邢立杰 劉 芬
(陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司,陜西 寶雞 721500)
(1)試驗(yàn)裝置
在一個(gè)半徑為5cm,長(zhǎng)22cm的鋼管內(nèi),裝入1kg煤樣,在上下兩端分別保留有2cm左右的富余空間,之后置于箱內(nèi)按照設(shè)定程序逐漸加熱,采集不同煤溫時(shí)產(chǎn)生的氣體。試驗(yàn)裝置如圖1所示。
(2)試驗(yàn)條件
現(xiàn)場(chǎng)采集郭家河煤礦1308工作面煤樣,并篩分 成 五 種 粒 度:0~0.9mm、0.9~3mm、3~5mm、5~7mm和7~10mm,稱取每種粒度各200g組成混合煤樣,進(jìn)行程序升溫試驗(yàn)。試驗(yàn)條件如表1所示。
(1)CO、CH4產(chǎn)生率
在分析CO、CH4等氣體的產(chǎn)生率時(shí),可以認(rèn)為CO是煤氧化產(chǎn)物,CH4等氣體是煤熱解產(chǎn)物,其中大部分微量氣體來(lái)源于高溫脫附作用。郭家河煤樣CO、CH4氣體產(chǎn)生率如圖2所示。
圖1 程序加熱升溫試驗(yàn)流程圖
表1 程序升溫箱煤樣加熱升溫試驗(yàn)條件
圖2 CO、CH4生成速率
(2)C2H6和C2H4氣體濃度變化
在升溫初期,常溫狀態(tài)下,郭家河煤礦1308工作面煤樣就存在乙烷氣體,乙烯氣體產(chǎn)生的溫度在臨界溫度后,約為140℃左右。因此,可以把乙烷和乙烯氣體作為煤自燃的標(biāo)志性氣體。井下一旦發(fā)現(xiàn)乙烯氣體,說(shuō)明煤體溫度基本處于干裂溫度附近。圖3表明, C2H6并不適合作為1308工作面的煤自燃指標(biāo)性氣體,因?yàn)镃2H6氣體有相當(dāng)一部分是煤樣脫附逐漸釋放的,并且后期也主要是在高溫期產(chǎn)生,該指標(biāo)不具備預(yù)警能力。
圖3 煤樣C2H6、C2H4濃度與溫度關(guān)系曲線
(3)試驗(yàn)結(jié)論
通過(guò)分析煤氧化過(guò)程的耗氧速率、CO、CO2、C2H4、C2H6氣體的氧化生成規(guī)律,確定了工作面采空區(qū)遺煤的C2H4脫附溫度在90℃~130℃,臨界溫度70℃~80℃,干裂溫度110℃~120℃,確定CO與C2H4可以作為工作面的煤自燃預(yù)警指標(biāo)氣體。建立了工作面煤自燃預(yù)警指標(biāo)體系,如表2所示。
表2 1308工作面煤自燃指標(biāo)體系
(1)1308工作面概況
1308 工作面可采走向長(zhǎng)度2280m,傾斜長(zhǎng)度290m。工作面進(jìn)、回風(fēng)巷道在1308工作面停采線前沿煤層頂板布置,過(guò)了停采線后沿煤層底板布置,兩條順槽相互平行,采用錨網(wǎng)索梁聯(lián)合支護(hù)形式,矩形斷面,巷道布置簡(jiǎn)單。截至7月28日皮帶順槽回采381m,回風(fēng)順槽回采359m。工作面需要風(fēng)量1698m3/min,實(shí)際風(fēng)量2011m3/min。正常生產(chǎn)期間,上隅角CO平均濃度10ppm,回風(fēng)流CO平均濃度8ppm。高抽巷抽放CO濃度平均為50ppm,上隅角抽放CO濃度平均22ppm。工作面總共安裝支架168架,后部溜尾安裝在156架,工作面回采時(shí)152~168架不放煤,并在架前掛網(wǎng)護(hù)頂。
(2)煤自燃征兆
通過(guò)郭家河煤礦1308工作面自燃標(biāo)志性氣體測(cè)試試驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,可以確定1308采空區(qū)工作面內(nèi)的煤自燃征兆凸顯過(guò)程:初期工作面CO濃度超過(guò)正常波動(dòng)最大峰值,逐步上升;在CO濃度出現(xiàn)第一次突變(大約440ppm)時(shí),采空區(qū)內(nèi)出現(xiàn)C2H4氣體;CO出現(xiàn)第二次濃度突變(800~1000ppm)時(shí),工作面氣體中C2H4氣體濃度超過(guò)2ppm。
(1)1308工作面內(nèi)的遺煤厚度4~16m,達(dá)到最小浮煤厚度?,F(xiàn)場(chǎng)遺煤進(jìn)行氧化復(fù)合反應(yīng)產(chǎn)生熱量時(shí),熱量能夠積聚導(dǎo)致煤體升溫引發(fā)自燃。
