黃菊珠
(福建省泉州市山美水庫(kù)管理處,福建 泉州 362000)
山美水電站位于福建省南安市晉江東溪中游,水庫(kù)總庫(kù)容6.55 億m3,裝有2 臺(tái)16.5 MW 及1 臺(tái)30 MW 水輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)端電壓10.5 kV。3 臺(tái)機(jī)組分別與3 臺(tái)主變壓器組成單元接線方式,經(jīng)主變壓器升壓后,通過電力電纜與開關(guān)設(shè)備相連接向電網(wǎng)送電,電站主要采用單母線分段接線方式,其電氣主接線如圖1所示。2014年6月22日因110千伏山井線A相瞬時(shí)接地,零序保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作,山井線164開關(guān)跳閘,開關(guān)跳閘后山美水電站3 臺(tái)機(jī)組機(jī)端頻率上升到52 Hz以上,3臺(tái)機(jī)組高頻保護(hù)動(dòng)作引發(fā)機(jī)組甩負(fù)荷,造成#1、#2機(jī)過速停機(jī),#3機(jī)轉(zhuǎn)到空載。
圖1 山美水電站主接線示意圖
故障發(fā)生前,山美電站#1、#2、#3機(jī)均在運(yùn)行狀態(tài)且分別帶負(fù)荷16.5 MW、16.5 MW、30 MW,#1、#2、#3主變?cè)谶\(yùn)行狀態(tài);110 kVⅠ、Ⅱ段母聯(lián)160開關(guān)合閘狀態(tài),110 kV 山井線、山春線在運(yùn)行狀態(tài),110 kV山泉線166開關(guān)在熱備用狀態(tài);35 kVⅠ、Ⅱ段母聯(lián)300 開關(guān)分閘,#1 主變35 kV 側(cè)負(fù)荷10.4 MW,#2主變35 kV側(cè)負(fù)荷13.3 MW。
2014年6月22日08:30:39,110 kV山井線164開關(guān)跳閘;隨后#1、#2 機(jī)開關(guān)、MK 跳閘,關(guān)閉主閥,停機(jī);#3 機(jī)開關(guān)跳閘、機(jī)組空載位置;08:34 因110 kV永春線對(duì)方側(cè)開關(guān)跳閘,至此35 kV饋線及廠用電消失。
(1)8:30 時(shí)110 kV 山井線A 相瞬時(shí)接地零序保護(hù)Ⅱ段動(dòng)作跳開164 開關(guān)(對(duì)方零序Ⅳ段也動(dòng)作開關(guān)跳閘,對(duì)方開關(guān)無壓重合閘成功)。
(2)#1 機(jī)高頻Ⅰ、Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作(機(jī)端電壓頻率54.14 Hz、機(jī)端AB 線電壓106.93 V),601 開關(guān)跳閘引起機(jī)組甩負(fù)荷,機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速上升造成電氣過速155%保護(hù)動(dòng)作緊急停機(jī),滅磁開關(guān)跳閘,主閥關(guān)閉機(jī)組停機(jī)。
(3)#2 機(jī)高頻Ⅰ、Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作(機(jī)端電壓頻率54.13 Hz、機(jī)端AB 線電壓106.40 V),602 開關(guān)跳閘引起機(jī)組甩負(fù)荷,機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速上升造成電氣過速115%且主配拒動(dòng)引起水機(jī)事故保護(hù)動(dòng)作緊急停機(jī),滅磁開關(guān)跳閘,主閥關(guān)閉機(jī)組停機(jī)。
(4)#3 機(jī)高頻Ⅰ、Ⅱ段保護(hù)動(dòng)作(機(jī)端電壓頻率54.14 Hz、機(jī)端AB 線電壓104.22 V),603 開關(guān)跳閘,機(jī)組轉(zhuǎn)到空載位置(滅磁開關(guān)沒有跳閘)。
