摘要:轉(zhuǎn)子繞組匝間短路嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文針對某電廠600MW汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路故障進(jìn)行深入分析,通過測量轉(zhuǎn)子直流電阻、交流阻抗試驗(yàn)以及RSO試驗(yàn)等多種試驗(yàn)方案,分別進(jìn)行診斷,最終得出該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路屬于不穩(wěn)定匝間短路,文中制定了具體治理方案,以供國內(nèi)相同類型機(jī)組發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子相同類型故障借鑒參考。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子匝間短路;RSO試驗(yàn);轉(zhuǎn)子交流阻抗試驗(yàn)
The Fault Case Analysis Of The Rotor Turn-To-Turn Short Circuit Fault Of 600Mw Turbine Generator
Yang Wenguang
(Zhuhai Urban Construction Smart Energy Co., Ltd, Zhuhai, Guagndong Province 519000)
ABSTRACT: The short-circuit of the rotor winding turns seriously affects the safe and stable operation of the generator. This paper makes an in-depth analysis of the short-circuit fault between the rotors of a 600MW turbogenerator in a power plant, through the measurement of the rotor DC resistance, AC impedance test and RSO test and other test plans, respectively diagnoses, and finally draws the generator inter-turn short circuit It belongs to unstable inter-turn short circuit, and a specific treatment plan is formulated in this paper for reference for the same type of generator rotor faults of the same type in China.。
KEY WORD: Generator;The Rotor Turn-To-Turn Short Circuit;RSO test;Rotor AC impedance test
1 前言
600MW汽輪發(fā)電機(jī)型號為QFSN-600-2,上海汽輪發(fā)電機(jī)廠生產(chǎn),出廠編號為60SH014。2004年5月出廠,2006年1月投產(chǎn),2007年3月進(jìn)行第一次大修,2013年10月進(jìn)行第二次大修,在此次大修期間在進(jìn)行發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子電壓分布試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)兩級電壓分布不均勻。
2 轉(zhuǎn)子匝間故障診斷
針對該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間故障的診斷,試驗(yàn)人員采用轉(zhuǎn)子直流電阻測試、膛外交流阻抗試驗(yàn)、極平衡、電壓分布試驗(yàn)、RSO試驗(yàn)等方法分別對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行測試。
2.1 轉(zhuǎn)子直流電阻測試
轉(zhuǎn)子直流電阻測試標(biāo)準(zhǔn)為與初次(交接或大修)所測結(jié)果比較,在相同溫度下,其差別一般不超過2%。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子直流電阻測試結(jié)果為合格,詳見表1。
2.2 轉(zhuǎn)子膛外交流阻抗試驗(yàn)
膛外交流阻抗試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是在相同試驗(yàn)條件下與歷年試驗(yàn)數(shù)值比較,不應(yīng)有顯著變化(發(fā)電機(jī)廠規(guī)定偏差10%),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子膛外交流阻抗試驗(yàn)結(jié)果合格,詳見表2。
