王元臣 艾金龍 胡士國 李波 趙秀榮
摘 要:該文介紹了柴油發(fā)動機曲軸孔7個單孔的同軸度超差調(diào)整的方法。曲軸孔同軸度是整個發(fā)動機缸體生產(chǎn)線加工質(zhì)量控制的重點,也是難點,其直接影響了發(fā)動機曲軸高速運轉(zhuǎn)的的狀態(tài),同軸度不好會產(chǎn)生“曲軸抱死、聲音噪聲異響及抱軸”的故障。該加工設(shè)備安裝初期加工的同軸度極不穩(wěn)定,設(shè)備廠家?guī)缀趺吭露家{(diào)整,都沒有徹底解決,咨詢同類設(shè)備的其他廠家也沒有很好的解決方法,所以長期以來一直是通過技術(shù)偏離到0.035 mm使用。該文就是對該問題的精度調(diào)整,達到工藝要求,滿足裝配需求。
關(guān)鍵詞:同軸度精度調(diào)整;機床加工;同軸化超差
中圖分類號:TH162? ? ? 文獻標(biāo)志碼:A
1 項目背景及總體思路
發(fā)動機曲軸孔作為發(fā)動機缸體上的一個關(guān)鍵部位,對發(fā)動機整體性能具有重大的影響。它的作用主要是支撐曲軸,傳遞從曲軸柄傳來的轉(zhuǎn)矩并通過凸緣輸出,吸收氣缸活塞運動過程中的軸向力和側(cè)向力[1]。
為了盡可能地減小曲軸運轉(zhuǎn)時的摩擦力并保證曲軸在發(fā)動機運轉(zhuǎn)過程中的平穩(wěn)性,要求7個單曲軸孔要在一條同軸線上,同軸度要求在0.02 mm內(nèi),而實際同軸度已超過0.035 mm,不能滿足工藝及使用要求,造成發(fā)動機總成因曲軸跳動大出現(xiàn)“曲軸抱死、聲音噪聲異響及抱軸卡死”等故障問題[2],導(dǎo)致整臺發(fā)動機出現(xiàn)報廢的嚴重后果。為了保證發(fā)動機的質(zhì)量穩(wěn)定性,確保曲軸孔同軸度控制在工藝要求尺寸以內(nèi),需要徹底調(diào)整解決同軸度超差的問題。
2 主要科技創(chuàng)新
創(chuàng)新發(fā)明發(fā)動機缸體曲軸孔同軸度調(diào)整的方法,解決長孔系(超過1 000 mm)加工中同軸度超差調(diào)整的技術(shù)難題。
打破長孔系同軸精度調(diào)整長期以來依靠外部力量例如國外技術(shù)支持的技術(shù)制約。
創(chuàng)新使用調(diào)整工具,創(chuàng)新調(diào)整方法,減少調(diào)整人員的調(diào)整時間及勞動強度。
編制長孔系同軸度調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書,固化檢測及調(diào)整步驟,對其他精度調(diào)整起到技術(shù)指導(dǎo)作用。
3 主要技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容
3.1 機床加工的工作原理
機床加工的工作原理如下。1)該加工設(shè)備是一臺曲軸孔加工專用機床,使用曲軸孔加工專用鏜刀桿,該鏜刀桿長度為1 640 mm,安裝了7組加工曲軸孔的刀架與刀片、2組加工止推面的刀架與刀片及加工油封孔的刀架與刀片,完成曲軸孔、止推面及油封孔的精加工,如圖1所示。2)鏜刀桿與動力輸出機構(gòu)是通過聯(lián)軸器與緊固螺栓的剛性連接,以此保證動力傳輸?shù)姆€(wěn)定性與連續(xù)性,降低轉(zhuǎn)速傳動的衰減率,確保刀桿加工孔徑粗糙度及孔徑一致性符合工藝要求。 3)自動機械搬運機構(gòu)把待加工缸體搬運到加工工位,完成缸體工裝預(yù)定位,然后鏜刀桿在動力輸出機構(gòu)的推動下以固定的姿態(tài)穿過第一個支撐套、3個單曲軸孔、第二個支撐套、4個單曲軸孔、進入刀桿第三個支撐套,完成加工前的工件工裝定位與刀具定位。4)由動力輸出機構(gòu)帶鏜動刀桿在3個支撐座內(nèi)以加工速度旋轉(zhuǎn),3個支撐座內(nèi)安裝的3個直徑與刀桿外徑尺寸幾乎一樣的特制軸承來控制刀桿旋轉(zhuǎn)時的跳動,刀桿與特制軸承為間隙配合,同時要求3個支撐座在同一條軸線上,保證鏜刀桿高速旋轉(zhuǎn)時跳動不能超過0.02 mm,在缸體內(nèi)按一個方向以給定的進給速度移動完成曲軸孔的加工,如圖2所示。
