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基于伺服驅(qū)動的釘孔穩(wěn)定涂膠方法研究*

2020-09-06 07:36章易鐮范云飛
航空制造技術(shù) 2020年14期
關(guān)鍵詞:膠管涂膠密封膠

章易鐮,范云飛

(1.上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司,上海 201108;2.上海交通大學(xué)機(jī)械與動力工程學(xué)院,上海 200240)

為保證飛機(jī)壁板氣密性要求,壁板緊固件通常采用濕安裝工藝,即在緊固件釘孔涂膠,從而實現(xiàn)連接點的密封[1-3]。而目前手工緊固件濕安裝多以手工涂膠為主,隨著航空密封連接技術(shù)的大面積推廣應(yīng)用,手工涂膠勞動效率低、勞動力密集、涂膠質(zhì)量不穩(wěn)定的問題越來越突出,尤其在某些要求嚴(yán)格的場合,手工涂膠幾乎無法達(dá)到要求的質(zhì)量[4-6]。手工涂膠工藝存在涂膠不均勻、零件表面溢膠、一致性差等問題,不僅一次性合格率低、需要返工,而且后期還存在溢膠清理成本[7]。另外,手工涂膠存在職業(yè)危害風(fēng)險,工人不宜長期作業(yè)。針對上述存在的問題,采用自動化涂膠可以高效、高質(zhì)量完成涂膠作業(yè),且改善了工人作業(yè)環(huán)境[8-9]。在國內(nèi)外飛機(jī)制造業(yè)中,在自動鉆鉚裝備上已應(yīng)用自動涂膠工藝,然而自動涂膠多采用氣動涂膠,無法精密穩(wěn)定控制涂膠劑量。以美國的Gemcor公司和Electroimpact公司為例,其在研制的自動鉆鉚機(jī)中普遍采用氣動的涂膠系統(tǒng)[10-11],由于氣壓控制的不穩(wěn)定性和密封膠隨時間變化而產(chǎn)生的黏度變化,其自動涂膠的一致性較差,需要用戶設(shè)置時間函數(shù)曲線或經(jīng)常調(diào)整涂膠參數(shù)以滿足使用要求。

綜上所述,在航空鉆鉚裝配中,急需開發(fā)一種自動化精密涂膠系統(tǒng)來滿足飛機(jī)鉆鉚裝配質(zhì)量的穩(wěn)定性需求[12]。本文通過伺服電機(jī)和伺服電缸組成的伺服直線運(yùn)動系統(tǒng)進(jìn)行擠膠,伺服控制器能夠?qū)崟r監(jiān)控密封膠擠出量,這種自動化涂膠方式能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、連續(xù)涂膠。

1 伺服涂膠系統(tǒng)設(shè)計及試驗平臺搭建

1.1 系統(tǒng)

伺服涂膠系統(tǒng)由6 自由度工業(yè)機(jī)器人、伺服涂膠末端執(zhí)行器和控制系統(tǒng)等組成,如圖1所示。其中伺服涂膠末端執(zhí)行器由伺服直線運(yùn)動系統(tǒng)(伺服電機(jī)和伺服電缸)和出膠裝置(伺服推桿、擠膠頭、膠管和膠嘴)兩部分組成,如圖2所示??刂葡到y(tǒng)通過伺服電機(jī)的編碼器讀數(shù)實時判斷擠膠頭位置并精確控制擠膠頭位移,從而精確控制出膠量。工作流程如下:

圖1 涂膠試驗平臺Fig.1 Sealant applying experiment platform

(1)機(jī)器人將末端執(zhí)行器送至釘孔位置。

(2)按照上位機(jī)設(shè)定的參數(shù),伺服電機(jī)驅(qū)動伺服電缸執(zhí)行精確的位移運(yùn)動,通過擠膠頭將密封膠從膠管中擠出設(shè)定體積。

(3)機(jī)器人帶動末端執(zhí)行器遠(yuǎn)離工件,完成一次釘孔涂膠。

1.2 末端設(shè)計計算

設(shè)計涂膠膠筒規(guī)格為30CC,內(nèi)徑為22.5mm,規(guī)劃單次最小出膠量為0.004mL(擠膠頭進(jìn)給量為0.01mm時出膠量達(dá)到0.00397mL)。

