隋國(guó)亮 張巖 于淼
摘??要:本文從進(jìn)口往復(fù)式壓縮機(jī)缸套結(jié)構(gòu)、實(shí)際運(yùn)行工況等方面,對(duì)缸套磨損原因進(jìn)行了分析,并對(duì)原機(jī)缸套進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化改造?,F(xiàn)場(chǎng)更換新缸套后,到目前為止壓縮機(jī)已經(jīng)安全平穩(wěn)地運(yùn)行了近三年時(shí)間,標(biāo)志國(guó)產(chǎn)化改造成功,為進(jìn)口壓縮機(jī)關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化提供了可靠的技術(shù)儲(chǔ)備。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機(jī);缸套;國(guó)產(chǎn)化改造
1概述
某廠的一臺(tái)進(jìn)口往復(fù)式BOG壓縮機(jī)在2014年10月投入使用,在運(yùn)行第3年,機(jī)組停機(jī)大修的時(shí)候,現(xiàn)場(chǎng)檢查人員發(fā)現(xiàn)二級(jí)缸套內(nèi)徑磨損嚴(yán)重,如圖1所示。原機(jī)組缸套采用O形圈密封,結(jié)構(gòu)特殊,如果從國(guó)外采購(gòu)備件,供貨周期較長(zhǎng),費(fèi)用較高。這不僅會(huì)導(dǎo)致維修成本增加,甚至可能無法保證機(jī)組檢修按時(shí)完成,對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)造成影響。鑒于此種情況,我公司在經(jīng)過充分的分析和論證后,決定對(duì)此進(jìn)口壓縮機(jī)組的關(guān)鍵零部件和工具進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)。
2改造工作
2.1磨損原因分析
原機(jī)運(yùn)行工況參數(shù)如表1所示:
原機(jī)運(yùn)行介質(zhì)中含70%的甲烷,在額定工況下啟機(jī)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中均為無油潤(rùn)滑,原機(jī)缸套采用304材料,配套的支承環(huán)組和活塞環(huán)組采用普通的PTFE。
壓縮機(jī)在低溫且無油的狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行,需要缸套和密封環(huán)組具有良好的自潤(rùn)滑性和耐低溫性能。但是原機(jī)采用普通的PTFE密封環(huán),在摩擦過程中分子層間非常容易被剝離,磨屑極易磨損缸套,并且缸套采用的不銹鋼材料無良好的自潤(rùn)滑性,這是缸套產(chǎn)生嚴(yán)重磨損的主要原因。
2.2改造工作
根據(jù)缸套的受損情況、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,并結(jié)合壓縮機(jī)的運(yùn)行條件,進(jìn)氣溫度-70℃,無油運(yùn)行,操作壓力低,決定缸套采用原機(jī)結(jié)構(gòu),材料選用高鎳奧氏體鑄鐵QTANi23Mn4,比原機(jī)缸套材料具有更好的自潤(rùn)滑性,同時(shí)將支承環(huán)和活塞環(huán)的材料改為HW-PTFE晶須四氟。
高鎳奧氏體鑄鐵雖然有大量的鎳和其他貴重金屬,但采用此種鑄鐵可節(jié)省能源和材料消耗,提高鑄件合格率,從而降低了成本。QTANi23Mn4是專為低溫應(yīng)用而研制的,伸長(zhǎng)率特別高,與其他牌號(hào)高鎳奧氏體鑄鐵相比,在常溫和低溫下均保持最佳的韌性。QTANi23Mn4的低溫力學(xué)性能見表2。
HW-PTFE是一種填充納米級(jí)陶瓷晶須的新型密封材料,是一種高性能耐磨材料,并具超強(qiáng)自潤(rùn)滑性。與傳統(tǒng)填充碳纖維短切和其它增強(qiáng)耐磨性的材料的PTFE密封環(huán)相比,HW-PTFE不僅強(qiáng)度高、硬度低,而且尺寸細(xì)微,能夠增強(qiáng)到PTFE基體中更細(xì)微的角落,與PTFE結(jié)晶體形成交聯(lián)互織的加強(qiáng)體結(jié)構(gòu),從而提高了密封環(huán)耐磨性能。同時(shí),與碳纖、玻纖等作為主要填充物的PTFE氣缸環(huán)相比,由于碳纖/玻纖硬度高、基體中分散的短切耐沖擊性能低等特點(diǎn),造成其在高速重載工況下由于碳纖/玻纖折斷導(dǎo)致強(qiáng)度下降、耐磨性能降低。
HW-PTFE與常規(guī)PTFE和PEEK的性能對(duì)比如下,見表3。
新缸套及新密封環(huán)加工完成后,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了回裝試車。機(jī)組繼續(xù)連續(xù)運(yùn)行4個(gè)月后停機(jī)檢查一次,缸套磨損量正常。此臺(tái)壓縮機(jī)改造后一直運(yùn)行至今,沒再出現(xiàn)缸套磨損過大的問題,改造圓滿成功。
3國(guó)產(chǎn)化的重要性
目前對(duì)于進(jìn)口壓縮機(jī),我們面臨很多問題,首先是國(guó)外壓縮機(jī)廠商同規(guī)格型號(hào)的往復(fù)壓縮機(jī)組在市場(chǎng)上銷量非常有限,因此除了設(shè)備本身盈利外,備件銷售和服務(wù)收費(fèi)也是其主要盈利來源。通常進(jìn)口配件訂貨周期均在3個(gè)月以上,并且價(jià)格昂貴。若需現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),涉及到的人工費(fèi)及問題協(xié)調(diào)等均讓用戶難以接受,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。所以針對(duì)進(jìn)口壓縮機(jī)組國(guó)產(chǎn)化改造顯得尤為重要,并且國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)廠在售后服務(wù)上更經(jīng)濟(jì),問題響應(yīng)更及時(shí)。
實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)關(guān)鍵備件國(guó)產(chǎn)化,我們需要遵從以下兩個(gè)基本原則:第一,確保原機(jī)組安全性和可靠性;第二,保證零件材質(zhì)、技術(shù)含量和使用壽命不低于原機(jī)件。實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)備件國(guó)產(chǎn)化,最直接的經(jīng)濟(jì)效益有:第一,獲得最短的供貨周期;第二,動(dòng)態(tài)備件儲(chǔ)備,確保及時(shí)供貨和便于用戶管理;第三,獲得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。
4總結(jié)
此次國(guó)產(chǎn)化技術(shù)攻關(guān)非常成功,解決了購(gòu)買進(jìn)口備件周期長(zhǎng),費(fèi)用高的難題,并為以后進(jìn)口壓縮機(jī)關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化提供了可靠的技術(shù)支持。
隨著我國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展,壓縮機(jī)研發(fā)、制造及服務(wù)水平日益提高,我國(guó)正逐步減少對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴,國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提升。
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