劉釗,楊紅軍,李金智,王維榮
(1.金川集團選礦廠,甘肅 金昌 737100;2.金川集團電線電纜有限公司,甘肅 金昌 737100)
H7800圓錐破碎機是山特維克礦山機械有限公司生產(chǎn)的單液壓缸式破碎設(shè)備,電機驅(qū)動功率為600KW,最大給料粒度為300 mm,最大裝運容積為75 m3。主要包括驅(qū)動系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)、防塵系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、液壓潤滑系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)等。H7800圓錐破碎機在金川公司選礦廠已使用12年,設(shè)備長期處于過載、多塵環(huán)境下運行,其防塵系統(tǒng)及冷卻系統(tǒng)逐漸無法滿足現(xiàn)場工況要求,直接影響了圓錐破碎機主要備件的使用壽命及設(shè)備的穩(wěn)定運行。對破碎機防塵及冷卻循環(huán)系統(tǒng)進行研究改進,具有重要的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟價值。[1]
H7800圓錐破碎機通過主潤滑系統(tǒng)確保止退軸承,下架體襯套、偏心套襯套等關(guān)鍵備件潤滑,其運行狀況直接影響破碎機設(shè)備運行。[2]H7800圓錐破碎機在運行過程中內(nèi)部產(chǎn)生負壓,使粉塵通過破碎機主軸和防塵筒上部間隙進入防塵筒內(nèi)部,隨潤滑系統(tǒng)運行,易造成濾芯堵塞,關(guān)鍵備件損壞,并在油箱內(nèi)沉淀,產(chǎn)生惡性循環(huán)。原廠設(shè)計是通過正壓風(fēng)機將防塵風(fēng)通過破碎機水平軸處潤滑通道,在防塵筒內(nèi)部形成正壓(600~1200pa),解決負壓吸塵問題。但由于防塵筒容積大,防塵密封圈易損壞,油路與氣路未隔離等問題,實際應(yīng)用過程中防塵效果不佳,防塵筒內(nèi)氣體容易溢散,氣壓難以保證。風(fēng)壓大容易導(dǎo)致潤滑油液噴濺嚴(yán)重和回油阻塞;風(fēng)壓不足,則難以起到防塵效果。
H7800圓錐破碎機通過空氣/油型熱交換器實現(xiàn)潤滑油液的冷卻。夏季室內(nèi)溫度過高,廠房內(nèi)粉塵濃度過大,易導(dǎo)致熱交換器散熱孔堵塞,油液潤滑溫度保持在50℃以上,需長期控制破碎機間隙、壓力、流量等參數(shù),通過加水,加風(fēng)機等人工強制冷卻方式,才可以保證破碎機油溫低于跳車溫度(55℃),若操作不當(dāng)、設(shè)備帶病運行或潤滑油液發(fā)生變化,則易導(dǎo)致破碎機跳車等事故發(fā)生。
H7800圓錐破碎機采用600kw高壓異步電動機作為動力驅(qū)動設(shè)備,經(jīng)長周期運行,電動機配備散熱風(fēng)扇能力已難以滿足電機正常使用需要,高壓異步電動機前后兩端軸承及定子繞組溫度偏高。前后端軸承溫度達到65℃、定子繞組溫度達到120℃時,溫度傳感器將信息傳遞到監(jiān)測儀表和破碎機連鎖保護裝置,這時高壓異步電動機啟動和運行溫度保護功能,迫使高壓異步電動機根據(jù)溫度變化頻繁跳車,嚴(yán)重時電動機的定子繞組燒毀、主軸斷裂。
圖1 正壓防塵筒結(jié)構(gòu)改造圖
圖2 正壓防塵改造系統(tǒng)流程圖
