摘 要 石灰石-石膏濕法脫硫所產(chǎn)生的廢水,由于水質(zhì)較為特殊,不能直接排入電廠工業(yè)廢水處理系統(tǒng),需設(shè)置單獨的處理裝置。文章主要介紹了某電廠濕式石灰石-石膏煙氣脫硫廢水處理工藝的特點及處理原理,并對運行中出現(xiàn)的問題進行了探討。
關(guān)鍵詞 煙氣脫硫;脫硫廢水;處理工藝
引言
鍋爐煙氣濕法脫硫(石灰石/石膏法)過程產(chǎn)生的廢水來源于吸收塔排放水。為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)系統(tǒng)物質(zhì)的平衡,防止煙氣中可溶部分即氯濃度超過規(guī)定值和保證石膏質(zhì)量,必須從系統(tǒng)中排放一定量的廢水,廢水主要來自石膏脫水和清洗系統(tǒng)。廢水中含有的雜質(zhì)主要包括懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽以及重金屬,其中很多是國家環(huán)保標準中要求嚴格控制的第一類污染物。石灰石—石膏法是目前使用中最廣泛的一種煙氣脫硫法,它能高效脫除煙氣中的硫。本文主要介紹了濟南北郊熱電廠脫硫廢水的處理工藝,并對系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)的問題進行了探討。
1 工藝流程及處理原理
濟南北郊熱電廠脫硫工藝采用傳統(tǒng)的濕式石灰石-石膏煙氣脫硫工藝,產(chǎn)生的廢水呈酸性,pH在5.5~6.5之間,并含有一定的固體懸浮物和重金屬。該廢水處理系統(tǒng)主要通過中和沉淀處理裝置去除重金屬離子和氟化物。經(jīng)過中和、混凝、澄清處理后,pH值和濁度達到外排標準后經(jīng)出水泵排出,沉積的污泥用泵送到板框式壓濾機 ,經(jīng)脫水處理后用外運出去。工藝流程見圖1。
本套脫硫廢水處理系統(tǒng)包括6個處理單元,即鼓風曝氣、中和、反應(yīng)、絮凝、澄清濃縮以及污泥處理。
(1)鼓風曝氣單元。從FGD系統(tǒng)出來的脫硫廢水中含有未被氧化的SO32-,這是引起廢水COD高的主要原因。通過在廢水緩沖池進行預(yù)曝氣,將廢水中未完全氧化的SO32-氧化成SO42-,降低出水的COD值;再著,通過鼓風曝氣,可對廢水緩沖池內(nèi)的水進行充分攪拌,避免大量的懸浮物沉積在底部而減少緩沖池的有效容積,保證了系統(tǒng)的正常運行。
(2)中和單元。整個脫硫廢水處理主工藝是由3個箱體組成的三聯(lián)箱,前一個箱體充滿后溢流進入下一個箱體。廢水處理主工藝第一道工序就是中和,即在脫硫廢水進入中和箱的同時加入一定量的5%濃度的石灰乳溶液,將廢水的pH值提高到9.0左右,使得大多數(shù)重金屬離子在堿性環(huán)境中生成難溶的氫氧化物沉淀。
(3)反應(yīng)單元。脫硫廢水加入石灰乳后當pH達到9.0~9.5時,大多數(shù)重金屬離子均形成了難溶的氫氧化物。同時,石灰乳中的Ca2+還能與廢水中的F-反應(yīng),生成CaF2,達到去除氟的作。通過加入有機硫TMT-15,使廢水中的Cd2+、Pb2+、Hg2+等金屬離子生成難溶的硫化物沉淀。再加入混凝劑硫酸氯化鐵,使廢水中的沉淀物質(zhì)混凝形成細小顆粒。
(4)絮凝單元。脫硫廢水中的懸浮物含量大,主要含有石膏顆粒、SiO2、鋁和鐵的氫氧化物。采用絮凝方法使膠體顆粒和懸浮物顆粒發(fā)生凝聚和聚集,是降低懸浮物的有效方法。所以在絮凝箱中加入PAM,使廢水中的細小顆粒凝聚成大顆粒而沉積下來。
(5)澄清濃縮單元。絮凝后的廢水從絮凝箱溢流進入裝有刮泥機的澄清濃縮器中,絮凝物沉積在底部濃縮成污泥,底部的大部分污泥經(jīng)污泥輸送泵送入板框壓濾機進行脫水處理,小部分污泥經(jīng)污泥循環(huán)泵返回中和箱,提供沉淀所需的晶核。水從上部溢流到出水箱,出水箱設(shè)置了pH計,若pH未達到設(shè)計出水標準,可通過加酸調(diào)節(jié)pH至出水達標排放。
(6)污泥處理單元。當澄清濃縮器底部污泥通過污泥界面儀顯示到一定高度時,啟動污泥輸送泵將污泥泵送至板框壓濾機進行脫水,壓出的濾餅通過外運處置。壓濾機的濾液經(jīng)接液板收集,流入廢水緩沖池,與新來的脫硫廢水一起進入下一個處理循環(huán)[1-3]。
