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基于PLC 的選煤廠瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計

2020-08-26 07:36:38
機電工程技術(shù) 2020年7期
關(guān)鍵詞:煤倉選煤廠甲烷

閆 杰

(山西西山煤電股份有限公司西曲礦選煤廠,太原 030200)

0 引言

在選煤過程中,由井下開采出來的原煤通過皮帶機直接輸送到煤倉中,大量的煤炭堆積在封閉環(huán)境里,由于煤倉的通風性很差,煤體釋放出的瓦斯大量積聚直至超出限值,從而引發(fā)瓦斯爆炸等安全事故。由此可以看出,選煤廠煤倉中瓦斯含量過高極大影響了洗煤作業(yè)安全有效地進行,所以開發(fā)出一套穩(wěn)定性好、測量精度高的瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)是很有必要的。傳統(tǒng)的瓦斯監(jiān)控方式是工人通過現(xiàn)場巡檢廠內(nèi)固定的監(jiān)測點來進行定時的測量,這樣的方式不僅測量精度低,滯后性很大,而且對檢測人員的身體也會造成一定傷害。目前許多廠也投入使用了一些瓦斯自動監(jiān)控系統(tǒng),但是系統(tǒng)運行不夠穩(wěn)定,精確度不高,無法實時根據(jù)瓦斯?jié)舛瓤刂骑L機智能啟停,耗電量仍然較大。

本文從系統(tǒng)整體架構(gòu),硬件組成和軟件設(shè)計3 個部分入手,闡述了本系統(tǒng)的控制原理和過程以及各部分所實現(xiàn)的功能,并以此完成了系統(tǒng)軟件的設(shè)計,最終實現(xiàn)煤倉內(nèi)部和轉(zhuǎn)載點處瓦斯?jié)舛鹊膶崟r監(jiān)測以及風機智能啟停的功能。

1 系統(tǒng)設(shè)計總體方案

瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)主要需實現(xiàn)以下功能:在固定檢測點處的傳感器可采集甲烷濃度的頻率信號以及電流信號;可實現(xiàn)監(jiān)測點瓦斯體積分數(shù)值模擬量的收集和顯示[1];系統(tǒng)應(yīng)具有瓦斯?jié)舛冗^高預(yù)警和斷電功能,當某監(jiān)測點瓦斯?jié)舛冗^高引起報警時立刻啟動風機。

按照系統(tǒng)功能對瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)進行設(shè)計,系統(tǒng)主要分為現(xiàn)場設(shè)備層、控制層和監(jiān)控管理層3 部分,其中由風機PLC組成的控制層是系統(tǒng)的關(guān)鍵內(nèi)容,風機PLC具有相對自主的控制能力,可完成現(xiàn)場控制任務(wù)。

現(xiàn)場設(shè)備層主要由各監(jiān)測點瓦斯?jié)舛葌鞲衅骱头辣L機組成,瓦斯傳感器可將采集到瓦斯?jié)舛刃盘柦?jīng)過放大、轉(zhuǎn)換后變?yōu)轭l率信號輸入至PLC中。

監(jiān)控管理層由人機交互觸摸界面和監(jiān)控上位機、主控PLC組成,上位機主界面主要顯示風機監(jiān)控及運行情況,并包含所有模擬量參數(shù)的顯示,同時還具有歷史數(shù)據(jù)查詢等功能;人機觸摸屏的顯示畫面及功能與集控室監(jiān)控畫面功能基本相似;集控室的主控PLC與風機PLC通過主從站通訊實現(xiàn)信息互通,主控PLC與監(jiān)控上位機通過以太網(wǎng)通訊[2],可實現(xiàn)對廠內(nèi)所有設(shè)備的控制,同時還可監(jiān)測全廠機電設(shè)備的工作狀態(tài),掌管全局。圖1所示為監(jiān)控系統(tǒng)總體設(shè)計方案。

圖1 監(jiān)控系統(tǒng)總體設(shè)計方案

2 硬件方案設(shè)計及選型

由于選煤廠煤倉及附近屋室及過道內(nèi)瓦斯?jié)舛容^高,所以系統(tǒng)中如風機、傳感器、聲光預(yù)警器等設(shè)備的選取需要滿足隔爆規(guī)范。

風機PLC控制器是本系統(tǒng)的核心部分,本文選用西門子S7-200 可編程控制器,S7-200 PLC體積小巧[3],價格低廉,擴展性能強大,完全滿足本系統(tǒng)的監(jiān)測、控制需求。PLC 的CPU選擇S7-226,該CPU 采用24V DC 輸入輸出,具有24路數(shù)字量輸入和16路數(shù)字量輸出[4],允許最大擴展7 個I/O模塊,集成多種通訊功能,可實現(xiàn)RS-485、PPI 和MPI 通訊,同時還具有自整定PID、在線編程、數(shù)據(jù)記錄等多種功能。BCNet模塊用于實現(xiàn)控制器和監(jiān)控上位機的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通訊,具有開放的協(xié)議接口,可對上位機軟件進行二次開發(fā)??刂破鬟€配有2個EM231模擬量輸入模塊,用于將傳感器收集到的甲烷含量值進行A/D轉(zhuǎn)換[5]。EM277 是S7-200 的一個智能擴展單元,用于實現(xiàn)S7-200 PLC 分控器和S7-300 PLC主控器間的主從站通訊。

