劉小會(huì),王建南
(西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦選煤廠,山西 興縣 033602)
斜溝煤礦選煤廠隸屬于山西西山晉興能源有限責(zé)任公司,是一座處理能力15.00 Mt/a的現(xiàn)代化礦井型煉焦煤選煤廠,分兩期建設(shè)安裝,現(xiàn)一、二期系統(tǒng)均已投產(chǎn)運(yùn)行。主要工藝為:150~50 mm塊煤重介淺槽排矸,50~1.2 mm末煤有壓兩產(chǎn)品重介旋流器主再選,1.2~0.2 mm粗煤泥(分級(jí)旋流器底流)TCS分選機(jī)分選,0.2~0.045 mm細(xì)煤泥(濃縮旋流器底流)沉降離心機(jī)脫水回收,小于0.045 mm極細(xì)煤泥快開壓濾機(jī)脫水回收。
煤泥水處理系統(tǒng)是濕法選煤廠的重要工藝環(huán)節(jié),系統(tǒng)紊亂輕則制約生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)造成生產(chǎn)癱瘓和環(huán)境污染,降低選煤廠經(jīng)濟(jì)效益,因此,煤泥水系統(tǒng)是整個(gè)選煤工藝系統(tǒng)的核心[1]。斜溝煤礦選煤廠煤泥水工藝流程見圖1,小于0.045 mm極細(xì)粒極煤泥絮凝沉淀脫水回收系統(tǒng)主要由4臺(tái)φ38 m的高效濃縮機(jī)(每臺(tái)配備1臺(tái)加藥機(jī))和12臺(tái)ZKGS550/2000-U景津程控隔膜壓濾機(jī)組成。煤泥水進(jìn)入濃縮池分配箱后通過入料管給入濃縮機(jī)緩沖桶內(nèi),通過加藥機(jī)添加絮凝劑進(jìn)入濃縮機(jī),煤泥進(jìn)行絮凝沉淀,濃縮機(jī)底流由泵輸送至壓濾機(jī)脫水回收,溢流做為循環(huán)水循環(huán)復(fù)用[2]。
圖1 斜溝煤礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)工藝流程
加藥機(jī)由粉末產(chǎn)品測量傳輸系統(tǒng)和聚合物的溶解儲(chǔ)存系統(tǒng)組成,主要包括固體喂料機(jī)、氣環(huán)真空泵、干燥漏斗、文氏管排出器、加藥系統(tǒng)、分散頭、供水控制閥、攪拌器、液位控制探傳感器、傳輸閥、加藥泵等[3]。加藥機(jī)在自動(dòng)運(yùn)行啟動(dòng)后,通過濃縮池入料管濃度計(jì)監(jiān)測到煤泥水達(dá)到一定濃度,儲(chǔ)藥箱制藥桶無藥劑時(shí)開始補(bǔ)加水,給料機(jī)運(yùn)行添加藥粉,攪拌機(jī)構(gòu)攪拌一定時(shí)間后通過轉(zhuǎn)移閥為儲(chǔ)藥箱加藥,最后啟動(dòng)加藥泵為濃縮機(jī)加藥。
絮凝劑的使用一方面要達(dá)到提高澄清效果,保證溢流水質(zhì)符合循環(huán)利用要求,另一方面要提高煤泥沉淀速度,保證濃縮機(jī)合理的底流濃度。原有的絮凝劑添加裝置由人工根據(jù)來料濃度、煤泥沉淀情況和耙架運(yùn)行電流、底流濃度等因素設(shè)置加藥濃度和加藥量,其中來料濃度、來料量的檢測依靠人工檢測和濃度計(jì)檢測,煤泥沉淀層的檢測依靠人工用探桿檢測,底流濃度檢測依靠人工檢測,實(shí)際操作過程中受到人員的操作經(jīng)驗(yàn)、人工檢測和藥量調(diào)整的滯后性影響,難以實(shí)現(xiàn)及時(shí)、快速檢測和科學(xué)合理調(diào)整加藥量,過度沉淀和沉淀效果不穩(wěn)定的情況較為常見,一方面導(dǎo)致絮凝劑的浪費(fèi),另一方面難以保證溢流煤泥水濃度的穩(wěn)定[4]。另外壓濾進(jìn)料時(shí)間、帶煤量、濃縮機(jī)電流等數(shù)據(jù)需要通過對(duì)講機(jī)從調(diào)度室、壓濾崗位獲取,加藥機(jī)崗位司機(jī)不能實(shí)時(shí)有效地掌控煤泥水系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
澄清層的高度每班需要通過探桿手動(dòng)多次探測,不能實(shí)現(xiàn)對(duì)濃縮池澄清層更及時(shí)有效地監(jiān)控。如發(fā)生加藥管路堵塞、加藥泵故障、入料濃度變大等可能引發(fā)因濃縮池澄清層不夠而影響生產(chǎn)的事故。
一、二期濃縮系統(tǒng)相距150 m,加藥泵的啟停、澄清層高度的探測、附屬設(shè)備的巡檢等工作都需要崗位司機(jī)完成,由于工作強(qiáng)度高,嚴(yán)重影響了加藥系統(tǒng)的工作效率,制約了選煤系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
智能加藥系統(tǒng)在原有硬件基礎(chǔ)上,在濃縮機(jī)上專門增加了污泥界面儀(見圖2),它采用超聲波脈沖原理,由傳感器發(fā)出的超聲波信號(hào)直接傳入水池中的污泥層。污泥層高度和深度的測量根據(jù)超聲波返回傳感器表面的時(shí)間確定,并顯示在控制器上。
圖2 污泥界面儀示意
