曠才植
(長(zhǎng)沙市長(zhǎng)東投資發(fā)展有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410007)
地基變形、地基剛度、穩(wěn)定性、濕陷性等技術(shù)指標(biāo)都影響市政道路的工程質(zhì)量。由于市政道路大都處于城市發(fā)展控制區(qū)域內(nèi),受周邊建筑物影響,其對(duì)路基差異沉降、整體穩(wěn)定性、工后沉降控制都有更加嚴(yán)格的要求。某市政道路施工中,采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法對(duì)軟土路基進(jìn)行處理。
該市政道路屬剝蝕殘丘地貌,主要出露地層為二疊系、石炭系、奧陶系,其下軟土地基大面積分布,多屬不穩(wěn)定路段。部分路段山體裸露,風(fēng)化嚴(yán)重,較破碎;少部分路段原始地基良好,為強(qiáng)風(fēng)化~中風(fēng)化花崗巖層,可直接采用原始地基。該項(xiàng)目路線全長(zhǎng)3.30 km。主要參數(shù)如下:1) 設(shè)計(jì)等級(jí)。城市次干路,Ⅰ級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)。2) 設(shè)計(jì)速度為40 km/h。3) 新建公路紅線范圍為30 m。4) 設(shè)計(jì)荷載。設(shè)計(jì)年限內(nèi),每車道累計(jì)軸次標(biāo)準(zhǔn)為1×107次;100 kN雙輪組單軸。5) 地震動(dòng)峰值加速度為0.10g。6) 車道寬度。雙向四車道,0.5 m+(2×3.5+0.5+2×3.5) m+0.5 m=15.5 m。
對(duì)該道路進(jìn)行地質(zhì)勘查,按40 m間距布置勘測(cè)點(diǎn)。對(duì)可塑~硬塑土層,勘探深度為3~5 m;對(duì)軟塑土層,勘探深度為8 m左右;對(duì)軟土、可液化土層、回填土層,勘探深度貫穿整個(gè)土層。實(shí)際勘測(cè)時(shí),根據(jù)實(shí)際地層、實(shí)際埋深、實(shí)際地質(zhì)條件進(jìn)行勘探方案動(dòng)態(tài)調(diào)整。根據(jù)勘探結(jié)果,該區(qū)域場(chǎng)地內(nèi)地層主要為湖區(qū)殘積層、填筑土層、花崗巖層。
該項(xiàng)目場(chǎng)地軟土層呈現(xiàn)外露、水覆蓋、上部雜填土覆蓋等多種形式,根據(jù)室內(nèi)土工試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)結(jié)果,淤泥質(zhì)土體的超固結(jié)比OCR<1,為欠固結(jié)土。由于不同深度軟土層表現(xiàn)的物理力學(xué)性質(zhì)有所差異,對(duì)無覆蓋層的軟土層勘測(cè)其壓縮指數(shù)及不同深度變化情況。
1.2.1 試驗(yàn)方法
軟土固結(jié)試驗(yàn)按GB/T 50123-1999《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行,試驗(yàn)時(shí)間為一周。為驗(yàn)證該方法的可操作性,進(jìn)行按次固結(jié)增量的平行比對(duì)試驗(yàn)。
1.2.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
(1) 軟土地基上部無雜填土覆蓋時(shí),前期壓力與壓縮指數(shù)在不考慮淤泥埋置深度時(shí)為Pc=48 kPa、Cc=0.590;存在淤泥時(shí),按埋置深度調(diào)整前期壓力與壓縮指數(shù)取值,0~12 m時(shí)Pc=38 kPa、Cc=0.559,超過12 m時(shí)Pc=56 kPa、Cc=0.616。
(2) 軟土地基上部有雜填土覆蓋時(shí),前期固結(jié)壓力與壓縮指數(shù)根據(jù)覆土厚度取值,厚度小于2 m時(shí)按無覆蓋填土確定,厚度為2~4 m時(shí)Pc=57 kPa、Cc=0.552,厚度超過7 m時(shí)Pc=75 kPa、Cc=0.570,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘探報(bào)告進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
天然地基存在承載力小、沉降差異大、強(qiáng)度低、易變形等問題,需將其處理為人工復(fù)合地基才可進(jìn)行道路鋪筑。根據(jù)多年研究及工程實(shí)際檢驗(yàn),真空聯(lián)合堆載(超載)預(yù)壓、水泥攪拌樁、高壓旋噴樁、拋石擠淤、水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)等都是處理軟土地基的有效方法。這些方法主要分為排水固結(jié)法和樁體復(fù)合地基法兩種形式,各自特點(diǎn)見表1。
