□孫建 吳瓊
錢營孜礦W3222工作面位于礦井西二采區(qū)北翼,東鄰W3224工作面,西鄰F22正斷層,采用走向長壁布置。受F22斷層影響,工作面呈兩次“刀把式”布置,其中里切眼長136米,中切眼長244米,外切眼長350米,平均煤厚3.2米,可采儲量145萬噸,工作面平均俯采15°。
這個礦緊扣集團公司高質(zhì)量發(fā)展主題,開展了從源頭優(yōu)化設(shè)計、一體化施工、優(yōu)化施工工序及勞動組合、嘗試技術(shù)革新、延伸應(yīng)用新裝備、開展自主課題攻關(guān)等一系列工作,實現(xiàn)日產(chǎn)原煤11000噸,人均日工效達(dá)105噸/工,有力有序推進了“高產(chǎn)高效”礦井建設(shè),實現(xiàn)了效率效益雙提升,且杜絕了輕傷以上事故。W3222采煤工作面能夠?qū)崿F(xiàn)高產(chǎn)高效開采,得益于有序的生產(chǎn)組織,得益于采取工作面無縫對接措施,更離不開施工隊的頑強拼搏、奮勇爭先。
為確保工作面正常開采,錢營孜礦在增加儲量、提升效率上下功夫。結(jié)合F22斷層延伸情況,優(yōu)化W3222工作面布置方式,由原設(shè)計的一次“刀把”布置調(diào)整為二次“刀把”布置,外段切眼長度由原來的258米增加至350米,可采儲量由110萬噸增加至145萬噸,增加了斷層煤柱附近的資源回收35萬噸,降低了萬噸掘進率,在掘進工程量基本不變的情況,萬噸掘進率由24.6米/萬噸降至23米/萬噸,下降7%。
錢營孜礦采煤區(qū)區(qū)長王兆石介紹了增產(chǎn)提效的經(jīng)驗?!拔覀冊跍p少循環(huán),提升效率上深度挖潛,工作面切眼長度由原設(shè)計258米增加至350米后,工作面循環(huán)產(chǎn)量由1200噸/刀增加至1700噸/刀,在保證日常1.1萬噸的情況下,每圓班割煤數(shù)由10刀降至7刀,縮短了端頭斜切進刀割煤時間,并縮短了拉移轉(zhuǎn)載機和縮皮帶機尾時間約30%,節(jié)省了兩巷拉移超前支架、撕幫、運料時間約30%,節(jié)省了回收物料工期約1/3,延長了集中拉移開關(guān)周期約30%,兩巷作業(yè)人員由以前每班5人,減少至3人,大幅提高了端頭及兩巷作業(yè)效率?!?/p>
“簡直不敢相信,僅使用一部齒軌卡軌車就可以滿足W3222工作面、W3221工作面前期的掘進、中期的安裝及回采、后期的拆除任務(wù)需要,每班僅配備1位齒卡軌車司機即可滿足生產(chǎn)需求,省去了傳統(tǒng)無極繩絞車運輸2名崗位工?!卞X營孜礦運輸區(qū)區(qū)長邵明建說。
在輔助運輸一體化方面,錢營孜礦系統(tǒng)考慮W3221、W3222工作面輔助運輸方式,創(chuàng)新采用齒卡軌車區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化輔助運輸。形成網(wǎng)絡(luò)運輸后,提高了設(shè)備使用效率和生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了安全風(fēng)險從線到點的轉(zhuǎn)變,提升了安全效果。為抓好安拆硐室一體化工作,統(tǒng)籌謀劃W3221工作面拆除,W3222工作面安裝、拆除等工作,在W3221風(fēng)巷外口施工集中安拆硐室,滿足了2個工作面的安拆工程需求,節(jié)省了安拆硐室工程量約2/3,減少了硐室行車安拆2次。同時,集中硐室行車服務(wù)于工作面日常生產(chǎn),提升了大件周轉(zhuǎn)效率。在巷道施工一體化上實現(xiàn)了一巷雙用,將W3222風(fēng)巷掘進期間運煤聯(lián)巷沿設(shè)計收作線布置,該巷道前期作為運煤聯(lián)巷,后期作為抽架大棚通道,提高了工作面后期施工抽架大棚效率,縮短工期3天以上。在供電供液一體化上,利用W3223原皮帶機頭段作為集中硐室,布置供電供液設(shè)備分別服務(wù)于W3221和W3222工作面回采,提高了硐室利用率,減少了集中供電供液設(shè)備安拆次數(shù),實現(xiàn)了減人提效。
