葉文杰
大唐安陽(yáng)電力有限責(zé)任公司 河南安陽(yáng) 455004
2019 年10 月21 日08:00,2 號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)電機(jī)電流135A,電機(jī)前后端軸承聲音、溫度、振動(dòng)正常,電機(jī)運(yùn)行正常。
2 號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)電機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
08:13 分2 號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)電機(jī)前端軸承溫度由38℃突然上升,聯(lián)系維修部對(duì)電機(jī)前端軸承進(jìn)行加油,最高上升到112℃,加油后軸承溫度逐漸下降。電機(jī)前端軸承溫度趨勢(shì)線如下:
該彈簧片裝在6048M/C3 滾珠軸承和NU1048ML/C3 滾柱軸承的外圈之間,靠?jī)?nèi)側(cè)為滾珠軸承(定位),靠軸伸端為滾柱軸承。
2 號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)電機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端6048M/C3 型滾珠軸承保持架有輕微損壞,NU1048ML/C3 型滾柱軸承保持架損壞。
更換前端1048MA/C3、6048M/C3 型軸承,更換前端軸承間的彈簧片。
引風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行時(shí),按照廠家說(shuō)明書要求進(jìn)行定期加油維護(hù),不存在軸承缺油損壞情況。從日常點(diǎn)檢是軸承聲音可以得到證明。
靠?jī)?nèi)側(cè)為滾珠軸承(定位軸承),靠外側(cè)為滾柱軸承,該彈簧片安裝在滾珠軸承和滾柱軸承的外圈之間,如果電機(jī)軸發(fā)生軸向串動(dòng),定位軸承(包括其外圈)會(huì)隨軸串動(dòng),而另外一套軸承不動(dòng),
2019 年10 月26 日2 號(hào)機(jī)組停運(yùn),利用機(jī)組停運(yùn)時(shí)間,對(duì)2號(hào)爐B 引風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行解體檢修,對(duì)前段時(shí)間電機(jī)前端軸承溫度突然升高原因進(jìn)行分析、檢查。電機(jī)解體后,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端兩套軸承間的彈簧片固定鉚釘部分釘脫,彈簧片損壞[1]。損壞的彈簧片如下圖所示:加裝彈簧片目的在于限定兩個(gè)軸承外套之間的位置并使其有一定的自由活動(dòng)量,可以滿足電機(jī)轉(zhuǎn)軸伸縮膨脹和輕微串動(dòng),但如果電機(jī)軸出現(xiàn)大幅度的軸向串動(dòng),會(huì)造成彈簧片受壓變形,變形到一定程度會(huì)造成彈簧片固定鉚釘磨損,甚至損壞,彈簧片脫落,彈簧片及其固定鉚釘脫落進(jìn)入軸承室,引起軸承損壞。此電機(jī)運(yùn)行中測(cè)量串動(dòng)量很小,一般在0.01mm 左右,不存在因大幅度的串動(dòng)損壞的現(xiàn)象[2]。
分析電機(jī)前端軸承溫度高、損壞的原因是,電機(jī)地腳固定后,在電機(jī)找正時(shí),風(fēng)機(jī)側(cè)與電機(jī)側(cè)對(duì)輪間隙過(guò)大,連接對(duì)輪用螺栓把緊時(shí),引起電機(jī)大軸前移距離過(guò)大,使彈簧片受壓變形嚴(yán)重,長(zhǎng)期運(yùn)行中造成固定簧片的鉚釘損壞、脫落,彈簧圈上的彈簧片脫落,脫落的鉚釘、彈簧片落入軸承滾珠跑道內(nèi),引起滾珠、跑道磨損,軸承發(fā)熱,造成電機(jī)運(yùn)行中軸承損壞。
對(duì)輪未連接時(shí)兩對(duì)輪之間的間隙約為1cm,如下圖所示:
本次電機(jī)檢修就位后,對(duì)輪連接前,在電機(jī)大軸與油蓋所做記號(hào)如下圖所示:用于直觀監(jiān)視在對(duì)輪連接時(shí)電機(jī)大軸的位移。
為防止在電機(jī)找正過(guò)程中軸承電機(jī)前端兩套軸承間彈簧圈的彈簧片受壓變形嚴(yán)重,在電機(jī)安裝完畢找正前,在電機(jī)前端外油蓋用記號(hào)筆做記號(hào),用以檢測(cè)在找正過(guò)程中電機(jī)大軸前移的位移,避免電機(jī)大軸在找正過(guò)程中電機(jī)大軸前移的位移,該位移應(yīng)控制在1-2mm,左右。采取防范措施后,類似事件在我公司沒有再次發(fā)生過(guò)[3]。
2012 年11 月14 日,發(fā)現(xiàn)電機(jī)前端軸承振動(dòng)值偏大,軸承聲音異常。電機(jī)解體后發(fā)現(xiàn)前端軸承套松動(dòng),重新更換軸承。2013年02 月08 日,點(diǎn)檢時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)前端軸承振動(dòng)值偏大;對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查,電機(jī)各部位正常。2013 年11 月05 日電機(jī)試轉(zhuǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)前端軸承聲音異常、溫度80 多度。電機(jī)停運(yùn)后準(zhǔn)備更換前端軸承NU232、6232 軸承各一套。