(2)回風(fēng)順槽1900m處因超前壓力影響,煤體形成裂隙,與鉆孔產(chǎn)生漏風(fēng),提供了煤自燃所需的充足供氧的需求。
(3)現(xiàn)場(chǎng)高抽巷布置在采空區(qū)裂隙帶瓦斯富集區(qū)內(nèi),導(dǎo)致采空區(qū)漏風(fēng)加重。
1308 工作面總共安裝支架168架,后部溜尾安裝在156架,工作面回采時(shí)152架至168架不放煤,目前高抽巷位置在157架上方,正好在不放煤區(qū)域內(nèi)且高抽巷層位較高。
在回采過(guò)程中,由于高抽巷不在垮落帶,導(dǎo)致其不能隨著工作面向前推進(jìn)及時(shí)垮落,致使高抽巷延伸至采空區(qū)深部。抽放時(shí)一直不斷給采空區(qū)深部供氧,擴(kuò)大采空區(qū)氧化帶,造成采空區(qū)深部區(qū)域遺煤氧化,產(chǎn)生CO、C2H4等氣體從高抽巷抽出,甚至氧化升溫帶和自燃帶向采空區(qū)深部進(jìn)一步移動(dòng),如圖4所示,進(jìn)一步擴(kuò)大采空區(qū)三帶覆蓋的遺煤面積(散熱帶O2濃度≥18.5%;自燃帶O2濃度10%~18.5%;窒息帶O2濃度≤10%)。
圖4 高抽巷影響下的采空區(qū)三帶偏移量示意圖
充足的氧氣給采空區(qū)浮煤提供了氧化動(dòng)力基礎(chǔ),高抽巷負(fù)壓產(chǎn)生的漏風(fēng)風(fēng)壓促使遺煤與氧氣接觸區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大,遺煤氧化現(xiàn)象加劇,最終導(dǎo)致采空區(qū)遺煤自燃的發(fā)生。
(1)堵漏技術(shù)(工作面兩端頭封堵)。采空區(qū)的堵漏技術(shù)主要是采用打墻封堵、水泥噴漿、泡沫噴涂等,也有采用膠體進(jìn)行深部隔離。本質(zhì)上都是為了緩解漏風(fēng)程度進(jìn)行氧氣隔絕,從而有效地降低煤自燃火災(zāi)發(fā)生的概率。
(2)降溫技術(shù)(灌漿、三相泡沫等)。通過(guò)一定的裝置將防滅火泥漿運(yùn)輸?shù)矫鹤匀键c(diǎn),對(duì)可能自燃的危險(xiǎn)區(qū)域采取注水措施,使水填充煤粒空隙,增加煤體含水量,從而達(dá)到抑制煤自燃趨勢(shì);或者是對(duì)采空區(qū)可能存在危險(xiǎn)的區(qū)域內(nèi)注入惰性氣體如N2和CO2等,控制采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度;或者加添阻化劑,包裹煤體排斥氧氣,阻斷煤氧復(fù)合反應(yīng)序列,減緩其蓄熱的效率,控制煤溫在較低水平。
(3)高抽巷降壓控氧(爆破切斷高抽巷、高抽巷打孔泄壓)優(yōu)化高抽巷下方深孔預(yù)裂爆破工藝。通過(guò)打孔泄壓的方式,控制高抽巷內(nèi)的風(fēng)流壓力或風(fēng)流速度,減小漏風(fēng)強(qiáng)度,降低負(fù)壓,減少對(duì)采空區(qū)深部的供氧,從而達(dá)到抑制采空區(qū)煤自燃的作用。
(1)1308工作面上口超前棚向外100m(1308高抽巷1910m位置)左右向高抽巷再施工一個(gè)取樣觀測(cè)孔取樣分析。
(2)7月28日向采空區(qū)注氮?dú)夂忘S泥漿加三相泡沫。
(3)在回風(fēng)順槽頂板,工作面切眼向外15m,方位角180°,傾角14°位置向采空區(qū)裂隙帶打鉆孔,并全程下2趟1寸鋼管,鋼管上打3mm孔。下完鋼管后,進(jìn)行封孔,向采空區(qū)裂隙帶注水。
(4)在152架至168架后打5~6m鉆孔并全程下4分套管,向煤體內(nèi)注凝膠(水玻璃和MCA促凝劑混合成膠),封堵裂隙,形成隔離帶。
(5)提高工作面上、下口的打墻封堵質(zhì)量,最大限度地減少采空區(qū)漏風(fēng),縮小采空區(qū)氧化帶范圍。
(6)精準(zhǔn)施治高抽巷長(zhǎng)懸臂難題:① 上抬溜尾段,跟頂回采;② 向高抽巷采空區(qū)打鉆(采空區(qū)以里60m),注泡沫凝膠、高水充填材料,封堵底板及下方裂隙。
(7)加強(qiáng)上下兩道堵漏。頂板用雙排煤矸石袋封嚴(yán)堵死,并噴涂艾格勞尼,吊掛風(fēng)帳.
