(淮北礦業(yè)孫疃煤礦,安徽 淮北 235047)
孫疃煤礦位于安徽省淮北市濉溪縣境內(nèi),孫疃集是其中心位置,向北東距宿州市約23 km。礦井于2004年底開工建設(shè),2008年6月投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量為180萬噸/年,2018年核定生產(chǎn)能力270萬噸/年。礦井現(xiàn)有4個采區(qū),其中3個生產(chǎn)采區(qū)(101、82和104采區(qū)),1個開拓采區(qū)(Ⅱ2采區(qū))。
礦井通風(fēng)方式為混合式通風(fēng)。礦井10煤層最短自然發(fā)火期67天,且具有煤塵爆炸性。礦井為高瓦斯礦井,隨著礦井開拓的延深,正在向突出礦井升級。
1049工作面位于1047和10411工作面之間,切眼靠近NSF4(H=0-40 m)斷層。工作面外段受NSF15(H=0-10 m)、NSF17(H=0-15 m)斷層影響較大,其中NSF17在1047已為機(jī)巷揭露。
根據(jù)礦井生產(chǎn)接替安排,1049機(jī)巷掘進(jìn)期間需貫通1047出煤聯(lián)巷,1047出煤聯(lián)巷與封閉的10411工作面采空區(qū)相連通,在巷道貫通老巷期間,容易造成10411工作面采空區(qū)瓦斯突然涌出,且遺落的煤炭容易自燃,給礦井的安全生產(chǎn)帶來較大的安全隱患,見圖1。
圖1 1049機(jī)巷貫通1047出煤聯(lián)巷
提前預(yù)抽1047出煤聯(lián)巷瓦斯,并注氮惰化,待1049機(jī)巷距1047出煤聯(lián)巷20m時停頭封山,對1047出煤聯(lián)巷打鉆注漿(水泥漿)充填,漿液凝固后進(jìn)行鉆探驗證,并排出積水,然后1049機(jī)巷快速實茬穿過,最后進(jìn)行加固封堵,用高壓水泥漿液充填,隔絕貫通處連通采空區(qū)的空間,人為封閉隔絕采空區(qū)供氧,預(yù)防自然發(fā)火事故的發(fā)生。
1)瓦斯抽放。1049機(jī)巷掘至距1047出煤聯(lián)巷30m時,將1047出煤聯(lián)巷上口封閉墻措施孔接入104采區(qū)抽放系統(tǒng),進(jìn)行瓦斯抽放,同時打開1047出煤聯(lián)巷下口封閉墻措施孔形成進(jìn)氣系統(tǒng)。巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛鹊陀?%時停止瓦斯抽放。
2)注氮惰化。停止瓦斯抽放后,將1047出煤聯(lián)巷下口封閉墻措施孔接入注氮系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)注氮。1047出煤聯(lián)巷上口封閉墻觀察孔內(nèi)氧氣濃度低于8%,且1049機(jī)巷距1047機(jī)巷出煤聯(lián)巷距離小于20m時停止注氮。
3)注漿充填。1049機(jī)巷距1047機(jī)巷出煤聯(lián)巷20m時,停頭封山,進(jìn)鉆機(jī)對1047出煤聯(lián)巷打鉆注漿,設(shè)計兩個注漿孔(孔徑133 mm,全程下直徑108 mm地質(zhì)套管)、一個返漿孔(孔徑94 mm,全程下直徑50 mmPE管)。1#注漿終孔至1047出煤聯(lián)巷JL1點后10m,頂板下1.5 m;2#注漿終孔至1047出煤聯(lián)巷JL1點后10.7m,頂板下1.5 m;3#返漿孔終孔至1047出煤聯(lián)巷JL1點后14.2m,頂板下0.5 m。
漿液配比為水灰比1:1,返漿孔出漿則停止注漿。注漿結(jié)束后,凝固時間不少于48h。
4)鉆探驗證。注漿凝固后,沿1049機(jī)巷施工方向施工1個鉆孔(孔徑94 mm,裸孔),終孔至穿過充填體3m,驗證充填體凝固情況。
5)探查導(dǎo)向。利用驗證孔疏放積水,掩護(hù)巷道掘進(jìn)。
6)掘進(jìn)貫通。經(jīng)鉆探驗證,充填符合設(shè)計要求且無積水后,巷道綜掘快速掘進(jìn)至充填體后,改為風(fēng)鎬掘進(jìn);巷道斷面由凈寬×凈高=4800 mm×3200 mm;改為凈寬×凈高=3000 mm×3200 mm,支護(hù)方式由架棚支護(hù)改為錨帶網(wǎng)索支護(hù),以下幫為齊,收縮上幫,直至穿過充填體進(jìn)入煤體3 m后停頭封山。
7)加固封堵。掘進(jìn)工作面停止施工后,對貫通點及前方3m、后方5 m進(jìn)行噴(注)漿封堵,噴漿厚度不小于100 mm,然后對小斷面段進(jìn)行刷擴(kuò)至凈寬×凈高=4800 mm×3200 mm,最后在刷擴(kuò)段巷中及兩側(cè)各施工一道錨索梁補(bǔ)強(qiáng)加固,見圖2。
圖2 1047出煤聯(lián)巷注漿
1)通過提前預(yù)抽瓦斯,使老巷內(nèi)的瓦斯降到1.0%,解決了老巷內(nèi)的瓦斯問題;
2)采取注氮惰化方法,使老巷內(nèi)的氧氣濃度降到8.0%以下;
3)采取注漿方法,把貫通點上下5m范圍內(nèi)的老巷空間充滿填實,導(dǎo)通采空區(qū)的裂隙注實,從而消除1049機(jī)巷貫通老巷期間采空區(qū)自然發(fā)火的風(fēng)險,實現(xiàn)了安全順利貫通。