楊劍萍
(山西汾西礦業(yè)集團(tuán) 南關(guān)煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 晉中 031304)
探放水施工是消除采區(qū)水患,保證礦井安全生產(chǎn)的重要技術(shù)手段。目前煤礦施工探水鉆孔進(jìn)行排水,包括短孔超前鉆探(鉆孔<100 m)及深孔定向鉆探,主要對積水區(qū)按照設(shè)計施工若干鉆孔,然后在孔口處安裝空口管及控水裝置進(jìn)行放水[1]。但在實際生產(chǎn)過程中,由于積水壓力不同,采用傳統(tǒng)控水裝置進(jìn)行放水時,會導(dǎo)致噴孔事故。
山西汾西礦業(yè)集團(tuán)南關(guān)煤業(yè)有限責(zé)任公司1209回風(fēng)巷位于井田一采區(qū)。1209回風(fēng)巷東西布置,東為盤區(qū)大巷,南為實煤區(qū),西為1207工作面,北為井田邊界。
1209回風(fēng)巷設(shè)計長度為1 100 m,巷道設(shè)計斷面規(guī)格為寬×高=4.5 m×3.0 m,工作面所采煤田屬霍西煤田,2#煤層,煤厚2.10~2.40 m,均厚2.30 m,1209回采工作面的水文地質(zhì)條件中等。1209回風(fēng)巷下山掘進(jìn),標(biāo)高由920 m到750 m。根據(jù)井田專門水文地質(zhì)勘查報告可知,1209回風(fēng)順槽北側(cè)49 m處含有兩處小煤窯采空區(qū),預(yù)計積水量為5 799 m3,水壓為1.1~1.4 MPa,預(yù)計本工作面掘進(jìn)期間正常涌水量為9 m3/h,最大涌水量為21 m3/h。
為了保證巷道安全掘進(jìn),1209回風(fēng)巷施工超前鉆孔對老窯采空區(qū)進(jìn)行放水,工作面每掘進(jìn)20 m在巷幫布置2個探水鉆孔,鉆孔深度為60 m,鉆孔施工后安裝空口管及控水裝置進(jìn)行放水。由于傳統(tǒng)控水裝置不具有卸壓功能,所以在積水水壓作用下經(jīng)常出現(xiàn)噴管現(xiàn)象。根據(jù)礦地測科統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),1209回風(fēng)巷在前期共計施工20個探水鉆孔,在放水期間有13個鉆孔出現(xiàn)噴管事故,導(dǎo)致巷道積水量加大,不僅降低了巷道探放水施工效率,還嚴(yán)重威脅著巷道掘進(jìn)安全。對此,南關(guān)煤礦通過技術(shù)研究,設(shè)計了一套卸壓控水裝置,并在1209回風(fēng)巷后期掘進(jìn)中進(jìn)行應(yīng)用。
1) 卸壓控水裝置主要由環(huán)形抱箍、控水管、控制閘閥、壓力表接頭、頂絲扳手、控水閥門、法蘭盤、鉆頭套管等部分組成,如圖1所示。
2) 鉆頭套管應(yīng)根據(jù)封孔長度進(jìn)行確定。1209回風(fēng)巷鉆頭套管由PVC材料制成,直徑為130 mm,總長度為12 m,單管長度為4 m,共計三節(jié),管與管之間采用絲扣式連接[2],套管外露長度為1.0 m。
3) 由于鉆孔擴(kuò)孔深度為11 m,鉆孔擴(kuò)孔直徑為150 mm,鉆頭套管與孔壁之間存在間隙。為了保證鉆頭套管與孔壁連接穩(wěn)固,采用ZBQ120型注漿泵向間隙處注入膨脹水泥砂漿進(jìn)行充填。
4) 套管外露端分別安裝壓力表、控制閥閘、控水管、環(huán)形抱箍及控水閥門等。環(huán)形抱箍為環(huán)形橡膠塑料材質(zhì),在其上下端分別安裝頂絲扳手,通過頂絲扳手可實現(xiàn)抱箍完全固定鉆桿。
5) 壓力表主要是對鉆孔放出的積水水壓進(jìn)行檢測;控水閥門位于控水管下端,當(dāng)水壓較大時可以人工開啟控水閥門進(jìn)行卸壓;控制閘閥主要對鉆孔出水時進(jìn)行臨時堵水。
