張喆
新東北電氣集團高壓開關(guān)有限公司 遼寧沈陽 110000
觸指是高壓開關(guān)設備中的重要部件,除了要求其有較高的幾何尺寸精度外,對機械強度和導電性等性能指標也有極高要求。因此,觸指材料的選擇和制造工藝就十分重要。由于銅及其合金具有優(yōu)良的導電性、導熱性、耐蝕性和塑性等性能指標[1],故而它就很自然地成了觸指的首選材料。
我公司的一種觸指是用純銅(T2-Y)材料制成的,并且為更好地增加導電性和耐蝕性,又在表面鍍了一層銀。但該類觸指在使用過程中,出現(xiàn)了“掉渣”現(xiàn)象,即鍍銀層脫落,容易造成開關(guān)設備的“放電”現(xiàn)象,影響了產(chǎn)品的使用(見圖1)。經(jīng)過分析原因主要是觸指硬度不均勻、硬度值偏高等(觸指原件實測硬度為96~126HBW)所導致的。為此,決定對觸指進行退火處理,使其硬度適當降低(理想硬度值為80~95HBW)。但此類材料的退火處理無成熟的工藝和資料數(shù)據(jù)可借鑒,且觸指的技術(shù)要求很嚴格,退火后的硬度范圍限值非常窄,退火處理較難,需要進行試驗探索。
圖1 觸指使用情況
試驗觸指的材質(zhì)為T2-Y。試驗觸指材料的化學成分符合GB/T 5231—2012,見表1。
表1 T2-Y化學成分(質(zhì)量分數(shù)) (%)
試驗觸指圖樣尺寸見圖2,退火前的實測硬度見表2。
表2 實測硬度
圖2 觸指結(jié)構(gòu)
試驗儀器采用布氏硬度計(φ2.5mm壓頭,612.5N試驗力,保持時間30s),如圖3所示。試驗設備采用 QS100H型密封箱式回火爐。
根據(jù)觸指的情況,試驗退火參數(shù)大致確定為:退火溫度在170~300℃,保溫時間在1~5h。從保溫溫度170℃、保溫時間1h開始退火試驗,根據(jù)試驗硬度結(jié)果,再依次提高保溫溫度或保溫時間,漸次進行退火,從中探尋最佳工藝參數(shù),并用此工藝參數(shù)完成對觸指的批量處理。
圖3 布氏硬度計
觸指的退火試驗參數(shù)及結(jié)果見表3。
表3 觸指退火處理試驗參數(shù)及結(jié)果
(1)加熱溫度 隨著加熱溫度升高,試件的硬度總體上呈逐漸下降的趨勢。但在210℃以下,工件退火后的硬度下降不大。溫度超過210℃以后,觸指的硬度才開始出現(xiàn)較大的下降。
(2)保溫時間 開始時隨保溫時間延長,試件的硬度總體上逐漸下降。但到一定程度后,硬度值漸漸趨于一致,波動變小。試驗6(試驗參數(shù):280℃×3h)與試驗7(試驗參數(shù):280℃×5h),退火處理后觸指的硬度比較均勻,波動小,基本都在90HBW左右,較符合要求。不過退火保溫時間也不能過長,否則會導致工件組織過分粗大,塑韌性下降,不利于工件性能,因此選擇試驗6的參數(shù)作為最終退火參數(shù)。
(3)注意事項 工件退火需要達到一定的溫度和時間后,硬度才開始下降。像上述試驗1(試驗參數(shù):170℃×1h)的情況,因退火溫度較低,試件的硬度未有明顯變化。不僅如此,在一定溫度條件下,甚至有硬度升高現(xiàn)象,如試驗5(試驗參數(shù):280℃×1h),就出現(xiàn)了這種現(xiàn)象,比起前面試驗,硬度反而有所提高。根據(jù)材料學理論,造成這種現(xiàn)象的原因一般是,退火溫度越高,材料中的回復和再結(jié)晶組織就越多,工件的硬度也就越低。但在某些較低溫度點,保溫時間也較短時,材料中的回復和再結(jié)晶的軟化作用會弱于因位錯密度增加等所導致的強化硬化作用,導致工件硬度增高[2]。因此,在進行退火工藝參數(shù)選擇時,應注意盡量避開這些影響硬度升高的工藝參數(shù),以達到理想效果。
按保溫溫度280℃、保溫時間3h對一批觸指進行了退火處理。從中抽檢了10件觸指進行硬度檢測,結(jié)果見表4。
表4 批量處理后抽檢硬度 (HBW)
由表4可見,按上述參數(shù)退火處理后觸指硬度符合生產(chǎn)使用要求。
1)觸指退火后的硬度變化規(guī)律符合一般材料的退火性能變化規(guī)律,即隨著加熱溫度升高和保溫時間的延長,工件的硬度總體上呈逐漸下降的趨勢。但在某些工藝參數(shù)下會出現(xiàn)一定程度的硬度升高現(xiàn)象。
2)對此觸指片,280℃×3h為較佳的退火處理參數(shù),退火處理效果良好。