許德鵬,楊文勇
(貴州輪胎股份有限公司,貴州 貴陽 550008)
輪胎制造是一個高耗能的過程,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,如何有效地開展節(jié)能工作是輪胎制造企業(yè)需長期持續(xù)研究的問題[1-2]。在輪胎制造中,幾乎每個生產(chǎn)工序都需要使用壓縮空氣,壓縮空氣的消耗量較大。同時,各生產(chǎn)車間的氣動元器件較多,對壓縮空氣含水量有嚴(yán)格的要求[3-4]。為此,我公司工程技術(shù)人員通過多次在輪胎生產(chǎn)現(xiàn)場摸底和評估分析及論證,進(jìn)行了相關(guān)改造及控制優(yōu)化,降低了壓縮空氣電氣比,同時提高了壓縮空氣的質(zhì)量。
(1)公用工程空氣壓縮站負(fù)責(zé)向整個廠區(qū)提供壓縮空氣。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的不同需求,需要供應(yīng)高壓、中壓、低壓3種不同壓力等級的壓縮空氣。原供氣方式為高壓空氣壓縮機(jī)(以下簡稱空壓機(jī))供高壓空氣,低壓空氣由中壓空氣減壓而得,供氣方式不盡合理。高壓空壓機(jī)的產(chǎn)氣量與車間的用氣量不匹配,高壓空壓機(jī)卸載時間較長,電能消耗大。中壓空氣減壓至低壓空氣不經(jīng)濟(jì)。
(2)空氣儲氣罐排水方式為利用時控開關(guān)實現(xiàn)定時排水,時控開關(guān)可設(shè)置開關(guān)時間最短為1 min。通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),儲氣罐排水時,約20 s就能將儲氣罐中的水排完,剩余時間排的大部分都是壓縮空氣,壓縮空氣的損耗較大。
(3)離心空壓機(jī)原三段冷卻器排水方式為手動排水,為防止離心空壓機(jī)轉(zhuǎn)輪含水較多而發(fā)生銹蝕,離心空壓機(jī)三段冷卻器排水閥手動開啟一定角度排水,壓縮空氣損耗較多。
(4)中壓空氣3臺冷干機(jī)為組合式干燥機(jī),由冷干機(jī)和吸干機(jī)組成,二者可獨立開啟也可同時開啟。通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)對比,開啟吸干機(jī)時,吸干機(jī)吸附再生過程空氣損耗較大。
(1)公用工程空氣壓縮站所有空壓機(jī)均采用冷卻水冷卻方式,冷卻效果較為理想。通過單臺設(shè)備試驗證明,在保證冷卻水溫度和壓力達(dá)到要求及空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)完好的情況下,空壓機(jī)可以長時間處于加載狀態(tài),不會出現(xiàn)設(shè)備溫度過高而導(dǎo)致停機(jī)現(xiàn)象。
(2)通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),中壓空氣用氣量較大,而高壓空氣用氣量偏小,且波動較大,現(xiàn)有控制方式為:壓力達(dá)到設(shè)定上限空壓機(jī)卸載,壓力設(shè)定低于下限空壓機(jī)加載??諌簷C(jī)加載、卸載比較頻繁,卸載時間較短時,空壓機(jī)電動機(jī)不停機(jī),但不產(chǎn)氣,單臺設(shè)備電氣比高。通過現(xiàn)場論證,在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥,保證空壓機(jī)出口壓力介于空壓機(jī)設(shè)定上下限壓力之間,高壓空壓機(jī)一直處于加載狀態(tài),可降低單臺空壓機(jī)電氣比,提高空壓機(jī)效率。
(3)通過現(xiàn)場單臺設(shè)備試驗表明,在不同空壓機(jī)出口壓力情況下,出口壓力偏低時設(shè)備的電能消耗低,效率高,電氣比低。現(xiàn)場低壓空氣用量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),開啟一臺空壓機(jī)不能滿足現(xiàn)場低壓空氣用氣量需求,而開啟兩臺則有剩余,因此,完全可以開啟一臺空壓機(jī)供低壓,不足部分再由中壓空氣減壓補(bǔ)充。
(4)通過與其他企業(yè)交流得知,目前空氣儲氣罐排水系統(tǒng)已有較為先進(jìn)的排水裝置,排水過程基本可以實現(xiàn)零氣耗,空氣的損耗率較低。
為降低壓縮空氣的電能消耗及減少壓縮空氣的損耗,進(jìn)行以下改造。
2.1.1 在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥
