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關(guān)于真空碳酸鉀脫硫工藝高效節(jié)能運(yùn)行模式探究

2020-07-09 03:17趙惠冬
好日子(下旬) 2020年5期

趙惠冬

摘要:闡述了真空碳酸鉀脫硫工藝的高效節(jié)能運(yùn)行模式,挖掘系統(tǒng)潛在處理能力。

關(guān)鍵詞:真空碳酸鉀脫硫;堿洗段;高效運(yùn)行;節(jié)省原料

概述:河北峰煤焦化有限公司二期年產(chǎn)200萬(wàn)噸焦炭,配套10.1萬(wàn)Nm?/h化產(chǎn)回收車間,其中脫硫工藝采用焦耐院真空碳酸鉀脫硫工藝,脫硫塔上段為2.5%氫氧化鈉溶液噴灑,使用32%NaOH。在實(shí)際運(yùn)行中由于前端工藝的影響因素,導(dǎo)致氫氧化鈉消耗偏高35t/天。

真空碳酸鉀的工藝描述及原理:

來(lái)自洗苯塔后的煤氣,經(jīng)捕霧器將煤氣中夾帶的洗油霧滴和一些雜質(zhì)捕集下來(lái)后,煤氣進(jìn)入脫硫塔,脫硫塔內(nèi)設(shè)斷塔盤,煤氣自下而上先與來(lái)自再生塔的脫硫貧液(碳酸鉀溶液)逆流接觸,煤氣中的H2S、HCN等酸性氣體被吸收,其主要反應(yīng)為:

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

H2S + K2CO3 → KHS + KHCO3

HCN + K2CO3 → KCN + KHCO3

CO2 + K2CO3 + H2O → ?2KHCO3

然后煤氣進(jìn)入脫硫塔上段,煤氣自下而上流經(jīng) “堿洗段”,在脫硫塔上段與(NaOH)堿循環(huán)液逆流接觸,進(jìn)一步脫除煤氣中的H2S,使出脫硫塔煤氣中的H2S含量≤0.30g/m3。在此用堿液進(jìn)一步吸收煤氣中的H2S和HCN。

其反應(yīng)如下:

H2S+2NaOH→Na2S+2 H2O

CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O

HCN+NaOH→NaCN+H2O

此段的的循環(huán)堿液引出一部分至蒸氨塔,分解固定氨鹽。該段所需(NaOH)堿液貯存于(NaOH)堿液槽中,用(NaOH)堿計(jì)量泵將其連續(xù)送入。用(NaOH)堿液循環(huán)泵維持堿液的循環(huán)。堿液的稀釋用來(lái)自蒸氨塔塔底的部分蒸氨廢水進(jìn)行稀釋。脫硫后的煤氣一部分送回焦?fàn)t和粗苯管式爐加熱使用,其余送往用戶。

吸收了酸性氣體的脫硫富液進(jìn)入富液槽,用富液泵抽出分別與再生塔出來(lái)的熱貧液換熱后,進(jìn)入再生塔再生,在再生塔內(nèi),富液與再生塔底上升的水蒸汽逆流接觸,在真空狀態(tài)下使H2S、HCN等酸性成分從富液解析出來(lái),其反應(yīng)如下:

KHS + KHCO3→ H2S + K2CO3

KCN + KHCO3→ HCN + K2CO3

2KHCO3 → CO2 + K2CO3 + H2O

再生塔頂出來(lái)的酸性氣體進(jìn)冷凝冷卻器,除水后,經(jīng)真空泵將酸性氣體送至制酸裝置產(chǎn)生硫酸。

用脫硫液循環(huán)泵將再生塔底的部分貧液抽出,送往初冷器上部余熱回收段,與煤氣進(jìn)行換熱。換熱后脫硫液自流至脫硫液循環(huán)槽,再由脫硫液給料泵抽出,送回再生塔底,通過再生塔底部的閃蒸裝置,產(chǎn)生蒸汽,作為再生塔富液再生的熱源。

為確保再生塔操作穩(wěn)定,富液再生所需的熱量,設(shè)置1臺(tái)蒸汽再沸器,使用0.4MPa蒸汽作為輔助熱源。

再生后的貧液經(jīng)貧富液換熱和冷卻器冷卻后,進(jìn)入脫硫塔循環(huán)使用。

系統(tǒng)中因副反應(yīng)而生成的少量KCNS和K4Fe(CN)6鹽類,其總量每升應(yīng)小于15-20克,若超過這個(gè)數(shù)值則需外排部分貧液到冷凝。

