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岸橋小車減速箱高速軸軸向定位的改進(jìn)

2020-07-19 05:21:22王明軒
設(shè)備管理與維修 2020年13期
關(guān)鍵詞:卡簧聯(lián)軸器制動(dòng)器

王明軒

(天津港歐亞國(guó)際集裝箱碼頭有限公司,天津 300461)

0 引言

在岸邊集裝箱起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱“岸橋”)上,實(shí)現(xiàn)小車、吊具及所吊運(yùn)的集裝箱沿大梁作水平往復(fù)運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)稱為小車機(jī)構(gòu),與起升機(jī)構(gòu)、大車機(jī)構(gòu)、俯仰機(jī)構(gòu)一起并稱為岸橋四大機(jī)構(gòu)。小車機(jī)構(gòu)按其驅(qū)動(dòng)方式可分為自行式小車和鋼絲繩牽引式小車兩種。天津港歐亞國(guó)際集裝箱碼頭有限公司岸橋采用的是鋼絲繩牽引式小車機(jī)構(gòu),其驅(qū)動(dòng)裝置布置在機(jī)房?jī)?nèi),由一臺(tái)交流變頻電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)通過(guò)梅花形彈性聯(lián)軸器與減速箱高速軸相連,通過(guò)安裝在減速箱低速軸上的齒形聯(lián)軸器與鋼絲繩卷筒相連,電機(jī)產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力矩通過(guò)減速箱傳遞到卷筒上,再通過(guò)小車牽引鋼絲繩卷繞系統(tǒng)帶動(dòng)小車總成沿敷設(shè)在前、后大梁的軌道上向前(海側(cè))或向后(陸側(cè))運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)集裝箱裝卸作業(yè)。

該岸橋小車運(yùn)行最大速度為240 m/min,加減速時(shí)間為6 s。其減速箱為某合資品牌的二級(jí)斜齒輪減速箱,額定功率為280 kW,電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為1500 r/min,減速箱的傳動(dòng)比為1:17.47,使用系數(shù)為2.12。小車機(jī)構(gòu)制動(dòng)器為盤(pán)式制動(dòng)器,布置在減速箱高速軸側(cè),在梅花形聯(lián)軸器減速箱側(cè)的半聯(lián)軸器上安裝有制動(dòng)盤(pán),通過(guò)制動(dòng)片夾緊制動(dòng)盤(pán)實(shí)現(xiàn)小車機(jī)構(gòu)的制動(dòng)。該盤(pán)式制動(dòng)器為某進(jìn)口品牌,制動(dòng)盤(pán)直徑為630 mm,制動(dòng)力矩為4000 N·m,制動(dòng)片退距為1 mm。

1 存在問(wèn)題

經(jīng)過(guò)多年的使用,在岸橋小車運(yùn)行加減速、換向或制動(dòng)時(shí),出現(xiàn)小車減速箱高速軸軸向竄動(dòng)的情況,且竄動(dòng)量逐漸增大,經(jīng)測(cè)量,竄動(dòng)量最大的可達(dá)2 mm。由于小車制動(dòng)器的制動(dòng)盤(pán)安裝在與高速軸剛性連接的半聯(lián)軸器上,高速軸的軸向竄動(dòng)會(huì)帶動(dòng)制動(dòng)盤(pán)的軸向竄動(dòng),對(duì)制動(dòng)器產(chǎn)生不利影響:①制動(dòng)器打開(kāi)時(shí),制動(dòng)盤(pán)在高速軸的帶動(dòng)下會(huì)接觸到制動(dòng)片,導(dǎo)致制動(dòng)片磨損過(guò)快、使用壽命很短;②制動(dòng)器閉合時(shí),制動(dòng)盤(pán)的竄動(dòng)會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)器機(jī)架擺動(dòng)、各銷軸磨損加劇,導(dǎo)致制動(dòng)器故障頻繁。另外,高速軸的軸向竄動(dòng)還會(huì)導(dǎo)致減速箱高速軸軸承受到?jīng)_擊,發(fā)出撞擊異響。

經(jīng)過(guò)分析,岸橋小車運(yùn)行加減速、換向或制動(dòng)時(shí),由于吊具慣性的擺動(dòng),帶動(dòng)小車有前后運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì),并通過(guò)小車牽引鋼絲繩經(jīng)卷筒、低速聯(lián)軸器傳遞到減速箱低速軸。由于減速箱為斜齒輪傳動(dòng),低速軸的轉(zhuǎn)動(dòng)趨勢(shì)傳遞到高速軸時(shí)使高速軸產(chǎn)生了軸向力,是導(dǎo)致高速軸軸向竄動(dòng)的動(dòng)力來(lái)源。

對(duì)高速軸斜齒輪受力情況進(jìn)行分析(圖1),可知高速軸齒輪所受圓周力Ft=2T1/d1,軸向力Fa=Ft×tanβ。其中,T1為高速軸轉(zhuǎn)矩,d1為齒輪分度圓直徑,β 為齒輪螺旋角。

根據(jù)岸橋小車機(jī)構(gòu)運(yùn)行負(fù)載計(jì)算(計(jì)算過(guò)程省略),小車減速箱在滿載運(yùn)行的情況下,其高速軸所受的扭矩T1=2495 N·m。而減速箱高速軸齒輪螺旋角β 為12°,高速軸小齒輪分度圓直徑為90 mm,經(jīng)過(guò)計(jì)算可知,高速軸齒輪所受圓周力Ft=55 kN,軸向力Fa=11.6 kN,該軸向力由高速軸軸向定位裝置承受。

