由于井下煤炭開采時降塵灑水的影響,開采出的原煤水分難以控制,對篩分效率造成很大的影響。普通弛張篩進(jìn)行深度篩分時,由于煤泥顆粒小、比表面積大、振動篩篩分強(qiáng)度不夠,物料極易堵塞篩孔。另外,振動篩作業(yè)環(huán)境較差,導(dǎo)致了振動篩故障發(fā)生概率提高,復(fù)雜的工作環(huán)境導(dǎo)致監(jiān)測困難。振動篩作為非線性彈簧支撐和旋轉(zhuǎn)偏心輪激勵的大型機(jī)械機(jī)構(gòu),在交變負(fù)荷下長期連續(xù)工作,箱體承受交變激振力,而側(cè)板和篩梁分布的慣性力產(chǎn)生較大動應(yīng)力,考慮環(huán)境中受到物料沖擊、煤泥水和介質(zhì)液體的侵蝕,篩箱工作環(huán)境極其惡劣,使得激振器較容易出現(xiàn)故障;加上不可避免的會產(chǎn)生應(yīng)力集中,當(dāng)應(yīng)力集中區(qū)域工作應(yīng)力超過金屬的強(qiáng)度極限,或者由于疲勞應(yīng)力長期積累超過承受極限,就會產(chǎn)生篩箱的橫梁斷裂、側(cè)板撕裂等事故;較大的往復(fù)激振力加上惡劣的工況導(dǎo)致減震機(jī)構(gòu)發(fā)生故障也是較常見的。
針對上述問題,結(jié)合煤礦洗煤廠使用環(huán)境和使用強(qiáng)度,項(xiàng)目研制了篩分率高、處理量大、不易堵塞篩孔、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定的高可靠性馳張篩。通過對物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)振動篩智能控制,構(gòu)建專家系統(tǒng),對現(xiàn)場復(fù)雜的情況進(jìn)行判斷,實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)測和故障診斷,可以提前發(fā)現(xiàn)即將出現(xiàn)的問題并加以處理,保證產(chǎn)品的質(zhì)量,避免因?yàn)樵O(shè)備損壞造成巨大損失。
(1)弛張篩的仿真實(shí)驗(yàn)與優(yōu)化
通過對弛張篩進(jìn)行了有限元分析(如圖1),側(cè)板、承重梁、浮動篩箱等關(guān)鍵部位進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在保證滿足使用要求的前提下,降低了馳張篩整體的重量,有利于節(jié)能,提高了設(shè)備的可靠性。新型弛張篩具有篩面加速度大、篩分率高、處理量大、不易堵塞篩孔、結(jié)構(gòu)優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定及高可靠性等特點(diǎn)。
圖1 弛張篩有限元網(wǎng)格模型
(2)免維護(hù)梁式激振器的研制
研制了免維護(hù)梁式激振器(如圖2),該激振器無需通過呼吸帽進(jìn)行氣體交換,可避免粉塵異物進(jìn)入箱體,同時將潤滑油道內(nèi)置自動注油器,采用飛濺式潤滑,保證齒輪和軸承充分潤滑,不僅能保護(hù)傳動機(jī)構(gòu)還可提高可整體壽命。這樣可以保證梁式激振器在無潤滑油外泄正常使用的情況下安全運(yùn)行十年以上,進(jìn)而降低設(shè)備的維修成本。
圖2 激振器結(jié)構(gòu)圖
(3)基于無線傳感物聯(lián)云技術(shù)的激振器在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究
在弛張篩關(guān)鍵設(shè)備(如電機(jī)、齒輪箱等)上安裝加速度、速度、位移、溫度、電流功率等傳感器,通過無線
傳輸方式將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到采集站;采集站將振動和溫度數(shù)據(jù)通過4G、WFI、有線等網(wǎng)絡(luò)傳給后臺智能化健康管理云平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,后臺數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)分析激振器的振動和溫度數(shù)據(jù)、出具分析報(bào)告。然后通過手機(jī)APP等方式推送給設(shè)備管理人員,實(shí)時了解設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),隨時查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
(1)研制了洗煤廠高可靠性的馳張篩,通過對弛張篩側(cè)板、承重梁、浮動篩箱等關(guān)鍵部位進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低了馳張篩整體的重量及噪音,增加振幅,提高了篩分效率。
(2)設(shè)計(jì)了新型梁式激振器,直接安裝于側(cè)板上,使激振力直接作用于側(cè)板上,加裝了自動潤滑系統(tǒng),延長了使用壽命。
(3)開發(fā)了無線傳感技術(shù)的馳張篩在線監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了溫度、振幅、噪音的實(shí)時在線監(jiān)測,提高了馳張篩運(yùn)行的可靠性。
(1)處理量達(dá)到400t/h;
(2)設(shè)備篩分效率≥85%;
(3)噪音低于75 dB(距設(shè)備1 m 內(nèi)),有效的降低了噪音污染;
(4)主要結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)壽命達(dá)到十年以上。
本項(xiàng)目已授權(quán)實(shí)用新型專利權(quán)1 項(xiàng),成果在同煤集團(tuán)北辛窯洗煤廠進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn)(見圖3),已穩(wěn)定運(yùn)行11800多小時,累計(jì)選煤700多萬噸,無故障次數(shù),篩分效率達(dá)到85.5%。與原來選煤廠使用的弛張篩相比,所研制的弛張篩故障率大幅下降,可靠性和篩分效率明顯提升,得到了用戶的高度肯定。該成果填補(bǔ)了弛張篩在線故障診斷和使用維護(hù)領(lǐng)域的空白。開發(fā)的監(jiān)測診斷系統(tǒng),幫助操作人員及時發(fā)現(xiàn)運(yùn)行異常,診斷初期裂紋,為制定維修計(jì)劃提供決策依據(jù),確保生產(chǎn)的有序進(jìn)行。同時能夠提高洗煤廠生產(chǎn)效率,減輕人工勞動強(qiáng)度,節(jié)約了成本與時間,降低了安全事故,保護(hù)了員工的生命與財(cái)產(chǎn)安全,推廣應(yīng)用前景十分廣闊。
圖3 洗煤廠工業(yè)性試驗(yàn)