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排氣歧管形式和加工工藝對汽油機(jī)性能影響的探究

2020-09-10 07:22李建娜
內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年18期
關(guān)鍵詞:汽油機(jī)加工工藝性能

李建娜

摘要:汽油機(jī)的性能優(yōu)化對于一些汽車企業(yè)而言意義重大。本文中對容量1.6L的汽油機(jī)進(jìn)行改造,將原鑄造排氣歧管改為彎管式,能夠優(yōu)化排氣歧管的結(jié)構(gòu),同時(shí)還能夠最大限度的減少排氣干涉,提升了排氣歧管的整體性能。通過研究能夠發(fā)現(xiàn):排氣歧管形式以及加工工藝對于汽油機(jī)的性能有著直接影響作用,有利于優(yōu)化汽油機(jī)的整體性能。

關(guān)鍵詞:排氣歧管形式;加工工藝;汽油機(jī);性能

0? 引言

現(xiàn)階段,我國汽油機(jī)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,而由于汽油機(jī)在運(yùn)行過程中,普遍存在無功損耗過大的問題,對于能源的消耗量巨大[1-2]。汽油機(jī)在道路交通領(lǐng)域中的應(yīng)用最為常見,車用汽油機(jī)在不斷更新?lián)Q代后,愈來愈注重汽車內(nèi)部發(fā)動(dòng)機(jī)性能的提升。而在此過程中,需要對汽油機(jī)的排放進(jìn)行合理的優(yōu)化,才能夠減少進(jìn)排氣流動(dòng)的阻力,達(dá)到排放控制的最大化。而針對汽車汽油機(jī)的改造,通常想要實(shí)現(xiàn)汽油機(jī)的性能優(yōu)化,則需重點(diǎn)對進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。而排氣歧管作為進(jìn)氣系統(tǒng)中一個(gè)關(guān)鍵部分,一些設(shè)計(jì)人員必須重視排氣歧管優(yōu)化設(shè)計(jì),盡可能的避免采用鑄造排氣歧管方案,以免對進(jìn)氣系統(tǒng)造成不良影響。對此,本文主要以容量為1.6L的汽油機(jī)作為探究的對象。分析汽油機(jī)在優(yōu)化改造過程中,排氣歧管形式以及加工工藝對于汽油機(jī)整體性能所造成的影響。

1? 排氣歧管形式優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.1 發(fā)動(dòng)機(jī)原始的鑄造排氣歧管

本文中例舉的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原始排氣歧管為鑄造式排氣歧管,其結(jié)構(gòu)見圖1。

通過觀察圖片能夠看出,該汽車發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的排氣歧管形式為傳統(tǒng)的歧管類型。其材料具有一定的強(qiáng)度,為高硅鉬球墨鑄鐵。此種材料在實(shí)際應(yīng)用中,由于自身的質(zhì)量較大,而且平均壁厚較為厚重,因此在進(jìn)行排氣時(shí),難免會(huì)受到自身材料以及質(zhì)量的影響。而且,由于此種排氣歧管的形式較為特殊,考慮到在實(shí)際運(yùn)行過程中,歧管可能會(huì)在熱、冷沖擊下,出現(xiàn)失效的情況,因此設(shè)計(jì)人員在歧管的一些特殊區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了處理,對內(nèi)部的管壁進(jìn)行了加厚。這造成歧管內(nèi)部的壁厚增大,在運(yùn)行過程中會(huì)對其性能產(chǎn)生影響[3-4]。表1為原始排氣歧管的參數(shù)表。

通過對歧管的內(nèi)部參數(shù)進(jìn)行觀察,能夠發(fā)現(xiàn),排氣歧管的各分支管從缸蓋出口到總管的管長較短,這造成在歧管運(yùn)行過程中,并未能夠良好的發(fā)揮脈沖作用,不利于歧管的正常使用。另一方面,由于相鄰兩端分支管相連。在運(yùn)行過程中,若其中一支出現(xiàn)故障問題,容易對其他歧管造成不良影響。而且,通過觀察還能夠發(fā)現(xiàn),在歧管1、4缸進(jìn)行排氣行程時(shí),此時(shí)2、3缸正處于進(jìn)氣狀態(tài)。進(jìn)而造成排氣歧管運(yùn)行過程中,進(jìn)排氣門重疊角的存在,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)充氣效率降低。因此,為了保障發(fā)動(dòng)機(jī)的充氣、排氣效率,優(yōu)化汽油機(jī)的整體性能,則需要對排氣歧管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

1.2 新排氣歧管的初始設(shè)計(jì)