表1 常用較厚軟土地基處理方法對(duì)比
2.2.1 加固軟基方案選擇
該項(xiàng)目受道路兩側(cè)市政管線及周邊建筑物的制約,作業(yè)面相對(duì)狹小,故選用排水固結(jié)法處理軟土地基。排水固結(jié)法兩種施工工藝中,堆載預(yù)壓法的施工周期比真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法多一倍,而處理的土方量多1.6~1.7 倍。結(jié)合該項(xiàng)目施工周期短、土石方缺乏、資金緊張等因素,選擇真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法處理試驗(yàn)段軟土地基。
采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法處理試驗(yàn)段軟基,在真空負(fù)壓作用下,路基側(cè)向位移呈向內(nèi)收斂趨勢(shì)。填筑過程中為保證黏土密封墻的密封性,其膜下真空度不低于 80 kPa(只有保證真空度壓力,軟土地基內(nèi)的孔隙水才能快速排出)。試驗(yàn)段檢測(cè)結(jié)果顯示,處理后地基土層均勻密實(shí),在行車荷載等作用下未出現(xiàn)波浪形病害,變形較均勻?;娱_挖時(shí)也未出現(xiàn)反涌現(xiàn)象,土坡穩(wěn)定性好,工程費(fèi)用較低。
2.2.2 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法加固軟基機(jī)理
真空預(yù)壓法主要通過砂墊層和豎向排水井與地基土產(chǎn)生的大氣壓差對(duì)軟土地基中的孔隙水進(jìn)行豎向滲流,從而降低孔隙水壓力、提高有效應(yīng)力,提高軟土地基承載力、降低工后沉降。施工時(shí)需將砂井或塑料排水板埋入軟基內(nèi),然后在地面鋪設(shè)砂墊層,用真空裝置對(duì)墊層中的濾水孔管道進(jìn)行抽氣而產(chǎn)生壓力差排水。堆載預(yù)壓主要通過堆載引起的孔隙水壓力差變化對(duì)軟弱土體進(jìn)行加固。真空預(yù)壓或堆載預(yù)壓可增大加固軟弱土與排水體之間的孔隙水壓力差變化和疊加變化,加固更穩(wěn)定,同時(shí)增加軟土地基內(nèi)部分附加應(yīng)力,工后沉降量小。由于堆載排水預(yù)壓法和真空排水預(yù)壓法的工作原理相同,兩者聯(lián)合使用可同時(shí)發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),大大增加軟基內(nèi)部分附加應(yīng)力,同時(shí)提高荷載的加荷速率,加固深度大,施工周期縮短,工后沉降降低。
2.2.3 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處理方案設(shè)計(jì)
該項(xiàng)目采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處理一般路段的軟基(見圖1),山體過渡段采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓后打設(shè)水泥攪拌樁,降低其后期差異沉降。將塑料排水板作為排水通道打入軟土地基中,在其上方鋪筑濾管和砂墊層便于橫向排水,再在其上方填筑土方荷載,加速軟土路基中孔隙水排放。
圖1 真空聯(lián)合超載預(yù)壓處理典型斷面(單位:cm)
(1) 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工時(shí),真空預(yù)壓荷載不低于80 kPa。采用C 型非再生塑料排水板,打入18~25 m軟土地基中,排水板間距為1 m,呈正方形布設(shè)。
(2) 黏土密封墻作為真空聯(lián)合堆載預(yù)壓的真空分區(qū)層,采用直徑為700 mm、搭接寬度 200 mm的雙軸深層攪拌樁及“四攪四噴”的施工方法,為保證真空效果,密封墻搭接寬度不小于1.2 m。
(3) 吹填面由60 cm砂墊層、1層土工布、3層密封膜組成。為保證真空膜的真空效果,在其上方鋪設(shè)50 cm 中粗砂墊層和1層土工布。
(4) 排水固結(jié)處治段和山體處治段設(shè)置30 m過渡段,以減小二者在運(yùn)營(yíng)后期產(chǎn)生的差異沉降。其中排水固結(jié)處治段樁號(hào)為GK0+74—GK1+410、GK1+220—420,處置段內(nèi)鋪筑2 m高填土。
(5) 主要材料要求。砂墊層采用不含有機(jī)質(zhì)、黏土塊且透水性良好的砂,含泥量小于 5%;土工布為200 g/m2無紡?fù)凉げ?;密封膜采用聚乙烯或聚氯乙烯薄膜;主管為高?qiáng)度塑料管,直徑φ75 mm,壁厚 3.5~4.0 mm;濾管采用高強(qiáng)柔性塑料管,直徑φ50 mm,壁厚 3.5~4.0 mm,濾管上打孔,并外包 200 g/m2滲水土工布; 塑料排水板的板芯材料不得含再生塑料,其性能指標(biāo)見表2。
