鄭洲洋 吳衛(wèi)鈺 劉向峰 張彩霞
摘 要:針對某機型增壓器隔熱罩在整車和臺架試驗中開裂的問題,測試了隔熱罩開裂區(qū)域在整車和臺架上的實際溫度值,結(jié)合隔熱罩的耐溫測試數(shù)據(jù),找出了隔熱罩開裂的原因;通過增大隔熱罩與增壓器之間的間隙以及優(yōu)化隔熱罩開裂區(qū)的結(jié)構(gòu),來降低了隔熱罩內(nèi)表面的溫度和減少開裂區(qū)的應(yīng)力集中點,從而解決了隔熱罩開裂問題。
關(guān)鍵詞:隔熱罩;開裂;實際溫度值;間隙;應(yīng)力集中點
中圖分類號:U464.135+.01 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)16-88-03
Abstract: For the problem of cracked turbocharger heat shield in the whole vehicle and the bench test, test the actual temperature values of the heat shield s cracked area on the vehicle and the bench, combine the heat resistance test of the heat shield, and find out the reason of the heat shield cracked; by increasing the space between heat shield and turbocharger and optimizing the heat shield structure, to reduce the temperature of heat shield s internal surface and the stress concentration point in cracked area, and the heat shield cracking problem is solved.
Keywords: Heat shield; Cracking; actual temperature; Space; Stress concentration point
CLC NO.: U464.135+.01 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2020)16-88-03
1 引言
渦輪增壓器在汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機上的應(yīng)用已經(jīng)十分廣泛,渦輪增壓器給發(fā)動機帶來更大動力的同時,其自身較大的重量和離發(fā)動機重心較遠(yuǎn)的特點,使安裝在增壓器上的隔熱罩在承受排氣帶來的高溫和發(fā)動機振動時開裂的風(fēng)險越來越大。隔熱罩開裂會降低隔熱罩的隔熱能力,使隔熱罩外側(cè)的溫度升高,溫度升高到超過周圍零件溫度設(shè)計要求最高值時,有可能導(dǎo)致零件功能異?;蚴?另一方面隔熱罩開裂會引起客戶抱怨,影響品牌的形象,降低市場口碑;隔熱罩開裂產(chǎn)生的碎片還有可能卷進(jìn)其他高速旋轉(zhuǎn)的零件上,造成很大的安全事故。因此解決增壓器隔熱罩開裂問題,對發(fā)動機產(chǎn)品的可靠性,市場表現(xiàn),經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。
