李袖臣 張文 王婧
摘 要:由于煤層氣排水采氣的開發(fā)方式以及其易于吐砂吐煤粉的生產(chǎn)特征,導(dǎo)致其井下工況的診斷分析方法有別于常規(guī)油氣井。由于煤層氣井這種特殊的工作環(huán)境,導(dǎo)致煤層氣井常常發(fā)生故障,而連續(xù)穩(wěn)定排采對于煤層氣井至關(guān)重要,因此,準(zhǔn)確的掌握煤層氣井井下工況,提出針對性的解決措施,是提高煤層氣井開采效率的關(guān)鍵。本文通過對煤層氣井各種典型示功圖的大量分析對比,形成了一套能夠快速和準(zhǔn)確地識別煤層氣井井下故障的工況診斷技術(shù),診斷準(zhǔn)確率達到85%以上,能保證煤層氣井長期穩(wěn)定、高效的排采。并以保德區(qū)塊煤層氣井工況診斷技術(shù)為標(biāo)準(zhǔn),建立一套適合保德區(qū)塊的煤層氣井功圖數(shù)據(jù)庫,可自動根據(jù)工況判斷井下故障,并提出具體的解決措施。
關(guān)鍵詞:煤層氣;示功圖;工況診斷技術(shù)
中圖分類號:TD82 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)06-0148-04
煤層氣排水采氣的開發(fā)方式以及其易于吐砂吐煤粉的生產(chǎn)特征導(dǎo)致其井下工況非常復(fù)雜。泵的工作狀態(tài)影響因素較多,不但受到“管、桿、泵”運行過程中出現(xiàn)的磨損、碰撞等影響,還受到煤層氣井出水、出氣、出煤粉等因素的影響。由于這種工作環(huán)境,導(dǎo)致煤層氣井抽采系統(tǒng)常常發(fā)生故障,而連續(xù)穩(wěn)定排采對于煤層氣井至關(guān)重要,因此,準(zhǔn)確的掌握煤層氣井井下工況,及時處理井下故障,是有效提高煤層氣井開采效率和降低能耗的關(guān)鍵。
現(xiàn)階段煤層氣井井下工況診斷方法基本參考常規(guī)油氣田上的故障分析方法與技術(shù),分析結(jié)果單一,導(dǎo)致很多煤層氣井井下工況判斷不清楚,不能正確反映煤層氣井井下工況的準(zhǔn)確情況。因此本文通過對保德區(qū)塊煤層氣井各種典型示功圖進行分析對比,總結(jié)形成一套適合保德區(qū)塊的煤層氣井工況診斷技術(shù),并匯總各種井下故障的標(biāo)準(zhǔn)示功圖建立數(shù)據(jù)庫,可自動判斷井下故障,并提出具體的解決措施,保證煤層氣井長期穩(wěn)定、高效的排采。
1 理論示功圖
煤層氣與常規(guī)油氣田開采方式基本相似,通常都使用抽油機配合有桿泵生產(chǎn)。工作原理是:抽油機通過抽油桿帶動有桿泵工作,將地層中水排出至地面。在抽油機上下運動的過程中,最頂端稱為上死點,最底端稱為下死點;定義從上下死點往復(fù)運動一次為一個沖程。在一個沖次過程中,以抽油機相對下死點的位移S為橫軸,以抽油機向上的拉力F為縱軸,就可以繪制出一張關(guān)于F、S的閉合曲線,稱為示功圖。示功圖曲線所圍成的面積大小表示了有桿泵在一個沖程內(nèi)做功的多少,根據(jù)此圖可對整個油井生產(chǎn)系統(tǒng)的工作狀況做分析判斷。理論示功圖,是認(rèn)為有桿泵不受任何外界影響,光桿只承受抽油桿柱與活塞以上液柱的靜載荷時所得到的示功圖(如圖1所示)[1]。
2 典型實測示功圖的綜合解釋及應(yīng)用
煤層氣井由于工作介質(zhì)不同,實測示功圖與理論示功圖差異較大。在分析示功圖時,要全面掌握煤層氣井的生產(chǎn)動態(tài),依據(jù)示功圖的形狀,與標(biāo)準(zhǔn)示功圖對比,綜合分析影響示功圖的主要因素,判斷煤層氣井的井下工況,并及時采取相應(yīng)的處理措施,保證煤層氣井的長期穩(wěn)定、高效的排采。
2.1桿柱斷脫
2.1.1 抽油桿柱斷脫
抽油桿斷脫的懸點載荷是斷脫點以上的抽油桿柱在水中的重量,懸點載荷不變;由于摩擦,使上下載荷線不重合,成條帶狀[2]。示功圖載荷的大小取決于斷脫點的位置:斷脫點離井口越近,示功圖越接近橫坐標(biāo);斷脫點離井口越遠,示功圖越接近最小理論載荷線。