2 系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題以及相關(guān)對策
2.1 廢水固含量大易出現(xiàn)設(shè)備堵塞問題
如果脫硫塔排出漿液被氧化不充分,排出漿液中的CaSO3成分較高,固含量將超過15%。固含量的增高將直接影響脫硫廢水系統(tǒng)的處理效果,固含量如大于10%時,系統(tǒng)管道閥門極易容易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,堵塞現(xiàn)象主要集中于中和箱、反應(yīng)箱及絮凝箱,將直接堵塞廢水箱的溢流孔,導致出水不暢。同時,固含量的增加將直接使澄清濃縮器的運行壓力增加,板框壓濾機工作壓力也相應(yīng)增加。所以,保持脫硫系統(tǒng)氧化風機系統(tǒng)的正常運行以及廢水系統(tǒng)廢水緩沖池曝氣風機的合理設(shè)計選型,可以降低管道堵塞、箱體結(jié)塊等情況的發(fā)生。
2.2 板框壓濾機濾布的問題
板框壓濾機的濾布通常分為滌綸、棉綸、錦綸等材質(zhì),不同濾布的性能對廢水的pH,固含量大小等指標的適應(yīng)程度不一,而壓濾機運行效果的好壞最主要選取合適的濾布,如選取不合適的濾布將出現(xiàn)濾布短時間內(nèi)破損,過濾通道堵塞,粘板等問題。在濟南熱電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)中板框壓濾機濾布的選型材質(zhì)為滌綸材質(zhì),其強度高,透水性較好。再者,澄清濃縮器內(nèi)的污泥中PAM含量過高將直接導致污泥的黏結(jié)性升高,進入板框壓濾機將使污泥壓成泥餅后的黏性也大幅提升,從而使泥餅粘在濾布上而無法正常卸出,同時PAM極易使濾布的過濾通道堵塞,使過濾能力大幅下降。所以,合理地調(diào)整加藥量的大小、對板框壓濾機的正常維護使用以及對濾布的前期設(shè)計選型和后期的運行清洗,是污泥系統(tǒng)正常運行的關(guān)鍵[4-6]。
2.3 污泥泵的設(shè)計選型問題
目前脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥輸送泵較常用的是螺桿泵,其抗腐蝕能力差、易磨損、維修和維護難度及成本高是目前公認的缺點。濟南北郊熱電廠脫硫廢水污泥輸送泵和污泥循環(huán)泵也都采用了螺桿泵,螺桿泵在運行中易出現(xiàn)螺桿腐蝕,由于脫硫廢水中的Cl-離子含量通常比較高,根據(jù)實際化驗監(jiān)測脫硫廢水中的Cl-離子含量通常都在20000mg/L左右,同時污泥中結(jié)晶物含量較多,螺桿泵的磨損同樣是不能忽視的。而氣動隔膜泵相對于螺桿泵主要有以下幾方面的優(yōu)點,氣動隔膜泵采用壓縮空氣為動力源,隔膜組件采用進口PTFE、橡膠等材質(zhì),抗腐蝕性能大幅提升,同時磨損程度較小,更換隔膜簡便。但氣動隔膜泵的價格較高,流量略低于螺桿泵,且對氣源的要求較高,氣源壓力需穩(wěn)定,含水率及雜質(zhì)需有保障。所以,在有良好氣源的條件下,污泥泵設(shè)計選型還是優(yōu)先采用氣動隔膜泵類型[7]。
3 結(jié)束語
某電廠煙氣脫硫工程廢水處理系統(tǒng)已順利投運。脫硫廢水經(jīng)過處理后,其pH值、懸浮物、氟化物、重金屬等重要指標都有明顯的降低 ,各項化驗指標都符合《污水綜合排放標準》的要求;但針對電廠脫硫廢水處理工藝流程中出現(xiàn)的一系列問題,進行優(yōu)化調(diào)整,并總結(jié)廢水處理過程中的運行經(jīng)驗,不斷改善運行方法,脫硫廢水處理的效果可得到明顯提升,但廢水處理工藝流程中固含量高導致易結(jié)晶堵塞等問題仍不可忽視。
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作者簡介
龍夏億(1990-),女,湖南湘鄉(xiāng)人;學歷:研究生,碩士學位,職稱:助理工程師,現(xiàn)就職單位:長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院,研究方向:環(huán)境工程教育。