能。

1.2 ? ?導(dǎo)葉軸套結(jié)構(gòu)

導(dǎo)葉的上、中、下軸套均通過液氮冷卻安裝至導(dǎo)葉套筒內(nèi),上、中軸套位于一個(gè)套筒的上下兩端,下軸套單獨(dú)一個(gè)套筒。軸套外徑和套筒內(nèi)徑過盈配合,其中上、中軸套基準(zhǔn)內(nèi)徑為270 mm,下軸套基準(zhǔn)內(nèi)徑為260 mm。

為了保證軸套有良好的運(yùn)行環(huán)境,在軸套及套筒上均開有密封溝槽,防止在運(yùn)行過程中有泥沙等進(jìn)入軸套與軸頸的配合面內(nèi)。

2 ? ?導(dǎo)葉無法開啟原因分析

從對廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉無法正常開啟缺陷處理的結(jié)果來看,導(dǎo)葉無法開啟的主要原因?yàn)閷?dǎo)葉軸套內(nèi)徑變小,導(dǎo)致軸套與軸頸的配合間隙減小,增大了導(dǎo)葉開啟的阻力。具體從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步闡述:

2.1 ? ?材料特性導(dǎo)致內(nèi)徑變小

廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸套使用的是纖維增強(qiáng)樹脂復(fù)合材料,各纖維層之間通過粘接固定。在機(jī)組開機(jī)和停機(jī)過程中,導(dǎo)葉的開啟和關(guān)閉使導(dǎo)葉軸套反復(fù)受力,纖維層材料之間拉扯發(fā)生松散,長期下來,導(dǎo)致軸套的內(nèi)徑緩慢變小。在A廠各機(jī)組導(dǎo)葉軸套檢查期間,通過測量導(dǎo)葉軸套與軸頸的配合間隙值進(jìn)一步論證了該情況,詳細(xì)對比如表1和圖1所示。

2.2 ? ?運(yùn)行環(huán)境導(dǎo)致內(nèi)徑變小

廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸套密封采用丁腈橡膠材料,且中軸套密封的結(jié)構(gòu)為O型密封圈。長期運(yùn)行軸套本身的偏磨及密封破損等原因?qū)е旅芊庑Ч陆?,壓力水進(jìn)入到導(dǎo)葉軸套內(nèi),使導(dǎo)葉軸套長期處于一個(gè)被壓力水浸泡的環(huán)境中,進(jìn)一步導(dǎo)致導(dǎo)葉軸套內(nèi)徑吸水膨脹、局部鼓包等情況。在機(jī)組檢修期間,發(fā)現(xiàn)尤其是導(dǎo)葉上軸套和下軸套,出現(xiàn)了較多的鼓包、變形及嚴(yán)重脫層的現(xiàn)象。

3 ? ?換型改造方案

根據(jù)對導(dǎo)葉無法開啟缺陷的實(shí)際檢查結(jié)果和原因分析,結(jié)合廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸頸的實(shí)際數(shù)據(jù),對導(dǎo)葉軸套進(jìn)行換型改造,主要是論證選擇合適的軸套材料并結(jié)合實(shí)際的安裝環(huán)境本地化設(shè)計(jì)加工尺寸等,同時(shí)配套對導(dǎo)葉軸套密封也實(shí)施換型改造。

3.1 ? ?導(dǎo)葉軸套換型改造選型分析

3.1.1 ? ?軸套與軸頸潤滑膜的穩(wěn)定性能

根據(jù)目前國內(nèi)蓄能水電廠使用的導(dǎo)葉軸套情況,將導(dǎo)葉軸套分為自潤滑材料軸套和鑲嵌固體潤滑劑的軸套兩大類。從設(shè)計(jì)上,以上軸套均能滿足導(dǎo)葉軸頸運(yùn)行期間形成穩(wěn)定潤滑膜的要求,但從實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)上來說,鑲嵌固體潤滑劑的軸套存在潤滑劑材料脫落而導(dǎo)致潤滑性能降低的風(fēng)險(xiǎn),而自潤滑材料軸套存在軸套本體松脫或破裂而導(dǎo)致與導(dǎo)葉軸頸間摩擦增大的可能,潤滑性能也會(huì)大大降低。所以,以上軸套的穩(wěn)定潤滑性能均需要有良好的運(yùn)行環(huán)境支撐。鑲嵌固體潤滑劑的軸套潤滑劑脫落的主要原因?yàn)閷?dǎo)葉軸套密封破損,軟化的自潤滑材料經(jīng)高壓水沖刷流出。目前A廠CP及CG工況只作為啟動(dòng)過程轉(zhuǎn)換工況使用,運(yùn)行時(shí)間很短,所以軸套的運(yùn)行環(huán)境溫度基本長期處于穩(wěn)定范圍內(nèi),沒有較大的溫度波動(dòng),而改造后的導(dǎo)葉軸套密封也大大降低了壓力水進(jìn)入導(dǎo)葉軸套的可能性,所以從目前A廠的導(dǎo)葉軸套運(yùn)行環(huán)境來看,鑲嵌固體潤滑劑的軸套能夠滿足長期穩(wěn)定潤滑膜的性能要求。