甲烷傳感器是現(xiàn)場設(shè)備層的核心,本文選用GJG100J 型礦用激光甲烷傳感器[6],激光甲烷傳感器相比于傳統(tǒng)的光纖和催化傳感器測量更加精確,工作更穩(wěn)定,無需用戶校準即可長期在線工作,它可以將采集到的瓦斯?jié)舛茸兞哭D(zhuǎn)換為標準的頻率信號或RS485數(shù)字信號,其工作電壓為9 ~24 V,工作電流小于或等于100 mA/18V DC,測量范圍為0.00 ~100%CH4,當瓦斯量處于1%以下的低濃度時,測量誤差只有±0.06%,根據(jù)瓦斯?jié)舛戎挡煌?,可以輸?00 ~2 000 Hz 不同的頻率信號,脈沖寬度大于0.3 ms。該傳感器工作原理如圖2所示。

本系統(tǒng)風機選用YBT-5.5隔爆型軸流式通風機,該風機風量為90 ~180 m3/min,全壓效率高達81.5%,葉輪直徑為φ400 mm,電動機采用礦用隔爆型二極三相異步電動機,電壓為380/660 V,相比于其他型號的隔爆風機,該型號風機結(jié)構(gòu)簡單緊湊,堅固耐用,使用安全,維修方便,完全滿足本系統(tǒng)需求。

當甲烷含量超標時,系統(tǒng)應(yīng)具有預(yù)警提示功能,本文選用KXH18 礦用本質(zhì)安全型聲光報警器[7],其工作電壓為DC18 V,工作電流小于或等于100 mA,光報警信號是交替時間為(0.5 ±0.1)s的急促報警,聲報警強度大于或等于85 dB,光報警強度20 m可見,當甲烷濃度值超過報警閾值時,由控制器發(fā)出報警器輸入信號,從而產(chǎn)生聲光報警信號。

圖2 激光甲烷傳感器原理圖

位于集控室的監(jiān)控上位機可實時顯示煤倉內(nèi)各監(jiān)測點的瓦斯?jié)舛葎討B(tài)值,并根據(jù)實際情況進行遠程控制和參數(shù)設(shè)置。本文選用研華IPC-610H 工控主機:PCA-6007LV/P43.0G/1G/160G/DVD/10M-100M 網(wǎng)卡/聲卡/KB + M,同時系統(tǒng)留有足夠的擴展余量,甲烷傳感器將監(jiān)測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成4 ~20 mA標準信號后通過隔離電路傳送至計算機,由計算機對信息進行分析處理。

3 軟件方案設(shè)計

瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的主程序包含以下環(huán)節(jié):系統(tǒng)初始化、瓦斯?jié)舛饶M值轉(zhuǎn)換、采集數(shù)據(jù)濾波、采集數(shù)據(jù)交換、風機自動控制程序、通訊程序。系統(tǒng)初始化時可以設(shè)置瓦斯?jié)舛鹊纳舷藜跋孪揲撝?,并自檢整個系統(tǒng)查看是否存在故障;甲烷含量模擬值轉(zhuǎn)換是將系統(tǒng)采集到的濃度模擬量轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ塘?;?shù)據(jù)濾波可對系統(tǒng)收集到的甲烷含量參數(shù)進行挑選和剔除,從而得到有效數(shù)據(jù);采集數(shù)據(jù)交換用于從站與集控主站間瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)的交換[8];風機自動控制程序可以通過實時的瓦斯?jié)舛瓤刂骑L機智能啟停。瓦斯監(jiān)控主程序框圖如圖3所示。

按照選煤廠內(nèi)實際要求,對瓦斯?jié)舛认拗浦颠M行設(shè)定,本系統(tǒng)分別對煤倉和煤倉附近走廊的瓦斯限制值進行了設(shè)置,走廊瓦斯?jié)舛壬舷逓?.3%,煤倉為0.4%。當現(xiàn)場甲烷含量值剛剛超出上述閾值時,PLC 控制1 臺風機自動運行進行通風,若開啟一臺風機后瓦斯?jié)舛纫廊怀掷m(xù)上升,則相繼開啟后續(xù)風機進行瓦斯抽放;如果煤倉內(nèi)瓦斯?jié)舛瘸^1%時,主控室向各儲運車間PLC S7-200 傳送停止指令使設(shè)備停運,主洗車間設(shè)備則繼續(xù)運行,等待報警解除后,儲運車間設(shè)備再重新投入運行。如果是精煤倉,當發(fā)生甲烷濃度嚴重超出閾值時廠內(nèi)全部設(shè)備都必須停運,直到超限報警解除后,才能全部投入運作。圖4 所示為風機啟動流程圖。

圖3 瓦斯監(jiān)控主程序框圖

圖4 風機啟動流程圖

4 實際運行測試效果

該系統(tǒng)在投入運行測試后,對瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)的采集和顯示都較準確,可精確快速控制風機,大大減少了人工投入率,人機界面簡潔,操作方便。

以煤倉上5臺額定功率為5.5 kW風機為例,未配備本系統(tǒng)前,風機每天的運行時間為24 h,幾乎全年都投入運行,風機耗電量W1=3×5.5 kW×24 h×365 =144 540 kW·h。配備本系統(tǒng)后,1#、2#、3#號風機全年工作最多160 d,4#、5#風機備用,風機耗電量W2=3×5.5 kW×24 h×160 =63 360 kW·h。則年電能節(jié)約量ΔW =W1-W2=81 180 kW·h。故煤倉內(nèi)共3臺常開風機年節(jié)電量約為81 180 kW·h,實現(xiàn)了節(jié)能運行,節(jié)約了運行成本,提高了經(jīng)濟效益。

5 結(jié)束語

本文設(shè)計的基于PLC的選煤廠瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)在實際測試中有效降低了煤倉內(nèi)的瓦斯體積分數(shù)最大值,倉內(nèi)瓦斯?jié)舛鹊牟▌有悦黠@降低,同時具有明顯的節(jié)能效果,在保證選煤廠安全生產(chǎn)的前提下節(jié)約了生產(chǎn)費用,具有良好的經(jīng)濟效益和應(yīng)用前景。

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