我公司熱網(wǎng)循環(huán)泵電機(jī)主要技術(shù)數(shù)據(jù)如下:
對(duì)電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端NU232ECM/C36232/C32 套軸承嚴(yán)重過(guò)熱、變黑,軸承及軸承盒內(nèi)已無(wú)潤(rùn)滑油脂,軸承盒內(nèi)套磨出0.5mm 左右的溝槽,軸承盒外蓋止口磨掉1mm 左右,軸承盒內(nèi)分布著大量黑色鐵末;同時(shí),軸承內(nèi)套軌道存在大量麻坑,電機(jī)本體內(nèi)外存有大量溢出的黃油,非驅(qū)動(dòng)端NU232ECM/C3 軸承內(nèi)套軌道上磨出多道劃痕。電機(jī)軸承小蓋及軸承盒磨損嚴(yán)重。
對(duì)電機(jī)軸承進(jìn)行更換,并添加適量潤(rùn)滑油脂。更換電機(jī)端蓋,將電機(jī)原來(lái)的端蓋更換為絕緣端蓋。
從以上兩次損壞的軸承內(nèi)套看,其軌道上都存在大量麻點(diǎn)。仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)這些麻點(diǎn)都是由放電產(chǎn)生。引起放電的原因是電機(jī)轉(zhuǎn)子存在較大軸電壓,在此電壓下電機(jī)產(chǎn)生嚴(yán)重的軸電流,電流通過(guò)轉(zhuǎn)子和軸承時(shí)發(fā)生放電現(xiàn)象,使軸承內(nèi)套產(chǎn)生麻點(diǎn),同時(shí)放電產(chǎn)生大量的鐵渣等雜物。麻點(diǎn)和鐵渣等雜物使軸承滾珠(柱)的摩擦阻力、振動(dòng)加大,軸承室內(nèi)潤(rùn)滑油會(huì)很快變質(zhì),軸承溫度迅速上升,軸承壽命大大縮短。在電機(jī)首次投運(yùn)后,曾出現(xiàn)軸承溫度異?,F(xiàn)象,此溫度異常與軸電流引起的麻點(diǎn)有關(guān),溫度升高造成了軸承盒與軸承外套配合出現(xiàn)問題,引起軸承與軸承外套相對(duì)運(yùn)動(dòng)并磨損軸承盒外蓋和內(nèi)套;同時(shí)也使得軸承溫度繼續(xù)升高,黃油受熱熔化溢出。由于磨損嚴(yán)重,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承出現(xiàn)位移,造成轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端不同心,軸承徑向受力不均,致使軸承滾柱與內(nèi)套磨出劃痕。在第一次檢修時(shí),由于軸承小蓋及軸承盒磨損非常嚴(yán)重,電機(jī)振動(dòng)明顯,機(jī)械劃傷的痕跡掩蓋了大部分放電麻點(diǎn),再加上軸電流在電機(jī)軸承上引起的燒損事故較少,從而使檢修人員忽略了軸電流的存在。
產(chǎn)生軸電流的原因之一是電機(jī)生產(chǎn)廠家在制造電機(jī)時(shí),制造的定子、轉(zhuǎn)子沿鐵芯圓周方向的磁阻不均,產(chǎn)生與電機(jī)大軸交鏈的磁通,造成電機(jī)運(yùn)行時(shí)生產(chǎn)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。由于軸電流或軸電壓不易發(fā)現(xiàn),且發(fā)生這種情況的事故不常見,往往是當(dāng)發(fā)生滾動(dòng)軸承燒損事故時(shí),不會(huì)往這方面考慮,一時(shí)找不到原因,簡(jiǎn)單更換軸承了事。只有頻繁燒損軸承時(shí),才會(huì)去往這方面考慮,用電壓表測(cè)量便會(huì)測(cè)出軸電壓,才能發(fā)覺到電機(jī)有軸電流產(chǎn)生。軸電流產(chǎn)生的原因有:由于磁場(chǎng)不平衡,有與轉(zhuǎn)軸相交鏈的旋轉(zhuǎn)磁通存在;當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生接地故障,有接地電流產(chǎn)生時(shí);轉(zhuǎn)軸上有剩余磁通,起單極發(fā)電機(jī)作用;鐵芯材料方向性引起磁路的磁阻不均;由靜電引起,但一般靜電電流較小,作用不會(huì)太大;設(shè)計(jì)、制造電機(jī)鐵芯時(shí)選擇扇形片數(shù)與極對(duì)數(shù)關(guān)系不正確。
如果電機(jī)軸承溫度快速上升,并且振動(dòng)增大,需對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查,如果空載試運(yùn)電機(jī),現(xiàn)象沒有好轉(zhuǎn),需對(duì)電機(jī)軸承等進(jìn)行進(jìn)一步檢查,電機(jī)軸承發(fā)生損壞事故,要特別注意檢查軸承表面痕跡,凡是有燒傷、麻點(diǎn),在拆出軸承檢查時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)外圈跑道上有像搓板樣的條形燒傷痕跡,這是軸電流對(duì)滾動(dòng)軸承破壞的重要特征,可以判斷為由軸電流引起的軸承損壞。
防止軸電流產(chǎn)生是避免軸電流燒毀軸承的主要方法,即將軸電流回路切斷,目前我公司已將五臺(tái)熱網(wǎng)循環(huán)泵電機(jī)的非驅(qū)動(dòng)端端蓋更換為絕緣端蓋,有效的切斷了軸電流回路,避免了軸電流的產(chǎn)生。同時(shí)為防止軸電壓過(guò)高,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)端對(duì)電機(jī)大軸加裝接地裝置。采取更換絕緣端蓋、加裝大軸接地后,類似事件在我公司未再次發(fā)生過(guò)。