韋勝利
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司燒結(jié)廠, 陜西 漢中 724200)
超厚料層燒結(jié)能充分利用燒結(jié)料層的自動蓄熱功能,具備改善礦物結(jié)晶、改善燒結(jié)礦粒級組成、降低燒結(jié)生產(chǎn)固體燃料消耗等諸多優(yōu)點;超厚料層燒結(jié)由于降低了燒結(jié)機速度和垂直燃燒速度,從而延長了燒結(jié)料層在高溫下的保持時間,有利于復(fù)合鐵酸鈣(SFCA)的生產(chǎn),從而有利于燒結(jié)礦機械強度的提高和返礦率的降低。
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)2019 年在265 m2燒結(jié)機上實施了1 000 mm 超厚料層攻關(guān)項目,超厚料層燒結(jié)雖然符合低水低碳的操作方針,也能提高燒結(jié)礦機械強度。但實施超厚料層燒結(jié)技術(shù),會導(dǎo)致燒結(jié)料層高度及寬度方向的產(chǎn)品質(zhì)量偏差較大,不利于燒結(jié)礦的穩(wěn)定性。如何將料層高度方向的偏差與固體燃料的降低、燒結(jié)返礦率的降低、燒結(jié)礦機械強度的提高相匹配成為一項急需攻克的難題。本文從優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、優(yōu)化熔劑結(jié)構(gòu)、燃料粒度管理、改造混合料加水方式、抑制邊緣效應(yīng)等措施有效降低了沿料層高度及寬度方向上燒結(jié)礦質(zhì)量的偏差。
超厚料層生產(chǎn)期間,漢鋼先后多次組織在燒結(jié)機臺車料層斷面不同位置進行采樣分析,取樣位置如圖1 所示。
265 m2燒結(jié)機臺車料層斷面各位置燒結(jié)礦堿度、FeO 含量差異較大,且規(guī)律性較強,料層各取樣位置燒結(jié)礦成分如表1 所示。
圖1 料層斷面取樣位置(mm)
表1 燒結(jié)礦化學(xué)成分及堿度
由表1 可以看出,沿料層高度方向燒結(jié)礦TFe、FeO 含量整體呈上升趨勢,其中w(FeO)層級偏差高達5.76%。w(CaO)整體呈下降趨勢,w(SiO2)偏差在0.2%左右,由此判斷燒結(jié)礦堿度呈下降趨勢主要是由w(CaO)的下降所導(dǎo)致的,堿度層級偏差高達0.64。料層中部與兩側(cè)燒結(jié)礦堿度、w(FeO)偏差較大,堿度最高偏差為0.21,燒結(jié)礦w(FeO)最高偏差為4.32%,但規(guī)律性不強。
燒結(jié)礦質(zhì)量偏析主要體現(xiàn)在FeO、堿度,通過分析燒結(jié)礦檢驗結(jié)果并結(jié)合混合料造球機理及小球成分得出,料層高度方向質(zhì)量偏析的主要原因為料層中配碳及生石灰分布不合理,料層寬度方向的偏析主要是由于超厚料層燒結(jié)過程阻力不斷增大,邊緣效應(yīng)加劇所導(dǎo)致的。
漢鋼燒結(jié)九輥布料器自上而下輥間距為3-3-3-5-5-5-7-7 mm,這樣的目的是為了將粒徑較小的混合料布至料層上部,將粒徑較大的混合料布至料層下部,實現(xiàn)布料合理偏析。但從燒結(jié)機料層斷面取樣成分分析,混合料粒度與成分匹配性差,導(dǎo)致目前料層上部配碳相對較高,下部配碳相對較低,超出了偏差范圍,混合料各粒徑小球成分如表2 所示。
表2 各粒徑制粒小球成分分布 %
從表2 可以看出:
1)混合料各粒徑小球碳含量在3.06%~5.07%之間,平均含碳量為3.85%,其中3~5 mm、1~3 mm、<1 mm 粒徑小球的含碳量均超過了3.85%,<1 mm粒徑小球含碳量最高,達到了5.07%。
2)混合料造球效果差,部分生石灰粉消化后的Ca(OH)2膠狀物及石灰石粉未能充分黏附在母球表面,而是黏附粉自主結(jié)合形成了粒徑相對較小、CaO含量高的獨立小球。
根據(jù)燒結(jié)礦檢驗結(jié)果并結(jié)合表3 分析得出,九輥布料器將粒徑較小的混合料布至料層上部,粒徑較大的混合料布至料層下部,導(dǎo)致上部CaO 含量高,下部CaO 含量低,即料層上部燒結(jié)礦堿度高,下部燒結(jié)礦堿度低。
因燒結(jié)機欄板與臺車本體漏風(fēng),料層隨著燒結(jié)過程的進行向中部收縮導(dǎo)致臺車欄板處漏風(fēng)率增加,料層兩側(cè)燒結(jié)速度隨進入料層兩側(cè)氣流量的增加而加快。而進入料層中部的風(fēng)量未發(fā)生變化,故料層中部燒結(jié)過程正常進行,這樣就產(chǎn)生了機尾斷面紅層不均勻的現(xiàn)象,導(dǎo)致料層中部與兩側(cè)燒結(jié)礦質(zhì)量出現(xiàn)偏差。
從以上分析可以得出:料層斷面不同位置燒結(jié)礦成分偏差較大的實質(zhì)原因是混合料混勻制粒效果與九輥布料器布料效果不匹配及燒結(jié)過程邊緣效應(yīng)加劇導(dǎo)致的。