保2-14向3井于2013年10月30日不出液,最大載荷與正常時載荷差不多,最大載荷與最小載荷相差不大,基本可斷定為靠底部桿柱斷脫(如圖2所示)。該井檢泵結(jié)果為自上而下第94、95根抽油桿脫扣,該井原井泵掛深度為798.92m。
保4-05向1井于2013年10月29日不出液,最大載荷與最小載荷相差不大,最小載荷比正常時最小載荷小很多,基本可斷定為上部抽油桿斷脫(如圖3所示)。該井檢泵結(jié)果為自上向下第20根抽油桿斷。
2.1.2脫接器斷脫
脫接器斷脫最小載荷基本與正常時功圖最小載荷相同,最大載荷與最小載荷相差不大,并且圖形成條形波浪狀。保2-30向1井于2013年10月29日不出液,脫接器斷脫特征明顯(如圖4所示)。該井檢泵結(jié)果為脫接器斷。
主要解決措施:現(xiàn)場監(jiān)督要嚴(yán)格把關(guān)新井下泵和檢泵作業(yè)的施工質(zhì)量,保證抽油桿螺紋連接處緊固力足夠;合理優(yōu)化組合抽油桿柱;對偏磨嚴(yán)重部位優(yōu)化管柱設(shè)計,采用多種扶正器配合使用,在排采上可以采用“長沖程小沖次”的工作方法;物資采購時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),保證供應(yīng)的物資設(shè)備均符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2.2 油管漏
油管漏失是進入油管的水會從漏失處漏入油套環(huán)空,使作用于懸點上的液柱載荷減小,不能達到最大理論載荷值,所以示功圖形狀與理論示功圖形狀相近,但最大載荷減小。水量減少時即漏失初期,可進行水管線憋壓,根據(jù)憋壓情況判斷是否出現(xiàn)漏點。
保2-18向2井連續(xù)有效排采460天后于2013年11月8日不出液,油管使用天數(shù)為614天,根據(jù)產(chǎn)水量緩慢減少,以及正常功圖和不出液功圖形狀相近,只是最大載荷減小,可初步判斷為油管漏(如圖5所示)。檢泵結(jié)果為自上而下第74根油管絲扣偏磨漏失。
主要解決措施:采用防偏磨措施及管柱。
2.3 泵凡爾漏失
2.3.1 固定凡爾銷釘斷
固定凡爾銷釘作用是使固定凡爾能座封嚴(yán)實。固定凡爾銷釘斷后,固定凡爾不能正常關(guān)閉,導(dǎo)致游動凡爾打不開,懸點不能卸載。示功圖位于最大理論載荷線附近。
保1-02向2井有效排采328天后于2013年10月18日不出液,最大載荷基本不變,最小載荷增加很多,示功圖成條帶狀,可初步判斷為固定凡爾銷釘斷(如圖6所示)。檢泵結(jié)果為固定凡爾銷釘斷。
2.3.2 固定凡爾漏失
下沖程,由于固定凡爾漏失,固定凡爾不能及時關(guān)閉,泵內(nèi)壓力不能提高而延緩了卸載過程,使游動凡爾不能及時打開。上沖程,固定凡爾漏失不影響泵的工作,示功圖形狀與理論示功圖形狀相近。當(dāng)固定凡爾嚴(yán)重漏失時,游動凡爾一直不能打開,懸點載荷不能卸載。示功圖位于最大理論載荷線附近,示功圖成條帶狀。
保4-08向4井于2013年8月23日不出液,產(chǎn)水量逐漸減少到最后不出液。對比功圖發(fā)現(xiàn)漏失量逐漸加大到最后不出液,可初步斷定為固定凡爾漏失(如圖7所示)。檢泵結(jié)果為固定凡爾漏失。
2.3.3 游動凡爾漏失
上沖程,泵內(nèi)壓力降低,游動凡爾不能及時關(guān)閉,使柱塞上面的液體經(jīng)過游動凡爾的不嚴(yán)密處漏到柱塞下部。下沖程,游動凡爾漏失不影響泵的工作,示功圖形狀與理論示功圖相似。當(dāng)漏失量很大時,固定凡爾始終是關(guān)閉的,泵的排量等于零,上沖程載荷遠低于最大載荷。