2.3 極平衡和RSO試驗(yàn)
極平衡和RSO試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為兩極波形偏差小于200mV。試驗(yàn)結(jié)果超出《JB/T8446-2005隱極式同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路測試方法》中“各極線圈間的電壓差不得大于最大值的3%”標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果詳見表3。
2.4 轉(zhuǎn)子繞組電壓分布試驗(yàn)
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電壓分布試驗(yàn)為在轉(zhuǎn)子繞組兩極施加50V交流電,兩極線圈均勻分布即合格。轉(zhuǎn)子繞組電壓分布試驗(yàn)結(jié)果合格,詳見表4。
綜述,對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行上述四種試驗(yàn),其中轉(zhuǎn)子直流電阻測試、轉(zhuǎn)子膛外交流阻抗測試和轉(zhuǎn)子繞組電壓分布均合格,但通過對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行極間平衡和RSO試驗(yàn),最大偏差10.1V(偏差率9.6%),RSO試驗(yàn)結(jié)果最大偏差514毫伏,超過《JB/T8446-2005隱極式同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路測試方法》中“各極線圈間的電壓差不得大于最大值的3%”標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,推斷該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在不穩(wěn)定匝間短路。
3 故障原因分析
引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路故障的原因總體上可分為以下兩方面:
3.1 設(shè)計(jì)不夠合理
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子端部弧線轉(zhuǎn)彎處的曲率半徑偏小,致使外弧翹起,運(yùn)行中在離心力的作用下,匝間絕緣被壓斷,造成了匝間短路。
3.2 制造質(zhì)量不良
1)轉(zhuǎn)子端部繞組固定不牢,墊塊松動(dòng)。對于發(fā)電機(jī)運(yùn)行中由銅鐵溫差引起的繞組相對位移,設(shè)計(jì)上未采取相應(yīng)的有效措施。
2)選用的匝同絕緣材料材質(zhì)不良,含有金屬性硬刺,或繞組銅導(dǎo)線加工成形后不嚴(yán)格的倒角與去毛刺,運(yùn)行中在離心力的作用下刺穿了匝間絕緣,造戒匝間短路。
3)端部拐角整形不好和局部遺留褶皺或凸凹不平;匝間絕緣墊片墊偏、漏墊或堵孔(直接冷卻的繞組通風(fēng)孔);繞組導(dǎo)線的焊接頭和相鄰兩套繞組間的連接線焊口整形不良;制造工藝粗糙留下的工藝性損傷;轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)內(nèi)殘存加工后的金屬切屑等異物。
4)轉(zhuǎn)子線匝局部未銑風(fēng)孔扎或風(fēng)量不合格造成嚴(yán)重過熱,從而引起匝間短路。
4 處理方案
針對該發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間故障給出處理方案,處理步驟如下:
1) 檢查轉(zhuǎn)子全軸表面,如轉(zhuǎn)子表面、月亮槽、槽楔、聯(lián)軸器端面、軸承檔、護(hù)環(huán)等是否有異常,對損壞、磨損處需拍照記錄。
2) 轉(zhuǎn)子上車校調(diào),并作記錄,同時(shí)砂光護(hù)環(huán)外圓的漆,轉(zhuǎn)子測振位置打光。
3) 測線圈絕緣電阻和做兩極平衡試驗(yàn),測量轉(zhuǎn)子直流電阻,做轉(zhuǎn)子靜態(tài)脈沖試驗(yàn)(RSO),做好相關(guān)記錄。
4) 轉(zhuǎn)子風(fēng)葉電廠已拆下,隨轉(zhuǎn)子返廠,葉片做超聲波探傷,出探傷報(bào)告。
5) 轉(zhuǎn)子線圈做交流、直流電壓分布試驗(yàn),判斷轉(zhuǎn)子線圈匝間異常的位置。
6) 故障點(diǎn)確認(rèn)后再重制定如下處理方案。從試驗(yàn)結(jié)果看,故障點(diǎn)位于汽端01極#6線圈第2~3匝之間中心線右側(cè)圓弧部分(從勵(lì)端看)。