W3222工作面外風(fēng)巷位于西二采區(qū)邊界,上幫為實體煤壁,掘進期間頂板采用錨網(wǎng)梁索支護,通過里、中段回采觀測,煤壁超前支撐壓力對巷道圍巖變形較小。錢營孜礦對W3222風(fēng)巷超前支護形式變更,采用頂板補強錨索代替巷道超前支護支架,通過強度校核明確支護參數(shù)。目前已試用31米,從使用效果看,煤壁超前20米范圍內(nèi),頂板下沉量為5毫米,整體效果較好。這一形式的變更,每生產(chǎn)班可減少巷道支架拉移人員2人。
為提高接架期間運輸機尾大件運輸效率,以運輸機溜槽中板為軌道,加工改造專用平板車,實現(xiàn)了大件滑動運輸,運輸效率提高了約一倍。針對以往綜采工作面機頭載波控制方式為崗位工人按急停按鈕來實現(xiàn),存在安全隱患且效率不高問題,錢營孜礦在工作面載波通訊電話控制回路接入遙控信號,配合遙控器來實現(xiàn)工作面三機設(shè)備的遠(yuǎn)程啟動、停止,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)載點作業(yè)人員安全高效作業(yè)。
為滿足采空區(qū)防滅火需要,工作面回采期間每20米垛一組袋墻,阻斷采空區(qū)流場,但是由于巷道高度達(dá)3米,且機尾斷面大,造成跺袋工程量較大。為此,在上隅角采用充氣氣垛替代袋墻,即采用0.8米或1.5米規(guī)格型號充氣氣垛封堵上隅角,減少了跺袋帶來的工作量,實現(xiàn)了上隅角封堵高效作業(yè)。
“W3222工作面機巷回收物料采用皮帶機打運,以往卸料作業(yè)人員站在皮帶上或兩側(cè)作業(yè),發(fā)生過一起因人員踩滑摔倒導(dǎo)致的安全事故。為解決這一問題,在機巷卸料點采用風(fēng)動單軌吊卸料,人員可遠(yuǎn)距離作業(yè),實現(xiàn)了安全高效卸載物料?!辈擅簠^(qū)隊長單增燦介紹了采用風(fēng)動單軌吊卸載物料的原因及好處。
“做夢也沒想到,自己能和‘機器人’一起完成巷修工作。過去4個人干的活現(xiàn)在2個人就完成了,工效提高了一倍,而且安全更有保障了?!?月31日上午,剛剛下班的錢營孜礦采煤區(qū)巷修工陳建華興奮地說。錢營孜礦開采深度在650米以下,地壓大,巷道維護工程量大,每年需投入大量人力物力用于巷道維護工作。尤其是綜采面推進快、壓力大,在巷道修護中修巷工的勞動強度最大,安全威脅也很大。因此,每個班區(qū)里都安排跟班干部,現(xiàn)場進行“專盯”,確保操作安全。該礦引進多功能巷修機后,陳建華等8名員工經(jīng)過培訓(xùn)取得了操作資格。至此,該礦綜采面風(fēng)機巷修護進入了“機器人”操作時代。
錢營孜礦目前礦井“一井一面”,無備用生產(chǎn)面,如何實現(xiàn)高產(chǎn)高效是擺在錢營孜礦班子成員面前的一大難題。而且,礦井主井提升能力約650噸/小時,即2個生產(chǎn)班滿負(fù)荷提升1萬噸。
礦長陳廷學(xué)早在2019年12月份的安全辦公會上就提出了思路與解決方法?!懊鎸κ袌龅膲毫Γ覀儽仨毾虬踩|(zhì)量要效益,向技術(shù)創(chuàng)新要效益,向提質(zhì)增效要效益,向高產(chǎn)高效要效益。要在‘五個優(yōu)化’上進行改革創(chuàng)新,加大智能化、機械化投入,才能實現(xiàn)企業(yè)效益最大化?!?/p>