在設(shè)計(jì)過程中,需要綜合進(jìn)行考慮。首先,應(yīng)在原排氣歧管的基礎(chǔ)上,對新的排氣歧管接口尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì),以確保新的排氣歧管能夠正常的接入到另一端,避免后續(xù)對設(shè)備的其他零部件、接頭造成不良影響。與此同時(shí),考慮對新的排氣歧管進(jìn)行安裝、制造所需的實(shí)際要求,還需對歧管的法蘭面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而能夠確保新的排氣歧管在安裝之后,能夠?qū)π職獾雷呦蛄己玫倪m應(yīng),并且留有充足的螺栓安裝工具空間。而由于在新的排氣歧管優(yōu)化過程中,對于三元催化器空間位置的影響較小。因此,三元催化器空間位置、接口無需進(jìn)行變動(dòng),仍然沿用原設(shè)計(jì)。這樣做的好處是,能夠使設(shè)備維持較快的三元催化器起燃時(shí)間,提升運(yùn)行效率。對于分支管的設(shè)計(jì),需要考慮到氣流的走向,既要保證法蘭面螺栓安裝留有足夠的空間,同時(shí)還需考慮到在后續(xù)施工過程中,能夠便于工藝實(shí)施。因此,應(yīng)對排氣歧管的分支管整體長度、角度、半徑等內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),最終分支管匯合的位置應(yīng)具有統(tǒng)一性,確保各個(gè)分支管最終匯合到總管,其長度基本保持一致。否則將會(huì)對排氣流入三元催化器時(shí)速度的均勻性造成不良影響。

1.3 新排氣歧管改進(jìn)設(shè)計(jì)

在整體優(yōu)化方案中,為了能夠提升排氣歧管的排氣效率,確保歧管排氣均勻,流動(dòng)性良好,需要從整體上進(jìn)行考慮。同時(shí),還應(yīng)保證新的排氣歧管改進(jìn)完成后,不會(huì)對三效催化轉(zhuǎn)化器的轉(zhuǎn)化效率造成不良影響。因此,為了確保改進(jìn)設(shè)計(jì)的合理性以及科學(xué)性,首先對排氣歧管進(jìn)行CFD分析。通過采取網(wǎng)格劃分的方式,借助相關(guān)分析軟件,將新的排氣歧管進(jìn)行總體分析。網(wǎng)格類型為混合六面/四面體。在進(jìn)行網(wǎng)格的單元?jiǎng)澐謺r(shí),單個(gè)單元為1.5~2.5mm范圍內(nèi),網(wǎng)格總數(shù)約為一百萬個(gè)。網(wǎng)格劃分完成后,將劃分好的網(wǎng)格導(dǎo)入到AN-SYS FLUENT軟件中,進(jìn)行邊界條件加載。另外,采用理想的惰性氣體,對管道中的介質(zhì)類型進(jìn)行設(shè)定,并且借助標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型對其進(jìn)行計(jì)算,最終能夠得到支管單獨(dú)排氣時(shí)三元催化器的流速均勻性。

2? 排氣歧管形式和加工工藝對汽油機(jī)性能影響

2.1 新設(shè)計(jì)排氣歧管對發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響模擬預(yù)測

首先,在對新設(shè)計(jì)的排氣歧管進(jìn)行研究時(shí),為了進(jìn)一步對比新設(shè)計(jì)沖壓焊接排氣歧管與原始鑄造排氣歧管對發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響,借助熱力學(xué)分析軟件,對排氣歧管影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能進(jìn)行了模擬。在整個(gè)模擬實(shí)驗(yàn)中,發(fā)動(dòng)機(jī)模型的參數(shù)主要參考真實(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)際參數(shù),由相關(guān)技術(shù)人員對其展開測量,并且將前期購入發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)作為參考,展開模型的驗(yàn)證試驗(yàn)。通過展開模擬計(jì)算,最終得出的試驗(yàn)值誤差較小,不超過1.2%,因此也就說明本次實(shí)驗(yàn)中所應(yīng)用的數(shù)據(jù)模型可用,具有一定的參考意義。為了更進(jìn)一步的了解排氣歧管對于發(fā)動(dòng)機(jī)性能所造成的影響,針對新設(shè)計(jì)的排氣歧管中的兩個(gè)分支管進(jìn)行設(shè)計(jì)。將分支管進(jìn)行離散化處理,得到一種全新的一維模型,將模型進(jìn)行模擬計(jì)算,并將之帶入到發(fā)動(dòng)機(jī)模型中,可以得到模擬真實(shí)運(yùn)行狀態(tài),發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中的性能情況,得到該發(fā)動(dòng)機(jī)1500~6000r/min。將模擬發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行情況的排氣歧管排氣情況進(jìn)行對照,能夠得到平均有效壓力對比。從中能夠看出,在原排氣歧管的基礎(chǔ)上,針對排氣歧管形式進(jìn)行優(yōu)化,能夠有效的提升發(fā)動(dòng)機(jī)平均有效壓力,排氣歧管的排氣效果更好。尤其是針對一些彎曲的位置,此類區(qū)域?yàn)榕艢馄绻艿闹械退賲^(qū)域,可以得到顯著的性能提升。此外,通過對汽油機(jī)換氣過程進(jìn)行計(jì)算分析,能夠看出,電動(dòng)機(jī)動(dòng)力性能大幅度提升的根本原因就是由于排氣歧管的形式出現(xiàn)了變化。通過對排氣歧管形式進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)氣歧管出口的進(jìn)氣之類有了明顯提升。在進(jìn)氣行程中,優(yōu)化過的排氣歧管的空氣流動(dòng)性有了明顯提升,同時(shí)空氣流通質(zhì)量有所增加。這是由于通過對排氣歧管的形式進(jìn)行重新設(shè)計(jì),并且在安裝新設(shè)計(jì)排氣歧管后,有效的降低了原器官運(yùn)行過程中受到第一缸的壓力影響,因此空氣質(zhì)量以及流動(dòng)性大大增強(qiáng)。而且,通過觀察最終的模擬結(jié)果也能夠看出,在對原始的排氣歧管形式進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,其工藝性能有了明顯的提升,而且排氣歧管排氣道入口壓力更小,這樣一來,在運(yùn)行換氣階段,更加有助于整個(gè)系統(tǒng)換氣過程的實(shí)現(xiàn),具有良好的效果。

