(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠,河南 駐馬店 463000)
節(jié)能是指加強用能管理,采用技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施,減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費,更加有效、合理的利用能源。駐馬店卷煙廠為了對標(biāo)先進、爭先創(chuàng)優(yōu)和打造標(biāo)桿企業(yè),立足自身裝備現(xiàn)狀,深化用能精益管理,引入六西格瑪管理理念,推動企業(yè)能源指標(biāo)持續(xù)下降。
為了解空壓系統(tǒng)電能消耗的的現(xiàn)狀,收集當(dāng)天的空壓機組耗電量和壓縮空氣產(chǎn)量。通過千方壓縮空氣耗電量的計算公式:
千方壓縮空氣耗電量=空壓系統(tǒng)耗電量/壓縮空氣產(chǎn)量
計算得出千方壓縮空氣耗電量,并對能耗進行過程能力分析,如圖1所示,均值為158.175kW·h/km3,Cpk 為-1.22?;鶞?zhǔn)Z 值為-3.66,過程能力改進空間很大。
為了找到影響空壓系統(tǒng)千方壓縮空氣能耗的根本原因,梳理空壓機控制系統(tǒng)、查閱相關(guān)資料和現(xiàn)場實際觀察等方法,找到了4 條潛在原因,分別為:進氣調(diào)節(jié)閥開度、冷卻水溫度、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度、油氣分離器濾芯更換時壓差[1、2]。
為了驗證這4 項因素對空壓系統(tǒng)千方壓縮空氣能耗的影響是否顯著,制定數(shù)據(jù)采集計劃如表1 所示。
表1 數(shù)據(jù)收集計劃
為了驗證不同進汽調(diào)節(jié)閥開度對電能消耗的影響,分別收集閥門開度在65%、80%、95%時的耗電量;冷卻水溫度分別在20℃、30℃、40℃下空壓機電能的消耗;冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度分別在50%、70%、90% 下對空壓機電能消耗影響;油氣分離器壓差分別在0.2bar和0.6bar下對空壓機電能消耗影響。
通過單因子方差分析[3],發(fā)現(xiàn)進氣調(diào)節(jié)閥開度、冷卻水溫度、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度對空壓系統(tǒng)千方壓縮空氣能耗的影響是顯著的。利用雙樣本T檢驗,驗證油氣分離器壓差是影響空壓系統(tǒng)千方壓縮空氣能耗的關(guān)鍵因子[3]。如表2 所示:
表2 各影響因素確認(rèn)結(jié)果
由于進氣調(diào)節(jié)閥開度、冷卻水溫度、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度和油氣分離器壓差理論上沒有交互作用,為減少試驗的次數(shù),進氣調(diào)節(jié)閥開度、冷卻水溫度、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度三個因子進行DOE 分析[3]。油氣分離器壓差利用回歸分析,確定更換油氣分離器濾芯的壓差[3]。
(1)全因子DOE 試驗
對空壓機進氣調(diào)節(jié)閥開度、冷卻水溫度、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度三個因子,進行兩水平,四個中心點進行全因子DOE 試驗。三個因子的取值范圍分別為:進氣調(diào)節(jié)閥開度(50,100)、冷卻水溫度(20,40)、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度(60,100)。生成響應(yīng)變量優(yōu)化器結(jié)果圖,如圖2。
根據(jù)實際情況,為方便參數(shù)控制,各變量的值取0 位小數(shù)。手動調(diào)整各響應(yīng)變量,使空壓機電能消耗值最小。最佳處理組合為進氣調(diào)節(jié)閥開度=73%、冷卻水溫度=29℃、冷卻水流量調(diào)節(jié)閥開度=100% 時,空壓機千方壓縮空氣耗電量最小。
(2)回歸分析
為了分析不同的油氣分離器壓差對千方壓縮空氣耗電量的影響,收集油氣分離器壓差在0.2bar、0.3bar、0.4bar、0.5bar、0.6bar、0.7bar 下千方壓縮空氣耗電量數(shù)據(jù)并進行回歸分析,得出千方壓縮空氣能耗與油氣分離器壓差的擬合線圖,如圖3 所示。
從圖中可以看出,油氣分離器壓差在0.2 bar 升高到0.5bar 時,千方壓縮空氣能耗上升較緩,當(dāng)油氣分離器壓差由0.5bar 升高到0.7bar 時,千方壓縮空氣能耗出現(xiàn)較陡峭的上升。如果選擇更小的油氣分離器壓差更換分離濾芯,會增加維護成本,因此,當(dāng)過油氣分離器壓差升高的0.5bar 時,應(yīng)及時更換油氣分離器濾芯。
按照研究結(jié)果對各個影響因子進行改進控制后,收集空壓系統(tǒng)電能消耗數(shù)據(jù),進行最終效果確認(rèn)。
改進控制完成后,千方壓縮空氣耗電量過程能力Cpk 由改善前的-1.22提高到2.22,空壓機千方壓縮空氣耗電量降低到133.818 kW·h/km3。
通過一系列的改進,不僅僅達到了降低空壓系統(tǒng)電能消耗高的目的,更重要的對六西格瑪管理有了全面的認(rèn)識,深刻體會到六西格瑪使一種改善流程、消除缺陷的科學(xué)方法,極大地提高了我們的管理檔次,是我們管理水平的一次升華。