7) 拆汽端風(fēng)扇座(做好標(biāo)記),拆汽端護(hù)環(huán)(護(hù)環(huán)加熱溫度不得超過320℃),將汽端風(fēng)扇座和護(hù)環(huán)掛在軸上,拆除護(hù)環(huán)下絕緣,注意保護(hù)好軸承檔,以免軸承檔受損。
8) 清理護(hù)環(huán)熱套面,對護(hù)環(huán)的熱套面進(jìn)行著色探傷,位置為離端面150mm范圍內(nèi)(含熱套面、環(huán)鍵槽),護(hù)環(huán)本體超聲波探傷。
9) 拆除護(hù)環(huán)后測量轉(zhuǎn)子絕緣電阻、做極平衡試驗(yàn)。
10) 拆下汽端墊塊,做好標(biāo)記,拆下的墊塊用丙酮或酒精清理干凈,損壞的端部墊塊需更換。
11) 敲出靠近汽端01極#6線圈相關(guān)槽楔及楔下墊條,如楔下墊條需更換,抬出有匝間端部的部分線圈。
12) 更換有燒熔點(diǎn)的第4、5片的R角銅排,按原工藝重新焊接和配做匝間絕緣。
13) 清理汽端端部線圈,清理轉(zhuǎn)子本體表面及月亮槽等位置,敲出槽楔的鳩尾等部位清理干凈。
14) 槽楔裝復(fù)。
15) 測絕緣電阻2500V兆歐表,1min、做極平衡試驗(yàn),合格后繼續(xù)后續(xù)裝復(fù)工作。
16) 按電廠要求,拆下勵(lì)端風(fēng)扇座及護(hù)環(huán)。
17) 清理拆下的勵(lì)端護(hù)環(huán),探傷要求同汽端。
18) 敲出所有勵(lì)端端部墊塊,清理墊塊和端部線圈,有損壞的墊塊需更換。
19) 汽勵(lì)端全部修復(fù)、清理結(jié)束后測絕緣電阻,每組線圈單獨(dú)做匝間試驗(yàn)(2.5V/匝)。
20) 按原位置裝復(fù)端部墊塊。
21) 墊塊裝復(fù)后測絕緣電阻,做極平衡試驗(yàn),測每組線圈的電壓分布,每組線圈單獨(dú)做匝間試驗(yàn)(2.5V/匝)。
22) 按原工藝要求包護(hù)環(huán)絕緣,測絕緣電阻、做極平衡試驗(yàn)。
23) 更換兩只導(dǎo)電螺桿密封圈、鋼螺帽等部件。
24) 重新熱套汽勵(lì)端護(hù)環(huán)。
25) 護(hù)環(huán)熱套后測絕緣電阻2500V兆歐表,時(shí)間1min,做極平衡試驗(yàn)。
26) 清理風(fēng)扇座、轉(zhuǎn)子風(fēng)扇座熱套面,熱套風(fēng)扇座。
27) 轉(zhuǎn)子動(dòng)態(tài)交流阻抗和波形探測法,動(dòng)平衡超速3450r/min,2min,振動(dòng)值按廠內(nèi)新機(jī)要求考核。
28) 測靜態(tài)絕緣電阻(2500V搖表,1min)、交流阻抗試驗(yàn)、測直流電阻,極平衡試驗(yàn)。
29) 出廠校調(diào),要求不低于轉(zhuǎn)子進(jìn)廠數(shù)據(jù)。
30) 轉(zhuǎn)子通風(fēng)實(shí)驗(yàn)。
31) 轉(zhuǎn)子氣密試驗(yàn)。
5 結(jié)論
通過利用轉(zhuǎn)子直流電阻測試、膛外交流阻抗試驗(yàn)、極平衡、電壓分布試驗(yàn)、RSO試驗(yàn)等方法對發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間故障進(jìn)行診斷和分析,最終驗(yàn)證診斷結(jié)果,并給出合理的處理方案。得出以下結(jié)論:
1) 重復(fù)脈沖波形法(RSO)、繞組分布電壓試驗(yàn)等方法適用于不同的場合,是目前較為常用的、且具有較高準(zhǔn)確度的轉(zhuǎn)子匝間短路故障檢測方法
2) 造成600MW汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路故障的主要原因在于轉(zhuǎn)子端部緊固結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)缺陷、拐角區(qū)域內(nèi)的工藝控制缺陷、匝間絕緣墊條質(zhì)量及其黏貼工藝、以及油霧和顆粒雜質(zhì)異物的進(jìn)入等;
3) 改進(jìn)轉(zhuǎn)子端部拐角處的緊固支撐結(jié)構(gòu)、提高拐角區(qū)域中轉(zhuǎn)子線棒表面的處理工藝、改進(jìn)絕緣墊條的黏貼工藝、以及提高防油霧、防顆粒雜質(zhì)的技術(shù)水平,是預(yù)防600MW汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生匝間短路故障的有效措施,對于提高發(fā)電機(jī)的發(fā)電效率、保證發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要的意義。
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作者簡介
楊文廣(1986- ),2012年畢業(yè)于東北電力大學(xué),先從事電氣專業(yè)工作,碩士,工程師。