2.2 新設(shè)計(jì)排氣歧管性能的試驗(yàn)驗(yàn)證

為了更好的驗(yàn)證設(shè)計(jì)后的排氣歧管性能,展開排氣歧管性能的試驗(yàn),對其結(jié)果進(jìn)行觀察,就可以直觀的了解到排氣歧管形式以及工藝對于汽油機(jī)性能所造成的影響。在試驗(yàn)過程中,為了能夠更加還原真實(shí)的運(yùn)行情況,將新設(shè)計(jì)排氣歧管制作出樣件。在制作完成后,將這些樣件進(jìn)行裝機(jī),對發(fā)動(dòng)機(jī)外特性進(jìn)行試驗(yàn)。其中,排氣系統(tǒng)的背壓值為60kpa,進(jìn)氣系統(tǒng)的壓力數(shù)值為2.0kpa。

該排氣歧管主要應(yīng)用的材料為不銹鋼,在質(zhì)量上更加輕薄,而且管壁較薄,排氣歧管的壁厚為1.2mm,可以有效的保證空氣流通。與此同時(shí),在設(shè)計(jì)過程中主要應(yīng)用彎管工藝,除此之外,在分支管匯合的位置應(yīng)用到了沖壓后焊接工藝。匯合的4支分支管的長度有所增加,使得分支管內(nèi)部的氣流緩沖空間更大,從而更好的利用排氣脈沖原理。在實(shí)際運(yùn)行過程中,執(zhí)行進(jìn)氣流程時(shí),可以實(shí)現(xiàn)大幅度進(jìn)氣,有效的提升了充氣效率。而且,通過對排氣歧管工藝進(jìn)行優(yōu)化,使之受干擾程度降到最低,有效的克服了氣缸之間存在的排氣干涉,最大限度的提升發(fā)電機(jī)運(yùn)行的整體效率,從而優(yōu)化了汽油機(jī)的整體性能。總的來說,排氣歧管形式以及加工工藝的優(yōu)化,將會(huì)對汽油機(jī)的性能帶來直接影響。

3? 結(jié)論

綜上所述,本文主要以1.6L汽油機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)為例,通過對容量1.6L的汽油機(jī)進(jìn)行改造,將原鑄造排氣歧管改為彎管式,能夠優(yōu)化排氣歧管的結(jié)構(gòu),同時(shí)還能夠最大限度的減少排氣干涉,提升了排氣歧管的整體性能。通過研究能夠發(fā)現(xiàn):排氣歧管形式以及加工工藝對于汽油機(jī)的性能有著直接影響作用,有利于優(yōu)化汽油機(jī)的整體性能。對汽油機(jī)排氣歧管形式進(jìn)行優(yōu)化,并對其加工工藝進(jìn)行了改進(jìn),采用數(shù)值模擬的方法,進(jìn)一步的提升了排氣歧管的排氣性能,有效的控制了設(shè)計(jì)改進(jìn)的實(shí)際成本,同時(shí)還能夠保證改進(jìn)之后的排氣歧管能夠更好的運(yùn)行,具有良好的環(huán)保效益以及經(jīng)濟(jì)效益。通過對排氣歧管的材質(zhì)以及布置方式進(jìn)行優(yōu)化,提升了分支管的長度,最大限度的減少排氣歧管在實(shí)際運(yùn)行過程中受到排氣干涉的影響,并且新的排氣歧管在性能上增加了扭矩特性,使得汽油機(jī)的低速扭矩大大提升,優(yōu)化了汽油機(jī)的整體性能。

參考文獻(xiàn):

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