陳曉雷
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建龍巖 364000)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國家對(duì)環(huán)保要求越趨嚴(yán)苛,電廠原有的環(huán)保設(shè)備已無法滿足排放要求,需要實(shí)施新一輪的超低排放改造,內(nèi)容包括低氮燃燒改造、脫硫提效、煙氣脫硝改造、低低溫改造、新增GGH 設(shè)備等。一系列設(shè)備改造過程中,最直接的影響是煙道系統(tǒng)阻力劇增,原有風(fēng)機(jī)無法帶動(dòng)機(jī)組煙風(fēng)系統(tǒng)工況下滿負(fù)荷運(yùn)行[1-4]。電廠為保證燃煤系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,只能進(jìn)行引增合一或風(fēng)機(jī)擴(kuò)容改造。雖然風(fēng)機(jī)改造后克服了系統(tǒng)阻力,但是風(fēng)機(jī)電耗隨之增加,廠耗電量明顯增加,電廠用電率無法得到有效控制[5]。
某燃煤熱電廠1,2 號(hào)機(jī)組依次進(jìn)行了脫硫提效、石膏雨治理以及新增GGH 改造。各項(xiàng)改造完成后,污染物排放已達(dá)標(biāo),但各次改造之間缺乏協(xié)調(diào)統(tǒng)一,煙道連接布置未考慮整體氣流阻力影響。第三方測(cè)試單位對(duì)1 號(hào)爐煙氣系統(tǒng)阻力進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果表明,煙道阻力過高,機(jī)組無法滿負(fù)荷運(yùn)行。同時(shí),改造后2臺(tái)機(jī)組的平均供電煤耗為322.63 g/kW·h,與國家標(biāo)準(zhǔn)要求有較大差距。基于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和CFD 數(shù)值模擬分析后,決定采用流線型低阻煙道技術(shù)對(duì)1,2 號(hào)爐脫硫塔出口至煙囪煙道段進(jìn)行改造以降低煙道阻力。
本項(xiàng)目熱電廠2×300 MW 機(jī)組配套鍋爐采用東方鍋爐制造的DG1025/17.4-II6 型鍋爐。鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛п 型布置,燃用煙煤,一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu),爐頂帶金屬防雨罩。機(jī)組年運(yùn)行7 000 h。
2012 年該熱電廠進(jìn)行了增壓風(fēng)機(jī)旁路煙道改造,2014 年1,2 號(hào)機(jī)組進(jìn)行脫硫提效及石膏雨治理,2015 年后進(jìn)行增引合一和超低排放改造。鍋爐至煙囪系統(tǒng)工藝布置見圖1。
圖1 鍋爐尾部系統(tǒng)煙氣流程
電廠通過以上改造后,煙囪排放滿足了國家環(huán)保要求,但系統(tǒng)阻力急劇增加,同時(shí)煙道壁板出現(xiàn)異常振動(dòng)。特別是超低排放改造中,由于脫硫吸收塔抬高,新增GGH 后,因煙囪入口位置無法變動(dòng),造成GGH 煙道出口從50 m 左右降至20 m 進(jìn)入煙囪,中間煙道的連接布置極不合理。該段煙道長(zhǎng)度約55 m,設(shè)置了5 個(gè)90 °彎頭,增引合一風(fēng)機(jī)至最大負(fù)荷時(shí),該段煙道阻力達(dá)到1 376 Pa,同時(shí)GGH 本體及連接煙道出現(xiàn)較大幅度振動(dòng)問題。
1,2 號(hào)爐脫硫塔GGH 出口至煙囪入口之間的連接煙道存在以下布置問題。
2.3.1 脫硫塔后端煙道彎頭設(shè)置不合理
脫硫塔GGH 凈煙氣出口煙道至煙囪入口中心長(zhǎng)度僅55 m 的煙道共有A,B,C,D,E(見圖2)5 個(gè)連續(xù)急轉(zhuǎn)彎頭,并且彎頭內(nèi)部未設(shè)置導(dǎo)流板。通過CFD 數(shù)值模擬分析,彎頭處及附近煙氣渦流嚴(yán)重,并在彎頭根部形成氣流死區(qū),實(shí)際斷面流速極大增加,造成局部彎頭實(shí)際阻力遠(yuǎn)大于理論計(jì)算值。
圖2 改造前脫硫塔后端凈煙道示意
2.3.2 煙道內(nèi)撐桿結(jié)構(gòu)密集
