曾慶學(xué),艾自金,班允剛,劉總兵,王尚元
(1.中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司,北京 100029;2.東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院(有限公司),遼寧 沈陽(yáng) 110166)
考慮到國(guó)外工程建設(shè)的特殊性,電解煙氣凈化系統(tǒng)的排放指標(biāo)需要與國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)標(biāo),從而可以更加清晰的認(rèn)識(shí)和了解電解煙氣污染物的排放情況。本文首先對(duì)電解煙氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行介紹,了解排放的污染物及相關(guān)源強(qiáng),并將通用的國(guó)標(biāo)與歐標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):根據(jù)本項(xiàng)目已確定的污染物散發(fā)濃度、電解槽的集氣效率和凈化系統(tǒng)的凈化效率,污染物的排放濃度雖然可以滿足歐盟的排放要求,但是污染物的噸鋁排放量卻難以滿足歐盟的排放要求。為了解決上述問(wèn)題本文提出了三種改進(jìn)建議,供工程項(xiàng)目決策參考。
我們以國(guó)外某工程為例進(jìn)行分析,某工程的電解系列分為3個(gè)電解分區(qū),每個(gè)分區(qū)配置1套凈化系統(tǒng),每套系統(tǒng)負(fù)責(zé)處理112臺(tái)電解槽產(chǎn)生的電解煙氣。單臺(tái)電解槽正常工作時(shí)排煙量為8500Nm3/h,槽罩打開(kāi)時(shí)排煙量為17000Nm3/h,同時(shí)輸送系統(tǒng)進(jìn)入凈化系統(tǒng)的風(fēng)量為15000Nm3/h,電解槽出口煙氣溫度通常為140℃。因此,凈化系統(tǒng)處理的總煙氣量為1018000Nm3/h,折合工況煙氣量約為1539770m3/h。
根據(jù)技術(shù)協(xié)議的要求,煙氣凈化系統(tǒng)的排放指標(biāo)如下:粉塵濃度不高于5mg/Nm3,氟化物濃度不高于1.5mg/Nm3,SO2濃度不高于200mg/Nm3。
電解煙氣中主要污染物是粉塵、氟化物和SO2。通過(guò)理論計(jì)算并結(jié)合工程驗(yàn)證,我們可以認(rèn)為:凈化系統(tǒng)進(jìn)口粉塵的濃度通常為650~950mg/Nm3,氟化物的濃度為300~450mg/Nm3,SO2的濃度為150~200 mg/Nm3[1]。因此煙氣凈化系統(tǒng)的入口粉塵濃度可以取值850mg/Nm3,氟化物的濃度取值400mg/Nm3,SO2的濃度取值138mg/Nm3。
根據(jù)上述原始數(shù)據(jù)計(jì)算可以得到本項(xiàng)目單位鋁產(chǎn)品污染物的散發(fā)量。并與《鋁電解廠通風(fēng)除塵與煙氣凈化設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 51020-2014的規(guī)定的散發(fā)量進(jìn)行比較,如表1所示。
表1 單位鋁產(chǎn)品污染物的散發(fā)量校對(duì)表
從表1可知:本項(xiàng)目中電解煙氣中各污染物含量是合理的,作為鋁產(chǎn)品污染物散發(fā)量計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是可行的。
目前,國(guó)內(nèi)電解槽的集氣效率一般為98.5%~99.5%(《鋁電解廠通風(fēng)除塵與煙氣凈化設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 51020-2014)。同時(shí),根據(jù)國(guó)內(nèi)近年來(lái)已投產(chǎn)的工程項(xiàng)目的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可知:電解槽的集氣效率均在99.0%以上。因此,本項(xiàng)目電解槽的集氣效率暫取99.0%。
需要特別說(shuō)明的是:電解槽集氣效率的提高不僅與工程設(shè)計(jì)有關(guān),而且與管理水平密切相關(guān)。因此為了提高電解槽的集氣效率,工程設(shè)計(jì)上需要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
