劉傳鵬 秦福鵬
摘要:結(jié)合某電廠1 000 MW機(jī)組給水泵汽輪機(jī)汽缸中分面漏氣處理實(shí)例,對(duì)汽缸中分面漏氣原因進(jìn)行了分析,得出1 000 MW機(jī)組給水泵汽輪機(jī)汽缸中分面漏氣的具體原因:汽缸進(jìn)汽口熱應(yīng)力集中位置未設(shè)計(jì)緊固螺栓,機(jī)組在啟停、變工況運(yùn)行、異常工況下運(yùn)行時(shí),造成汽缸溫度驟然變化,進(jìn)汽口處受熱膨脹不均導(dǎo)致汽缸結(jié)合面變形。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采用了一種省時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效的處理方案:采用交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓方法消除張口,并利用低預(yù)熱堆焊技術(shù),在進(jìn)汽口附近焊接200 mm×10 mm×2 mm的阻汽密封線,然后用平尺研除痕跡,最終使刮研焊道和結(jié)合面在同一平面內(nèi)。
關(guān)鍵詞:給水泵汽輪機(jī);中分面;汽缸漏氣
0 引言
汽輪機(jī)汽缸的嚴(yán)密性直接影響著電廠的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行,汽輪機(jī)中分面漏氣不僅會(huì)造成能量損失,增加電廠汽耗,漏氣嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成機(jī)組被迫停運(yùn),甚至有可能造成人身傷害。隨著電廠汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)以及機(jī)組變工況運(yùn)行頻次的增加,汽缸中分面會(huì)產(chǎn)生變形,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成汽輪機(jī)中分面漏氣,因此,如何迅速、準(zhǔn)確地分析汽缸中分面漏氣的原因,省時(shí)、省力、有效地修復(fù)汽缸中分面是各個(gè)電廠一直關(guān)注、研究的問(wèn)題。
本文結(jié)合某電廠1 000 MW機(jī)組給水泵汽缸中分面漏氣實(shí)例,對(duì)中分面漏氣的原因進(jìn)行了分析,給出了給水泵汽輪機(jī)汽缸漏氣的具體防范措施,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際提出了一種省時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效的處理方案,解決了汽缸中分面漏氣這一難題。
1 設(shè)備概況
某發(fā)電廠一期為2×1 000 MW機(jī)組,為降低電廠的廠用電率,給水泵采用東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的小汽機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),其型號(hào)為G22-1.0,為單缸、單流、單軸、純凝汽式汽輪機(jī),前汽缸采用材質(zhì)為ZG230-450,后汽缸采用材質(zhì)為Q235-B。給水泵汽輪機(jī)有3路汽源,分別為第四段抽汽、輔助蒸汽、再熱冷段蒸汽,可實(shí)現(xiàn)再熱冷段汽外切換。在運(yùn)行過(guò)程中,#1機(jī)組A給水泵汽輪機(jī)底部保溫超溫且伴有滴水現(xiàn)象,利用機(jī)組A修機(jī)會(huì),對(duì)給水泵汽輪機(jī)進(jìn)行解體檢查,查找汽缸漏汽點(diǎn),分析汽缸漏汽原因并解決汽缸漏汽缺陷,保證機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2 汽缸中分面漏氣分析
汽缸中分面漏氣一般由以下幾個(gè)原因引起:(1)制造加工、設(shè)計(jì)不良,造成結(jié)合面變形;(2)運(yùn)行操作不當(dāng),造成結(jié)合面變形;(3)安裝不良、檢修不當(dāng),造成結(jié)合面變形。
本文結(jié)合某廠給水泵汽輪機(jī)中分面漏氣實(shí)例進(jìn)行原因分析。首先,針對(duì)給水泵汽輪機(jī)汽缸保溫滴水、汽缸保溫超溫現(xiàn)象,對(duì)給水泵汽輪機(jī)進(jìn)行解體檢查。檢查發(fā)現(xiàn)汽缸中分面有漏氣痕跡,特別是汽缸進(jìn)氣口處有明顯的汽蝕、沖刷痕跡,為了確定具體范圍,對(duì)汽缸中分面涂抹紅丹粉,合空缸中分面緊固汽缸法蘭1/3螺栓狀態(tài)下,開(kāi)缸檢驗(yàn)情況如圖1所示。
從圖1可以看到,汽缸中分面進(jìn)氣口附近:汽缸外側(cè)接觸均勻,汽缸內(nèi)側(cè)存有間隙。汽缸外側(cè)有螺栓,可以通過(guò)緊固螺栓來(lái)消除外側(cè)張口;汽缸內(nèi)側(cè)未設(shè)計(jì)螺栓,無(wú)法通過(guò)緊固螺栓消除內(nèi)張口。給水泵汽輪機(jī)為單層缸,進(jìn)汽口處溫度高,中分面存在間隙處未設(shè)計(jì)緊固螺栓,因此容易變形,機(jī)組啟停以及變工況運(yùn)行時(shí),由于蒸汽溫度的變化,缸體內(nèi)外受熱膨脹不均,造成此處汽缸結(jié)合面內(nèi)張口。另外,#1機(jī)組因運(yùn)行不當(dāng)曾造成非停,且#1機(jī)組第四段抽汽(400 ℃)至A給水泵汽輪機(jī)的逆止門(mén)存在缺陷(閥板脫落,密封不嚴(yán)),機(jī)組非停后除氧器內(nèi)的汽水(180 ℃)通過(guò)不嚴(yán)密的抽汽逆止門(mén)倒流入給水泵汽輪機(jī)內(nèi),溫度驟然變化導(dǎo)致汽缸內(nèi)外膨脹不均,加重了汽缸中分面的張口現(xiàn)象。
3 汽缸中分面漏氣處理方法
