李曉艷 張鵬 郭榮飛
摘要:本文闡述了發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形火焰筒頭部帽罩的結(jié)構(gòu)特征、加工難點(diǎn)以及工裝的設(shè)計(jì),針對(duì)零件成型工藝、沖孔、翻邊和車加工工藝做了具體的分析,提出了相應(yīng)的解決措施,解決了薄壁、鈑金零件雙曲面成型、大直徑高翻邊成型以及復(fù)雜型面鈑金件的車加工問題,為此類鈑金零件的加工積累了成功的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:環(huán)形火焰筒;帽罩;成型工藝
0? 引言
發(fā)動(dòng)機(jī)火焰筒頭部帽罩材料為GH3536,采用環(huán)形雙曲線球面形狀,型面復(fù)雜,各部位成型回彈量不均,成型精度低;而且型面內(nèi)、外直徑均要進(jìn)行電子束焊,焊接間隙要求小于0.1mm,在車加工時(shí)只能以型面定位,由于零件壓緊狀態(tài)和自由狀態(tài)直徑差異大,裝配間隙難于控制,焊接質(zhì)量難于保證。
1? 環(huán)形火焰筒頭部帽罩結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及加工難點(diǎn)
1.1 環(huán)形火焰筒頭部帽罩結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
火焰筒頭部帽罩是由1.2mm厚的GH3536鈑料成型而成,外徑?準(zhǔn)698mm,內(nèi)徑?準(zhǔn)512mm,在零件型面頂部有24個(gè)?準(zhǔn)68mm的翻邊孔,翻邊高度為5.5mm。
1.2 環(huán)形火焰筒頭部帽罩加工難點(diǎn)
①零件成型時(shí)在內(nèi)、外型面處會(huì)出現(xiàn)斜軸向起皺或拉裂現(xiàn)象。火焰筒頭部帽罩起皺部位見圖1。
②由于零件型面復(fù)雜,材料變形量較大,在成型后造成材料回彈,無法滿足設(shè)計(jì)要求。
③在零件24個(gè)孔口翻邊后孔口處易出現(xiàn)裂紋。
④零件有24個(gè)翻邊孔,翻邊高度相差3~4mm,零件壁厚1.2mm,且有型面要求,在弧面上翻邊,翻邊后高度不一致,修磨才能保證翻邊高度5.5~0.5mm的要求,這給手工修磨增加了難度和工作量。
2? 工藝改進(jìn)措施
2.1 火焰筒頭部帽罩型面成型工藝改進(jìn)
火焰筒頭部帽罩成型工序在零件加工過程中起著關(guān)鍵的作用,在以后的鉆孔、沖孔、車加工等工序都是以這道工序所成的型面定位,型面的精準(zhǔn)程度極大地影響到整個(gè)零件的加工過程以及零件的加工質(zhì)量。
①下料時(shí),計(jì)算出零件截面的弧長,再加上兩端的直線段部分大約15mm長,將坯料外圓定為?準(zhǔn)830mm,內(nèi)圓定為?準(zhǔn)390mm,使零件成型后有一定的直邊,模具通過此直邊對(duì)零件起到拉伸作用,可以減小皺褶產(chǎn)生的機(jī)率。
②零件壓型時(shí)在零件和模具表面涂一層潤滑油,減小模具與零件之間的摩擦,避免因摩擦而產(chǎn)生的表面擦痕現(xiàn)象,防止摩擦力集中引起的局部變形。
③更改成型模具中陰模和陽模之間的間隙1.2mm,將尺寸加工到上差1.3mm防止因拉應(yīng)力過大導(dǎo)致零件拉裂的現(xiàn)象。
2.2 火焰筒頭部帽罩成型回彈問題工藝改進(jìn)