保1-27向3井連續(xù)排采116天后于2013年8月12日產(chǎn)水大幅減少(21方減至15方),多次碰泵及大沖次試抽后產(chǎn)水未恢復(fù)(且產(chǎn)水逐漸減少),9月15日產(chǎn)水為4方(泵效為11%),對比功圖發(fā)現(xiàn)漏失越來越嚴(yán)重,可初步斷定為游動凡爾漏失(如圖8所示)。檢泵結(jié)果為游動凡爾漏失。
主要解決措施:物資采購時要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),保證供應(yīng)的物資設(shè)備均符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求;保德區(qū)塊煤層氣井凡爾漏失主要由于煤粉導(dǎo)致,針對游動凡爾漏失的煤層氣井,一般處理措施是碰泵,減緩凡爾座上的煤粉、砂對凡爾的影響;如果碰泵不能解決,只能進行檢泵作業(yè),更換泵。
2.4 下碰泵
由于下泵過程中活塞裝置過低,當(dāng)活塞下行接近下死點時,活塞與固定凡爾碰撞,光桿載荷急劇降低,引起抽油桿柱劇烈振動,這時活塞又緊接著上行而引起的。示功圖左下角有凸出。
保2-33向2井2013年7月7日發(fā)現(xiàn)下碰泵,2013年8月17日將防沖距調(diào)大30公分后下碰泵現(xiàn)象消失(如圖9所示)。
主要解決措施:上調(diào)防沖距。
2.5 氣體影響
由于煤層氣井是排水采氣,氣體有壓縮性。泵內(nèi)氣體壓縮,泵內(nèi)壓力不能迅速提高,卸載變慢,導(dǎo)致游動凡爾滯后打開,卸載線成一圓弧狀。其曲率半徑越大,泵效越低,表明泵內(nèi)氣體越多,泵充滿程度差,產(chǎn)水量波動大,可能導(dǎo)致間歇性出水。
氣體對煤層氣井的影響較大,直接影響煤層氣井的水量,導(dǎo)致煤層氣井的產(chǎn)量嚴(yán)重下降,嚴(yán)重時會發(fā)生氣鎖,因此要控制好套壓,保證足夠的沉沒度。保2-18向5井目前套壓0.54MPa,泵沉沒度41m;該井在排采過程中液面逐漸下降,導(dǎo)致泵的沉沒度不夠,受氣體影響嚴(yán)重,卸載線成一圓弧狀(如圖10所示)。
主要解決措施:檢泵時調(diào)整泵掛深度,增大其沉沒度;盡量將防沖距調(diào)小;檢泵或新井下泵可部分試驗高效氣錨或防氣泵。
3 功圖數(shù)據(jù)庫的運用
功圖數(shù)據(jù)庫內(nèi)匯總各種井下故障井的標(biāo)準(zhǔn)示功圖,功圖顯示采用位移橫坐標(biāo)、載荷縱坐標(biāo)的方式,能讀取井名稱、采集時間、最大載荷、最小載荷、沖程、沖次等參數(shù),調(diào)用和查閱功圖數(shù)據(jù)方便,具有單井分析和功圖對比(如圖11所示)的功能。功圖對比還可將單井不同時期的功圖進行疊加,用戶可迅速查看一段時間內(nèi)的功圖變化趨勢(如圖12所示),根據(jù)保德區(qū)塊煤層氣井工況診斷技術(shù),自動判斷井下故障,并提出初步的解決措施。
4 結(jié)論
本文通過對保德區(qū)塊實測示功圖和檢泵結(jié)果進行對比分析,以及一些排采現(xiàn)象的統(tǒng)計,提高了對示功圖的認(rèn)識,摸索總結(jié)出一套適合保德區(qū)塊的綜合解釋方法,能對一些保德區(qū)塊特有的井下故障做出準(zhǔn)確的判斷,目前保德區(qū)塊井下故障判斷準(zhǔn)確率達到85%以上。
煤層氣井井下工況較為復(fù)雜,分析井下工況時要結(jié)合生產(chǎn)實際,并綜合憋壓和載荷變化等情況,積累典型示功圖及其應(yīng)對方法,能更好的指導(dǎo)生產(chǎn)實際,避免問題嚴(yán)重化和延長修井周期,以降低生產(chǎn)成本。
參考文獻
[1] 孫新銘,黃衛(wèi),曹利.示功圖在油田生產(chǎn)中的應(yīng)用[J].內(nèi)臟科技,2007(8):125-142.
[2] 黃玉平.示功圖在生產(chǎn)實際中的應(yīng)用分析[J].青海石油,2010,28(4):73-78.