陳頂峰
(北京大地高科地質(zhì)勘查有限公司,北京 100049)
古漢山礦15041、15061 工作面西為小鳳凹斷層,斷層落差0~40m,傾角70°。該斷層在臨近老礦井吳村煤礦揭露時曾發(fā)生2400m3/h 的突水事故。根據(jù)三維地震資料及工作面周邊采掘工程揭露地質(zhì)資料顯示:該區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜,施工段受小鳳凹斷層影響次生小斷層較多;15 采區(qū)三條上山揭露的斷層對巷道掘進、鉆孔施工均影響較大;二1 煤層下部含水層水壓高、水量大,造成井下施工困難。
鑒于區(qū)域水文地質(zhì)條件的復(fù)雜性,以15041、15061 工作面為治理區(qū)域,擬采用地面區(qū)域超前注漿加固治理技術(shù),重點查明治理區(qū)域內(nèi)二1煤層底板L8 灰?guī)r含水層的富水狀況及工作面內(nèi)構(gòu)造發(fā)育情況,通過地面水平井鉆孔注漿方式對區(qū)域二1煤層底板L8 灰?guī)r及斷層進行超前預(yù)注漿加固,將隔水層加固,把含水層改造成隔水層,從而確保巷道掘進和工作面回采時底板承壓水不突出[1]。
治理過程中注3 井在二開裸孔段注漿時地面發(fā)生冒漿現(xiàn)象,給施工造成較大的困難。本文重點對注3 井施工、冒漿原因進行介紹分析,并總結(jié)出二開裸孔段施工的經(jīng)驗教訓。
注3 井一開完鉆井深248.14m,井深215m 見基巖,一開下入Φ244.5×8.94mm 套管,套管下深248.14m,進基巖30m 左右,套管固井候凝72h 后,掃孔至出套管口0.5m,做一次套管試壓實驗,打壓壓力6MPa,穩(wěn)壓30min,壓降0.2MPa,符合設(shè)計要求,固井質(zhì)量合格。
二開鉆進過程中由于鉆遇了斷層,與礦方提供資料出入較大,導(dǎo)致原二開設(shè)計的軌跡無法正常施工,并進行了探孔施工,之后進行了第二次二開施工。施工情況如圖1 所示。
圖1 注3 井鉆孔剖面圖
(1)第一次二開鉆進。在井深453~467m 和481~492m 兩次見到平均厚度5m 左右的煤層,根據(jù)煤層巖屑特征和區(qū)域地層情況,確定兩次見到的均為二1 煤層,同礦方共同分析后確定該處存在一落差15m 左右的正斷層,與礦方提供原始資料不符。目前已進入斷層上盤,上盤的目的層位L8 灰?guī)r要比預(yù)計的深,目前的軌跡角度不能滿足下入二開套管的要求。為了摸清上盤L8 灰?guī)r深度,準確設(shè)計二開著陸位置,決定繼續(xù)向下鉆進打探孔,在井深545~554m 處見到L8 灰?guī)r,在井深576m 處(灰?guī)r)發(fā)生漏失,漏失量61m3/h,井口失返,之后進行調(diào)漿堵漏,并進行下鉆封孔。
(2)第二次二開鉆進。從392m 開始側(cè)鉆,在井深449m 處見二1 煤,在井深551m 處灰?guī)r層頂部發(fā)生漏失(平面位置已過第一次遇到的斷層5m 左右),漏失量62m3/h,原計劃進行堵漏,繼續(xù)鉆進至設(shè)計的二開著陸位置后下入二開套管。但礦方認為鉆進過程中遇到了斷層,從煤礦安全生產(chǎn)的角度考慮,需要對斷層進行注漿加固。最后經(jīng)雙方協(xié)商決定在二開裸孔情況下對灰?guī)r漏失點和斷層注漿加固。