為提高高壓空壓機(jī)的工作效率,在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥,如圖1所示,優(yōu)先保證高壓空氣的使用,高壓空氣用量偏小時向中壓供氣,空壓機(jī)出口壓力基本穩(wěn)定,空壓機(jī)長時間處于加載狀態(tài),單臺設(shè)備電氣比較低。
圖1 高壓空氣管道與中壓空氣管道之間的調(diào)節(jié)閥
2.1.2 選擇能耗偏高的中壓空壓機(jī)供低壓空氣
對中壓空壓機(jī)的出口管路進(jìn)行優(yōu)化,如圖2所示,中壓空壓機(jī)既能供中壓空氣也能供低壓空氣。選擇能耗偏高的中壓空壓機(jī)優(yōu)先供低壓空氣,如圖3所示,不足部分再由中壓空氣通過調(diào)節(jié)閥補(bǔ)充,保證低壓空氣壓力穩(wěn)定。改造完成后,空氣壓縮站高壓、中壓、低壓空氣供氣原理如圖4所示。
圖2 中壓空壓機(jī)出口管道
圖3 中壓空壓機(jī)供低壓空氣控制臺
圖4 空氣壓縮站高壓、中壓、低壓空氣供氣原理
2.1.3 選擇性能穩(wěn)定的中壓空壓機(jī)采用變頻控制實現(xiàn)恒壓供氣
中壓空氣用量偏大,大部分直接供現(xiàn)場各區(qū)域使用,小部分向低壓補(bǔ)充。由于現(xiàn)場用氣量波動較大,為保證中壓空氣壓力滿足生產(chǎn)需求,需額外加開一臺中壓空壓機(jī),加開的設(shè)備加載、卸載次數(shù)較為頻繁,單臺設(shè)備的能耗較高。為提高中壓空氣的穩(wěn)定性及降低設(shè)備的能耗,選擇性能較為穩(wěn)定的設(shè)備,利用從老廠搬遷的舊變頻器(見圖5)進(jìn)行改造,實現(xiàn)恒壓供氣功能,如圖6所示,既提高了中壓空氣系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時可降低單臺設(shè)備的能耗。
圖5 空壓機(jī)變頻器控制面板
圖6 空壓機(jī)恒壓供氣控制面板
2.2.1 優(yōu)化空氣儲氣罐的排水系統(tǒng)
在離心空壓機(jī)三級冷卻器排水管路上安裝新型的冷凝液自動排除器(見圖7),替代手動排水球閥(見圖8);在儲氣罐底部安裝零氣耗無堵塞自動排水裝置(見圖9),替代傳統(tǒng)的定時排水電磁閥(見圖10),根據(jù)液位實現(xiàn)自動排水,減少壓縮空氣的損耗。
圖8 手動排水球閥
圖9 零氣耗無堵塞自動排水裝置
圖10 定時排水電磁閥
2.2.2 選擇組合式干燥機(jī)除水
中壓空氣采用組合式干燥機(jī)(見圖11)進(jìn)行除水,室外氣溫高于15 ℃時,可同時開啟冷干機(jī)和吸干機(jī),也可單獨開啟冷干機(jī)或吸干機(jī);室外氣溫低于15 ℃時,為防止壓縮機(jī)結(jié)冰導(dǎo)致管路堵塞現(xiàn)象,只能開啟吸干機(jī),吸干機(jī)運行時空氣損耗量較大?,F(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),只開啟冷干機(jī)時,處理后的空氣露點溫度達(dá)到現(xiàn)場使用需求(≤15 ℃),如圖12所示。
圖11 組合式干燥機(jī)面板
圖12 壓縮空氣露點控制面板
因此,室外氣溫高于15 ℃時開啟冷干機(jī),低于15 ℃時開啟吸干機(jī),可最大限度減小空氣損耗。
降低壓縮空氣電氣比的改造工作于2019年6月完成,統(tǒng)計改造方案實施前后的壓縮空氣電氣比,結(jié)果如表1所示。
表1 改造前后壓縮空氣電氣比統(tǒng)計結(jié)果
從表1可以看出,改造后壓縮空氣電氣比明顯下降,節(jié)能效果顯著。
改造前(2018年7月至2019年6月)壓縮空氣電氣比的平均值為0.120 7 kW·h·Nm-3,改造后(2019年7—12月)的平均值則為0.116 2 kW·h·Nm-3,達(dá) 到 了 電 氣 比 為0.120 0 kW·h·Nm-3的改造目標(biāo)。改造后壓縮空氣節(jié)約的電能為0.004 5 kW·h·Nm-3,以2019年總用氣量為146 567 389 Nm3計算,一年可節(jié)約電能659 553.250 5 kW·h,以電價為0.60元計算,一年可節(jié)約電能成本約為395 732元。
通過進(jìn)行相關(guān)改造,降低了空氣壓縮機(jī)的電能消耗,減少了壓縮空氣的損耗量,降低了壓縮空氣電氣比,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。采用零氣耗無堵塞自動排水裝置替代定時排水電磁閥后,現(xiàn)場的噪聲及工作環(huán)境有了較大改善,達(dá)到一次投入、長期節(jié)能的目的,同時對公司異地建廠降低壓縮空氣能耗具有一定的借鑒作用。