葉錦娟 高飛翔 蘭馨輝 陳焰苗 王榮群
摘要:某礦山難選冶金礦石熱壓氧化—氰化提金工藝產(chǎn)生的氰化尾礦漿經(jīng)濃密后濕式排入尾礦庫(kù),存在安全風(fēng)險(xiǎn),且不滿足環(huán)保要求。試驗(yàn)采用因科法、洗滌法、臭氧法和熱壓氧化液法等4種不同工藝進(jìn)行氰化尾礦漿的處理,并從工藝的可行性和綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等方面進(jìn)行對(duì)比分析,確定了最佳處理工藝。結(jié)果表明:熱壓氧化液法不需額外添加藥劑,不引入其他干擾離子,實(shí)現(xiàn)了對(duì)氰化尾礦漿的脫氰處理。
關(guān)鍵詞:氰化尾礦漿;熱壓氧化液;脫氰;洗滌法;無(wú)害化處理
中圖分類號(hào):TD926.4文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1001-1277(2020)08-0085-03doi:10.11792/hj20200816
引 言
某礦山采用熱壓氧化預(yù)處理—全泥氰化工藝處理卡林型難選冶金礦石,產(chǎn)生的氰化尾礦漿經(jīng)深錐濃密機(jī)處理后濕式排入尾礦庫(kù)。氰化尾礦漿未經(jīng)處理,暴露在環(huán)境中會(huì)產(chǎn)生極大的安全隱患,且直接堆存已不能滿足環(huán)保要求。此外,該礦山熱壓氧化預(yù)處理工段要求系統(tǒng)內(nèi)不能引入Na+和Cl-,因此傳統(tǒng)的因科法(焦亞硫酸鈉、亞硫酸鈉)、堿氯法等無(wú)害化處理工藝不再適用,亟需尋求一種合適的處理工藝,使處理后的氰渣穩(wěn)定達(dá)到HJ 943—2018 《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術(shù)規(guī)范》(下稱“氰渣規(guī)范”)尾礦庫(kù)處置要求,同時(shí)又不影響其工藝的正常生產(chǎn)。
針對(duì)該礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)和處理要求,進(jìn)行了因科法(SO2-空氣法)、臭氧法、洗滌法、熱壓氧化液法等多種無(wú)害化處理試驗(yàn)研究[1-5],并通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)對(duì)比,最終確定了合適的氰化尾礦漿脫氰工藝。
1 試驗(yàn)部分
1.1 儀器和藥劑
多功能充氣攪拌器(帶攪拌槽、加熱和溫控裝置)、密閉反應(yīng)釜、臭氧發(fā)生器、毒性浸出裝置、pH計(jì)等。
焦亞硫酸鈉、臭氧、氧氣(純度約為90 %)及分析用藥品,試驗(yàn)所用藥品均為分析純。
1.2 氰化尾礦漿性質(zhì)
取礦山氰化尾礦漿上清液進(jìn)行主要污染物組分分析,結(jié)果見表1。氰渣(含水率約為45 %)按照HJ/T 299—2007 《固體廢物浸出 毒性浸出方法 硫酸硝酸法》進(jìn)行毒性浸出試驗(yàn),結(jié)果見表2。
由表1可知:該氰化尾礦漿中的污染物主要為氰化物(大部分以易釋放氰化物形式存在)和硫氰酸鹽,其他污染物質(zhì)量濃度相對(duì)較低。
由表2可知:氰渣毒性浸出液中的總氰化合物質(zhì)量濃度超出了氰渣規(guī)范尾礦庫(kù)處置要求,其他污染物均未超標(biāo)。因此,試驗(yàn)主要針對(duì)氰化物進(jìn)行處理。
2 試驗(yàn)結(jié)果與討論
2.1 因科法
因科法試驗(yàn)旨在采用SO2發(fā)生器代替焦亞硫酸鈉[6]或亞硫酸鈉藥劑,防止生產(chǎn)工藝中引入Na+。
取2 L氰化尾礦漿(礦漿濃度為25 %)置于攪拌槽中,加入一定量的焦亞硫酸鈉(有效SO2約60 %),氣液比為5∶1,反應(yīng)時(shí)間為2 h。反應(yīng)結(jié)束后取氰化尾礦漿上清液進(jìn)行分析,同時(shí)取氰渣(含水率約為45 %)進(jìn)行毒性浸出試驗(yàn)。試驗(yàn)條件及結(jié)果見表3。