目前發(fā)動機排氣隔熱罩的研究,主要是應(yīng)用仿真軟件,通過提高低階模態(tài),來增強隔熱罩的設(shè)計可靠性。如藍(lán)苑尤等[1] 使用ABAQUS軟件對隔熱罩進(jìn)行模態(tài)和熱應(yīng)力分析,預(yù)測隔熱罩頻率、振型和熱應(yīng)力分布及其變形情況,來判斷是否符合發(fā)動機NVH和耐熱性能要求;汪凱等[2]運用OptiStruct 對隔熱罩進(jìn)行形貌優(yōu)化,找出最優(yōu)的加強筋布置方案,提高增壓器隔熱罩的模態(tài),降低隔熱罩的頻率響應(yīng)應(yīng)力,提高增壓器的設(shè)計質(zhì)量;趙俊男等[3]運用CATIA 軟件的有限元分析,對兩種方案的隔熱罩進(jìn)行模態(tài)分析和瞬態(tài)響應(yīng)分析,得出了仿真結(jié)果較好的方案,并通過了整車道路耐久試驗驗證;劉鳳青等[4] 通過有限元分析確定了隔熱罩開焊原因為隔熱罩模態(tài)低,發(fā)動機工作頻段內(nèi)發(fā)生共振,增加固定點后,提高了模態(tài),解決了和周邊零件發(fā)生共振開裂的問題;徐寶全等[5]對隔熱罩進(jìn)行了FEA 分析,包括模態(tài)分析和動響應(yīng)分析,根據(jù)分析結(jié)果對隔熱罩進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),新方案隔熱罩模態(tài)得到提高,振動響應(yīng)力下降,滿足設(shè)計要求;陳彥如等[6]基于CAE 分析軟件 ABAQUS分析此隔熱罩的共振特性、應(yīng)用環(huán)境、疲勞因素,找出了起筋處疲勞應(yīng)力超過了其材料的屈服極限是隔熱罩開裂的原因。以上研究均是依據(jù)仿真軟件進(jìn)行理論計算,模擬仿真的數(shù)據(jù)不能完全貼合實際。
針對上述問題,本文從實測的試驗數(shù)據(jù)出發(fā),通過分析試驗數(shù)據(jù)來尋找隔熱罩開裂的原因以及優(yōu)化方式。首先對增壓器隔熱罩開裂最嚴(yán)重區(qū)的內(nèi)表面以及對應(yīng)的增壓器排氣歧管外表面進(jìn)行臺架和整車溫度測試,然后對隔熱罩進(jìn)行耐溫測試,通過分析試驗數(shù)據(jù),得出了隔熱罩開裂的根本原因是隔熱罩內(nèi)表面環(huán)境溫度超過了內(nèi)層材料的最高耐溫,并提出了隔熱罩優(yōu)化方案,優(yōu)化后的隔熱罩在整車和臺架試驗中均滿足要求,從而解決了隔熱罩開裂問題。
2 隔熱罩開裂情況
如圖1所示,隔熱罩在進(jìn)行臺架3000次冷熱沖擊試驗、臺架800h循環(huán)負(fù)荷試驗、整車6萬公里耐久試驗后,均出現(xiàn)了內(nèi)層表面變黑并且開裂的現(xiàn)象。根據(jù)隔熱罩開裂情況,初步判斷可能是因為隔熱罩在變黑的區(qū)域溫度過高,超過了內(nèi)層材料SA1D(鍍鋁鋼板)的最高耐溫值,內(nèi)層鋼板變脆,在再加上發(fā)動機的振動,就會在應(yīng)力集中點開裂,為了驗證上述猜測是否正確,對隔熱罩開裂區(qū)域進(jìn)行了溫度測試。
3 試驗測試
3.1 臺架溫度場測試
隔熱罩開裂位置有可能是溫度最高點,因此將兩個溫度傳感器布置在了隔熱罩開裂區(qū),傳感器布置示意圖如圖4所示。同時在對應(yīng)開裂區(qū)的增壓器排氣歧管上也布置溫度傳感器,布置示意圖如圖5所示。
為得到最高溫度值,先讓發(fā)動機預(yù)熱30分鐘,然后在全速全負(fù)荷的狀態(tài)下運行,采集溫度數(shù)據(jù),當(dāng)溫度趨于平穩(wěn)時停止試驗,采集的溫度數(shù)據(jù)如圖6所示。因臺架的風(fēng)機是從測點2一側(cè)吹風(fēng)的,測點2一側(cè)的熱氣被吹走的較多,所以增壓器和隔熱罩的測點1比測點2溫度要高。由數(shù)據(jù)可知隔熱罩內(nèi)層表面溫度最高可以達(dá)到480℃。
3.2 整車溫度場測試
