俞 陽,張冠華,林先彬,李小偉
(大冶有色金屬股份有限公司冶煉廠,湖北黃石435005)
大冶有色金屬股份有限公司(以下簡稱大冶有色)冶煉廠700 kt /a制酸裝置由中國恩菲工程技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),大冶有色建安公司和宜興市化工成套設(shè)備有限公司共同建設(shè)。該裝置設(shè)計(jì)凈化工序煙氣處理量為2.5×105m3/h,進(jìn)氣φ(SO2)為10.82% ,硫酸設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 700 kt/a,于2011年9月建成投產(chǎn)[1]。制酸裝置采用絕熱增濕稀酸洗滌,采用一級(jí)動(dòng)力波洗滌器—?dú)怏w冷卻塔—二級(jí)動(dòng)力波洗滌器—二級(jí)電除霧器 、ⅣⅠ-ⅢⅡ“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝流程。
700 kt/a制酸裝置自2012年以來,Ⅲ換熱器受中間吸收塔出塔煙氣酸霧夾帶影響,換熱器列管大量腐蝕,表層形成鐵銹酸泥,折流板腐蝕嚴(yán)重,部分列管穿孔,內(nèi)部泄漏量達(dá)0.24%[2]。歷次檢修清理Ⅲ換熱器殼程酸泥,列管累計(jì)穿管修復(fù)210根、打塞盲管540根(設(shè)計(jì)列管5 824根),但Ⅲ換熱器換熱情況逐步惡化,技術(shù)性能評(píng)價(jià)見表1。
由表1可以看出:Ⅲ換熱器關(guān)鍵性能指標(biāo)相較設(shè)計(jì)值,傳熱系數(shù)下降50%,換熱量下降30%,傳熱效率降低19%,管程出口溫度偏高約25~40 ℃、殼程出口溫度偏低80~95 ℃,管程阻力增加700~1 700 Pa,換熱性能大幅下降,已不能滿足轉(zhuǎn)化工序換熱設(shè)備要求。
表1 Ⅲ換熱器技術(shù)性能評(píng)價(jià)
Ⅲ換熱器的傳熱系數(shù)及換熱量大幅下降,對(duì)轉(zhuǎn)化工序主要有3個(gè)影響:一是Ⅲ換熱器殼程出口進(jìn)Ⅱ換熱器溫度低于設(shè)計(jì)值約90 ℃,導(dǎo)致煙氣經(jīng)Ⅱ換熱器換熱進(jìn)入轉(zhuǎn)化器三段床層的溫度長期在420℃左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于445 ℃的設(shè)計(jì)值,三段床層溫升偏小,一轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化率低于設(shè)計(jì)值2~3個(gè)百分點(diǎn);二是分段轉(zhuǎn)化率偏低,反應(yīng)后移,四段床層溫升通常超過30 ℃,工況稍有波動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)化溫度及最終吸收塔出口煙氣指標(biāo)異常,轉(zhuǎn)化工序熱平衡失衡頻繁,系統(tǒng)承受工況波動(dòng)的能力較差;三是在“澳斯麥特爐+3臺(tái)轉(zhuǎn)爐”工況下轉(zhuǎn)化器三段床層進(jìn)口溫度尚能達(dá)到430 ℃,在“澳斯麥特爐+2臺(tái)轉(zhuǎn)爐”工況下三段床層進(jìn)口溫度出現(xiàn)掉溫情況,因此于2015年新建2 200 kW煙氣管道補(bǔ)溫電爐用于日常生產(chǎn)長時(shí)間補(bǔ)溫。
因Ⅲ換熱器的瓶頸限制,實(shí)際拉低了制酸裝置生產(chǎn)負(fù)荷,2016年硫酸產(chǎn)量平均為2 010 t/d。日常生產(chǎn)依靠電爐補(bǔ)溫維持轉(zhuǎn)化溫度,當(dāng)澳斯麥特爐更換噴槍或長達(dá)幾小時(shí)循環(huán)后,轉(zhuǎn)化升溫緩慢,影響火法工序生產(chǎn)。
“澳斯麥特爐+3臺(tái)轉(zhuǎn)爐”和“澳斯麥特爐+2臺(tái)轉(zhuǎn)爐”2種模式典型工況下煙氣條件見表2。
表2 典型工況煙氣條件