脫硫塔后端凈煙道長(zhǎng)度約55 m,煙道內(nèi)密集布置2 種共計(jì)33 列不同類型的內(nèi)撐桿。
該熱電廠內(nèi)撐桿采用圓鋼焊管,焊管兩端與壁板之間通過連接板焊接相連,由于結(jié)構(gòu)強(qiáng)度上的要求,連接板尺寸較大,其中支點(diǎn)相同的支撐必須通過一塊完整的連接板做連接,同時(shí)布置方向與煙氣流向垂直。這樣雖然滿足了煙道支撐受力要求,但是煙氣在經(jīng)過內(nèi)撐桿和連接板時(shí),與其發(fā)生大面積碰撞,產(chǎn)生擾流和二次流,增大了煙道阻力。
針對(duì)以上問題,研究采用流線型低阻煙道方案對(duì)脫硫塔GGH 出口端至煙囪入口端進(jìn)行改造。流線型煙道技術(shù)是利用空氣動(dòng)力學(xué)原理,采用CFD 數(shù)值模擬方法,盡量將與氣體接觸的表面曲線設(shè)計(jì)得更光滑、圓潤(rùn)及流暢,以改變或引導(dǎo)氣流,使氣流更容易地通過道體,從而達(dá)到減少沿程阻力、降低道體振動(dòng)、增強(qiáng)氣流穩(wěn)定性的目的[6-8]。
該熱電廠鍋爐GGH 出口煙氣量為1 472 428 m3/h、煙溫80 ℃,按照1∶1 的比例建立三維實(shí)體模型,模擬范圍從脫硫塔至煙囪入口,見圖3。
脫硫塔凈煙道系統(tǒng)的流動(dòng)為三維湍流,需建立適當(dāng)?shù)耐牧髂P停卷?xiàng)目采用在工程上廣泛應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)k-ε 模型,SIMPLE 算法。基本方程為連續(xù)性方程、動(dòng)量方程和能量方程。首先,對(duì)GGH 單元內(nèi)各個(gè)模塊的流場(chǎng)進(jìn)行模擬分析,并確定阻力系數(shù);其次,再對(duì)整個(gè)GGH 流場(chǎng)進(jìn)行模擬分析,確定其流動(dòng)特性及參數(shù);最后,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)流場(chǎng)(脫硫塔后煙氣系統(tǒng))進(jìn)行模擬分析。
對(duì)改造前GGH 出口后凈煙道段采用1∶1 三維實(shí)體建模并進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,經(jīng)過CFD 數(shù)值模擬計(jì)算出整段煙道改造前阻力為1 298 Pa,與實(shí)際測(cè)試值1 376 Pa 相近。CFD 模擬壓力場(chǎng)圖見圖4。
圖4 壓力場(chǎng)云圖
工程2 臺(tái)機(jī)組脫硫凈煙道段的流線型煙道改造,主要針對(duì)脫硫塔出口GGH 后端至煙囪入口間的55 m 煙道,主要改造內(nèi)容包括2 個(gè)方面。
(1)煙道改彎取直,減少彎頭,增加彎道轉(zhuǎn)彎半徑。優(yōu)化后的煙道布置見圖5。首先,延長(zhǎng)彎頭E 至彎頭A 連接段長(zhǎng)度,緩和變徑段對(duì)流場(chǎng)的影響;其次,改變向下變向彎頭A 方向至向左,同時(shí)優(yōu)化其轉(zhuǎn)彎外徑;最后,刪除彎頭B,C,D,采用鈍角彎頭B’和鈍角彎頭C’連接整段煙道,保留煙囪入口段膨脹節(jié)。最終優(yōu)化后煙道長(zhǎng)度42 m,比原始煙道縮短13 m。
圖5 優(yōu)化后脫硫凈煙道示意
(2)采用流線型導(dǎo)流板,減少內(nèi)撐桿數(shù)量。彎頭E 和彎頭A 均為90 °急轉(zhuǎn)變截面彎頭,設(shè)計(jì)不合理,渦流效應(yīng)明顯,在采用流線型煙道對(duì)整個(gè)彎頭整改的同時(shí),在煙道內(nèi)部增加流線型導(dǎo)流板。同時(shí),優(yōu)化彎頭A 轉(zhuǎn)彎外徑。因流線型導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)具有較好的穩(wěn)定性與一定的強(qiáng)度,經(jīng)結(jié)構(gòu)力學(xué)計(jì)算,可以代替該部分彎頭部分內(nèi)撐桿。煙道內(nèi)部?jī)?yōu)化方案詳見圖6。
圖6 煙道內(nèi)部?jī)?yōu)化方案示意
通過流線型煙道優(yōu)化可消除煙氣渦流及煙氣死區(qū),降低阻力,減少風(fēng)機(jī)電耗,達(dá)到電廠整體節(jié)能減排的目的。