解決防塵問題關(guān)鍵在于實現(xiàn)油路和氣路完全隔離,杜絕正壓系統(tǒng)壓力過大引起油料噴濺和回油阻塞現(xiàn)象。通過技術(shù)研究,確定正壓防塵系統(tǒng)改善的技術(shù)方案:①在清潔環(huán)境場所內(nèi)安裝空壓機,為避免氣體傳輸距離長,負載波動頻繁,導(dǎo)致空壓機吸合頻繁故障,在終端安裝儲氣罐平衡氣壓。②在防塵圓筒本體斜面開槽布管斜孔,斜孔內(nèi)安裝進氣不銹鋼彎管,延伸至筒體內(nèi)部,內(nèi)部設(shè)置圓形散氣孔,保證進入氣體流向上方產(chǎn)生正壓,減少壓力損失,改變水平軸處外部進風(fēng)為防塵筒內(nèi)部進風(fēng),避免風(fēng)壓過大大導(dǎo)致的油液噴濺和回油堵塞。③實施過程中所有鋼管、軟管固定,筒體法蘭及外表面處開引導(dǎo)槽,防止主軸在移動過程中砸裂鋼管。④引入進防塵筒本體的管路使用高壓軟管,通過下部彈簧、支撐梁等部、經(jīng)防護后輸入到防塵桶內(nèi)部,可以減少礦石下落過程中對管路損傷。⑤進口處安裝壓力表用以調(diào)節(jié)壓力,減少氣壓波動。經(jīng)過對比試驗,總結(jié)壓力在0.25~0.3MPa時,防塵效果最好。
解決潤滑冷卻問題關(guān)鍵在于解決夏季熱交換器效能不足問題。通過研究確定在廠房外安裝一組熱交換器,在油箱出油管道處安裝閥門,實現(xiàn)管路分流,夏天使用室外冷卻器,冬天使用室內(nèi)冷卻器;室外熱交換器頂部建造遮陽棚,熱交換器進、出口處管道使用閥門、不銹鋼管進行聯(lián)接;從而提升熱交換器的工作效率。
圖3 電機冷卻裝置圖
解決電機冷卻問題關(guān)鍵在于增強電機冷卻散熱效果。通過對破碎機電機的元器件重新布置分配,在電機側(cè)面加裝新型散熱冷卻系統(tǒng),具體是在電機后端開孔,依靠軸流風(fēng)機將電機中高溫氣體抽出,進入水冷區(qū)域冷卻,將冷卻后的氣體送入電機的前部,在前部根據(jù)需要將干燥板插入相應(yīng)槽子中,用于去除空氣中的水蒸汽,減少對電氣備件腐蝕。在出風(fēng)口處安裝過濾板,過濾板上設(shè)有分布均勻的φ50通孔,配合 “Z”形布的設(shè)計能有效除去空氣中的粉塵等雜質(zhì)。采取這種流線通道型密閉正壓排風(fēng)方式,杜絕粉塵等雜物進入,并有強制清潔功效,防止電器元件因灰塵過大,導(dǎo)致溫度過高甚至發(fā)生短路;通過電器系統(tǒng)改造完成電機冷卻系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)與電機的連鎖、閉鎖控制。保障了電機冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)的正確起停方式。
通過對H7800圓錐破碎機正壓防塵系統(tǒng)進行改造,有效降低了破碎機防塵桶內(nèi)粉塵沉積,降低了粉塵進入潤滑系統(tǒng)的可能性,破碎機防塵密封圈托環(huán)、止推軸承、偏心襯套等備件消耗減少,平均每年單臺設(shè)備降低備件、材料費用約在50萬元左右;通過對H7800圓錐破碎機潤滑冷卻系統(tǒng)改造,夏季潤滑油液溫度下降5℃~10℃;通過對H7800圓錐破碎機電機冷卻系統(tǒng)進行改造,延長了破碎機電機使用壽命,降低了破碎機電機溫度,與未改造前相比,軸端處平均溫度降低了22℃。
通過以上技術(shù)研究及改進措施實施,解決了H7800圓錐破碎機防塵系統(tǒng)、潤滑及電機冷卻系統(tǒng)運行故障、增強了設(shè)備運行可靠性、有效的降低了備品備件的消耗量,提高了設(shè)備效率,延長了設(shè)備使用壽命,減少設(shè)備故障以及非計劃停車,保證了系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定、長周期運行,從而確保生產(chǎn)順利進行。