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試驗(yàn)環(huán)境對(duì)國(guó)六SCR系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率的影響研究

2020-09-10 21:53闞海沈晛吳宇
內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年6期

闞海 沈晛 吳宇

摘要:在發(fā)動(dòng)機(jī)排放試驗(yàn)中,試驗(yàn)環(huán)境,包括環(huán)境溫度以及冷卻氣流方向會(huì)對(duì)排氣溫度造成影響,從而影響SCR的工作效率。過(guò)低的排氣溫度會(huì)導(dǎo)致SCR工作效率的降低和氮氧化物的排放變差。針對(duì)這一問(wèn)題,通過(guò)控制變量的方法,確認(rèn)了環(huán)境空調(diào)對(duì)排氣溫度造成的影響。同時(shí)驗(yàn)證包裹保溫材料對(duì)于避免排氣溫度的降低所起到的效果。試驗(yàn)結(jié)果表明,試驗(yàn)室中的環(huán)境空調(diào)在直接吹掃到后處理前端的排氣管時(shí),會(huì)對(duì)NOx(氮氧化物)的排放結(jié)果造成明顯的影響。因此,對(duì)后處理系統(tǒng)的保溫處理是對(duì)于改善SCR工作效率非常有效的處理方式。

關(guān)鍵詞:試驗(yàn)環(huán)境;WHTC測(cè)試;排氣溫度;SCR;氮氧化物排放

0 ?引言

在試驗(yàn)室中進(jìn)行國(guó)六柴油機(jī)排放測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)部分發(fā)動(dòng)機(jī)在WHTC測(cè)試(World Harmonized Transient Cycle,全球統(tǒng)一瞬態(tài)試驗(yàn)循環(huán))中氮氧化物排放結(jié)果較高。經(jīng)過(guò)對(duì)比測(cè)試以及分析,發(fā)現(xiàn)是試驗(yàn)室內(nèi)環(huán)境條件對(duì)SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原技術(shù))系統(tǒng)的工作溫度造成了影響,溫度過(guò)低導(dǎo)致SCR轉(zhuǎn)化效率降低,從而導(dǎo)致這種現(xiàn)象。

WHTC作為ETC(European Transient Cycle,瞬態(tài)循環(huán))的替代試驗(yàn),由于城市用車輛在實(shí)際使用中大部分時(shí)間出于低負(fù)荷工況,排氣溫度較低。為了更貼合實(shí)際,并考慮冷啟動(dòng)帶來(lái)的實(shí)際影響,WHTC是由冷啟動(dòng)與熱啟動(dòng)兩次循環(huán)加權(quán)得出結(jié)果。由于冷啟動(dòng)試驗(yàn)中后處理系統(tǒng)初始溫度較低,并且WHTC整體的負(fù)荷以及平均排氣溫度更低,難以快速提升SCR系統(tǒng)的工作溫度。然而SCR系統(tǒng)對(duì)于NOx(氮氧化物)的控制有很高的溫度要求[1-4],因此相對(duì)ETC試驗(yàn)而言,運(yùn)行WHTC循環(huán)時(shí)SCR系統(tǒng)的工作效率會(huì)相對(duì)較低[6]。有數(shù)據(jù)表明,冷啟動(dòng)階段前600秒的NOx排放量占到了冷啟動(dòng)循環(huán)的80%以上,而冷啟動(dòng)循環(huán)的NOx排放量約為熱啟動(dòng)循環(huán)的4倍以上。為了滿足國(guó)六階段的NOx排放限值,廠家基本都選用擁有較好的低溫特性的銅基分子篩作為SCR系統(tǒng)的主體。即便如此,當(dāng)排氣溫度受到環(huán)境空調(diào)的干擾進(jìn)一步下降時(shí),SCR系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率也會(huì)較大幅度下降,甚至導(dǎo)致氮氧化物的排放超出限值。