表2 塑料排水板的性能指標(biāo)
圖2 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓的施工工藝流程
表3 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓荷載施加步驟
(1) 嚴(yán)格控制堆載填筑速率,保證荷載均勻遞增,防止真空聯(lián)合堆載預(yù)壓過程中荷載陡增引發(fā)土體失穩(wěn)。根據(jù)荷載施加步驟,對(duì)加載階段的沉降率、側(cè)位移及孔壓力值進(jìn)行監(jiān)控,控制標(biāo)準(zhǔn)見表4。整個(gè)填筑階段,各參數(shù)需始終處于標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。一旦參數(shù)指標(biāo)超標(biāo),立即停止填筑堆載,并提高監(jiān)測(cè)頻率和精度,加派監(jiān)測(cè)人員,直至參數(shù)值趨于穩(wěn)定并經(jīng)設(shè)計(jì)方同意后方可繼續(xù)施工。
表4 各參數(shù)的控制標(biāo)準(zhǔn)
(2) 在真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工階段,受到內(nèi)部真空環(huán)境擾動(dòng),土體橫向位移發(fā)展方向向內(nèi),需切斷電源或持續(xù)超厚加載,方可產(chǎn)生反方向變形。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)豎向沉降速率控制標(biāo)準(zhǔn)放寬至30 mm/d能保證填筑的穩(wěn)定性,故可以30 mm/d作為豎向沉降速率控制標(biāo)準(zhǔn)。
(1) 堆載填土層攤鋪前,測(cè)定其含水率,保證含水率與最佳含水率的偏差不超過2%。以最佳含水量為控制參數(shù),含水量不能偏大,稍小有利于壓實(shí)。
(2) 松鋪厚度及松鋪系數(shù)。路基填筑平均松鋪厚度為300 mm,松鋪系數(shù)為1.2,滿足規(guī)范要求。
(3) 碾壓機(jī)械組合及遍數(shù)。采用山推R22M振動(dòng)壓路機(jī),先靜壓1遍,再小頻率振動(dòng)2遍、高頻率振動(dòng)4遍、收面壓實(shí)1遍。根據(jù)標(biāo)段長(zhǎng)度確定檢測(cè)截面,單個(gè)截面上均勻布置2個(gè)測(cè)點(diǎn)(見圖3),及時(shí)觀測(cè)并采集壓實(shí)度(見表5)。高頻率振動(dòng)壓實(shí)5遍,即碾壓9遍后,壓實(shí)度趨于穩(wěn)定。
圖3 堆載填土層壓實(shí)度檢測(cè)斷面布置
表5 堆載填土層壓實(shí)度檢測(cè)結(jié)果
為論證真空聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)處理軟基的效果,在GK1+600、GK2+800斷面進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)方法如下:
(1) 十字板剪切試驗(yàn)。以十字板剪力儀作為剪切試驗(yàn)儀器,將十字板勻速壓入待測(cè)定位置深度,向鉆桿施加扭轉(zhuǎn)力矩,扭轉(zhuǎn)力矩以測(cè)試頭能勻速轉(zhuǎn)動(dòng)為準(zhǔn),測(cè)定對(duì)應(yīng)工況下扭轉(zhuǎn)力矩值,扭轉(zhuǎn)至土體被剪切破壞。十字板試驗(yàn)位置為檢測(cè)斷面靠近中間位置,十字板與取土孔之間的間距控制在4~5 m。軟土層內(nèi)的十字板剪切試驗(yàn)按每米試驗(yàn)1次,試驗(yàn)過程中伴隨靈敏度試驗(yàn)。
(2) 鉆孔取土。為測(cè)定不同深度的處治成效,鉆孔取樣進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),取樣間距取2 m。選用薄壁取樣儀器,內(nèi)徑為110 mm,長(zhǎng)度為200 mm。
(1) 十字板抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)。加固前的十字板抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)在支設(shè)塑料排水板之后開展;加固后的十字板抗剪強(qiáng)度試驗(yàn),GK1+600和GK2+800分別在真空卸載后第22、28 d進(jìn)行。
(2) 鉆孔取土及室內(nèi)試驗(yàn)。加固前的鉆孔取土及室內(nèi)試驗(yàn)在支設(shè)塑料排水板之后開展;加固后的鉆孔取土及室內(nèi)試驗(yàn),GK1+600和GK2+800分別在真空卸載后第25、30 d進(jìn)行。