漢鋼燒結(jié)所使用的巴西混合粉、巴西粗粉等物料粒級>8 mm 比例高達24%。為降低巴西混合粉及巴西粗粉>8 mm 粒級對混合料粒度的影響,將上述赤鐵礦配加比例降低至30%~35%,減少因含鐵料原始粒度兩極分化而引起的燒結(jié)礦質(zhì)量偏析。在降低赤鐵礦比例的同時提升金布巴粉、紐曼粉等粒度相對均勻的褐鐵礦及粒度較細的國內(nèi)主流精礦粉的配加比例,進一步提高造球黏附粉及核顆粒,向小球燒結(jié)技術(shù)發(fā)展。目前漢鋼燒結(jié)褐鐵礦配加比例穩(wěn)定在45%左右,國內(nèi)主流精礦粉配加比例穩(wěn)定在20%。
利用現(xiàn)有篩分系統(tǒng)對破碎前焦末進行篩分,<15 mm 部分直接直接進入破碎系統(tǒng),>15 mm 部分拉運至高爐進行小比例配加,提高燃料破碎效率的同時也保護了破碎機的輥面,破碎效率提高5%,輥皮使用壽命也延長了3 個月。同時,通過對緩沖料倉出料口改造,嚴(yán)格控制進入對輥、四輥破碎機的料層厚度,要求進入對輥破碎機料層厚度<50 mm,破碎后燃料<3 mm 比例按在75~78%,>5 mm 比例<5%進行控制。
根據(jù)精礦粉及除塵灰配加比例,及時對熔劑結(jié)構(gòu)作出相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)精礦粉配加比例穩(wěn)定在10%~15%、除塵灰配加比例<2%時,生石灰粉按>4%配加;當(dāng)精礦粉配加比例穩(wěn)定在15%~20%、除塵灰配加比例>2%時,生石灰粉按>5%配加,保證混合料制粒過程中有足夠的Ca(OH)2膠狀黏結(jié)劑。
3.4.1 優(yōu)化混合料加水方式
目前混合料加水工作全部在混合機內(nèi)完成,為防止混合料中小于0.5~1 mm 部分泥化?;旌狭霞铀捎梅侄渭铀绞?,混合機加水占總水量的70%,制粒機加水占總水量的30%。
為促使生石灰盡快完成消化反應(yīng),混合機中添加通過蒸汽預(yù)熱后的熱水,熱水溫度>90 ℃。為了防止熱水中的水垢及雜質(zhì)堵塞霧化噴頭,制粒機補加冷水并使其霧化。
通過混合料分段加水及加水狀態(tài)的改變,制粒后混合料小球中>8 mm 比例由15.3%降至8.1%,加水方式改變前后制粒小球各粒徑分布如表3 所示。
表3 分段加水后制粒小球各粒徑分布 %
3.4.2 調(diào)整布料設(shè)施運行參數(shù)
為了更合理的將各粒級小球分布于料層中,通過調(diào)整九輥布料器的運行間隙來調(diào)整料層中碳、CaO 含量的分布,將兩臺燒結(jié)機九輥布料器自上而下輥間距由3-3-3-5-5-5-7-7 mm 調(diào)整為1-1-1-2-2-2-3-3 mm。通過九輥布料器輥間隙的調(diào)整,燒結(jié)礦中w(CaO)層級差由2.41%縮小至0.43%。
3.4.3 抑制邊緣效應(yīng)
漢鋼265 m2燒結(jié)機臺車寬3 500 mm,利用每次檢修將距欄板200 mm 段的爐篦條更換成間距為5 mm 的爐篦條,而臺車中部3 100 mm 段用7.5 mm間距的爐篦條,通過改變爐條布局,降低燒結(jié)機臺車兩側(cè)風(fēng)量。同時,通過改造寬皮帶兩側(cè)出料口,提升寬皮帶兩側(cè)出料量,進而提升布至臺車兩側(cè)料層高度來降低兩側(cè)料層透氣性。改造后,兩側(cè)料層較中部厚50~80 mm,當(dāng)高出的這部分混合料經(jīng)過兩側(cè)壓料輥后,壓料輥將兩側(cè)物料壓實,保證了料面平整性的同時也降低了兩側(cè)料層透氣性,有效地抑制了燒結(jié)過程的邊緣效應(yīng)。
漢鋼在實施了有效措施后,燒結(jié)機料層高度及寬度方向燒結(jié)礦質(zhì)量偏差縮小,目前265 m2燒結(jié)機臺車料層斷面各個位置燒結(jié)礦成分如表4 所示。
由表4 可以看出,料層寬度及高度方向燒結(jié)礦TFe、FeO 含量及燒結(jié)礦堿度偏差較措施實施前顯著縮小,其中w(TFe)平均層級差為0.53%,w(FeO)平均層級差為0.49%,堿度平均層級差為0.07,均達到了漢鋼產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了超厚料層均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)在漢鋼265 m2燒結(jié)機的應(yīng)用。
表4 1 000 mm 料層斷面各位置燒結(jié)礦成分
1)通過改變物料原始粒級降低混合料中制粒小球兩極分化現(xiàn)象、強化燃料粒度管理、優(yōu)化熔劑結(jié)構(gòu)提高制粒效果等措施,能有效改善超厚料層燒結(jié)技術(shù)應(yīng)用中料層高度方向燒結(jié)礦質(zhì)量偏析問題。
2)通過改變燒結(jié)機臺車爐篦條的布局及降低臺車靠近欄板兩側(cè)料層透氣性可以有效抑制燒結(jié)過程邊緣效應(yīng),改善超厚料層寬度方向燒結(jié)礦質(zhì)量偏析問題。