伺服涂膠的擠出力應(yīng)大于氣動涂膠擠壓力,原氣動擠膠壓力為0.6MPa時,內(nèi)徑22.5mm 膠筒的對應(yīng)擠壓力為238N,考慮安全系數(shù)1.5,設(shè)定擠出力需大于357N,即伺服推桿的設(shè)計推力。

選用的伺服電缸為FTP 品牌E53系列,絲桿導(dǎo)程P=10mm,傳動效率η=0.85;推力輸出為F=357N時的電機(jī)輸入扭矩應(yīng)達(dá)到0.67N·m,計算如下:

綜上所述,由于氧化石墨烯具有電子遷移率高、比表面積大、表面含氧官能團(tuán)豐富等優(yōu)異特質(zhì),使復(fù)合材料在有機(jī)染料的吸附光催化降解領(lǐng)域表現(xiàn)出非常優(yōu)異的性能。

選用西門子1FK7032-2AK71-1RH0伺服電機(jī),其額定輸出扭矩0.8N·m>0.67N·m,選型滿足要求。此時,伺服電缸的額定推力為427N,可以達(dá)到357N的擠出力,滿足設(shè)計使用要求。

1.3 上位機(jī)軟件開發(fā)

圖2 伺服涂膠末端執(zhí)行器Fig.2 Servo sealant applying actuator

開發(fā)了用于系統(tǒng)操作的上位機(jī)軟件,界面如圖3所示,包含了伺服涂膠系統(tǒng)用戶登錄界面、伺服涂膠顯示界面(包括狀態(tài)、涂膠量、當(dāng)前位置、速度、位移量)和伺服涂膠設(shè)置界面(包括目標(biāo)涂膠量、速度)。

1.4 用于試驗對比的傳統(tǒng)氣動涂膠系統(tǒng)

傳統(tǒng)氣動涂膠系統(tǒng)采用精密劑量控制器對膠管進(jìn)氣量進(jìn)行精密控制,設(shè)備主要包括劑量控制器、氣管、涂膠膠管、膠管活塞等,如圖4所示,控制系統(tǒng)將設(shè)定的進(jìn)氣量換算成信號通斷時間以觸發(fā)劑量控制器充氣并推動膠管活塞,從而實現(xiàn)氣動涂膠。傳統(tǒng)氣動涂膠系統(tǒng)無法精密控制出膠量,主要原因在于氣動涂膠系統(tǒng)通過氣壓驅(qū)動活塞實現(xiàn)擠膠,氣壓恒定的情況下,密封膠的擠出量受密封膠黏度的變化而變化,而密封膠在固化過程中黏度逐漸增大、出膠量逐漸減小,導(dǎo)致涂膠過程不穩(wěn)定。

2 工藝試驗設(shè)計

圖3 上位機(jī)界面Fig.3 Host interface

圖4 氣動涂膠裝置Fig.4 Pneumatic sealant applying device

在飛機(jī)裝配工藝中,對釘孔涂膠的質(zhì)量要求為緊固件安裝完成后,釘頭周邊應(yīng)有連續(xù)的密封膠擠出[13]。為達(dá)到目標(biāo),需要嚴(yán)格控制涂膠量和涂膠的均勻性。在涂膠量的控制上,若涂膠量過少,則緊固件和釘孔間無法形成有效的密封層,產(chǎn)品的氣密性無法保證;若涂膠量過多,則緊固件安裝完成后將有大量密封膠擠出,影響自動鉆鉚效果和增加人工清理成本。本文提出的伺服涂膠方法相比傳統(tǒng)的氣動涂膠方法在涂膠量控制上有著明顯優(yōu)勢,而在涂膠的均勻性控制上,可通過優(yōu)化膠嘴設(shè)計改善密封膠沿釘孔周向流出的一致性來實現(xiàn),并非伺服涂膠特有的優(yōu)勢。因此,本文的工藝試驗主要用于驗證涂膠量的穩(wěn)定性,并分別定量分析伺服涂膠和氣動涂膠在混膠24h 內(nèi)的涂膠效果。由于釘孔涂膠量難以直接測量,因此,分別在平板試件上進(jìn)行多次涂膠,稱重記錄每次涂膠后的試件質(zhì)量變化。規(guī)劃工藝試驗分為4個部分:混膠0h伺服涂膠的涂膠情況、混膠24h伺服涂膠的涂膠情況、混膠0h 氣動涂膠的涂膠情況、混膠24h 氣動涂膠的涂膠情況;并定性分析伺服涂膠的釘孔涂膠效果。