流線型煙道優(yōu)化后,再次對(duì)該段煙道模型進(jìn)行了CFD 數(shù)值模擬計(jì)算,模擬計(jì)算的阻力場(chǎng)云圖見圖7。從CFD 模擬計(jì)算分析中,可確定采用流線型煙道方案,阻力大幅降低。整段GGH 出口煙道至煙囪間阻力值由原實(shí)測(cè)值1 376 Pa 降低至182 Pa,阻力降低86.8%。原因是流線型煙道設(shè)計(jì)將煙道內(nèi)渦流、回流以及煙氣死區(qū)消除,同時(shí)對(duì)煙道內(nèi)撐進(jìn)行優(yōu)化,使流場(chǎng)分布更加均勻,因此可以預(yù)期改造后增壓風(fēng)機(jī)至脫硫入口段煙道阻力將大幅下降。
圖7 煙道優(yōu)化后阻力場(chǎng)云圖
按如上方案對(duì)該電廠脫硫塔GGH 后端至煙囪段煙道進(jìn)行流線型改造,重新投運(yùn)后,從電廠DCS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的運(yùn)行阻力數(shù)據(jù)來看,優(yōu)化效果明顯,機(jī)組得以滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。第三方測(cè)試單位在機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷為285 MW 時(shí)對(duì)2 號(hào)爐GGH 出口煙道進(jìn)行了阻力測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見表1。從表1 數(shù)據(jù)可看出,采用流線型低阻煙道技術(shù)對(duì)脫硫塔出口GGH 至煙囪間煙道改造后,阻力值從原來的1 376 Pa 下降至190.2 Pa,下降了86.2%。
表1 煙氣阻力檢測(cè)結(jié)果
脫硫塔GGH 出口至煙囪間的煙道進(jìn)行流線型優(yōu)化改造后,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷為285 MW 時(shí),煙氣系統(tǒng)阻力實(shí)際降低1 186 Pa,根據(jù)電廠風(fēng)機(jī)的性能曲線計(jì)算,單臺(tái)風(fēng)機(jī)電耗降低值為402 kW。
按照電廠鍋爐年運(yùn)行7 000 h,電價(jià)0.4 元/kW·h計(jì)算,則單臺(tái)風(fēng)機(jī)每年節(jié)約電耗費(fèi)用約112.6 萬元,相當(dāng)于每年為電廠節(jié)約1 776.9 t 煤耗(按標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)633.46 元/t 計(jì)算)。
各燃煤電廠都在為系統(tǒng)設(shè)備升級(jí)與節(jié)能減排而努力,而降低煙道阻力是切實(shí)可行的方式之一。本文采用流線型低阻煙道技術(shù),結(jié)合CFD 數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,開展了流線型煙道的工程改造。通過該方法成功消除原煙道內(nèi)存在的煙氣渦流和流場(chǎng)死區(qū),改善了煙道斷面的流場(chǎng)分布均勻性,極大地降低了煙道阻力,提升了機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí)解決了GGH 本體及連接煙道的振動(dòng)問題。其中,第三方測(cè)試單位測(cè)試結(jié)果與CFD 模擬結(jié)果對(duì)比,運(yùn)行工況及測(cè)試條件與CFD 模擬工況基本相符,采用流線型低阻煙道技術(shù)對(duì)原煙道優(yōu)化后,通過CFD 數(shù)值模擬計(jì)算出整段煙道阻力為182 Pa,與實(shí)測(cè)值190.2 Pa非常接近,說明CFD 模擬結(jié)果具有可信的參考價(jià)值。
從本文數(shù)值模擬結(jié)果及工程應(yīng)用檢測(cè)報(bào)告的結(jié)果對(duì)比來看,無論是流場(chǎng)分布,還是煙風(fēng)道阻力,流線型煙風(fēng)道更優(yōu)于常規(guī)煙風(fēng)道,且結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與布置并不復(fù)雜,有利于降低電廠耗電率,符合國家節(jié)能減排的要求。