3.1.2 ? ?保護(hù)導(dǎo)葉軸頸

導(dǎo)葉軸頸的修復(fù)工藝復(fù)雜,不只需要補(bǔ)焊磨圓處理,還要考慮對導(dǎo)葉同心度的影響,可能造成導(dǎo)葉回裝后不同心。因此,導(dǎo)葉軸套的選用必須盡量保證不損害導(dǎo)葉軸頸。廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉的硬度約為260HB,所以選擇導(dǎo)葉軸套基材的硬度不高于260HB即可滿足該項(xiàng)要求。

3.1.3 ? ?軸套磨損量

軸套的磨損量會(huì)直接影響到導(dǎo)葉軸頸與軸套之間的間隙,如果磨損嚴(yán)重導(dǎo)致間隙過大或偏心,則可能引起機(jī)組關(guān)機(jī)時(shí)導(dǎo)葉關(guān)閉不嚴(yán)、漏水過大、頂蓋漏水等現(xiàn)象。因此,在長期運(yùn)行中,軸套磨損量不能過大而導(dǎo)致導(dǎo)葉軸頸與軸套之間的間隙超出允許范圍。

3.2 ? ?最終方案

通過以上論證分析,廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸套換型改造最終確定使用銅基鑲嵌自潤滑材料軸套,基礎(chǔ)材質(zhì)屬于強(qiáng)力黃銅系,拉伸強(qiáng)度為755 N/mm2,耐壓縮力為345 N/mm2,最大拉伸率為12%,硬度為210HB;固體潤滑劑為PTFE系(不含鉛),使用的溫度范圍為-40~+80 ℃。

廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉軸頸運(yùn)行至今已有20余年,其磨損量相對稍大,為了更好地加強(qiáng)軸套與軸頸的配合,在具體實(shí)施過程中,對軸套的加工和設(shè)計(jì)均進(jìn)行了本地化改造,具體如下:

(1)要求供貨的軸套為銅基鑲嵌自潤滑材料毛坯軸套。毛坯軸套的內(nèi)徑留有一定的加工余量(在軸頸直徑設(shè)計(jì)尺寸值基礎(chǔ)上減小1 mm),即上軸套和中軸套的內(nèi)徑均為269 mm,下軸套內(nèi)徑為259 mm。軸套改造實(shí)施期間根據(jù)機(jī)組導(dǎo)葉軸頸實(shí)測平均值再對軸套內(nèi)徑按照0.110~0.272 mm的配合間隙進(jìn)行車削加工。

(2)中軸套和下軸套內(nèi)側(cè)倒角充分考慮導(dǎo)葉軸頸處加工退刀槽圓弧過渡倒角(R1+R9)的配合要求,倒角結(jié)構(gòu)和尺寸采用9×9 mm(45°),以保證軸套能夠正常安裝到位。

4 ? ?改造效果

廣蓄A(yù)廠從2016開始,陸續(xù)開展各臺(tái)機(jī)組的導(dǎo)葉軸套換型工作。軸套換型改造后投入運(yùn)行至今,未再出現(xiàn)導(dǎo)葉卡澀、開啟時(shí)間較長的設(shè)備缺陷,同時(shí)配套開展的導(dǎo)葉軸套密封也沒有明顯的漏水現(xiàn)象,有效消除了廣蓄A(yù)廠導(dǎo)葉開啟阻力大導(dǎo)致啟動(dòng)失敗的缺陷,設(shè)備故障率大大降低,減少了機(jī)組臨時(shí)退備的時(shí)間,提高了機(jī)組的運(yùn)行可靠率,保證了電廠的安全生產(chǎn),并提高了經(jīng)濟(jì)效益。

[參考文獻(xiàn)]

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收稿日期:2020-01-15

作者簡介:楊同盟(1987—),男,河南周口人,工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程(水動(dòng)方向)。