2.1 試驗條件

涂膠設(shè)備為圖1中的伺服涂膠系統(tǒng)和圖4中的氣動涂膠裝置。密封膠采用PPG的雙組份密封膠,其中A組分為PS870C336654SK,B組分為PS870C336。

為了定量分析涂膠效果,采用厚度為2mm的平板試件,驗證平板狀態(tài)下伺服涂膠、氣動涂膠的每次涂膠量,如圖5所示。

在涂膠前和每次涂膠后,采用精度為0.01g的電子秤對試件整體進(jìn)行稱量,通過質(zhì)量變化反映每次涂膠量,如圖6所示。

圖5 平板試件Fig.5 Test piece

圖6 精密電子秤Fig.6 High-precision electronic balance

2.2 試驗方法

利用工裝夾持平板試件,在平板試件上模擬實際產(chǎn)品釘孔涂膠,在混膠0h和混膠24h 多次涂膠,驗證伺服涂膠、氣動涂膠下的涂膠量穩(wěn)定性,如圖1所示,具體步驟如下:

(1)對雙組份密封膠進(jìn)行混膠后,即刻(即混膠后0h)將密封膠分別裝入伺服涂膠和氣動涂膠膠管中。

(2)稱量并記錄平板試件質(zhì)量,然后固定于工裝上。

(3)針對伺服涂膠試驗,設(shè)置每次涂膠推桿均移動固定位移增量,且每次涂膠后,拆下試件,稱量并記錄試件總重,一共涂膠7次。

(4)針對氣動涂膠試驗,設(shè)置氣壓為0.5MPa,每次涂膠保持通氣固定時間,且每次涂膠后,拆下試件,稱量并記錄試件總重,一共涂膠7次。

(5)第2天同一時刻(即混膠后24h),重復(fù)步驟2~4,完成試驗。

3 試驗分析

3.1 混膠0h涂膠試驗對比

圖7為混膠0h伺服涂膠、氣動涂膠的試驗效果。通過圖7(a)可以觀察到,伺服涂膠的每次出膠量基本相同,涂膠一致性好;圖7(b)中,氣動涂膠的每次出膠量存在波動,穩(wěn)定性較差。

圖8為混膠0h伺服涂膠和氣動涂膠累計涂膠與單次涂膠情況對比。從圖8(a)可以看出,伺服涂膠的膠量分布曲線線性度好,涂膠質(zhì)量穩(wěn)定、一致,而氣動涂膠的膠量分布曲線線性度較差,涂膠質(zhì)量穩(wěn)定性不佳。由圖8(b)可見,伺服涂膠的單次涂膠量波動較小,一致性好,而氣動涂膠的單次涂膠量波動較大,一致性較差。

圖7 混膠0h伺服涂膠和氣動涂膠試驗效果Fig.7 Experimental results of servo and pneumatic sealant application at 0h

3.2 混膠24h涂膠試驗對比

圖8 混膠0h伺服涂膠和氣動涂膠累計與單次涂膠情況對比Fig.8 Comparison of cumulative and single-time sealant application between servo control and pneumatic control at 0h

圖9 混膠24h伺服涂膠和氣動涂膠試驗效果Fig.9 Experimental results of servo and pneumatic sealant application after 24h

圖9為混膠24h伺服涂膠、氣動涂膠的試驗效果,通過圖9(a)可以發(fā)現(xiàn),伺服涂膠的每次出膠量基本相同,涂膠質(zhì)量一致性好;而圖9(b)中氣動涂膠的每次出膠量波動較大,穩(wěn)定性較差。

