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酸性水脫油技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)

2020-08-12 10:44:10王清鵬
云南化工 2020年7期
關(guān)鍵詞:脫油污油油口

王清鵬

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

1 基本情況

酸性水是一種含有 H2S、NH3和CO2等揮發(fā)性弱電解質(zhì)的水溶液,同時含有酚、氰化物和油等污染物,直接排出會對環(huán)境造成較大的危害,所以必須經(jīng)過處理后,使水中的污染物含量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后,才可以排出或供上游裝置回用。

現(xiàn)國內(nèi)煉油廠的酸性水處理方式主要有酸性水汽提工藝。汽提工藝的主要原理是當(dāng)酸性水進(jìn)入汽提塔后,以蒸汽為熱源來加熱和降低酸性水中H2S、NH3和CO2分壓,促進(jìn)它們從液相轉(zhuǎn)為氣相,從而使酸性水中的H2S、NH3和CO2被提取出來,使酸性水變?yōu)閮艋?。為了使酸性水在進(jìn)入汽提塔后能夠達(dá)到良好的汽提效果,因此酸性水在進(jìn)入汽提塔之前還需要進(jìn)行預(yù)處理,預(yù)處理的目的主要有脫氣、脫油、脫泥等,酸性水預(yù)處理效果的好壞直接影響汽提效果。本文結(jié)合實際生產(chǎn)情況和生產(chǎn)操作經(jīng)驗,對酸性水脫油技術(shù)持續(xù)改進(jìn)和操作管理優(yōu)化兩方面進(jìn)行了闡述。

廣西石化公司有兩套酸性水汽提裝置,但是兩套裝置所使用的酸性水預(yù)處理工藝都是三罐兩水封技術(shù)。三罐是指三座酸性水儲罐,位號分別是TK101A、TK101B、TK101C。三個酸性水罐為串聯(lián)操作,依次用兩個固定高度的倒U型管連接,由倒U型管高度自動控制TK101A、TK101B的液位,而TK101C作為汽提塔進(jìn)料罐,為汽提裝置提供原料。在正常生產(chǎn)過程中,酸性水脫油主要是在TK101A和TK101B中進(jìn)行。TK101A罐內(nèi)還有一座罐中罐,罐中罐內(nèi)有脫油設(shè)施,酸性水首先進(jìn)入罐中罐進(jìn)行第一次脫油,然后再進(jìn)入外罐內(nèi)沉淀脫油,因為油、水密度的不同,油在液面的最上方,TK101A罐體上設(shè)有三個不同高度位置的脫油口,正常生產(chǎn)時打開最上方的脫油口閥門進(jìn)行脫油。另外兩個脫油口也可以根據(jù)生產(chǎn)所需,通過調(diào)整儲罐液位來進(jìn)行脫油。TK101B內(nèi)酸性水和TK101A外罐一樣是通過沉淀脫油,唯一不同的是,正常生產(chǎn)時打開中間位置的脫油口閥門進(jìn)行脫油。最終,從酸性水儲罐內(nèi)脫出的輕污油匯集進(jìn)入到污油罐內(nèi),然后經(jīng)過污油泵將輕污油送至污油罐區(qū)處理[1]。見圖1。

圖1 三罐兩水封除油脫臭組合工藝流程圖

2 脫油技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)

從裝置開工到現(xiàn)在,酸性水脫油過程中陸續(xù)出現(xiàn)了輕污油帶水、酸性水脫油不徹底、污油罐容易出現(xiàn)負(fù)壓、輕污油竄入灌頂氣脫臭系統(tǒng)污染貧胺液等問題,從而導(dǎo)致酸性水氣體效果不佳、能耗增加、設(shè)備安全隱患增大、工作量增大等后果。針對上述問題,裝置組對酸性水脫油系統(tǒng)的工藝技術(shù)和日常脫油管理進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,保證酸性水汽提裝置能夠平穩(wěn)運(yùn)行,提高脫油效率,降低輕污油含水量,同時降低日常工作量。

2.1 適當(dāng)降低倒“U”型管的高度

酸性水儲罐TK101A和TK101B之間的倒“U”型管主要作用是保證TK101A的液位穩(wěn)定,酸性水有足夠的沉降時間,使油、水充分分離。裝置初期運(yùn)行時,TK101A最上方脫油口與倒“U”型管高度一致,TK101B中間位置脫油口同樣與倒“U”型管高度一致。在這種工藝條件下,從脫油口出來的輕污油帶水較多,且液面最上層的輕污油無法從脫油口及時流出。隨著運(yùn)行時間的累計,液面最上層的輕污油會越積越多,最終會出現(xiàn)酸性水脫油不徹底的情況,導(dǎo)致汽提效果不佳,酸性氣帶烴嚴(yán)重,同時也會帶來很大的安全隱患。這種情況,主要是由TK101A最上方脫油口與倒“U”型管的高度差和TK101B中間位置脫油口與倒“U”型管之間的高度差不合理造成。