二開裸孔段孔深近303m,且穿過煤層,在二開裸孔段注漿過程中易發(fā)生因注漿壓力過大導(dǎo)致孔壁壓塌甚至出現(xiàn)廢孔的事故。為了確保鉆孔的安全,本次注漿壓力原則上不大于3MPa,壓力達到3MPa且穩(wěn)定后,現(xiàn)場要根據(jù)設(shè)備情況分階段降低排量。排量每降低一個階段壓力達到3MPa后繼續(xù)降排量,直至排量降至30~40L/min 后壓力仍穩(wěn)定在3MPa,該斷層注漿結(jié)束,可以繼續(xù)鉆進。
(1)第一階段:初始注漿
2019 年6 月27 日開始注漿,使用合同中規(guī)定的常規(guī)注漿材料:水泥與黏土1:3 比例的混合漿液。注漿泵排量850L/min;注漿密度遵照先稀后稠原則,初始注漿密度度1.13~1.17,注漿過程中密度分別調(diào)整為1.17~1.20、1.27~1.30;孔口初始注漿壓力0MPa,7 月23 日孔口注漿壓力升至2.8~3.0MPa。
(2)第二階段:井下發(fā)現(xiàn)跑漿
由于注漿壓力持續(xù)在2.8~3.0MPa 波動,沒有繼續(xù)上升趨勢,7 月25 日將注漿密度調(diào)整為1.32~1.35。注漿4h 后孔口注漿壓力降為2.2MPa,礦方通知井下巷道有輕微跑漿現(xiàn)象,采用間歇注漿,停注數(shù)小時后,井下不再跑漿后開始連續(xù)注漿,注漿壓力穩(wěn)定在2.2MPa 左右。
(3)第三階段:間歇注漿
直至7 月28 日注漿壓力仍然在2.2MPa 左右。礦方要求進行間歇注漿,第一次間歇注漿停注時間6h。由于注漿材料中黏土供應(yīng)不足,7 月29 日礦方通知調(diào)整注漿比例為水泥黏土1:1 的混合漿,密度1.32~1.36,排量850L/min。當天晚上礦方要求注純水泥漿,注漿密度提升至1.45~1.50,排量530L/min,井口注漿壓力2.1MPa。第二次間歇注漿停注時間24h,第三次間歇注漿(7 月31 日、8 月1 日、8 月3 日)停注時間48h。
(4)第四階段:地面冒漿
8 月5 日注4 孔正西方向30m 農(nóng)田內(nèi)發(fā)現(xiàn)冒漿,注漿停止。經(jīng)查看,冒漿位置為兩個相鄰直徑為5cm 的孔洞,漿液從孔洞溢出,進漿農(nóng)田面積4000m2左右。
地面冒漿浪費了注漿材料,且無法保證注漿效果,同時冒漿農(nóng)田的復(fù)耕也浪費了大量的資金,因此必須重視冒漿問題,認真分析發(fā)生冒漿的原因。通過對當?shù)卮迕褡咴L和進行地層資料分析,結(jié)合注漿過程中的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致冒漿問題的因素有以下四方面:
(1)在注漿區(qū)域附近的農(nóng)田里存在多條地裂縫,當?shù)厝朔Q為“腰帶線”,這些地裂縫是煤礦開采后形成的塌陷裂隙導(dǎo)通了地面。從圖2 注3 井平面位置圖可以看出,冒漿位置距離關(guān)閉的吳村煤礦采空區(qū)211m,尤其是以往礦井開采管理不規(guī)范,不排除吳村煤礦有越采、超采的可能,實際采空區(qū)距離冒漿位置或許更近。
