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徐工ZL50GV 型裝載機濕式驅(qū)動橋升級改造

2020-08-12 02:21:22郭海軍
設(shè)備管理與維修 2020年14期
關(guān)鍵詞:徐工傳動軸濕式

郭海軍

(秦皇島港股份有限公司流動機械分公司,河北秦皇島 066000)

0 引言

徐工ZL50GV 型裝載機為5 t 級裝載機,具有整機穩(wěn)定性好、操作輕便、動作平穩(wěn)、工作效率高、安全可靠和性價比高等特點。該裝載機裝配濕式驅(qū)動橋,由于作業(yè)強度大、時間長、生產(chǎn)環(huán)境惡劣、制造工藝等因素,其可靠性直接影響港口流動機械的裝卸生產(chǎn)。

1 故障現(xiàn)象

徐工ZL50GV 型裝載機采用徐工自主研發(fā)設(shè)計的WA1180型濕式驅(qū)動橋。公司1 臺設(shè)備自投產(chǎn)使用后,該車型的濕式驅(qū)動橋故障頻發(fā),先后出現(xiàn)輪邊減速器行星齒輪打齒、制動活塞漏油、差速器損壞、主減速錐齒輪嚴重磨損、制動片磨損等故障,如圖1 所示。2 年總計共8 次故障(表1),嚴重影響生產(chǎn)作業(yè),增加維修量和維修成本。

表1 WA1180 型濕式驅(qū)動橋故障統(tǒng)計

圖1 徐工ZL50GV 型裝載機驅(qū)動橋故障現(xiàn)象

2 原因分析

首先,查詢該車型保養(yǎng)記錄,對比該車型保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范,不存在失保漏保現(xiàn)象。其次,對駕駛該設(shè)備的操作者進行考察,均有操作培訓記錄,考試成績合格,調(diào)取設(shè)備操作記錄,未出現(xiàn)裝載機誤操作現(xiàn)象。最后,排除掉人為因素。經(jīng)過技術(shù)人員研究與分析,故障原因主要如下。

(1)加工制作工藝因素。因行星齒輪架的硬度是最低的,耐磨性也相對較低。從受力分析上看,雖直齒輪僅受徑向力,沒有軸向力,但在實際生產(chǎn)作業(yè)過程中,在轉(zhuǎn)彎時差速器內(nèi)的圓錐齒輪會產(chǎn)生軸向力。該軸向力通過摩擦力作用在輪邊減速器并傳遞到行星齒輪,使各個零件之間產(chǎn)生較大摩擦力,從而磨損行星齒輪架。由于加工過程中星齒輪架硬度和主減速差速器強度低等工藝缺陷,隨著磨損加劇,短期內(nèi)間隙越來越大,就會發(fā)生打齒等故障現(xiàn)象。

(2)密封件因素。分析該裝載機車型濕式驅(qū)動橋輪邊減速器等重要部分和漏油時間間隔等因素,主要是其輪邊活塞及其密封件密封性能不可靠,導致密封性不夠,輪邊減速器高溫,內(nèi)部構(gòu)件損壞。由此可見,故障的發(fā)生是驅(qū)動橋本身結(jié)構(gòu)設(shè)計與加工制造工藝的問題,經(jīng)研究決定對徐工ZL50GV 型裝載機濕式驅(qū)動橋進行升級改造,從源頭解決該車型驅(qū)動橋故障。