根據(jù)洗選方式、入料濃度計(jì)、濃縮機(jī)電流、原煤量等參數(shù)系統(tǒng)綜合大數(shù)據(jù)分析,并建立模型自動(dòng)調(diào)節(jié)最佳的配藥濃度;根據(jù)洗選方式和帶煤量的不同,系統(tǒng)設(shè)定一個(gè)基準(zhǔn)加藥頻率和加藥時(shí)間,后根據(jù)污泥界面儀實(shí)時(shí)監(jiān)測的數(shù)據(jù)與目標(biāo)數(shù)據(jù)的差值和變化趨勢,在原有泵頻率和加藥時(shí)間的基礎(chǔ)上進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),保證澄清層高度在最佳范圍內(nèi)的同時(shí)降低加藥量[5](控制環(huán)如圖3所示),代替人工向絮凝劑添加裝置發(fā)出添加指令,同時(shí)對(duì)整個(gè)濃縮機(jī)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控。改造后,保證了調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確,實(shí)現(xiàn)了溢流煤泥水濃度穩(wěn)定、沉淀層厚度穩(wěn)定、底流濃度穩(wěn)定、耙架運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定,避免了因澄清層變化加藥量調(diào)節(jié)不及時(shí)影響生產(chǎn)事故的發(fā)生。
圖3 智能加藥系統(tǒng)控制環(huán)
通過PAD操作既可實(shí)現(xiàn)濃縮機(jī)電流、入料濃度、澄清層高度、壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間等數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控,又能遠(yuǎn)程操作加藥泵、飛力泵、掃地泵等設(shè)備啟停,調(diào)節(jié)加藥泵頻率和配藥時(shí)間(見圖4、圖5),極大地方便了崗位司機(jī)日常工作。
圖4 平板移動(dòng)端操作界面(一)
圖5 平板移動(dòng)端操作界面(二)
經(jīng)過半年多的試用和改進(jìn),智能加藥模塊功能逐步趨于穩(wěn)定,pad智能終端起到了“小上位機(jī)”的功能,崗位司機(jī)通過pad端可以實(shí)現(xiàn)對(duì)加藥機(jī)的遠(yuǎn)程控制,并了解到崗位相關(guān)的所有信息,對(duì)加藥機(jī)和濃縮機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測等減少了操作人員操作以及和調(diào)度溝通的工作量。美國哈希公司的污泥界面儀提供的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)為系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)整加藥量奠定了基礎(chǔ),設(shè)備的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控等大大降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度[6],崗位由原來的2人到現(xiàn)在1人輕松完成所有工作。濃縮池澄清層的高度穩(wěn)定在合理的范圍(2.8~3.2 m)內(nèi),保證了安全生產(chǎn)。
改造前后濃縮機(jī)工藝效果評(píng)價(jià)見表1。改造前后的藥劑消耗對(duì)比見表2。從表中可以看出,通過改造升級(jí),提高了濃縮機(jī)的濃縮效率,有效降低了藥劑消耗。每噸干煤泥絮凝劑的消耗量由原來的61.05 g降低到48.84 g。斜溝煤礦選煤廠年入選原煤15.00 Mt,按煤泥產(chǎn)率8.5%,絮凝劑14 000元/t計(jì),年可節(jié)約資金:1500萬×8.5%×12.21g/t×10-6×14000元/t=21.8萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀,改造效果顯著。
表1 改造前后2601濃縮機(jī)工藝效果評(píng)價(jià)
表2 改造前后藥劑消耗對(duì)比
斜溝煤礦選煤廠針對(duì)自動(dòng)加藥系統(tǒng)加藥量經(jīng)驗(yàn)依賴性強(qiáng)、崗位司機(jī)工作強(qiáng)度大、加藥系統(tǒng)功效低的問題,進(jìn)行了加藥系統(tǒng)智能化升級(jí)改造。通過增加污泥界面儀反饋濃縮機(jī)實(shí)時(shí)澄清層高度、采集設(shè)備實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù),結(jié)合大數(shù)據(jù)分析及軟件后臺(tái)算法,實(shí)現(xiàn)了加藥機(jī)智能控制加藥量。加藥系統(tǒng)智能化升級(jí)后,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)智能加藥、智能預(yù)警、平板端遠(yuǎn)程控制功能,做到統(tǒng)籌管控,噸煤泥的藥劑消耗量降低了12.21g,節(jié)省了選煤成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益,減少了崗位人員數(shù)量,大大降低了人為因素的影響,減輕了崗位職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了加藥系統(tǒng)工作效率和濃縮機(jī)的濃縮效率。