在實(shí)際試驗(yàn)中,通常試驗(yàn)室只布置一個(gè)環(huán)節(jié)溫度測(cè)量點(diǎn),而發(fā)動(dòng)機(jī)本體散熱以及環(huán)境空調(diào)出風(fēng)口布置等因素會(huì)明顯影響試驗(yàn)室環(huán)境的溫度梯度分布,本研究的目的是為了測(cè)試在試驗(yàn)室中,環(huán)境空調(diào)是如何影響SCR的轉(zhuǎn)換效率,并且應(yīng)該如何有效的避免這種負(fù)面影響;也為后續(xù)試驗(yàn)室的改造提供了指導(dǎo)。

1 ?試驗(yàn)方案

1.1 試驗(yàn)對(duì)象及測(cè)量系統(tǒng)

試驗(yàn)室布置如圖1所示,環(huán)境空調(diào)在試驗(yàn)室內(nèi)部有四個(gè)出風(fēng)口,對(duì)稱分布在試驗(yàn)室的四個(gè)角,風(fēng)向以及風(fēng)量均不可調(diào)整,并不能靈活的進(jìn)行研究,因此使用了一臺(tái)功率接近的可移動(dòng)的軸流風(fēng)機(jī)模擬環(huán)境空調(diào)出風(fēng)口,本試驗(yàn)中布置1號(hào),2號(hào)及3號(hào)三個(gè)位置模擬不同出風(fēng)效果,將軸流風(fēng)機(jī)對(duì)準(zhǔn)渦輪出口位置的排氣管記為風(fēng)機(jī)位置1,對(duì)準(zhǔn)排氣管中段記為風(fēng)機(jī)位置2,對(duì)準(zhǔn)后處理記為風(fēng)機(jī)位置3。

1.2 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)使用一臺(tái)280kW的渦輪增壓中冷車用柴油機(jī),搭配連續(xù)性再生的國(guó)六后處理,滿足GB17691-2018中的排放要求。該發(fā)動(dòng)機(jī)原機(jī)熱態(tài)WHTC的NOx排放結(jié)果為7599mg/kWh(通過(guò)移除后處理系統(tǒng)測(cè)試得出),其主要參數(shù)如表1所示。

試驗(yàn)所用測(cè)功機(jī)為日本HORIBA公司交流電力測(cè)功機(jī),型號(hào)為DYNAS3 600,額定功率600kW,最大扭矩5150N·m,最高轉(zhuǎn)速4500r/min,測(cè)量準(zhǔn)確度A級(jí);發(fā)動(dòng)機(jī)排氣采樣分析系統(tǒng)為日本HORIBA公司MEXA 7200DEGR,主要測(cè)量氣體為CO2、CO、THC、NOX、CH4,系統(tǒng)測(cè)量準(zhǔn)確度≤2%;軸流風(fēng)機(jī)廠家為浙江聚英風(fēng)機(jī)工業(yè)有限公司,風(fēng)量為8513m3/h,功率1.1kW。

國(guó)六瞬態(tài)測(cè)試循環(huán)(WHTC)包含了1800個(gè)逐秒變化的轉(zhuǎn)速規(guī)范值和扭矩規(guī)范值轉(zhuǎn)換而來(lái)的運(yùn)行工況點(diǎn)。WHTC測(cè)試分為冷態(tài)和熱態(tài),最終各污染物排放結(jié)果應(yīng)由14%的冷態(tài)試驗(yàn)結(jié)果和86%的熱態(tài)試驗(yàn)結(jié)果加權(quán)得到[5]。考慮到WHTC測(cè)試中熱態(tài)WHTC循環(huán)占權(quán)重較大,且冷態(tài)測(cè)試需等待潤(rùn)滑油、冷卻液以及后處理都低于30℃,過(guò)于消耗時(shí)間,因此試驗(yàn)通過(guò)連續(xù)的熱態(tài)WHTC測(cè)試來(lái)進(jìn)行。

由于后處理系統(tǒng)是連續(xù)再生,預(yù)處理完畢之后,連續(xù)的熱態(tài)WHTC循環(huán)排放結(jié)果以及排氣溫度會(huì)有較高的一致性。因此可以排除樣品本身的不確定性從而明確風(fēng)機(jī)位置及出風(fēng)方向?qū)Φ趸锝Y(jié)果造成的影響。