3 確定升級改造方案

針對故障現(xiàn)象及相關(guān)分析,決定主要采取以下方案升級徐工ZL50GV 型裝載機濕式驅(qū)動橋。

(1)對WA1180 產(chǎn)品進行主減差速器齒輪件加工工藝優(yōu)化,加強硬度。

(2)輪邊活塞、密封件進行相應尺寸及材料的優(yōu)化,把原使用的星形式密封升級為使用特康密封件。

(3)行星齒輪軸向有間隙,導致軸向磨損,為減少兩者間摩擦,在行星齒輪和行星齒輪架之間設(shè)置墊片,改進前行星齒輪結(jié)構(gòu)。

(4)在按要求(半年或1000 h)保養(yǎng)的同時,更換高規(guī)格的ZF 橋?qū)S糜汀?/p>

通過以上措施,經(jīng)過兩個月測試使用,未發(fā)生漏油現(xiàn)象,輪邊減速器磨損只發(fā)生在行星齒輪、墊片之間,且磨損量很小。止動墊片和行星齒輪架之間幾乎沒有發(fā)生磨損,很好解決了漏油和輪邊減速器磨損甚至損壞的故障難題,但使用過程中,制動片、差速器和主減速器的磨損依然比較嚴重。為徹底解決徐工ZL50GV 型裝載機濕式驅(qū)動橋系列問題,決定更換原車配備的徐工自制濕式驅(qū)動橋,通過市場調(diào)查研究,濕式驅(qū)動橋在舒適性、安全性和后期維修保養(yǎng)等方面優(yōu)于干式驅(qū)動橋,且改造成本較低。為此,決定依然選取濕式驅(qū)動橋,最后決定選取性能優(yōu)異、產(chǎn)品成熟的德國ZF(采埃孚)濕式驅(qū)動橋。由于ZF 驅(qū)動橋與徐工自制驅(qū)動橋的前后車架固定方式、尺寸、制動壓力均不相同,因此項目組需要對前車架系統(tǒng)、后車架系統(tǒng)、驅(qū)動軸系統(tǒng)、制動系統(tǒng)進行相應改進,確保設(shè)備正??煽渴褂茫鐖D2 所示。

圖2 徐工自制橋與ZF 橋安裝結(jié)構(gòu)

4 升級改造ZF(采埃孚)濕式驅(qū)動橋主要方案

(1)前車架更改方案。步驟1:由于ZF 濕式驅(qū)動橋安裝螺栓沒有安裝位置,因此需要切除前車架左、右側(cè)板部分,這樣就可以安裝螺栓(圖3)。步驟2:按照ZF 濕式驅(qū)動橋安裝螺栓安裝位置,增加右吊耳板、支板和制動油管固定塊(圖4)。

圖3 切除前車架左、右側(cè)板部分

圖4 前車架部件安裝

(2)后車架更改方案。對于后車架系統(tǒng),經(jīng)過測量裝配尺寸,不需要改變安裝尺寸。由于后驅(qū)動橋尺寸改變,需要在后車架的兩塊筋板中間加裝限位墊塊,對后驅(qū)動橋位置進行限制(圖5)。

圖5 后車架安裝限位塊

(3)傳動系統(tǒng)。保證中間傳動軸不變,更換前傳動軸和后傳動軸。由于前后濕式驅(qū)動橋從原有徐工自制橋升級為ZF 濕式驅(qū)動橋,原有前傳動軸和后傳動軸無法安裝ZF 濕式驅(qū)動橋。為滿足要求,要重新設(shè)計傳動軸,中間傳動軸不變,對前后傳動軸鏈接盤按照ZF 濕式驅(qū)動橋連接盤尺寸進行改造。而且前傳動軸需要相應加長20 mm,后傳動軸同理,并對改造后的前、后傳動軸進行動平衡測試,以滿足傳動軸高速轉(zhuǎn)動要求。

(4)輪輞。由于ZF 橋單邊19 個輪胎安裝螺栓,而徐工濕式橋單邊15 個安裝螺栓,所以輪輞需要更換。

(5)制動系統(tǒng)。ZF 濕式驅(qū)動橋制動油壓標準值為4 MPa(40 bar),徐工自制濕式驅(qū)動橋制動油壓標準值為3.6 MPa(36 bar)。因此需要對制動油管進行重新設(shè)計,通過對標規(guī)范,重新選擇制動油管,以滿足制動油壓要求,如圖6 所示。

5 方案實施與效果

圖6 驅(qū)動橋制動油壓調(diào)整

圖7 實施效果

通過合理的方案制定,嚴格的控制實施過程,效果如圖7 所示。為更好驗證改進后ZF 濕式驅(qū)動橋的制動效果,根據(jù)關(guān)于裝載機濕式驅(qū)動橋制動性能的技術(shù)測試要求,當行駛速度達到20 km/h 時,用規(guī)定的操作力踩下制動踏板,制動距離小于5 m(圖8)。重復3 次,經(jīng)過測量,分別是3.72 m、3.82 m、3.91 m,平均制動距離為3.82 m,小于要求的5 m,因此改造后的驅(qū)動橋能滿足設(shè)備制動要求(圖9)。

圖8 制動性能測試

圖9 ZF 濕式驅(qū)動橋改造整體

該徐工ZL50GV型裝載機驅(qū)動橋經(jīng)過5 個月滿負荷作業(yè),改造后的裝載機ZF 濕式驅(qū)動橋未發(fā)生任何問題,效果良好。本次升級改造達到了預期目的,消除驅(qū)動橋的故障隱患,提高工作效率,增強了設(shè)備運行的穩(wěn)定性、安全性,極大減少了維修工時和成本,為國產(chǎn)裝載機驅(qū)動橋通用性研究和發(fā)展提供了實踐經(jīng)驗。

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