(2)冒漿位置距離東南部13051 采動工作面最近距離約210m(圖2),在注3 井注漿過程中,井下13051 工作面巷道內(nèi)先發(fā)現(xiàn)了冒漿,說明注漿裸孔段與13051 工作面之間有橫向聯(lián)通通道。工作面采動后導(dǎo)水裂隙最大發(fā)育高度為52.68m(古漢山礦經(jīng)驗數(shù)據(jù)),形成了一定高度的裂縫通道,降低完整基巖的厚度,增加了冒漿概率的發(fā)生。
圖2 注3 井鉆孔平面位置圖
(3)距鉆孔注漿段42m 外是小鳳凹斷層,斷層落差0~40m,斷層傾角70°。另外在鉆進過程中遇到了落差15m 左右的新斷層,斷層的存在會對穩(wěn)定的基巖地層進行切割破壞,降低了基巖的完整程度。
(4)間歇注漿后期采用大密度的純水泥漿,且間歇停注時間48h,基本達到了水泥的凝固時間,二開裸孔段注漿層位逐漸上移,距離一開套管頭越來越近,導(dǎo)致漿液進入地表覆蓋層概率增大。
關(guān)閉礦井老采空區(qū)形成的地裂縫、工作面采動、臨近斷層帶和間歇注漿停注時間長的綜合作用,是導(dǎo)致本次冒漿的主要原因。注漿過程中漿液先填充下部的基巖裂隙和斷層帶,漿液充填層位逐漸上移,最后漿液順著地裂縫發(fā)生冒漿。
按照正常的注漿加固方法在二開裸孔段注漿時發(fā)生冒漿的概率極高,尤其是在采動區(qū)附近注漿過程中,有時漿液會沿著裂隙或?qū)用娴韧细Z流而冒出地表[2]。因此確需在二開裸孔段注漿的,需要做好以下幾點工作:
(1)搜集注漿區(qū)域資料,包括斷層的發(fā)育情況、基巖深度、周圍采空區(qū)范圍、地表是否有煤礦開采形成的地裂縫。
(2)注漿工作盡量安排在白天,制定巡視制度,安排工人定時到注漿區(qū)域周圍200m 范圍內(nèi)巡視,尤其是注漿區(qū)域附近存在斷層和地裂縫,要加密巡視的頻率,并做好巡視記錄。
(3)盡量采用下行注漿方式。鉆遇斷層或大漏失點后,第一步:封孔。對一開套管以下鉆孔進行封孔,封孔用密度1.6~1.7 的水泥粘土混合漿,混合比例1:2,封孔候凝時間24h。這樣既能達到對鉆孔的封孔要求,同時也能降低后期重新鉆進時出新孔的概率。封孔至一開套管內(nèi),下鉆掃孔出套管頭。第二步:形成注漿帽。下鉆沿原孔出套管后鉆進10~15m,注清水沖孔,起鉆準備注漿。選用1:2的水泥粘土混合漿,密度1.15~1.30 之間,先稀后稠再稀,注漿泵排量控制在200L/min 之內(nèi),注漿壓力達到1MPa 停止注漿,壓清水,確保鉆孔內(nèi)無漿液殘留,候凝12h。這樣可以在一開套管周圍一定區(qū)域內(nèi)形成一個水泥蓋。第三步:進行非灌漿段的護壁灌漿工作[3]。下鉆鉆進至遇斷層或漏點位置前5~10m,注清水沖孔,起鉆準備注漿。選用1:2 的水泥粘土混合漿,密度1.15~1.30 之間,可根據(jù)情況調(diào)整,注漿泵排量控制在200L/min 之內(nèi),注漿壓力達到2MPa 停止注漿,壓清水,確保鉆孔內(nèi)無漿液殘留,侯凝24h。在非注漿段周圍形成虛擬的套管,避免后期漿液大量進入非灌漿段。第四步:注漿段注漿。下鉆鉆進至過斷層或漏點位置5~10m,注清水沖孔,起鉆準備注漿。選用1:3 的水泥粘土混合漿,密度1.15~1.30 之間,按照先稀后稠再稀的原則,注漿終壓不宜過大。根據(jù)注漿段深度,選擇合適的注漿終壓,由于是二開裸孔注漿,還要考慮鉆孔的安全性,因此注漿終壓盡量控制在3MPa之內(nèi)。注漿結(jié)束后壓水,確保鉆孔內(nèi)無漿液殘留,侯凝24h。之后開始正常鉆進至二開著陸點位置,下入二開套管。