通過(guò)移動(dòng)軸流風(fēng)機(jī),從不同的位置、不同的角度吹掃從渦輪到SCR系統(tǒng)出口的排氣管,并保持發(fā)動(dòng)機(jī)和后處理系統(tǒng)以及其他外在條件一致。測(cè)試先關(guān)閉軸流風(fēng)機(jī),然后將風(fēng)機(jī)依次調(diào)整至1號(hào),2號(hào)以及3號(hào)位置,記錄渦輪增壓器出口排氣溫度、SCR前溫度等傳感器的數(shù)值,并且記錄連續(xù)的熱態(tài)WHTC測(cè)試的氮氧化物的結(jié)果。

考慮到排氣管受到試驗(yàn)室內(nèi)安裝的影響,有些部位例如額外安裝的波紋管或彎頭,沒(méi)有進(jìn)行保溫處理;為了探查保溫材料對(duì)于排放結(jié)果的影響,故將測(cè)試分為不安裝保溫材料和安裝保溫材料兩組進(jìn)行對(duì)比。

1.3 試驗(yàn)條件控制

測(cè)試用的發(fā)動(dòng)機(jī)在安裝完畢之后,從渦輪出口到后處理系統(tǒng)以及之間的排氣管都沒(méi)有受到試驗(yàn)室環(huán)境空調(diào)的直接影響。四個(gè)出風(fēng)口分為兩組,每組只可通過(guò)開關(guān)按鈕開啟或關(guān)閉,設(shè)定空調(diào)循環(huán)風(fēng)機(jī)全開,冷凍水節(jié)流閥全開,保證實(shí)驗(yàn)室冷量供應(yīng)穩(wěn)定。試驗(yàn)過(guò)程中由于兩組空調(diào)全部關(guān)閉會(huì)導(dǎo)致室溫超過(guò)40℃,不符合法規(guī)要求,因此僅開啟空調(diào)一組可以將室溫控制在25℃左右,并且不會(huì)對(duì)排氣管以及后處理造成直接影響。

正式試驗(yàn)前先在發(fā)動(dòng)機(jī)連續(xù)做過(guò)2個(gè)以上熱態(tài)WHTC測(cè)試循環(huán),使后處理的氨存儲(chǔ)達(dá)到穩(wěn)定值,之后再進(jìn)行每個(gè)組別的排放測(cè)試。每次WHTC排放測(cè)試結(jié)束之后,移動(dòng)風(fēng)機(jī)并讓發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行10±1min的熱浸,再開始下一次WHTC排放測(cè)試。

2 ?試驗(yàn)結(jié)果分析

2.1 無(wú)保溫材料的WHTC排放結(jié)果

去除排氣管上的保溫材料之后進(jìn)行的測(cè)試,測(cè)量到的SCR入口溫度以及NOx排放濃度如圖2、圖3及圖4所示。試驗(yàn)結(jié)果結(jié)果見(jiàn)表2。

無(wú)保溫材料的熱態(tài)WHTC循環(huán)排放結(jié)果如表2所示:四次試驗(yàn)碳平衡均小于±0.5%,滿足合理性判定要求。

通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),SCR入口處溫度和NOx排放結(jié)果呈明顯負(fù)相關(guān)性,相關(guān)系數(shù)為-0.972。其表明SCR入口溫度對(duì)NOx排放結(jié)果有明顯影響,且溫度越低,NOx排放量越高。分析原因?yàn)镾CR入口溫度過(guò)低會(huì)影響SCR整體溫度提升,從而影響其轉(zhuǎn)化效率。

而在切換不同風(fēng)機(jī)位置時(shí),也可以看出風(fēng)機(jī)對(duì)于SCR入口溫度的影響。風(fēng)機(jī)在位置1時(shí),SCR入口溫度最低。原因?yàn)轱L(fēng)機(jī)吹掃靠近渦輪的排氣管段時(shí),由于渦輪出口的排氣溫度較高,因此強(qiáng)烈的熱對(duì)流可以帶走更多的熱量,造成SCR入口處溫度下降更為劇烈,也導(dǎo)致了SCR系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率下降了許多。風(fēng)機(jī)在位置2吹掃排氣管中段以及在位置3吹掃后處理進(jìn)行的熱交換影響逐漸減小,尤其是風(fēng)機(jī)吹掃后處理時(shí),由于后處理封裝保溫效果非常好,SCR入口溫度相比軸流風(fēng)機(jī)關(guān)閉時(shí)降低的非常少,NOx排放結(jié)果也相差不大。