1-鉆桿; 2-環(huán)形抱箍; 3-控水管; 4-控制閘閥; 5-壓力表; 6-鉆孔; 7-水泥砂漿; 8-鉆頭; 9-鉆頭套管; 10-法蘭盤; 11-控水閥門; 12-頂絲扳手。圖1 煤礦防治水卸壓控水裝置結(jié)構(gòu)
1) 當(dāng)鉆孔施工深度達(dá)11 m后,鉆孔停止施工,對鉆孔內(nèi)安裝鉆頭套管,相鄰套管間采用絲扣式連接。鉆頭套管安裝到位后,采用ZBQ120型注漿泵向套管與孔壁的間隙高壓填充膨脹水泥進(jìn)行封孔處理[3],封孔后套管穩(wěn)固時間不得低于2 h。
2) 鉆頭套管安裝穩(wěn)固后,在外露端依次安裝控水裝置的其他配件。待全部安裝完畢后,鉆孔繼續(xù)鉆進(jìn)。當(dāng)鉆孔施工至積水區(qū)時水壓小于0.5 MPa時,直接拔出鉆桿,通過閘閥控制放水流量,進(jìn)行放水施工。
3) 當(dāng)水壓大于0.5 MPa時,為了防止水壓大導(dǎo)致鉆頭套管出現(xiàn)噴管現(xiàn)象,鉆孔出現(xiàn)流水時禁止拔出鉆頭,人工擰緊頂絲扳手使橡膠環(huán)形抱箍緊緊抱住鉆桿,從而有效防止在水壓作用下出現(xiàn)鉆桿射出。鉆桿固定后,及時打開控水閥門進(jìn)行卸壓放水。在卸壓放水時,應(yīng)通過閘閥控制放水流量,防止水壓大使控水閥門失靈。
4) 當(dāng)放水卸壓且壓力低于0.5 MPa后,及時關(guān)閉控水閥門,人工反方向擰開頂絲扳手,使環(huán)形抱箍與鉆桿脫離,然后拔出鉆桿進(jìn)行鉆孔放水。
1) 結(jié)構(gòu)簡單。該裝置結(jié)構(gòu)相對簡單,便于人員操作,裝置故障率低,整套裝置的成本費用僅需0.24萬元,成本費用較低[4]。
2) 安全性能好。與傳統(tǒng)控水裝置相比,該裝置實現(xiàn)了卸壓功能,可根據(jù)水壓大小實時對積水進(jìn)行放水卸壓,有效防止了因水壓大在放水時導(dǎo)致套管脫落、噴管、鉆桿射出等事故,安全性能好,可保障巷道安全放水施工。
3) 實用性強(qiáng)。該裝置可用于不同復(fù)雜地質(zhì)條件下探水鉆孔內(nèi),不受地質(zhì)條件及施工環(huán)境影響,而且還可以用于其他領(lǐng)域中(如隧道、地鐵施工等),實用性強(qiáng),適用區(qū)域廣。
1) 由于在鉆孔施工時粉塵濃度大,且壓力表密封差,導(dǎo)致壓力表內(nèi)附著粉塵較大,從而影響了壓力表精度,需定期更換。
2) 環(huán)形抱箍橡膠材料具有一定的彈性,長期張緊使用使材料彈性降低,需定期更換。
南關(guān)煤礦1209回風(fēng)巷掘進(jìn)至300 m處,在探放水施工時,對探水鉆孔安裝了卸壓控水裝置。截至2019年2月,1209回風(fēng)巷已掘進(jìn)完成,在后期掘進(jìn)期間共計施工80個鉆孔,其中64個為濕孔,16個為干孔,共計放水量為4 981 m3,平均水壓為1.2 MPa。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),采用卸壓控水裝置后,在放水過程中未發(fā)生一起因水壓大導(dǎo)致套管竄動、噴管及透水等事故[5]。該裝置可承受最大水壓為2.5 MPa,有效保證了巷道放水施工安全,預(yù)計全年可為煤礦節(jié)約成本費用約72.4萬元。
山西汾西礦業(yè)集團(tuán)南關(guān)煤業(yè)有限責(zé)任公司通過技術(shù)研究,對采掘工作面原探放水控水裝置主要存在的問題進(jìn)行了分析,并設(shè)計了一套卸壓控水裝置。通過實際應(yīng)用表明,該裝置結(jié)構(gòu)簡單,放水效果好,解決了傳統(tǒng)控水裝置無法卸壓等技術(shù)難題,保證了鉆孔安全高效放水,取得了顯著的安全、經(jīng)濟(jì)效益,具有很好的推廣意義。