●電解槽需采用自動(dòng)打殼、自動(dòng)加料的生產(chǎn)技術(shù),提高控制系統(tǒng)的自動(dòng)化水平;陽(yáng)極效應(yīng)及電解質(zhì)和鋁水平測(cè)定等生產(chǎn)操作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;
●電解槽內(nèi)部上部煙道采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行流體動(dòng)力學(xué)仿真模擬計(jì)算。通過(guò)模擬計(jì)算完善高位分區(qū)集氣技術(shù),降低集氣系統(tǒng)的阻力、提高集氣罩內(nèi)負(fù)壓的均勻性,集氣效率可以>99%;
●電解槽采用高位分區(qū)集氣技術(shù),保證電解槽內(nèi)各處負(fù)壓的均勻性。同時(shí)可以減少電解槽的單槽排煙量,降低電解煙氣凈化系統(tǒng)的單位能耗。
為了提高電解槽的集氣率,運(yùn)行管理上的措改進(jìn)施如下:
●目前造成電解槽集氣效率下降的主要原因是槽罩破損。因此,應(yīng)及時(shí)修復(fù)變形和損壞的槽罩板,使電解槽處于良好的密閉狀態(tài);
●需要開(kāi)啟槽罩板時(shí),應(yīng)控制槽罩板開(kāi)啟的數(shù)量,盡量減少槽罩板開(kāi)啟的數(shù)量,保證集氣效率。出鋁操作時(shí)可以開(kāi)啟1扇槽罩板,撈炭渣、取樣分析等操作同樣也可以開(kāi)啟1扇槽罩板,操作完成后,馬上蓋好槽罩板。更換陽(yáng)極時(shí)可以開(kāi)啟2扇槽罩板,陽(yáng)極的更換時(shí)間不得大于20分鐘;
●應(yīng)該及時(shí)有效的處理陽(yáng)極效應(yīng)。
根據(jù)本項(xiàng)目排放指標(biāo)的要求,并結(jié)合《鋁電解廠通風(fēng)除塵與煙氣凈化設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 51020-2014)中的規(guī)定。本項(xiàng)目中電解煙氣凈化系統(tǒng)效率的取值如表2所示。
表2 電解煙氣凈化效率指標(biāo)
由上表數(shù)據(jù)可知:粉塵的凈化效率取值是規(guī)范要求值的下限,氟化物凈化效率取值略高于規(guī)范要求值,SO2的排放濃度符合要求。因此,目前階段電解煙氣凈化系統(tǒng)暫不考慮設(shè)置脫硫裝置。
根據(jù)表2中數(shù)據(jù)計(jì)算,可以得到本項(xiàng)目污染物的排放濃度。詳見(jiàn)表3。
表3 本項(xiàng)目污染物的排放濃度
從表3可知:基于本項(xiàng)目已經(jīng)確定的污染物散發(fā)濃度、電解槽的集氣效率和凈化系統(tǒng)的凈化效率,本項(xiàng)目污染物的排放濃度滿足歐盟的要求。
本項(xiàng)目單位鋁產(chǎn)品污染物的排放量如表4所示。
表4 單位鋁產(chǎn)品污染物的排放量
從表4可知:基于本項(xiàng)目確定的污染物散發(fā)濃度、電解槽的集氣效率和凈化系統(tǒng)的凈化效率,粉塵、氟化物的噸鋁排放量難以達(dá)到歐標(biāo)的要求。
基于本項(xiàng)目確定的污染物散發(fā)濃度、電解槽集氣效率和凈化系統(tǒng)的凈化效率進(jìn)行計(jì)算,最后得到的表4中數(shù)據(jù)??芍耗壳拔廴疚镏蟹蹓m、氟化物的噸鋁排放量難以達(dá)到歐盟的排放要求。因此,有如下幾點(diǎn)建議,僅供項(xiàng)目決策參考:
(1)繼續(xù)對(duì)提高電解槽集氣效率的技術(shù)進(jìn)行研發(fā),如果電解槽集氣效率達(dá)到99.2%,則粉塵、氟化物的噸鋁排放量即可滿足要求,生產(chǎn)單位鋁產(chǎn)品污染物的排放量詳見(jiàn)表5。
表5 生產(chǎn)單位鋁產(chǎn)品污染物的排放量(電解槽集氣效率為99.2%)
(2)根據(jù)NEUI毛繼紅教授的建議:采用殘極冷卻系統(tǒng)和天車移動(dòng)集氣系統(tǒng)方案,可以有效降低粉塵和氟化物的噸鋁排放量。
(3)電解煙氣干法凈化系統(tǒng)串聯(lián)濕法脫硫裝置,來(lái)降低干法凈化系統(tǒng)的噸鋁排放。根據(jù)排放數(shù)據(jù)測(cè)算:氟化物的噸鋁排放量可以減少0.05kg/t-Al,可以滿足歐盟0.35kg/t-Al的排放要求。但是,脫硫后煙氣中粉塵的排放濃度會(huì)有所增加,無(wú)法滿足歐盟0.65kg/t-Al的排放要求。除非在脫硫之后再增加濕式電除塵器,將粉塵的排放濃度控制在1.45mg/Nm3以下。因此是否增設(shè)濕法脫硫系統(tǒng)需要認(rèn)真仔細(xì)考慮。
電解槽集氣效率的提高不僅和工程技術(shù)有關(guān),而且與管理水平密切相關(guān)。目前,工程技術(shù)上的改進(jìn)空間較小,但是通過(guò)提升管理水平來(lái)減少系統(tǒng)污染物的排放是可行的。