改造前運(yùn)行情況:

真空碳酸鉀運(yùn)行不穩(wěn)定問題普遍存在,該系統(tǒng)對(duì)前端工藝處理要求高,硫銨工段脫氨效果,終冷后煤氣溫度,洗苯工段的煤氣夾帶洗油情況,極大的影響脫硫溶液系統(tǒng),造成塔后硫化氫指標(biāo)波動(dòng),同時(shí)影響后續(xù)濕法脫硫處理效果。在當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)不樂觀的情況下,對(duì)該工藝優(yōu)化工作迫在眉睫。

優(yōu)化方案:

2019年公司投入大量人力資源組建攻關(guān)團(tuán)隊(duì)外出考察對(duì)標(biāo),尋求該工藝的節(jié)能高效運(yùn)行模式。在經(jīng)過多次外出對(duì)標(biāo),并查閱大量參考料結(jié)合我單位實(shí)際情況制定了以下全面優(yōu)化后的經(jīng)濟(jì)模式,并投入使用。

1、首先消除硫銨工段煤氣氨含量高的因素,加強(qiáng)大加酸操作,確保飽和器運(yùn)行正常。脫硫工段每周至少監(jiān)測(cè)三次真空冷凝液氨氮值,超過400mg/L后,安排集中快速排液20-30t,補(bǔ)充軟水(原設(shè)計(jì)使用除鹽水,現(xiàn)改用再沸器蒸汽冷凝液),消除溶液氨中毒的影響。

2、洗脫苯工段增加換熱器熱洗設(shè)施,從蒸氨廢水泵后引出廢水至終冷塔換熱器區(qū)域,利用蒸氨廢水余熱沖洗換熱器噴灑液端,每周清洗一臺(tái),保證終冷冷洗效果,穩(wěn)定洗苯塔運(yùn)行溫度,減少帶油情況的發(fā)生。

3、排查貧富液換熱器串漏情況,酸汽冷凝冷卻器串漏情況,穩(wěn)定脫硫液系統(tǒng)。

4、再生裝置設(shè)計(jì)真空泵每小時(shí)處理干氣500Nm?,2開1備(單臺(tái)250kw),改為3臺(tái)全開運(yùn)行模式,強(qiáng)化負(fù)壓解析速率。

5、在以上工作全部完成后,使用碳酸鉀溶液代替堿洗段2.5%溶液噴灑,從入脫硫塔貧液管道(考慮壓力平衡建議從下段開孔引管)引出貧液加入2.5%溶液槽,再通過2.5%溶液循環(huán)泵加壓送入脫硫塔,堿洗段回流管道關(guān)閉,這樣堿洗段的脫硫液通過斷液盤流入鉀段隨之去再生解析。由于脫硫溶液吸收更多酸性氣體,所以需要加開真空泵配合運(yùn)行,根據(jù)我單位實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),相比堿洗段運(yùn)行方式硫化氫僅高出50-80mg/L,脫硫塔后硫化氫指標(biāo)在300-400mg/L之間,對(duì)后續(xù)工藝基本無(wú)影響,硫銨工段需單獨(dú)投加氫氧化鈉12t/天。

結(jié)論:通過一系列改進(jìn)優(yōu)化,相對(duì)原先運(yùn)行模式,每天節(jié)省氫氧化鈉消耗至少20t*800元=16000元,增開真空泵產(chǎn)生電費(fèi)消耗每天4800kw/h*1.2=5760元,這樣每天節(jié)省約1萬(wàn)元。達(dá)到脫硫節(jié)能高效運(yùn)行模式,取消脫硫塔的堿洗段和部分原料消耗費(fèi)用。

參考文獻(xiàn):

[1] ?張大力,畢振清,真空碳酸鉀脫硫工藝的介紹。

[2] ?黃邵東,楊稀,祁加利,探析真空碳酸鉀法脫硫工藝與操作控制技術(shù)。

[3] ?鄭繼龍,水環(huán)式真空泵的工作原理說明。

致謝:我公司與山西焦化有限公司對(duì)外技術(shù)服務(wù)部達(dá)成技術(shù)合作關(guān)系,長(zhǎng)期進(jìn)行技術(shù)交流,對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),豐富了技術(shù)經(jīng)驗(yàn)同時(shí)共同探討創(chuàng)新。

(作者單位:河北峰煤焦化有限公司)