由于零件型面復(fù)雜,材料變形量較大,在成型后造成材料回彈量較大;內(nèi)型與外形尺寸相差較大,內(nèi)、外型的回彈量不一致,而且在型面上各個(gè)點(diǎn)的直徑不同,回彈量相應(yīng)的也就不同,對(duì)成型模的設(shè)計(jì)就帶來很大的困難。由于該零件屬于雙曲面結(jié)構(gòu)件,各個(gè)點(diǎn)的特性都不一致,因此,只能在內(nèi)、外圓處考慮修改成型模的思路。于是,利用試驗(yàn)件用按理論值設(shè)計(jì)的成型模進(jìn)行成型,從模具中取出零件后讓其自由回彈,測量外徑回彈量在2mm,內(nèi)圓回彈量在1.8mm。得到數(shù)據(jù)后,零件內(nèi)R尺寸為R55mm、R65mm,將成型模的陽模R尺寸改為R53mm、R63.2mm;陰模根據(jù)間隙1.2mm改為R54.2mm、R64.4mm,解決了材料的回彈問題?;鹧嫱差^部帽罩成型模示意圖見圖2。
2.3 火焰筒頭部帽罩翻邊工藝改進(jìn)
翻邊工序是火焰筒頭部帽罩加工的重要工序,由于在型面上翻邊,給翻邊工藝增加了很大的難度。
①翻邊前預(yù)翻邊孔徑的確定直接影響翻邊高度和翻邊質(zhì)量,孔徑過大,高度不夠;孔徑過小,高度過高,容易產(chǎn)生裂紋。根據(jù)翻邊后直徑?準(zhǔn)68mm的要求,結(jié)合翻邊高度5.5mm,加上R2的過渡段,計(jì)算出最小孔徑應(yīng)該加工到?準(zhǔn)57mm。經(jīng)過多次反復(fù)試驗(yàn),結(jié)合零件的拉伸量,給出底孔尺寸為?準(zhǔn)61mm,才能滿足最低處翻邊高度為5.5mm。
②翻邊模具的設(shè)計(jì),起初下模中的凸模是固定的,高低不能調(diào)節(jié),導(dǎo)致零件拉伸量很大產(chǎn)生翻邊口部拉裂。經(jīng)過試驗(yàn)后,將其更改為活動(dòng)的,可以隨機(jī)調(diào)節(jié)。在翻邊時(shí),在模具上涂潤滑油減小零件與模具之間的摩擦?;鹧嫱差^部帽罩翻邊模示意圖見圖3。
③更改零件翻邊前熱處理參數(shù),零件孔口翻邊裂紋消失。更改前、后熱處理參數(shù)對(duì)照見表1。
2.4 火焰筒頭部帽罩車加工工藝改進(jìn)
為保證零件孔口翻邊高度,增加了車加工工序,該工序?yàn)槊闭峙c火焰筒外環(huán)對(duì)接做準(zhǔn)備,車加工尺寸的精度直接影響火焰筒組件的焊接質(zhì)量,由于此零件為薄壁鈑金成型件,因此,車床夾具的設(shè)計(jì)對(duì)車加工工序質(zhì)量有很大的影響。車床夾具設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)該考慮型面定位、壓緊,如何保證尺寸問題,因此,車床夾具在定位和壓緊零件時(shí),取型面的內(nèi)、外圓兩端作為基準(zhǔn),中間空開,為了防止過定位引起的基準(zhǔn)不平現(xiàn)象;為了防止零件變形引起的定位誤差,將壓板改為壓環(huán);壓環(huán)內(nèi)、外徑尺寸為零件的車加工尺寸,方便車加工的測量。
3? 取得成效
通過對(duì)環(huán)形火焰筒頭部帽罩成型工藝的改進(jìn),解決了以下問題:①薄壁鈑金零件成型型面起皺和拉裂問題;②薄壁鈑金零件成型時(shí)材料回彈問題;③薄壁鈑金零件孔口翻邊裂紋問題;④薄壁鈑金零件翻邊高度車加工問題。
以上問題的解決,保證了零件的加工質(zhì)量,滿足了設(shè)計(jì)要求,為此類薄壁、大直徑、高翻邊、復(fù)雜型面的鈑金零件的加工積累了成功的經(jīng)驗(yàn)。
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