由表3可知:隨著焦亞硫酸鈉投加量的增加,氰化尾礦漿液相中的總氰化合物質(zhì)量濃度逐漸降低。當(dāng)焦亞硫酸鈉投加量為1.0 g/L(即SO2投加量為0.6 g/L)時(shí),氰渣毒性浸出液中的總氰化合物質(zhì)量濃度低于5 mg/L,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期處理目標(biāo)。但是,由于氰化尾礦漿初始pH值高達(dá)11.42,而因科法的最佳反應(yīng)pH值為8~10,因此該試驗(yàn)條件下因科法對(duì)氰化尾礦漿液相中的氰化物去除效果整體不佳[5]。
2.2 洗滌法
該礦山氰化尾礦漿濃密至濃度55 %后濕式排放,堆存于尾礦庫(kù),尾礦庫(kù)內(nèi)匯水量很大,匯水水力停留時(shí)間在40 d以上。這些匯水在尾礦庫(kù)內(nèi)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的自然降解,總氰化合物質(zhì)量濃度已由入庫(kù)時(shí)的100 mg/L左右降至5 mg/L左右,甚至更低(尾礦庫(kù)匯水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見表4)。因此,考慮利用尾礦庫(kù)匯水進(jìn)行氰渣無(wú)害化處理[7],達(dá)到以廢治廢的目的。
由表5可知:采用尾礦庫(kù)匯水對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行物理洗滌,處理效果較好。洗滌1次,氰渣毒性浸出液中的總氰化合物質(zhì)量濃度降至5 mg/L以下。綜合考慮,可采用尾礦庫(kù)匯水對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行1次濃密洗滌,洗滌后的氰渣堆存于尾礦庫(kù),洗滌液也排入尾礦庫(kù),經(jīng)自然降解后回用于生產(chǎn)工藝。
2.3 臭氧法
取2 L氰化尾礦漿(礦漿濃度為25 %)于攪拌槽中,分別通入一定量的臭氧。反應(yīng)結(jié)束后取氰化尾礦漿上清液進(jìn)行分析,同時(shí)取氰渣(含水率約為45 %)進(jìn)行毒性浸出試驗(yàn)。試驗(yàn)條件及結(jié)果見表6。
由表6可知:隨著臭氧投加量的增加,氰化尾礦漿液相中的總氰化合物質(zhì)量濃度逐漸降低。當(dāng)臭氧投加量為0.12 g/L時(shí),氰渣毒性浸出液中的總氰化合物質(zhì)量濃度降到5 mg/L以下;當(dāng)臭氧投加量為0.54 g/L時(shí),氰化尾礦漿液相中的總氰化合物質(zhì)量濃度降到0.5 mg/L以下。
2.4 熱壓氧化液法
考慮到礦山在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的廢酸(熱壓氧化液),不僅污染環(huán)境,還需投入大量的成本進(jìn)行治理,本著以廢治廢的原則,利用熱壓氧化液(CCD一級(jí)溢流液)對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行綜合治理。熱壓氧化液污染物組分分析結(jié)果見表7。
取2 L氰化尾礦漿(礦漿濃度為23 %),初始pH值為11.37,加入一定體積的熱壓氧化液,充分?jǐn)嚢?0 min。反應(yīng)結(jié)束后取氰化尾礦漿上清液進(jìn)行分析,同時(shí)取氰渣(含水率約為45 %)進(jìn)行毒性浸出試驗(yàn)。試驗(yàn)條件及結(jié)果見表8。
由表8可知:采用熱壓氧化液對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行處理,調(diào)節(jié)礦漿pH值至4.60~9.40,氰化尾礦漿液相中的總氰化合物質(zhì)量濃度降至55.4~74.7 mg/L,此時(shí)氰渣毒性浸出液中的總氰化合物質(zhì)量濃度均滿