(5)山井線164開關(guān)跳閘及山美#1、#2、#3機(jī)甩負(fù)荷后,山美廠用電及35 kV 饋線由110 kV 山春線倒送供電,08:34由于110 kV永春線對(duì)側(cè)開關(guān)跳閘,至此35 kV饋線用電及廠用電消失。
(1)引發(fā)本次故障高頻動(dòng)作的原因。110 kV山井線164 開關(guān)未跳閘前永春側(cè)倒送負(fù)荷約36 MW,山美3 臺(tái)機(jī)組帶負(fù)荷63 MW,扣除山美電站35 kV饋線負(fù)荷約25 MW,永春側(cè)及山美電站共向系統(tǒng)輸出負(fù)荷近75 MW,當(dāng)山井線故障164開關(guān)跳閘后,近75 MW 的負(fù)荷疊加在永春及山美電站形成的小系統(tǒng)上,造成母線頻率急劇升高,引發(fā)機(jī)組繼電保護(hù)高頻保護(hù)動(dòng)作。
(2)正常情況下機(jī)組甩負(fù)荷后,會(huì)引起機(jī)組轉(zhuǎn)速和機(jī)端電壓升高,但在調(diào)速器和勵(lì)磁系統(tǒng)作用下,應(yīng)最終維持機(jī)組在空載狀態(tài)穩(wěn)定運(yùn)行。
本次故障中按照保護(hù)定值設(shè)定[高頻一段動(dòng)作(頻率52 Hz 時(shí)間0.5 s)、高頻二段保護(hù)動(dòng)作后跳發(fā)電機(jī)開關(guān)、跳滅磁開關(guān)]#1、#2機(jī)甩負(fù)荷后應(yīng)在空轉(zhuǎn)狀態(tài)不會(huì)停機(jī)。通過查找機(jī)組的監(jiān)控報(bào)告發(fā)現(xiàn),#1機(jī)在高頻切機(jī)后機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到155%引起水輪機(jī)事故保護(hù)動(dòng)作緊急停機(jī),而#2 機(jī)在高頻切機(jī)后機(jī)組轉(zhuǎn)速上升時(shí)電氣過速115%且主配拒動(dòng)引起水輪機(jī)事故保護(hù)動(dòng)作緊急停機(jī);說明此次保護(hù)動(dòng)作是正確的。
(3)#3 機(jī)按照保護(hù)定值設(shè)定應(yīng)在高頻切機(jī)后跳發(fā)電機(jī)開關(guān)、跳滅磁開關(guān),但603 開關(guān)跳閘,滅磁開關(guān)沒有跳閘。經(jīng)查,原因是繼保人員在整定高頻保護(hù)時(shí)沒有將滅磁開關(guān)跳閘回路接入。
(4)當(dāng)110 kVⅡ段母線頻率降低引發(fā)電力線路低頻保護(hù)動(dòng)作,造成110 kV 永春線對(duì)側(cè)開關(guān)跳閘后,35 kV饋線用電及廠用電消失就成為必然。
(5)3臺(tái)機(jī)組甩負(fù)荷后只有#1機(jī)電氣轉(zhuǎn)速上升到155%,而機(jī)組轉(zhuǎn)速升高的程度與機(jī)組當(dāng)時(shí)導(dǎo)葉開度的大小與關(guān)閉速率有關(guān)。經(jīng)查看機(jī)組監(jiān)控報(bào)告,#1 機(jī)在導(dǎo)葉關(guān)閉過程中分段關(guān)閉裝置在開度53%時(shí)投入動(dòng)作造成導(dǎo)葉到全關(guān)時(shí)間達(dá)32 s,而#2機(jī)分段關(guān)閉裝置沒有動(dòng)作導(dǎo)葉到全關(guān)時(shí)間只有11 s、#3 機(jī)沒有安裝此套裝置,說明過速是由此引起。但是在以前的甩負(fù)荷試驗(yàn)沒有造成過速,所以還應(yīng)進(jìn)一步查明原因。
(1)此次3 臺(tái)機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),永春側(cè)倒送負(fù)荷約36 MW,山美3 臺(tái)機(jī)負(fù)荷63 MW,近區(qū)負(fù)荷約25 MW,永春及山美向系統(tǒng)輸出近75 MW 負(fù)荷,當(dāng)山井線故障跳閘時(shí),導(dǎo)致永春及山美機(jī)組甩負(fù)荷,各機(jī)組母線頻率升高,各機(jī)組繼電保護(hù)高頻保護(hù)動(dòng)作,使得發(fā)電廠出力嚴(yán)重缺失,永春及山美電站形成的小系統(tǒng)功率失去平衡,小系統(tǒng)頻率下降,造成電力線路低頻保護(hù)動(dòng)作,小系統(tǒng)崩潰。