因此,在2013年裝置大檢修期間,裝置組對三座儲罐之間的倒“U”型管的高度進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕档?。TK101A與TK101B之間的倒“U”型管的高度整體降低了500mm,TK101B與TK101C之間的倒“U”型管的高度整體降低了700mm。這樣以來,TK101A與TK101B的液位在正常生產(chǎn)時,都保持在脫油口以下的位置,當(dāng)輕污油集聚到脫油口的位置時,能夠被及時的排出,并且輕污油的含水量會很大程度的減少,脫油效率也有很大的提高,同時減少了安全隱患。

2.2 更換不同結(jié)構(gòu)的污油罐和不同流量的污油外送泵

因為進(jìn)入污油罐的輕污油還是會含有少量的酸性水,所以輕污油進(jìn)入污油罐后還需要有一定的沉降時間,用來油、水分離。當(dāng)污油罐內(nèi)輕污油達(dá)到一定液位時,操作員現(xiàn)場啟動污油泵,使污油罐最底層的酸性水返回至酸性水儲罐,然后再采樣分析,當(dāng)油中水<1%時再外送至污油罐區(qū)。公司二期裝置開工投產(chǎn)后,上游裝置來的酸性水水量增大,酸性水中含有的輕污油較多,裝置內(nèi)現(xiàn)有唯一的一個污油罐容積僅為19m3,容積過小。根據(jù)公司要求,裝置外送污油油中水<1%才能外送,分析結(jié)果至少需要2 h。目前的污油罐因容積過小緩沖時間過短,進(jìn)入污油罐的輕污油內(nèi)含的少量酸性水難以徹底分離出來,容易造成外送污油含水高。同時,在改造前的工況下,脫油過程中發(fā)現(xiàn)了污油罐容易出現(xiàn)負(fù)壓和輕污油易竄入灌頂氣脫臭系統(tǒng)污染貧胺液的問題

為此,在第二次大檢修期間,裝置組按計劃將原來的污油罐更換為結(jié)構(gòu)不同且容積增大至49m3的污油罐,將原來的流量為30m3/h的污油外送泵更換為60m3/h的污油外送泵。新污油罐容積增大后,輕污油在罐內(nèi)有足夠的緩沖沉降時間,油、水能夠徹底分離。新污油罐還有構(gòu)造的不同,主要是污油罐底部帶有脫水包、頂部增加一條和酸性水儲罐連通的管線、將原來的污油罐泄壓線從連通灌頂氣脫臭系統(tǒng)改為去輕烴官網(wǎng)。脫水包的目的就是脫出輕污油中所帶的少量酸性水,脫水包上安裝有一臺界位計,界位計主要是利用油、水密度不同的原理,當(dāng)脫水包內(nèi)有酸性水時,界位計會顯示液位,脫水包內(nèi)全是輕污油時,則界位計不顯示液位。正常操作時,操作人員及時將脫水包內(nèi)的酸性水排出,保持界位計液位在50%以下,這樣污油罐內(nèi)輕污油的含水量就會<1%,達(dá)到外送標(biāo)準(zhǔn)。因為酸性水儲罐頂部有正壓水封和氮?dú)庋a(bǔ)壓線,所以酸性水儲罐的壓力在正常操作時保持在微正壓狀態(tài),因此,污油罐頂部增加一條和酸性水儲罐連通的管線,主要是為了保持污油罐的壓力在微正壓狀態(tài),解決了污油罐易出現(xiàn)負(fù)壓的問題。將原來的污油罐泄壓線從連通灌頂氣脫臭系統(tǒng)改為去輕烴官網(wǎng),主要就是解決輕污油易竄入灌頂氣脫臭系統(tǒng)污染貧胺液的問題。更換不同流量的機(jī)泵目的是保證脫油的連續(xù)性。

2.3 嚴(yán)格執(zhí)行脫油管理規(guī)則,加強(qiáng)對上游裝置來料含油量的監(jiān)控

為了加強(qiáng)對酸性水脫油操作的精細(xì)管理,裝置組結(jié)合裝置實際操作經(jīng)驗,制定了詳細(xì)的脫油管理規(guī)則。班組人員在脫油操作時嚴(yán)格按照管理規(guī)則執(zhí)行,并做好記錄,保證脫油操作有據(jù)可依。

當(dāng)班班組發(fā)現(xiàn)酸性水脫氣罐壓力快速上漲時或班組在正常采樣時發(fā)現(xiàn)酸性水帶油,班組人員立即在界區(qū)對酸性水采樣,并送化驗分析,當(dāng)班班長會及時聯(lián)系調(diào)度說明情況并組織人員與調(diào)度共同檢查上游裝置來料情況。

3 結(jié)論

酸性水汽提裝置的主要作用就是凈化上游裝置生產(chǎn)所產(chǎn)生的含硫污水,為整個煉油系統(tǒng)的正常運(yùn)行保駕護(hù)航,酸性水脫油又是酸性水汽提前的關(guān)鍵操作。因此,酸性水脫油技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是很有必要的。兩次技術(shù)改進(jìn)后,酸性水脫油效率有了很大的提升,降低了裝置能耗,減少了日常的工作量,同時解決了污油罐易負(fù)壓和輕污油互竄污染貧胺液的問題,對裝置的安、穩(wěn)、優(yōu)運(yùn)行起到了積極的作用。

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