劉建秋 何秀全 張旭良 劉欣 胡喆
摘 要:基于無桿氣缸密封原理,通過檢測某車型電控氣動(dòng)塞拉門使用的F品牌無桿氣缸泄露量、密封結(jié)構(gòu),對(duì)比分析影響泄漏量的元器件,確認(rèn)無桿氣缸泄露問題原因,制定可行性優(yōu)化方案,并對(duì)新方案進(jìn)行了實(shí)物測試驗(yàn)證。無桿氣缸泄露問題的分析和改進(jìn),有利于降低氣動(dòng)塞拉門故障率,提升車輛運(yùn)營可靠性,同時(shí)對(duì)無桿氣缸的設(shè)計(jì)具有參考意義。
關(guān)鍵詞:電控氣動(dòng)塞拉門;無桿氣缸;泄露量;優(yōu)化設(shè)計(jì)
中圖分類號(hào):U270.386 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1 概述
車門是旅客上、下車通道,是列車重要組成部分。車門按照驅(qū)動(dòng)方式可分為電控氣動(dòng)和電控電動(dòng)兩種類型;電控氣動(dòng)塞拉門具有控制簡單、成本低、易于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),廣泛運(yùn)用于25T、青藏線等車型上。在某車型電控氣動(dòng)塞拉門運(yùn)營維護(hù)過程中,發(fā)生多起無桿氣缸泄露故障,降低了車門運(yùn)營可靠性。本文通過對(duì)泄露無桿氣缸檢測,確認(rèn)氣缸泄露機(jī)理,制定改進(jìn)方案,并對(duì)方案驗(yàn)證。
如圖1所示,無桿氣缸在兩端缸蓋內(nèi)側(cè)固定有聚氨脂密封帶和防塵不銹鋼帶用于密封和防塵?;钊艽┻^缸體上的槽口,將活塞與滑塊連成一體,活塞帶動(dòng)固定在滑塊上的執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。當(dāng)氣缸動(dòng)作時(shí),活塞一端腔體充氣,密封帶在氣壓的作用下與缸筒內(nèi)壁緊密貼合,從而實(shí)現(xiàn)密封的功能。
2 故障件測試
2.1 檢測對(duì)象
檢測對(duì)象為7根F品牌無桿氣缸故障件,編號(hào)見表1。
2.2 檢測過程
(1)初始泄露量測試。用0.65 MPa氣壓檢測泄漏量,氣壓密閉實(shí)驗(yàn)1 min,要求壓降小于100 sccm標(biāo)準(zhǔn),檢測結(jié)果見表2。
測試數(shù)據(jù)顯示泄漏量均超100 sccm;泄露點(diǎn)在密封帶、缸筒與活塞密封圈三點(diǎn)密封處。
(2)清理后泄露量復(fù)測。拆解故障件無桿氣缸,檢查和清理活塞,如圖2、表3所示。
由表3可知,無桿氣缸活塞普遍存在異物雜質(zhì),經(jīng)清理后,在相同工況下測量缸體泄露量,測量結(jié)果見表4。
由表4可以看出,清理雜質(zhì)后有QL7397、QL957和QL5140氣缸的泄漏量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但QL7397、QL957泄漏量接近100 sccm標(biāo)準(zhǔn)值。對(duì)比表3和表4,可初步判定無桿氣缸活塞區(qū)域的微小異物對(duì)氣缸泄露量的影響較小。
(3)更換密封帶、密封圈后測量氣缸泄露量。對(duì)拆解清理后檢測仍不合格的 QKD19、QKN320氣缸做更換密封帶處理,對(duì)QKD11、QKD186氣缸做更換密封圈處理,在相同工況下檢測泄漏量,如表5所示。
如表4和表5所示,QKN320氣缸仍然漏氣嚴(yán)重;更換密封帶和密封圈可以有效降低泄漏量;更換密封圈的泄漏量明顯優(yōu)于更換密封帶。
再對(duì)QKN320氣缸做更換密封圈并進(jìn)行泄漏量檢測。為了檢驗(yàn)效果,對(duì)拆解清理后的QL957氣缸做更換密封帶及密封圈處理并泄漏量檢測,如表6所示。
檢測結(jié)果表明同步更換密封圈及密封帶的缸體氣密性狀態(tài)較好,特別是QKN320無桿氣缸泄漏量測試無限接近“0”sccm。
2.3 小結(jié)
綜上所述,微小異物對(duì)無桿氣缸泄漏量影響較小;更換密封帶、密封圈對(duì)無桿氣缸泄漏量影響較大,且更換密封圈的效果優(yōu)于更換密封帶。
3 氣缸泄漏問題原因分析
從現(xiàn)車故障件檢測數(shù)據(jù)可以看出,無桿氣缸泄露超標(biāo)與密封帶、密封圈有關(guān),而無桿氣缸密封失效主要形式是O型密封圈與密封帶之間密封失效、活塞密封圈與密封帶之間密封失效,與現(xiàn)車問題原因吻合。
3.1 O型密封圈回彈力不足
F品牌的無桿氣缸的O型圈與密封帶之間采用軟密封結(jié)構(gòu),當(dāng)受到氣壓作用O型圈發(fā)生形變時(shí),O型圈相對(duì)于密封帶的密封位置會(huì)有微小的變化;該品牌O型圈回彈力不足,在密封邊緣形成漏氣現(xiàn)象。
3.2 氣缸活塞密封圈、支撐柱位置分析
F品牌無桿氣缸的活塞密封圈唇口凸起小,支撐柱夾角為31.5°,在密封帶、缸筒與活塞圈的3點(diǎn)交匯處,若長時(shí)間沒有壓力,突遇瞬間加壓就會(huì)出現(xiàn)壓縮量不足,造成泄露量超標(biāo)問題。
4 氣缸泄漏故障改進(jìn)與驗(yàn)證
加大了弧形凸起,減少了接觸面積,如圖4所示。
支撐柱夾角由31.5°優(yōu)化改進(jìn)為34°,使得兩個(gè)中心點(diǎn)處于缸筒、密封帶、活塞密封圈的三點(diǎn)結(jié)合處,確保突遇瞬間加壓,此處壓縮量滿足密封要求。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)證:
分別取F品牌該款無桿氣缸3根新件(F1、F2、F3)、更換優(yōu)化密封圈的故障件3根(FG1、FG2、FG3),靜置于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,在氣壓0.6 MPa、工作周期9 s條件下,進(jìn)行50萬次壽命試驗(yàn),觀察無桿氣缸動(dòng)作狀況、密封性能及各密封件狀態(tài)。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,靜態(tài)工作的無桿氣缸在完成50萬次壽命試驗(yàn)后,裝有優(yōu)化密封圈的無桿氣缸FG1、FG2、FG3泄露量變化較小。
5 總結(jié)
通過無桿氣缸故障件泄漏量的測試,并對(duì)故障件進(jìn)行了拆解,分析了影響無桿氣缸氣密性能的因素,論證了無桿氣缸密封性能失效形式,解決了F品牌該款無桿氣缸故障件O型密封圈回彈力不足、氣缸活塞密封圈和支撐柱位置設(shè)計(jì)缺陷問題,提高了無桿氣缸可靠性,確保車門可靠有效運(yùn)營。