因臺架試驗工況較實際惡劣很多,且隔熱罩一般在整車上考核,所以有必要在整車上進(jìn)行溫度場測試。將整套設(shè)備和樣件裝在整車上進(jìn)行試驗,為測出隔熱罩開裂區(qū)域在整車上的最高溫度,在3#、城市工況、住宅坡、20%坡道、變速工況、190km/h最高車速、變速工況(10-14)加怠速浸車和熄火浸車7種工況下進(jìn)行溫度測試,測試結(jié)果如表1所示,可以看到在最高速行駛的過程中隔熱罩內(nèi)表面的溫度最高,溫度可達(dá)到470.8℃。
3.3 隔熱罩耐溫測試
根據(jù)經(jīng)驗,SA1D材料最高耐溫一般在450℃左右,為研究隔熱罩內(nèi)層材料SA1D的實際最高耐溫,現(xiàn)將隔熱罩放在溫度為450℃、470℃、480℃、490℃的溫度箱中各24h,觀察隔熱罩的變化情況,結(jié)果如圖7所示,可以看出隔熱罩在450℃以上的溫度環(huán)境下,表面材料會發(fā)生氧化變黑,材料力學(xué)性能變差,抗振動能力變?nèi)酢?/p>
4 開裂分析與優(yōu)化
由溫度測試試驗和耐溫試驗可知,隔熱罩內(nèi)表面的溫度有超過450℃的現(xiàn)象,長時間處在該環(huán)境下,隔熱罩會氧化變脆,加上發(fā)動機及車身的振動,隔熱罩就會出現(xiàn)開裂的現(xiàn)象。
可以從增加隔熱罩與排氣歧管間隙以及減少隔熱罩開裂區(qū)應(yīng)力集中點兩方面來解決隔熱罩開裂問題,最小間隙由原來的9.8mm增加到16.9mm,優(yōu)化開裂區(qū)造型來減少應(yīng)力集中點,優(yōu)化前后隔熱罩如圖8所示。
為節(jié)約試驗資源,針對更改后的隔熱罩,在臺架上重新測試了溫度,溫度試驗數(shù)據(jù)如圖9所示,對比隔熱罩優(yōu)化前圖6的數(shù)據(jù),排氣溫度、增壓器外表面溫度均相仿的情況下,優(yōu)化后的隔熱罩內(nèi)表面溫度最高436℃,比優(yōu)化前溫度降了44℃,且小于隔熱罩的最高耐溫450℃,證明優(yōu)化方案有效。為進(jìn)一步驗證優(yōu)化后的隔熱罩會不會開裂,對其進(jìn)行整車6萬公里耐久試驗,耐久后的隔熱罩沒有開裂現(xiàn)象,如圖10所示,再次證實了優(yōu)化方案的有效性。
5 結(jié)語
(1)本文從實測的試驗數(shù)據(jù)出發(fā),通過對增壓器隔熱罩開裂最嚴(yán)重區(qū)的內(nèi)表面以及對應(yīng)的增壓器排氣歧管外表面進(jìn)行臺架和整車溫度測試,然后對隔熱罩進(jìn)行耐溫測試,通過分析試驗數(shù)據(jù),得出了隔熱罩開裂的根本原因是隔熱罩內(nèi)表面環(huán)境溫度超過了內(nèi)層材料的最高耐溫,并提出了隔熱罩優(yōu)化方案,優(yōu)化后的隔熱罩在整車和臺架試驗中均滿足要求,從而解決了隔熱罩開裂問題。
(2)本文的優(yōu)化方法以及試驗數(shù)據(jù)對發(fā)動機隔熱罩產(chǎn)品的優(yōu)化設(shè)計具有重要參考價值。
參考文獻(xiàn)
[1] 藍(lán)苑尤.發(fā)動機排氣歧管隔熱罩的數(shù)值分析[J].研究與開發(fā),2020, 4(16):71-73.
[2] 汪凱.基于OptiStruct形貌優(yōu)化的增壓器隔熱罩設(shè)計[J].計算機輔助工程, 2018, 4(27): 12-15.
[3] 趙俊男.基于有限元的排氣歧管隔熱罩動態(tài)特性分析與噪聲驗證[J].汽車仿真與測試,2018, 4(25): 80-82.
[4] 劉鳳青.某車型排氣系統(tǒng)隔熱罩開焊問題分析及解決[J].內(nèi)燃機與配件, 2018, 24(15): 31-32.
[5] 徐寶全.排氣歧管隔熱罩開裂分析及優(yōu)化改進(jìn)[J].工藝材料,2018, 10(8):40-43.
[6] 陳彥如.汽油增壓發(fā)動機排氣歧管隔熱罩開裂故障分析[J].內(nèi)燃機, 2016, 4(2): 59-62.