(8)從工作面向外30m在回風(fēng)順槽煤壁每隔5m施工一組高位鉆孔,優(yōu)化高抽巷下方深孔預(yù)裂爆破工藝。
1308 工作面采空區(qū)的關(guān)鍵問(wèn)題是回采過(guò)程中高抽巷不能及時(shí)垮落的問(wèn)題,通過(guò):優(yōu)化高抽巷下方深孔預(yù)裂爆破工藝;施工短孔,貫通采空區(qū)側(cè)高抽巷,降低負(fù)壓;施工扇形孔,形成隔離帶。每天確保施工一個(gè)扇形孔和高抽巷貫通孔,并優(yōu)先施工高抽巷下方爆破孔、高抽巷降壓孔,扼制高抽巷深部對(duì)采空區(qū)供氧的情況。
圖5 郭家河1308工作面協(xié)同防控布置圖
圖6 1308高抽巷內(nèi)CO氣體變化曲線圖
根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,選定CO氣體濃度的變化趨勢(shì)作為1308工作面采空區(qū)煤體升溫氧化的指標(biāo),進(jìn)行采空區(qū)內(nèi)的遺煤自然發(fā)火過(guò)程預(yù)警預(yù)報(bào)。
隨著1308工作面推進(jìn),氧氣濃度在風(fēng)流方向上呈下降趨勢(shì)。高抽巷CO濃度在7月28日之前呈正常數(shù)值60~100ppm,29日突然升至110ppm,此后上升至266ppm,初步懷疑可能是高抽巷密閉墻向里至850m段高抽巷內(nèi)出現(xiàn)煤氧化高溫點(diǎn)。為防止采空區(qū)遺煤自燃,采取了工作面兩端頭封堵,灌漿、三相泡沫等,爆破切斷高抽巷、高抽巷打孔泄壓等多項(xiàng)措施協(xié)同治理,此后采空區(qū)的CO濃度開(kāi)始下降,直至CO濃度波動(dòng)水平處在正常范圍之內(nèi),驗(yàn)證了高抽巷影響下的采空區(qū)遺煤自燃預(yù)防,在多方法協(xié)同防控下的可行性。
(1)試驗(yàn)測(cè)定了郭家河礦煤樣的臨界溫度為70℃~80℃,干裂溫度為110℃~120℃,確定CO濃度變化趨勢(shì)為該工作面煤自燃預(yù)警的主要指標(biāo)。
(2)理論分析了采空區(qū)遺煤自燃的原因:采空區(qū)遺煤厚度達(dá)到最小浮煤厚度;高抽巷不在垮落帶,造成高抽巷不能隨工作面向前推進(jìn)及時(shí)垮落,且回風(fēng)順槽因超前壓力影響,煤體形成裂隙與鉆孔產(chǎn)生漏風(fēng)風(fēng)流,導(dǎo)致采空區(qū)深部漏風(fēng)嚴(yán)重。
(3)構(gòu)建了以“端頭封堵控氧、填充降溫隔氧、高抽巷降壓控氧”為主的多方法協(xié)同治理技術(shù)方案,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,驗(yàn)證了該方法的可行性,為類似情況的礦井煤自燃危害防治提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。