圖1 斜齒輪受力分析

岸橋小車減速箱高速軸目前采用的軸向定位方式為悶蓋側(cè)浮動(dòng),透蓋側(cè)定位。其中透蓋側(cè)軸承內(nèi)圈左側(cè)為軸肩定位,右側(cè)為過(guò)盈配合的聯(lián)軸器頂住軸套定位,透蓋側(cè)軸承外圈左側(cè)為200 mm×4 mm(德標(biāo)DIN 472)孔用卡簧定位,右側(cè)為端蓋定位。軸肩、軸套、端蓋均能承受較大的軸向力,而200 mm×4 mm 孔用卡簧為薄弱環(huán)節(jié)。通過(guò)查閱孔用卡簧德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)DIN 472:2011-10,其中對(duì)于卡簧的尺寸、承載能力、卡簧槽的尺寸進(jìn)行了規(guī)定,其中200 mm×4 mm 卡簧的承載能力可達(dá)55 kN,強(qiáng)度符合要求。

為了找出軸向間隙的來(lái)源,對(duì)減速箱進(jìn)行開(kāi)蓋檢查,發(fā)現(xiàn)卡簧和軸肩、軸套、端蓋定位沒(méi)有問(wèn)題,但卡簧槽邊緣金屬受卡簧不斷沖擊擠壓外翻變形,卡簧槽的寬度已由原設(shè)計(jì)的4.15 mm增大到6.00 mm(圖2)??ɑ傻膹?qiáng)度和硬度較大,而減速箱箱體的強(qiáng)度和硬度都較低,箱體上加工的卡簧槽是薄弱環(huán)節(jié),而增大的將近2 mm 的間隙正是減速箱高速軸竄動(dòng)量的來(lái)源。

2 改進(jìn)措施

圖2 高速軸定位卡簧槽損壞

通過(guò)分析和實(shí)地觀察測(cè)量,得出減速箱高速軸軸向竄動(dòng)原因?yàn)楦咚佥S定位卡簧槽強(qiáng)度不足、損壞變形所致??梢杂幸韵聝煞N改進(jìn)方案。

方案1:增加卡簧槽的尺寸以增大強(qiáng)度。

將定位卡簧由標(biāo)準(zhǔn)件改為加工制作的8 mm 厚的剛性擋圈,重新加工減速箱箱體上的擋圈槽,通過(guò)增大寬度和深度來(lái)增大擋圈槽的強(qiáng)度,以滿足承受頻繁沖擊載荷的工況。這樣可以解決軸向竄動(dòng)的問(wèn)題,但此方案需將減速箱逐臺(tái)返廠解體以加工擋圈槽,工程量巨大,停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常困難。

方案2:在高速軸另一側(cè)(悶蓋側(cè))增加定位措施。

在高速軸悶蓋側(cè)端蓋與軸承外圈之間增加定位圈,實(shí)現(xiàn)高速軸向左竄動(dòng)的定位(圖3)。

圖3 改進(jìn)前后的高速軸定位示意

此方案可以不用將減速箱返廠解體,提前加工好定位圈和調(diào)整墊片后,僅需將減速箱放油后拆下端蓋即可現(xiàn)場(chǎng)施工,工程量、維修費(fèi)用和停機(jī)時(shí)間均大幅減小。但此方案需考慮一個(gè)問(wèn)題,即減速箱高速軸兩端均有軸向約束,而減速箱運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)熱后高速軸會(huì)受熱伸長(zhǎng),需預(yù)留適當(dāng)?shù)拈g隙量,防止軸承軸向載荷過(guò)大影響使用壽命。因此,需要對(duì)高速軸受熱伸長(zhǎng)量進(jìn)行計(jì)算。

減速箱內(nèi)高速軸的長(zhǎng)度L 約為400 mm,高速軸的材料為17CrNiMo6,其在100 ℃以下熱膨脹系數(shù)α 約為15×10-6℃-1,正常工作時(shí)減速箱溫升可達(dá)60~70 ℃,按溫升T=70 ℃計(jì)算,根據(jù)熱膨脹計(jì)算公式,高速軸的最大尺寸變化量δ=αLT=400×16×10-6×80=0.45 mm??紤]到減速箱運(yùn)行有溫升時(shí)箱體同時(shí)也在膨脹,因此根據(jù)經(jīng)驗(yàn),最終確定安裝時(shí)預(yù)留0.2 mm 的間隙較為適宜。所加工的定位圈的寬度為19.6 mm,在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)通過(guò)精確的測(cè)量,選擇增加適當(dāng)數(shù)量和厚度的調(diào)整墊片,確保預(yù)留間隙為0.2~0.3 mm。

3 效果

目前此項(xiàng)改進(jìn)已在天津港歐亞國(guó)際集裝箱碼頭有限公司岸橋小車減速箱實(shí)施完畢,高速軸軸向竄動(dòng)的情況大為改觀,提高了小車機(jī)構(gòu)啟動(dòng)、制動(dòng)、換向時(shí)驅(qū)動(dòng)裝置運(yùn)行平穩(wěn)性,改善了小車制動(dòng)器的工況,大幅提高了制動(dòng)片的使用壽命,節(jié)約了成本,降低了故障率和維修時(shí)間,取得了良好的效果。

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