以Ⅲ換熱器改造滿足轉(zhuǎn)化器三段、四段床層進(jìn)口煙氣溫度及轉(zhuǎn)化系統(tǒng)熱平衡要求,Ⅲ換熱器殼程出口溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值,分別計(jì)算并綜合論證的技術(shù)性能指標(biāo)見表3。
通過考察比較江西銅業(yè)等其他煙氣制酸廠家Ⅲ換熱器使用情況,結(jié)合270 kt/a制酸裝置大、小2臺(tái)換熱器Ⅲa和Ⅲb的使用情況,綜合討論分析,在原址上新建1臺(tái)Ⅲ換熱器,進(jìn)口前增加1臺(tái)犧牲式小換熱器。同行業(yè)不同廠家換熱器使用情況見表4。
對(duì)轉(zhuǎn)化現(xiàn)場進(jìn)行多次勘察討論后,根據(jù)現(xiàn)場管道和設(shè)備布置,新Ⅲ換熱器雖可置于轉(zhuǎn)化器、原Ⅲ換熱器、Ⅳ換熱器中間的空地上,但放置在該處管道走向復(fù)雜,相關(guān)管道和支架變動(dòng)較大。換熱器管程進(jìn)出口管夾角太小,可能影響換熱效率,且在豎直方向上管道有重疊,不利于后期檢修,因此在原址進(jìn)行改造,新Ⅲ換熱器的平面布置見圖1。
表4 不同廠家Ⅲ換熱器使用情況
圖1 新Ⅲ換熱器的平面布置
新Ⅲ換熱器采用急擴(kuò)加速流縮放管管殼式換熱器,空心環(huán)管間支承結(jié)構(gòu),傳質(zhì)系數(shù)高,設(shè)備阻力小,且殼程環(huán)狀進(jìn)出口不易積垢,有利于降低能耗[3]。更新改造于2017年5月完成,6月投入使用。新Ⅲ換熱器的使用性能著重從殼程、管程進(jìn)出口溫度、換熱器傳熱性能、設(shè)備阻力等方面評(píng)價(jià)。
新Ⅲ換熱器投入使用后,殼程出口溫度370 ℃左右(提高約90 ℃),管程出口溫度270 ℃左右(降低約30 ℃),具體見表5。
表5 新Ⅲ換熱器管程、殼程溫度
由表5可以看出:Ⅲ換熱器更新改造后,殼程、管程的溫度及平均溫差全部達(dá)到初始轉(zhuǎn)化工序的設(shè)計(jì)要求,解決了轉(zhuǎn)化器三段床層進(jìn)口溫度偏低、1#余熱鍋爐進(jìn)口煙氣溫度偏高等問題。
Ⅲ換熱器更新改造后,殼程、管程的溫度及平均溫差全部達(dá)到初始轉(zhuǎn)化工序的設(shè)計(jì)要求,通過熱量衡算計(jì)算Ⅲ換熱器的傳熱系數(shù)、換熱量、傳熱效率等性能指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),計(jì)算結(jié)果見表6。
表6 新Ⅲ換熱器性能指標(biāo)
由表6可以看出:新Ⅲ換熱器的傳熱系數(shù)大幅提高至25~26 W/(m2·K),相比改造前的13.62 W/(m2·K)提高約1倍,換熱量增加約4 500 kW,轉(zhuǎn)化工序熱量回用增加4 500 kW,有效改善了轉(zhuǎn)化熱平衡,減少電爐補(bǔ)溫操作。傳熱效率由55.4%提高至74.0%,基本達(dá)到了原設(shè)計(jì)值。
更新改造后,新Ⅲ換熱器的管程阻力降低,殼程阻力在設(shè)計(jì)值以內(nèi),阻力變化對(duì)比見表7。
表7 設(shè)備阻力
新Ⅲ換熱器于2017年6月投入使用后,Ⅲ換熱器殼程阻力相對(duì)增大、SO2風(fēng)機(jī)動(dòng)力消耗增多。Ⅲ換熱器換熱量增大,余熱鍋爐帶出轉(zhuǎn)化工序熱量減少,轉(zhuǎn)化工序熱平衡有效改善,電爐補(bǔ)溫電耗大幅降低。
Ⅲ換熱器改造后殼程阻力在設(shè)計(jì)值以內(nèi),但相比改造前平均增加0.85 kPa,相應(yīng)的SO2風(fēng)機(jī)動(dòng)力消耗增加、電耗增加。Ⅲ換熱器殼程阻力在低值和高值時(shí)的SO2風(fēng)機(jī)工藝指標(biāo)見表8。
表8 Ⅲ換熱器殼程阻力低值和高值對(duì)應(yīng)SO2風(fēng)機(jī)工藝指標(biāo)
由表8可以看出:新Ⅲ換熱器殼程阻力在低值和高值對(duì)應(yīng)的SO2風(fēng)機(jī)功率分別為1 950 kW和4 200 kW,全壓增大19 kPa,風(fēng)機(jī)實(shí)際功率增大2 250 kW。全壓增加1 kPa則風(fēng)機(jī)實(shí)際功率增加118 kW,所以殼程阻力增大0.85 kPa對(duì)應(yīng)的風(fēng)機(jī)功率增大約100 kW。高負(fù)荷工況按40%時(shí)間計(jì),則平均每月增加電耗33 840 kWh,按電價(jià)0.569 6元/kWh計(jì),合計(jì)每月增加費(fèi)用2萬元,預(yù)計(jì)全年增加24萬元。