汽缸結(jié)合面產(chǎn)生變形和漏氣的原因不同,而且出現(xiàn)的部位和變形泄漏的程度也不同,在修復(fù)中要根據(jù)泄漏的原因、變形程度及現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,采取相應(yīng)的修復(fù)措施。汽缸中分面漏氣的一般處理方法主要有:研刮結(jié)合面、采用適當(dāng)?shù)钠酌芊獠牧?、局部補(bǔ)焊、控制螺栓應(yīng)力等。
某廠為了進(jìn)一步檢驗(yàn)給水泵汽輪機(jī)汽缸變形程度以及探求消除汽缸變形的可行方法,進(jìn)行了一些試驗(yàn)性工作,如交替冷、熱緊法蘭中分面螺栓試驗(yàn)。針對(duì)汽缸變形情況,合空缸緊固汽缸法蘭中分面螺栓,采取反復(fù)交替冷、熱緊螺栓的方法,將法蘭中分面間隙降至最小。即先安裝一半螺栓,充分冷緊后再熱緊,待這批螺栓充分冷卻后再安裝另外一半螺栓,充分冷緊后再熱緊,待第2批螺栓充分冷卻后,松開(kāi)首先安裝的那批螺栓,重新冷緊和熱緊,如此重復(fù)以上步驟,直到汽缸法蘭中分面間隙不再減小為止。采取以上方法后,汽缸外側(cè)間隙完全消除,內(nèi)側(cè)間隙不再減小,具體間隙測(cè)量情況如圖2所示。試驗(yàn)表明,采取交替冷、熱緊汽缸法蘭中分面螺栓的方法,可逐漸減小、消除汽缸中分面間隙,但是汽缸中分面汽蝕、沖刷痕跡仍然存在,無(wú)法徹底消除汽缸中分面漏氣問(wèn)題。
本案例根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)比分析了汽缸中分面漏氣的一般處理措施,最終決定采用交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓與低預(yù)熱堆焊相結(jié)合的方案。首先,利用交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓,消除氣缸中分面外張口,測(cè)量汽缸中分面的各部間隙,得出汽缸進(jìn)氣口處內(nèi)側(cè)間隙不符合要求,對(duì)其位置進(jìn)行標(biāo)注,記錄深度、大小,以便于低預(yù)熱堆焊處理。其次,在標(biāo)注位置進(jìn)行低預(yù)熱堆焊,焊接汽缸母材為ZG230-450,選取焊絲材質(zhì)為GA6506,采用GTAW焊接工藝,焊道為堆焊,形狀為“T”,尺寸為(長(zhǎng))200 mm×(寬)10 mm×(高)2 mm,最終利用平尺對(duì)焊道刮研,使焊道與中分面在同一個(gè)平面內(nèi),處理后形式如圖3所示,再進(jìn)行汽缸嚴(yán)密性檢驗(yàn),修復(fù)處(原兩個(gè)密封面之間用0.03 mm的塞尺檢測(cè)時(shí)塞不進(jìn)去)檢驗(yàn)合格。
交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓與低預(yù)熱堆焊方案很好地解決了汽缸中分面漏氣的問(wèn)題,交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓可以消除張口,減少低預(yù)熱堆焊的工作量,低預(yù)熱堆焊又可以彌補(bǔ)交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓不能消除沖刷產(chǎn)生凹痕的缺點(diǎn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢修情況,此種方案最省時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效。
4 防止汽缸中分面變形的措施
防止汽缸中分面變形主要從設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、檢修等方面考慮,對(duì)已運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行原因分析,在機(jī)組檢修時(shí)消除缺陷。在汽缸制造過(guò)程中保證時(shí)效處理時(shí)間,盡可能消除鑄造應(yīng)力;機(jī)組安裝、檢修時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,保證膨脹間隙符合標(biāo)準(zhǔn);機(jī)組運(yùn)行時(shí),負(fù)荷增減應(yīng)平緩,快速啟、停和工況變化時(shí)密切監(jiān)視汽缸溫度變化趨勢(shì),防止溫度驟變,造成汽缸結(jié)合面變形。
結(jié)合本案例中給水泵汽輪機(jī)汽缸變形的原因,其防范措施主要有:(1)盡量避免運(yùn)行工況變化過(guò)快,防止汽缸內(nèi)部溫度驟然變化。(2)定期大、小修,進(jìn)行第四段抽汽至除氧器、輔汽至除氧器逆止門(mén)的檢查,防止異常工況下除氧器汽水倒入給水泵汽輪機(jī)汽缸內(nèi),造成汽缸變形。
5 結(jié)語(yǔ)
本文結(jié)合給水泵汽輪機(jī)汽缸中分面漏氣、汽缸保溫滴水實(shí)例,對(duì)汽缸中分面變形的原因進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析,查明了給水泵汽輪機(jī)汽缸中分面變形的原因:汽缸進(jìn)汽口內(nèi)側(cè)易膨脹變形處未設(shè)計(jì)緊固螺栓;機(jī)組非停時(shí),由于存在第四段抽汽逆止門(mén)缺陷,導(dǎo)致除氧器內(nèi)汽水倒流入汽缸,加大了汽缸進(jìn)汽口內(nèi)側(cè)的變形量。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢修實(shí)際,提出了交替冷、熱緊中分面法蘭螺栓與低預(yù)熱堆焊相結(jié)合的處理方案,省時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效地解決了汽缸中分面漏氣缺陷,保證了機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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收稿日期:2020-05-06
作者簡(jiǎn)介:劉傳鵬(1990—),男,山東濟(jì)南人,研究方向:汽輪機(jī)安全經(jīng)濟(jì)性分析。