劉元書
我國磷肥企業(yè)在生成過程中往往會產(chǎn)生大量含磷廢水,除去部分含磷含氟較高的廢水進入工藝水循環(huán)利用外,絕大部分磷含量較低廢水不滿足使用要求,通常需要經(jīng)過處理才能達標排放,受經(jīng)濟條件考慮多采用石灰處理,治理過程不產(chǎn)生效益[2-3]。
圖1 原有處理工藝
圖2 改進后工藝流程圖
本文以某磷肥企業(yè)含磷廢水為例,該處含磷廢水平水期出水量>300m3/h,pH<3,總磷>160mg/L,氟化物>65mg/L,原處理工藝見圖1,每年消耗生石灰超過1900t,消耗量遠大于理論值,造成直接費用超過60 萬元,生成沉淀超過5000 噸,給渣場堆放帶來壓力。并且干渣中包含未燒過的石灰石、氟渣等雜質(zhì),分析其中總磷含量約8%,含氟3%無法作為生產(chǎn)原料,而又高于建材相關(guān)標準無法作為建材原料。
生石灰在燒制過程中受溫度不同通常包含:與水快速反應生成氫氧化鈣活性氧化鈣;與水反應速度較慢但也能生成氫氧化鈣的惰性氧化鈣;不與水反應的石灰石和其他雜質(zhì)。但惰性氧化鈣實驗室分析中也被包含到氧化鈣中,這個給廢水處理工作帶來很大影響。
原消解池只有底部一個石灰乳出口,生石灰消解后通過管道連接反應池進行使用,由于生石灰每次質(zhì)量不穩(wěn)定帶來石灰乳指標不穩(wěn)定,在遇到污水總磷偏高、出水量快速增大等只能通過加大石灰乳使用量來確保指標,造成石灰極大浪費。改造后利用三套消解罐消解石灰,將消解罐底部與中部分別用管道連接,優(yōu)先使用富含惰性氫氧化鈣和石灰石雜質(zhì)的底層石灰乳與含磷廢水接觸,增強石灰的利用率。
原方案只有一套沉淀裝置,得到干渣雜質(zhì)太多不利于后續(xù)利用。改造后有反應池1 和反應池2 兩套反應裝置。反應池1嚴格控制pH 不超過5,這是因為當pH 小于5 時候磷酸根主要以H2PO4- 存在,而CaF2的溶解度遠小于Ca(H2PO4)2使鈣離子能夠選擇性的與氟離子反應脫離體系。在攪拌作用下生石灰與水反應生成Ca(OH)2隨后與氟離子反應生成CaF2沉淀[1]。反應池2 控制pH 在8.0~8.5,利用上層石灰乳進行反應。
反應池1 主要反應為:
CaCO3+2H+→Ca2++H2O+CO2↑;
Ca(OH)2+2H+→Ca2++2H2O;
Ca2++2F-→CaF2↓
反應池2 主要反應為:
Ca2++HPO42-→Ca HPO4↓;
10Ca2++6HPO42-+8OH-→Ca10(PO4)6(OH)2↓+ 6H2O
主要工藝見圖2,生石灰儲存到A、B 兩消解罐,由于粉末狀石灰在熱力學上不穩(wěn)定有團聚趨勢與較重雜質(zhì)結(jié)合沉降在消解罐中下層,利用管道將其與含磷廢水在反應池1 反應,調(diào)節(jié)加入量使pH 不超過5,底流經(jīng)過臥螺機處理后,得到沉淀堆放渣場,液體返回反應池2。反應池1 溢流水進入反應池2 加入消解罐中層石灰乳控制pH 在8.0~8.5,底流通過添加絮凝劑經(jīng)多次渣水分離后,利用板框壓濾機得到干渣,溢流水進入原反應池,確認指標合格后排放。
對處理工藝進行優(yōu)化后,試用7 個月以來對比上年同期石灰用量減少了30%,反應池1 所得沉淀檢測CaO 含量結(jié)果小于0.08%,說明對惰性氧化鈣的利用率增加明顯;反應池2 的沉淀烘干后總磷(P2O5)含量為26%,通過多次試驗驗證可將其作為生產(chǎn)磷酸氫鈣或過磷酸鈣的原料,生產(chǎn)產(chǎn)品滿足國家標準要求。嘗試將干渣用于磷酸生產(chǎn),在多次試運行過程中發(fā)現(xiàn)干渣溶解緩慢導致系統(tǒng)易堵塞影響生產(chǎn),不建議直接用于生產(chǎn)磷酸。采改進工藝后不僅降低了石灰使用量,而且在石灰質(zhì)量波動較大時依然可以取得良好的處理效果,并且可以對沉淀進行有效利用。
本文對傳統(tǒng)石灰處理含磷廢水的工藝進行討論與改進,減少了石灰用量,使指標易于控制,并且可以將廢水中水溶磷進行部分回收得到總磷(P2O5)含量為26%的干渣,可以用于磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)。此裝置改造簡便,取得效果明顯,為優(yōu)化磷肥企業(yè)含磷廢水的處理提供一些有益嘗試。