2.2 安裝保溫材料的WHTC排放結(jié)果

在安裝好保溫材料之后,熱態(tài)WHTC循環(huán)排放結(jié)果如表3所示??梢钥吹?,氮氧化物的排放結(jié)果依然隨著SCR入口溫度的上升而減小,趨勢(shì)與未安裝保溫材料一致,風(fēng)機(jī)吹掃排氣管越靠前,就會(huì)導(dǎo)致SCR入口處排氣溫度越低,同時(shí)NOx的排放越差。

對(duì)比表2及表3數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),安裝了保溫材料后,SCR入口平均溫度,有明顯上升,同時(shí),NOx的排放結(jié)果有明顯下降,并且效果顯著。此外,SCR入口平均溫度的標(biāo)準(zhǔn)差可以看出,無(wú)保溫材料時(shí),該數(shù)據(jù)離散程度明顯較大,說(shuō)明風(fēng)機(jī)位置對(duì)于該數(shù)據(jù)有顯著影響。而當(dāng)包裹了保溫材料以后可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)位置對(duì)SCR入口平均溫度的影響顯著降低。

我們將兩組數(shù)據(jù)合并繪圖后發(fā)現(xiàn)SCR入口平均溫度與SCR轉(zhuǎn)化效率正相關(guān),但并非線性,見(jiàn)圖4。經(jīng)過(guò)保溫處理的SCR入口溫度總體高了19.2℃,而SCR系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化效率也提高了3.7%。

3 ?結(jié)論

用軸流風(fēng)機(jī)吹掃渦輪出口處的排氣管,對(duì)SCR入口處的排氣溫度以及NOx排放結(jié)果都會(huì)有影響。特別是在沒(méi)有對(duì)排氣管進(jìn)行保溫處理的情況下,NOx的排放結(jié)果也遠(yuǎn)大于進(jìn)行保溫處理的情況。因此會(huì)對(duì)標(biāo)定等工作造成較大的影響。試驗(yàn)室的環(huán)境空調(diào)應(yīng)盡量保持穩(wěn)定,從而使環(huán)境溫度能夠盡量保持穩(wěn)定,根據(jù)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),這一點(diǎn)在較小的試驗(yàn)室中較難達(dá)到。此外,試驗(yàn)室環(huán)境空調(diào)出風(fēng)口的位置因盡量避免直接對(duì)著后處理前端的排氣管。如果采用頂部?jī)蛇M(jìn)兩出的風(fēng)口設(shè)計(jì),我們推薦靠近測(cè)功機(jī)端的風(fēng)口為進(jìn)風(fēng)口,靠近發(fā)動(dòng)機(jī)端的風(fēng)口為回風(fēng)口,以避免風(fēng)口直接吹到后處理前端的可能性。如采用四個(gè)或以上的頂部出風(fēng)口,回風(fēng)口置于試驗(yàn)室底部的設(shè)計(jì)時(shí),我們則推薦靠近測(cè)功機(jī)端的出風(fēng)口應(yīng)設(shè)置為最大風(fēng)量,越靠近發(fā)動(dòng)機(jī)端的出風(fēng)口在滿足試驗(yàn)室環(huán)境條件的情況下應(yīng)盡量調(diào)小風(fēng)量,以降低對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的干擾。

除了環(huán)境空調(diào)的因素,排氣管的保溫處理也比較重要。對(duì)排氣管進(jìn)行保溫處理能降低環(huán)境溫度對(duì)于SCR入口平均溫度的影響,是能夠有效提高試驗(yàn)一致性的手段。排氣管的保溫也能有效提高SCR入口的溫度,導(dǎo)致NOx轉(zhuǎn)化效率有了較大的提高,事實(shí)證明了保溫處理對(duì)于排放結(jié)果非常有利。從整車的環(huán)境來(lái)看,對(duì)后處理前的排氣管都進(jìn)行保溫處理,是非常有效的減排辦法。

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