足氰渣規(guī)范尾礦庫(kù)處置要求。這表明氰化尾礦漿熱壓氧化液法處理后,氰化物形成了十分穩(wěn)定的化合物,在較寬的pH范圍內(nèi),氰化物均不返溶。同時(shí),采用熱壓氧化液法處理后,氰化尾礦漿液相中的Fe、As等對(duì)生產(chǎn)工藝有影響的指標(biāo)質(zhì)量濃度均較低,分別低于3 mg/L和1 mg/L。當(dāng)氰化尾礦漿pH值控制在5.39~7.60時(shí),氰化尾礦漿液相中的Fe、As質(zhì)量濃度均小于0.5 mg/L。綜合考慮,確定氰化尾礦漿pH值控制在5.39~7.60。選擇其中1組試驗(yàn)(熱壓氧化液用量75 mL/L,pH=6.60)的氰渣進(jìn)行毒性浸出試驗(yàn)(見表9),結(jié)果表明毒性浸出液中的各污染物質(zhì)量濃度均滿足氰渣規(guī)范尾礦庫(kù)處置要求。
2.5 工藝對(duì)比
實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)共進(jìn)行了因科法、臭氧法、洗滌法和熱壓氧化液法等4種氰化尾礦漿無(wú)害化處理工藝的試驗(yàn)研究,均達(dá)到了預(yù)期的處理目標(biāo)。4種處理工藝成本對(duì)比見表10。
注:因科法按照焦亞硫酸鈉進(jìn)行藥劑成本計(jì)算;洗滌法成本核算參考礦山現(xiàn)有深錐濃密機(jī)成本,含藥劑、人工、電耗、折舊等;熱壓氧化液法成本核算綜合考慮處理熱壓氧化液的藥劑成本。由表10可知:①4種工藝中因科法的藥劑成本相對(duì)最高,達(dá)到了12.00元/t金精礦。②洗滌法主體反應(yīng)器為深錐濃密機(jī),將現(xiàn)有深錐濃密機(jī)底流泵送至洗滌工藝反應(yīng)器內(nèi),然后用礦山尾礦庫(kù)匯水進(jìn)行調(diào)漿洗滌。因此,運(yùn)行成本及投資參考礦山現(xiàn)有深錐濃密機(jī),洗滌工藝產(chǎn)生的洗滌液不需要進(jìn)行處理,直接排入尾礦庫(kù)進(jìn)行自然降解即可。但是,該工藝缺點(diǎn)在于受氰化尾礦漿中氰化物質(zhì)量濃度(試驗(yàn)期間其為85.3~123.0 mg/L)的影響較大,如果氰化尾礦漿中的氰化物質(zhì)量濃度異常增大,將有可能導(dǎo)致氰渣無(wú)法達(dá)到預(yù)期的處理目標(biāo)。③臭氧法能夠從根本上去除氰化尾礦漿中的氰化物,但缺點(diǎn)是臭氧用量受氰化尾礦漿中污染物組分的影響很大,特別是硫氰酸鹽質(zhì)量濃度(試驗(yàn)期間其為140~400 mg/L)的變化,可能導(dǎo)致臭氧用量成倍增加。④熱壓氧化液法主要采用礦山現(xiàn)有的CCD一級(jí)溢流液進(jìn)行無(wú)害化處理,該工藝既保證了不向生產(chǎn)工藝中引入其他干擾離子,而且處理后氰化尾礦漿液相中的Fe和As質(zhì)量濃度均較低(熱壓氧化液中富含F(xiàn)e和As),同時(shí)又可以降低礦山廢水處理成本,達(dá)到了以廢治廢的目的。綜合考慮各種工藝的優(yōu)缺點(diǎn),推薦采用熱壓氧化液法對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行無(wú)害化處理。
3 結(jié) 論
1)采用因科法、洗滌法、臭氧法和熱壓氧化液法處理氰化尾礦漿,處理后氰渣均能達(dá)到氰渣規(guī)范尾礦庫(kù)處置要求。
2)通過(guò)對(duì)4種工藝的技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析,推薦采用熱壓氧化液法對(duì)氰化尾礦漿進(jìn)行無(wú)害化處理。
3)熱壓氧化液法的最佳參數(shù)為:向氰化尾礦漿(礦漿濃度約25 %)中通入熱壓氧化液(CCD一級(jí)溢流液),控制反應(yīng)pH值為5.39~7.60,攪拌反應(yīng)時(shí)間為20 min。
[參 考 文 獻(xiàn)]
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