轉(zhuǎn)化器三、四段床層進(jìn)口溫度同比調(diào)節(jié)至合理溫度區(qū)間,熱平衡失衡(垮溫)現(xiàn)象減少,三段床層基本不需要電爐補(bǔ)溫操作。Ⅲ換熱器更新前后電爐補(bǔ)溫減少降低的電耗統(tǒng)計(jì)見表9。
表9 Ⅲ換熱器更新前后電爐月平均電耗
經(jīng)計(jì)算,轉(zhuǎn)化器三、四段床層電爐每月節(jié)約用電約486 648 kWh,按電價(jià)0.569 6元/kWh計(jì),合計(jì)每月節(jié)約費(fèi)用27.72萬元,預(yù)計(jì)全年節(jié)約332.63萬元,折硫酸變動(dòng)成本降低3.17元/t。
新Ⅲ換熱器換熱量增大,系統(tǒng)熱平衡有效改善,1#余熱鍋爐進(jìn)口溫度降低約35 ℃,蒸汽產(chǎn)量減少,1#余熱鍋爐換熱量對(duì)比見表10。
表10 Ⅲ換熱器改造前后1#余熱鍋爐換熱量、蒸汽量對(duì)比
由表10可以看出:在設(shè)計(jì)工況下,余熱鍋爐的換熱量為7 475 kW。Ⅲ換熱器更新改造前,在實(shí)際負(fù)荷小于設(shè)計(jì)負(fù)荷工況下,余熱鍋爐換熱量偏大,將過多熱量轉(zhuǎn)移出轉(zhuǎn)化工序,轉(zhuǎn)化工序熱平衡穩(wěn)定性降低。Ⅲ換熱器更新改造后,Ⅲ換熱器的換熱量增大4 500 kW,1#余熱鍋爐換熱量減小4 500 kW,1#余熱鍋爐蒸汽量在Ⅲ換熱器改造前后減少約50%,轉(zhuǎn)化工序熱平衡穩(wěn)定性達(dá)到要求。
改造后新Ⅲ換熱器管程出口溫度由原來的300℃左右降低至270 ℃左右,殼程出口溫度提升至360 ℃以上,轉(zhuǎn)化器三段床層進(jìn)口煙氣溫度提升至440 ℃以上,三段床層溫升及轉(zhuǎn)化率均提升。同時(shí),新Ⅲ換熱器的換熱量由14 000 kW增至18 500 kW,減少煙氣熱量經(jīng)1#余熱鍋爐轉(zhuǎn)移出轉(zhuǎn)化工序,確保了三段床層進(jìn)口煙氣溫度穩(wěn)步提高,轉(zhuǎn)化熱平衡穩(wěn)定性得到大幅提升,在非極端惡劣工況下,三段床層基本未再出現(xiàn)垮溫現(xiàn)象,在應(yīng)對(duì)澳斯麥特爐更換噴槍及長時(shí)間循環(huán)時(shí),轉(zhuǎn)化工序的升溫速度加快。轉(zhuǎn)化工序熱平衡穩(wěn)定性大幅提高,制約整個(gè)700 kt/a制酸裝置運(yùn)行穩(wěn)定性及產(chǎn)量提升的瓶頸得到解決。
Ⅲ換熱器的更新改造,殼程、管程進(jìn)出口溫度、換熱器傳熱系數(shù)、換熱量、傳熱效率、設(shè)備阻力等關(guān)鍵性能均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。對(duì)于制酸裝置,新Ⅲ換熱器換熱量增大、余熱鍋爐帶出熱量減少、轉(zhuǎn)化工序回用熱量增加,轉(zhuǎn)化工序熱平衡穩(wěn)定性增強(qiáng),一轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化率提升,三、四段床層電爐補(bǔ)溫電耗大幅降低。
新Ⅲ換熱器經(jīng)2017年大修后使用至今運(yùn)行良好,管程、殼程進(jìn)出口溫度均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。2019年火法系統(tǒng)及制酸裝置大幅提高產(chǎn)能,轉(zhuǎn)化工序的整體熱負(fù)荷提高,三、四段床層的進(jìn)口煙氣最高同時(shí)達(dá)到450 ℃,三段床層底部溫度達(dá)到480 ℃,四段床層溫度達(dá)到470 ℃。預(yù)計(jì)2020年制酸裝置仍將維持高負(fù)荷生產(chǎn),因此考慮在下一次大修中根據(jù)實(shí)際工況要求并經(jīng)熱量衡算后,打塞子堵塞適量列管,減少新Ⅲ換熱器少量換熱面積,調(diào)節(jié)三、四段床層的進(jìn)口煙氣溫度。