為確保礦井平均日產(chǎn)不低于1.1萬噸,這個礦優(yōu)化檢修班勞動組織,對W3222工作面勞動組合進行優(yōu)化,檢修班下半班生產(chǎn),即每天13:00開始割煤,檢修班檢修后帶1刀煤,從而保障了礦井產(chǎn)能。W3222工作面設(shè)備為井下多次倒轉(zhuǎn)設(shè)備,部分設(shè)備長時間井下服務(wù),整體工況較差。為提高檢修質(zhì)量,持續(xù)保持礦井穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),這個礦制訂了檢修清單,由生產(chǎn)班在清單上“點單”,檢修班針對“點單”實行精準(zhǔn)式檢修,明確了檢修重點,防止漏檢,壓縮了檢修時間,提升了檢修效率。
“在精準(zhǔn)定位,快速接架方面,我們精準(zhǔn)定位消除靠架工序,實現(xiàn)工作面里、中、外切眼‘無縫’對接。針對工作面需二次接架的實際情況,通過工作面兩巷標(biāo)高及工作面斜長,精準(zhǔn)定位支架位置,分別在里風(fēng)巷布置85架,中風(fēng)巷布置156架,實現(xiàn)了接面時支架間距不足200毫米。優(yōu)化施工工序和勞動組合,實現(xiàn)平行作業(yè)?!脑臁瘜S闷桨遘?,提高了大件運行效率。通過精確定位,快速接架,實現(xiàn)了工作面接架由以前的6個圓班到本次的5個小班,工作效率提高了72%?!卞X營孜礦安裝區(qū)區(qū)長張軍介紹了接架經(jīng)驗。
W3222工作面目前所使用的刮板輸送機型號為SGZ1000/2000,該運輸機設(shè)計運輸長度為310米。為滿足350米長工作面安全生產(chǎn)需要,確?!安粔很?、不斷鏈”,該礦對該運輸機實行動態(tài)監(jiān)控,通過觀察運輸機電機電流變化情況,摸清了采煤機位置、采煤機速度及運輸機負(fù)荷三者之間的關(guān)系,即采煤機位于100架以下時牽引速度不超過8米/分鐘,30~170架時牽引速度不超過5米/分鐘,位于170架至機尾時牽引速度不超過3米/分鐘,從而實現(xiàn)割煤速度和運輸能力動態(tài)平衡,保障了設(shè)備安全高效運行。針對350米極限超長工作面,支架與運輸機做不到“平直”將給設(shè)備管理帶來的諸多問題,該礦在工作面運輸機端頭安裝了激光儀,提高了支架及運輸機的上線率,提高了現(xiàn)場工程質(zhì)量,夯實了現(xiàn)場管理基礎(chǔ)。
分段供液、穩(wěn)定流量是錢營孜礦實現(xiàn)高效回采的關(guān)鍵。W3222工作面支架數(shù)量達(dá)202架,工作面割煤后,移架存在供液流量不穩(wěn)定,且支架內(nèi)存在竄、滲液現(xiàn)象,造成支架拉移速度跟不上割煤速度,制約了工作面高效回采。為提高支架拉移效率,對供液系統(tǒng)進行了優(yōu)化,增加2路供液管路和1路回液管路,實現(xiàn)工作面上段、下段分開供液,從而提高了支架拉移效率,保證了煤機速度。
“四化”建設(shè)永遠(yuǎn)在路上,錢營孜礦將積極努力推廣W3222工作面實踐經(jīng)驗,加快推進生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變,確保產(chǎn)能穩(wěn)定釋放,不斷推進礦井科學(xué)、安全、高效發(fā)展,為集團公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動力。