圖10為混膠24h伺服涂膠和氣動涂膠累計涂膠與單次涂膠情況對比。由圖10(a)可見,伺服涂膠的膠量分布曲線仍然具備很好的線性度,涂膠質(zhì)量穩(wěn)定、一致,而氣動涂膠的膠量分布曲線線性度較差且較0h 更差,穩(wěn)定性不佳。由圖10(b)可見,伺服涂膠的單次涂膠量波動較小,而氣動涂膠的單次涂膠量波動較大,一致性較伺服涂膠差。

3.3 混膠0h與24h涂膠情況對比

對伺服涂膠在混膠0h和混膠24h的涂膠情況進(jìn)行對比,由圖11(a)可以看出,其曲線基本重合,表明伺服涂膠的涂膠膠量受時間的影響小,涂膠穩(wěn)定。對氣動涂膠在混膠0h和混膠24h的涂膠情況進(jìn)行對比,如圖11(b)所示,可以看出,氣動涂膠在混膠24h時的涂膠量較混膠0h時的涂膠量明顯減少,受時間影響大。

上述差異的主要原因是:隨著時間的推移,在混膠24h后,密封膠的流動性會變差、黏性增大,相應(yīng)的出膠阻力增大,使得氣動涂膠在相同氣壓和時間等參數(shù)下涂膠膠量減少。而伺服涂膠由于采用位移控制,即保證從膠管擠出的密封膠體積恒定,因此,當(dāng)密封膠流動性、黏度等特性發(fā)生變化時,最終的涂膠膠量依舊保持穩(wěn)定。

圖10 混膠24h伺服涂膠和氣動涂膠累計與單次涂膠情況對比Fig.10 Comparison of cumulative and single-time sealant application between servo control and pneumatic control after 24h

3.4 典型產(chǎn)品試件釘孔涂膠試驗

選取某典型產(chǎn)品試件,整個過程全部采用程序控制自動涂膠,工業(yè)機(jī)器人帶動末端執(zhí)行器按程序自動依次定位到釘孔窩口,自動完成涂膠。試驗結(jié)果表明,釘孔窩口涂膠劑量均勻、填充穩(wěn)定,能夠滿足航空緊固件濕安裝要求,如圖12所示。

4 結(jié)論

本文對伺服涂膠系統(tǒng)進(jìn)行了方案設(shè)計和試驗對比分析,主要工作成果包含以下方面:

(1)提出伺服精密涂膠方法并設(shè)計制造了伺服驅(qū)動涂膠末端執(zhí)行器,形成了精密伺服涂膠系統(tǒng)。

(2)對伺服驅(qū)動的涂膠末端執(zhí)行器進(jìn)行了設(shè)計選型計算。試驗發(fā)現(xiàn),設(shè)計選型和配置滿足自動涂膠需求,可以實現(xiàn)快速、穩(wěn)定、安全的涂膠作業(yè)。

(3)開發(fā)了涂膠系統(tǒng)上位機(jī)軟件,用于顯示涂膠狀態(tài)、已涂膠量、推桿當(dāng)前位置、速度和位移量,并提供目標(biāo)涂膠量和推桿速度設(shè)置功能。

圖11 伺服涂膠和氣動涂膠混膠0h與混膠24h涂膠情況對比Fig.11 Comparison of servo and pneumatic sealant application at 0h and after 24h

圖12 釘孔伺服涂膠效果圖Fig.12 Servo sealant application for fastener holes

(4)與氣動涂膠系統(tǒng)進(jìn)行對比試驗,試驗證明,相對于氣動涂膠,伺服涂膠方法能夠持續(xù)穩(wěn)定涂膠且受密封膠隨時間固化的影響較小。

(5)采用伺服涂膠系統(tǒng)對釘孔窩口進(jìn)行自動涂膠,試驗證明,基于伺服驅(qū)動的釘孔穩(wěn)定涂膠方法能保證窩口涂膠劑量均勻、填充穩(wěn)定,滿足航空緊固件濕安裝要求。

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