3.2 造成同軸度超差的原因
造成同軸度超差的原因有6點。1)該設(shè)備因是曲軸孔加工的專用機床,設(shè)備結(jié)構(gòu)由安裝動力輸出機構(gòu)的基座、工裝安裝基座及其他孔系加工基座3部分組成,由于長期工作設(shè)備的工作基面產(chǎn)生變形,使工作基座與加工工裝的基座不在同一個平行面上,造成主軸(在基座上)與鏜刀桿(進入工件后在工裝部分)形成上下與左右夾角,運轉(zhuǎn)時動力輸出機構(gòu)與鏜刀桿產(chǎn)生擺動與振動。2)鏜刀桿由于長期處于高速加工狀態(tài),加工中會遇到許多外力的干涉,因此會造成鏜刀桿不規(guī)則變形,致使鏜刀桿轉(zhuǎn)動時產(chǎn)生不規(guī)則擺動(刀桿長度1 640 mm,正常高速旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生彎曲變形,就如3人跳繩一樣中間產(chǎn)生彎曲,由中間支撐座來控制刀桿的彎曲變形,保證刀桿變形控制在0.02 mm),嚴重影響3個支撐座同軸度,同時嚴重影響支撐座內(nèi)軸承的使用壽命。3)鏜刀桿在3個支撐座內(nèi)長期高速旋轉(zhuǎn)切削加工,致使3個支撐座的受力不均勻,造成3個支撐座同軸度不好,不在同一軸線上,鏜刀桿在高速運轉(zhuǎn)時,3個支撐座控制的鏜刀桿就會產(chǎn)生不一樣旋轉(zhuǎn)軌跡,長期使用造成鏜刀桿產(chǎn)生不規(guī)則的變形。4)特制軸承磨損變化影響鏜刀桿的歪曲變形及工件同軸度。5)以上4種原因相互存在,相互制約,同時都會出現(xiàn)故障問題。6)由以上原因造成的加工的7個單曲軸孔的中心不在同一條直線上,導(dǎo)致同軸度超差。
3.3 分析與調(diào)整
3.3.1 制定維修方案
把加工的工件通過三坐標(biāo)進行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果分析產(chǎn)生的原因,主要是針對第二項原因分析制定維修方案。
具體措施如下所示。1)利用電子水平儀、對第1項設(shè)備地基變形不平的問題進行檢測,利用條形水平儀、平尺等測量工具檢測工裝的水平及與基座的的平行,需要把基座調(diào)整到0.05 mm以內(nèi),工裝調(diào)整到0.02 mm以內(nèi),平行夾角控制在1°以內(nèi)。2)第2項需要對鏜刀桿重新通過刷鍍直徑加大再修磨到原刀桿尺寸,修整鏜刀桿的直線度要在0.015 mm以內(nèi)。3)第3項利用特制同軸度測量工具測量3個支撐座的同軸度實際超差尺寸,通過檢測同軸度達到0.08 mm,超差嚴重,需要把3個支撐座同軸度調(diào)整到0.015 mm以內(nèi)。4)在檢測第3項3個支撐座的同時對特制軸承進行檢測,發(fā)現(xiàn)間隙特別大,旋轉(zhuǎn)有異響聲音且震動,需要更換新軸承。
3.3.2 調(diào)整數(shù)據(jù)采集
通過以上分析,結(jié)合機床的實際狀況,需要現(xiàn)場將以上分析的數(shù)據(jù)進行采集,具體操作如下。1)機床的基座比較長(單個長度在3 500 mm左右,3個基座大約8 000 mm左右),動力輸出機構(gòu)與加工工裝部位在一個機床基礎(chǔ)基座上,但不在同一個地面基礎(chǔ)上,需要同時檢測2個部位基座變化趨勢,如圖3所示。2)工具與量具:工具主要專用緊固板手及其他輔助工具,量具主要是電子水平儀、長度1 500 mm的平尺、高精度框式與條式水平尺各2個,等高塊150 mm×30 mm 2個。3)利用電子水平儀測量基座與地面的水平變化,通過檢測基座的水平超差0.2 mm,已經(jīng)造成機床不規(guī)則傾斜,需要把超差基座調(diào)整水平達到0.05 mm以內(nèi)。4)拆除機床動力部位的護罩露出滑軌及拆除加工部位的3個支撐座,便于放置等高塊及平尺檢測工裝與基座的平行變化趨勢,通過檢測基座與工裝的平行超差5 °,(這是造成鏜刀桿變形的主要因素)需要把平行夾角控制在1 °以內(nèi),盡量做到工裝與動力頭部位水平情況一致,這樣保證兩者在一個水平直線上,達到調(diào)整要求。