加固前后十字板剪切試驗(yàn)結(jié)果見表6,土樣含水率、孔隙比檢測(cè)結(jié)果分別見表7、表8,直剪粘聚力試驗(yàn)結(jié)果見表9,土層土質(zhì)情況見表10、表11。
表6 加固前后十字板剪切試驗(yàn)結(jié)果
表7 處治前后土樣含水率檢測(cè)結(jié)果
表8 處治前后土樣孔隙比檢測(cè)結(jié)果
表9 處治前后直剪粘聚力試驗(yàn)結(jié)果
由表6~11可知:1) GK1+600截面十字板試驗(yàn)強(qiáng)度均值為12.41 kPa,處治后強(qiáng)度均值提高到44.64 kPa,提高約2.5倍;土體含水率由處治前的均
表10 GK1+600 處治前后土體土質(zhì)情況對(duì)比
表11 GK2+800 處治前后土層判斷對(duì)比分析結(jié)果
值59.8%下降至處治后的均值42.6%,下降28%以上;土體孔隙比由處治前的均值1.612下降至處治后的1.179,下降27%;直剪粘聚力從處治前的均值5.7 kPa提高到處治后的10.2 kPa,增幅約79%。2) GK2+800 截面十字板試驗(yàn)強(qiáng)度均值為8.79 kPa,處治后強(qiáng)度均值提高至47.48 kPa,提高約4.4倍;土體含水率由處治前的均值63.4%下降至處治后的均值44.6%,下降約30%;土體孔隙比由處治前的均值1.744下降至處治后的1.257,下降約28%;直剪粘聚力從處治前的均值6.1 kPa提高到處治后的8.4 kPa,增幅約38%。通過真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處治后,軟土路基的強(qiáng)度明顯提高,含水率顯著下降,整體固結(jié)效果明顯;經(jīng)長(zhǎng)期預(yù)壓處治的淤泥質(zhì)黏土的強(qiáng)度顯著提升,原狀土的十字板抗剪強(qiáng)度大幅提升。經(jīng)真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處治后軟土路基的各項(xiàng)路用性能均滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
軟基處理期間卸載區(qū)沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)見表12。
表12 卸載區(qū)沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)
(1) 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工中,受真空環(huán)境影響,土體橫向位移向內(nèi)收斂,切斷電源或持續(xù)超厚加載才會(huì)產(chǎn)生反方向變形。GK1+600、GK2+800 斷面軟弱土層處理的最深處為16 m,通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)及實(shí)踐總結(jié),弱軟土層處理深度≤16 m時(shí),豎向沉降速率控制標(biāo)準(zhǔn)可設(shè)為≤30 mm/d。
(2) 通過真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處治后,GK1+600、GK2+800斷面的強(qiáng)度指標(biāo)分別增長(zhǎng) 2.5 、4.4 倍,土體含水率分別降低 28%、30%,孔隙比分別降低 27%、28%,粘聚力分別增長(zhǎng)79%、38%,軟土路基的排水固結(jié)成效和各項(xiàng)路用性能指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
(3) 淤泥深度在16 m以內(nèi)時(shí),真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法施工期間的沉降量設(shè)計(jì)值可按淤泥深度的8%進(jìn)行修正。該項(xiàng)目路面施工完畢后,經(jīng)過6個(gè)月的跟蹤觀測(cè),路表最大總沉降量為1 cm左右,沉降發(fā)展極其緩慢,滿足規(guī)范要求。
(4) 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法實(shí)施過程中對(duì)周邊土層影響較大,可能造成已建基礎(chǔ)設(shè)施損壞,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)周邊設(shè)施的保護(hù),并分析特定環(huán)境的可行性。
(5) 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法的費(fèi)用比傳統(tǒng)堆載預(yù)壓法稍高,但可縮短建設(shè)工期、保障工程質(zhì)量,值得推廣應(yīng)用。