(2)山美3臺(tái)機(jī)高頻保護(hù)整定值相同,造成3臺(tái)機(jī)高頻保護(hù)幾乎同時(shí)動(dòng)作。
(3)裝設(shè)在調(diào)速器接力器上的導(dǎo)葉兩段關(guān)閉裝置#1機(jī)有動(dòng)作、#2機(jī)沒有動(dòng)作、#3機(jī)沒有裝設(shè)此套裝置。
(4)機(jī)組過速保護(hù)動(dòng)作不正確。
(5)繼電保護(hù)整定值與實(shí)際設(shè)置不相符。
(1)經(jīng)調(diào)度部門同意在保護(hù)定值未調(diào)整前將3臺(tái)機(jī)組的高頻保護(hù)退出運(yùn)行。
(2)與調(diào)度部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通將山美電站的3臺(tái)機(jī)組高頻保護(hù)進(jìn)行調(diào)整(現(xiàn)3 臺(tái)機(jī)組的高頻保護(hù)均整定為頻率52 Hz、時(shí)間0.5 s),3臺(tái)機(jī)組的高頻保護(hù)在時(shí)限、定值應(yīng)進(jìn)行排序相互錯(cuò)開,根據(jù)不同頻率不同時(shí)段保護(hù)動(dòng)作,防止高頻保護(hù)動(dòng)作3 臺(tái)機(jī)組同時(shí)甩負(fù)荷影響系統(tǒng)及電站的安全運(yùn)行。
(3)對(duì)#1、#2 機(jī)進(jìn)行一次反事故演練,兩臺(tái)機(jī)滿負(fù)荷時(shí)同時(shí)甩負(fù)荷試驗(yàn),通過調(diào)速器試驗(yàn)分析#1機(jī)轉(zhuǎn)速上升到155%的具體原因。查明#2機(jī)導(dǎo)葉分段關(guān)閉裝置不能投入動(dòng)作的原因,必要時(shí)予以更換;在對(duì)#3 機(jī)技術(shù)改造時(shí)應(yīng)加裝導(dǎo)葉分段關(guān)閉裝置,防止機(jī)組甩負(fù)荷后導(dǎo)葉快速關(guān)閉產(chǎn)生過大的水錘壓力,造成對(duì)壓力鋼管的破壞,影響電站的安全運(yùn)行。
(4)改變機(jī)組的運(yùn)行方式:如果3 臺(tái)機(jī)組同時(shí)發(fā)電運(yùn)行,應(yīng)合上山泉線166 開關(guān)、斷開Ⅰ、Ⅱ段母聯(lián)160開關(guān),#1、#2機(jī)組通過山井線164開關(guān)及山春線165 開關(guān)和系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)送電,#3 機(jī)通過山泉線166開關(guān)和系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)送電。此運(yùn)行方式可以防止當(dāng)線路故障時(shí)不會(huì)造成電站3 臺(tái)機(jī)組同時(shí)停機(jī),保證系統(tǒng)和電站的安全運(yùn)行。
(5)必須加強(qiáng)設(shè)備巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,尤其對(duì)有異常的保護(hù)裝置,必須及時(shí)采取措施,嚴(yán)禁投入系統(tǒng)。
山美水電站在泉州電網(wǎng)中不僅擔(dān)負(fù)著調(diào)峰調(diào)頻的作用,而且還是電網(wǎng)的事故備用電源,對(duì)泉州電網(wǎng)的安全起著重要作用。在本次甩負(fù)荷故障發(fā)生后運(yùn)行人員沉著應(yīng)對(duì)并在調(diào)度人員的指揮下很快就將機(jī)組重新投入運(yùn)行,雖然沒有造成嚴(yán)重后果,但作為技術(shù)管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)改變運(yùn)行方式,加強(qiáng)繼電保護(hù)定值的審核,有異常的保護(hù)裝置不投入運(yùn)行,確保電站及電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。