3.3.3 機床調(diào)整過程
數(shù)據(jù)采集完成后,分許梳理采集的數(shù)據(jù),把這些數(shù)據(jù)整理出調(diào)整順序,制定調(diào)整步驟。1)調(diào)整機床基座的墊鐵,根據(jù)水平儀的變化趨勢調(diào)整不同的墊鐵,最終將基座的水平調(diào)整到0.05 mm以內(nèi)。2)以動力輸出機構(gòu)為基礎(chǔ),調(diào)整3個支撐座,首先調(diào)整靠近動力輸出機構(gòu)的支撐座,使動力輸出機構(gòu)與其他2個支撐座都以這個支撐座為基礎(chǔ)進行調(diào)整,具體操作方法:把帶百分表的磁力表座吸附在動力頭的主軸位置,檢測第一個支撐座的平面跳動、支撐座內(nèi)孔的圓跳動、上下與左右的母線跳動及傾斜情況,最終調(diào)整到以上幾個數(shù)據(jù)都在0.015 mm以內(nèi),這樣保證動力輸出機構(gòu)與第一個支撐座保持同軸,形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù),來調(diào)整其他2個支撐座。調(diào)整中間支撐座,利用特制調(diào)整工具以第一個支撐座為調(diào)整基礎(chǔ),檢測中間支撐的平面跳動、圓跳動、上下與左右母線的傾斜情況,最終也調(diào)整到2個支撐座同軸度、平面跳動、圓跳動及上下左右母線跳動都在0.015 mm以內(nèi),以此類推完成最后一個支撐座的調(diào)整。3)以上調(diào)整完成以后,把刀桿裝入3個支撐座內(nèi)來回推動,觀察感受刀桿在3個支撐座內(nèi)的受力情況,保證刀桿在3個支撐套內(nèi)的受力最小,盡量做到一個人利用很小的力量就能來回移動。4)用動力頭檢測刀桿與動力頭圓跳動、左右及上下母線的變化情況,如果各個數(shù)值都超過0.02 mm,需要調(diào)整到0.015 mm以內(nèi),這時就得以刀桿來調(diào)整動力頭,盡量保證動力頭與刀桿同軸度控制在0.015 mm。5)在完成以上工作后連接鏜刀桿與動力輸出機構(gòu),空運轉(zhuǎn)機床,觀察鏜刀桿與動力輸出機構(gòu)的運轉(zhuǎn)情況,確定震動、溫度及噪聲情況,沒有以上問題后即可試加工工件。6)觀察加工件的三坐標(biāo)檢測報告,仔細查看每一個加工部位的尺寸,包括各孔的位置度、各孔的同軸度、加工的粗糙度。7)因調(diào)整與實際加工存在一定的誤差,要根據(jù)加工出來的檢測報告進行微調(diào),包括同軸度、位置度及粗糙度,最終要達到工藝要求的同軸度0.02 mm。
4 結(jié)語
綜上所述,通過此次曲軸孔同軸度精度調(diào)整,解決了該公司發(fā)動機曲軸孔同軸度長期通過技術(shù)偏離的方式使用的問題,消除了極大的質(zhì)量隱患,為發(fā)動機整體質(zhì)量提升起到關(guān)鍵作用。同時解決了長孔系加工的技術(shù)難題。此次調(diào)整的成功,提升了技術(shù)人員分析能力、現(xiàn)場調(diào)整人員的技術(shù)能力,為以后精度調(diào)整技術(shù)問題提供了信心,也為其他發(fā)動機曲軸孔同軸度超差問題提供了技術(shù)思路。
參考文獻
[1]王成偉,劉玉嶺. 缸體曲軸孔加工工藝分析[J]. 汽車制造業(yè),2015(5):26,28.
[2]高志永,張斌,羅和平,等.發(fā)動機缸體曲軸孔加工工藝研究[J].機械工程師,2013(2):19-20.